劉 斌,楊 博,張 磊,何 磊,李高鋒
(1.陜西華彬雅店煤業(yè)有限公司,陜西 彬州 713500;2.彬縣煤炭有限責任公司,陜西 咸陽 712000)
隨著我國煤炭行業(yè)的不斷發(fā)展,煤礦生產(chǎn)已逐步進入正規(guī)化。為了確保煤礦的安全生產(chǎn),水文地質(zhì)類型復雜、極復雜或者有突水淹井危險的礦井,應當在井底車場周圍設置防水閘門或者在正常排水系統(tǒng)的基礎上另外安設由地面直接供電控制,且排水能力不小于最大涌水量的潛水泵排水系統(tǒng)[1-3]。對不具備形成獨立潛水泵排水系統(tǒng)條件,與正常排水系統(tǒng)共用排水管路的老礦井,必須安裝控制閥門,實現(xiàn)管路間的快速切換。這就要求新建礦井必須從地面向井下鉆鑿施工大孔徑排水孔,以滿足礦井應急排水需求。
在鉆孔施工過程中,孔內(nèi)落物現(xiàn)象時常出現(xiàn)[4-5],每個施工隊伍都有自己的經(jīng)驗和心得,現(xiàn)以雅店煤礦強排孔施工時出現(xiàn)落物現(xiàn)象為例,做探討分析。
雅店煤礦位于陜西省彬州市西北雅店村以南、涇河東岸的階地上,行政區(qū)劃主要屬長武縣芋園鄉(xiāng)管轄,僅北部生活區(qū)的一部分屬彬縣北極鎮(zhèn)。該煤礦地處彬長礦區(qū),屬于黃隴侏羅紀煤田中段。根據(jù)陜西華彬雅店煤業(yè)有限公司前期的工程設計,施工的工程量包含4個強排鉆孔的鉆探施工及管路安裝,鉆孔平均深度481 m/孔(1#煤2個鉆孔平均深度484 m,4#煤2個鉆孔平均深度478 m),總工作量1 924 m?,F(xiàn)以1號鉆孔在施工過程中發(fā)生的井內(nèi)落物打撈情況為例開展具體分析。
施工方案:根據(jù)設計要求,1#煤施工的強排孔在0~484 m需全孔下入φ426 mm的無縫鋼管并進行固井,并且要求井底坐標最大偏斜距離不大于1 m。綜合各方面施工因素考慮,強排孔鉆探施工分三次鉆進成孔。具體施工時,首先用φ700 mm鉆頭鉆進至25 m(基巖界面以下2 m)處,下入φ650 mm×12 mm表層套管,將表層套管穩(wěn)固的座在基巖上,保護孔壁不坍塌、不掉塊;接著,用φ220 mm鉆頭從25 m處鉆進至目標深度(為確保順利中靶,采用無線隨鉆測斜儀配合螺桿測斜糾斜);隨后,用φ350 mm鉆頭從25 m處擴孔至目標深度,接著用φ600 mm鉆頭從25 m處擴孔至目標深度;最后,下入φ426 mm無縫鋼管并進行固井。圖1為強排孔結構示意圖。
圖1 強排孔結構圖
具體施工過程:①從地表向下0~25 m,采用TSJ2000B型鉆機、TB-1200/7泥漿泵、φ127 mm鉆桿、φ700 mm四翼PDC鉆頭進行鉆進施工,見基巖后繼續(xù)鉆進2 m,下入φ650 mm×12 mm表層套管,將表層套管穩(wěn)固的座在基巖上,起到保護孔壁不坍塌、不掉塊的作用;②采用φ159 mm鉆鋌、φ220 mmPDC鉆頭從25 m處繼續(xù)鉆進至井底目標位置,鉆進過程中采用螺桿和無線隨鉆測斜儀進行不斷的測斜和糾斜,以確保井底坐標達到甲方要求;③采用φ168 mm鉆鋌、φ350 mm牙輪鉆頭擴孔至井底目標位置;④采用φ168 mm鉆鋌、φ600 mm牙輪鉆頭進行擴孔至井底目標位置。
