2020年12月9日,中國石化華北油氣分公司采氣一廠(以下簡稱采氣一廠)廠長計(jì)曙東在鄂爾多斯盆地大牛地氣田DPH-27井場介紹:2020年10月,運(yùn)用同井采注技術(shù)救活了這口不能連續(xù)生產(chǎn)的高含水氣井,目前穩(wěn)定日產(chǎn)氣4 000 m3,日回注水30 m3,有效支撐了氣田高產(chǎn)液氣井的產(chǎn)能釋放。這項(xiàng)技術(shù)的運(yùn)用,破解了氣田開發(fā)的瓶頸難題,為氣田長期穩(wěn)產(chǎn)天然氣30×108m3以上增添了“底氣” 。
大牛地氣田屬于典型的低壓低滲透氣藏,部分區(qū)塊高含水,氣井在產(chǎn)氣過程中,一般都要經(jīng)歷自主攜液、藥劑輔助、人工舉升3個(gè)階段。氣井生產(chǎn)初期,在地層壓力較高、產(chǎn)水量不高的情況下,依靠自身能力就可以實(shí)現(xiàn)自主攜液生產(chǎn);隨著地層壓力的降低,就進(jìn)入了依靠藥劑輔助生產(chǎn)的第2階段,通過降低液體密度攜液生產(chǎn);當(dāng)氣井壓力進(jìn)一步降低,就進(jìn)入第3階段,必須采取液氮?dú)馀e、機(jī)抽排液等人工干預(yù),才能維持生產(chǎn)。
在高含水區(qū)塊,不少氣井直接進(jìn)入了第3階段。如DPH-27井,初期日產(chǎn)氣6 000 m3,僅生產(chǎn)半年時(shí)間,就發(fā)生了水淹而停產(chǎn)。為了確保高產(chǎn)液氣井生產(chǎn)的連續(xù)性,采氣一廠探索出17種排水采氣工藝技術(shù),不斷攻關(guān)完善含水氣藏開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù),形成了差異化排水采氣工藝技術(shù)體系,但對(duì)于日產(chǎn)液高于30 m3的氣井仍未配備有效的排采工藝,高含水氣藏?zé)o法實(shí)現(xiàn)有效動(dòng)用。
大牛地氣田大28井區(qū)高產(chǎn)液氣井約占50%,嚴(yán)重影響了真實(shí)產(chǎn)能的釋放。這類氣井生產(chǎn)成本高,即使采取液氮?dú)馀e等措施,也難以維持長期正常生產(chǎn),生產(chǎn)不久仍會(huì)發(fā)生水淹。
高含水氣井難以連續(xù)自噴試氣,無法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)氣藏產(chǎn)能;高產(chǎn)水氣井產(chǎn)出水處理成本高,經(jīng)濟(jì)效益差,環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)高。隨著高產(chǎn)液氣井的增多,直接影響到氣田的硬穩(wěn)產(chǎn)天然氣30×108m3以上的長遠(yuǎn)規(guī)劃。
為了破解制約氣田發(fā)展的這一瓶頸難題,自2019年起,中國石化華北油氣分公司自主創(chuàng)新研發(fā)出同井采注工藝技術(shù),并且首次在定北氣田試驗(yàn)成功。該技術(shù)的“神奇”之處是在氣井內(nèi)下入專用的工具,在井筒內(nèi)巧妙地將氣、液分離,采出水直接回注到地層,天然氣則順著井筒產(chǎn)出。目前,該工具經(jīng)歷6次完善改進(jìn),逐步趨于成熟,已在大牛地、東勝等氣田廣泛推廣運(yùn)用,共計(jì)試驗(yàn)成功37口井,日產(chǎn)氣量合計(jì)為20.1×104m3。該工具已成功申請了國家專利。
2020年10月,同井采注技術(shù)在大牛地氣田DPH-27井應(yīng)用成功后,使這口連續(xù)8年不能正常生產(chǎn)的氣井“起死回生”,累計(jì)增氣22×104m3。隨著采出水的排出,地層能量逐步回升,該井日產(chǎn)氣量有望上升至1×104m3。產(chǎn)出水不需地面處理、拉運(yùn)、回注,節(jié)約成本成效顯著。
截至目前,同井采注技術(shù)在大牛地氣田已成功運(yùn)用5口井,投資回報(bào)率較高。較之于傳統(tǒng)的輸氣方式,該技術(shù)簡化了地面配套工藝流程、降低了采出水運(yùn)輸和處理成本,證明了高產(chǎn)水氣藏同樣具備規(guī)模開發(fā)的潛力。
(天工 摘編自中國石化新聞網(wǎng))
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下載日期:2020-12-16