事故的發(fā)生:施工事故發(fā)生在第④步,在采用φ168 mm鉆鋌、φ600 mm牙輪鉆頭擴孔至371.4 m處時,施工員發(fā)現(xiàn)進尺異常緩慢,于是立即起鉆,檢查后發(fā)現(xiàn)牙輪鉆頭磨損嚴重,并且其中3個牙輪脫落掉入孔內(nèi)。
落物狀況:根據(jù)下鉆探查分析,推測判斷掉落的牙輪在380~385 m處,而此深度的鉆孔直徑為φ350 mm,而且孔內(nèi)被擴孔所產(chǎn)生的巖粉和泥漿所填充,因此掉落物被埋沒在巖粉和泥漿當中。因為3塊井內(nèi)落物均為材質(zhì)堅硬且具不規(guī)則形狀的合金牙輪,并且井內(nèi)情況復雜,所以首先否定了利用磨鞋磨掉落物的方案[6-8]。
套銑打撈:經(jīng)過綜合分析以上具體事故狀況,并結合以往鉆井落物工作經(jīng)驗,決定制作套銑打撈器進行打撈。套銑打撈器需要用φ273 mm無縫鋼管作為套銑筒,上部焊接φ127 mm鉆桿母接手,下部套管頭為銑槽加鑲合金作為長城刺狀銑鞋鉆頭,向上30 mm,一周平均鉆φ10 mm鉆孔20個,銅焊鑲?cè)腴L度200 mm的鋼絲繩。在套銑打撈器制作完成后,將自制的φ273 mm套銑打撈器連接至φ127 mm鉆桿,然后下鉆進行套銑打撈。當鉆具下至380 m時遇阻,經(jīng)分析判斷為上部洛河組掉塊,開車輕壓慢轉(zhuǎn),將掉塊磨損,繼續(xù)鉆進卻并沒有發(fā)現(xiàn)落物;后經(jīng)過多次重復的套銑打撈,終于成功將第一塊落物打撈出井。后續(xù)采用同樣的辦法將其他兩塊落物依次打撈上來,至此事故處理完畢。
事故處理經(jīng)驗:①該段地層處于白堊紀宜君組礫巖層段(360~434 m),鉆進條件極為復雜。在鉆進過程中,扒車現(xiàn)象嚴重,鉆具跳動厲害,對鉆頭產(chǎn)生很大程度的損壞,并且對鉆頭牙輪鏈接的牢固性有著很嚴峻的考驗;②在擴孔鉆進過程中,泥漿的比重大、粘度高、加上孔內(nèi)失水量大,導致泥漿中含沙比重始終較高,巖粉顆粒始終懸浮于泥漿中,導致孔底不干凈,落物埋沒在泥漿當中,增加了對落物的找尋難度;③鉆進施工過程中,該鉆頭在連續(xù)鉆進220 m的過程中始終沒有上鉆對鉆具情況進行檢查了解,進一步增加了事故發(fā)生的概率。
改進措施:在總結以上經(jīng)驗的同時,對今后在施工過程中提出以下幾點改進措施。①首先要多結合地層地質(zhì)條件根據(jù)鉆進時撈取的錄井砂樣,及時分析判斷地層狀況[9-11];②根據(jù)不同的地層狀況來選擇相應的鉆進參數(shù)和鉆頭類型;③根據(jù)地層情況、鉆進速度,配置適宜地層鉆進的高效泥漿;④無論是上鉆后還是下鉆前,都必須要仔細檢查鉆具的可靠性,以盡量減少井內(nèi)事故的發(fā)生為目的;⑤多觀察記錄鉆進進尺情況、泥漿循環(huán)情況、泵壓情況,如果有持續(xù)2 h無進尺或鉆進異常緩慢的情況,則必須上鉆檢查鉆頭等鉆具。
井內(nèi)落物打撈要具體情況具體分析,不同的落物種類及井內(nèi)情況,采取的打撈方式也不盡相同,在研究確定打撈方案、選擇打撈工具時,應遵循“井下打撈、地面保障”的原則。總之,井下的打撈要通過細致縝密的調(diào)查研究和方案設計,對每次施工情況做好詳細的記錄分析,多總結歸納,才能夠為以后的鉆進工作高效優(yōu)質(zhì)的完成積累實踐經(jīng)驗。