李紫晗, 陳 歡, 張濱海, 劉宇沛
(中海油研究總院有限責(zé)任公司)
臨興區(qū)致密氣井目前已進(jìn)入低壓低生產(chǎn)階段,井筒普遍存在積液,嚴(yán)重影響先導(dǎo)區(qū)致密氣勘探開發(fā)。受現(xiàn)場條件制約,井底流壓、單井日產(chǎn)水量等關(guān)鍵生產(chǎn)參數(shù)難以獲取,無法準(zhǔn)確判斷積液趨勢,導(dǎo)致排采措施滯后,影響作業(yè)效果[1-3]。常規(guī)氣井穩(wěn)態(tài)井筒流動模擬,采用氣井生產(chǎn)經(jīng)驗公式[4],忽略關(guān)鍵參數(shù)不同時間下差異變化,該方法模擬結(jié)果與實際情況相差較大,因此很難依據(jù)實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行積液預(yù)測[5-10]。
本文基于非穩(wěn)態(tài)模擬,以A水平井為例,分析致密氣井動態(tài)生產(chǎn)過程,預(yù)測井底流壓等關(guān)鍵參數(shù),通過氣液兩相流流態(tài)判斷井筒能否正常攜液,指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)及時采取排液措施。該方法計算結(jié)果可靠,具有實用性,可為臨興致密氣田生產(chǎn)分析提供借鑒。
臨興區(qū)致密砂巖氣藏主力層位位于上、下石盒子組及太原組,通過巖樣分析孔隙度小于10%,滲透率低于1 mD,屬于常溫、常壓儲層且含水較高。臨興區(qū)致密氣藏壓裂增產(chǎn)作業(yè)后采用壓裂生產(chǎn)一體化管柱生產(chǎn),目前平均日產(chǎn)氣量5 000 m3,如圖1所示。由于部分致密氣井安裝井下封隔器,導(dǎo)致油、套之間不連通,套壓無法真實反映井下積液真實情況?,F(xiàn)場采用簡化地面流程生產(chǎn),未安裝井下壓力計,無法獲取單井產(chǎn)水量記錄數(shù)據(jù)及井底流壓計量數(shù)據(jù),積液趨勢無法準(zhǔn)確判斷,導(dǎo)致排采措施滯后[11]。
圖1 先導(dǎo)試驗區(qū)平均日產(chǎn)氣量
穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)分析采用經(jīng)驗關(guān)系式,對計算、分析結(jié)果影響較大,具有很強(qiáng)主觀性;不同的經(jīng)驗關(guān)系式適用不同井筒條件、邊界條件,對于復(fù)雜井筒條件下的工藝計算某一個經(jīng)驗關(guān)系式很難符合計算要求。比如,在長井筒中,壓力沿井筒逐步降低,氣體膨脹,井筒內(nèi)氣相體積越來越大,導(dǎo)致井筒內(nèi)的流態(tài)發(fā)生變化,引起溫、壓參數(shù)變化[12]。含氣率較低時,流動阻力主要是由水力壓降引起的;當(dāng)含氣率增大時,摩擦損失和滑脫損失占主要地位[13]。因此,穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)分析的結(jié)果無法滿足設(shè)計和生產(chǎn)管理的需要,必須通過非穩(wěn)態(tài)計算,才能真實模擬井筒溫壓剖面,從而預(yù)測井筒攜液能力、指導(dǎo)現(xiàn)場排采。
采用非穩(wěn)態(tài)模擬分析方法,考慮氣、液運動和氣、液相間質(zhì)量交換、動量交換、能量交換對流動參數(shù)影響,計算管道內(nèi)物性參數(shù)、流動參數(shù)等全面數(shù)據(jù),滿足不同井段條件下的模擬計算需要,分析致密氣井產(chǎn)量遞減等生產(chǎn)現(xiàn)場[14]。
臨興先導(dǎo)實驗區(qū)A水平井開發(fā)層段位于下石盒子組。該井壓后試氣數(shù)據(jù)顯示,目標(biāo)層位無阻流量為3.20×104m3/d,增產(chǎn)效果明顯,如圖2所示。
圖2 A水平井部分生產(chǎn)曲線
由于該水平井內(nèi)存在封隔器導(dǎo)致套壓為0 MPa,2017年1月3日至2017年3月11日,該井日產(chǎn)氣量較為穩(wěn)定,維持日產(chǎn)氣量10 000~11 000 m3左右,油壓變化較小; 2017年3月12日至2017年3月22日,日產(chǎn)氣量迅速降低,并伴隨產(chǎn)液量減少,存在明顯拐點,此時井筒可能存在積液。
基于非穩(wěn)態(tài)分析方法,模擬A水平井從2016年12月20日至2017年3月投產(chǎn)生產(chǎn)動態(tài)過程,分析該井無法穩(wěn)產(chǎn)的原因。根據(jù)A井生產(chǎn)參數(shù),選取該井部分穩(wěn)產(chǎn)階段(2016年12月20日至2017年1月16日)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校正。按照臨興先導(dǎo)區(qū)致密氣藏未投產(chǎn)前預(yù)測水氣比0.000 1考慮,如圖3和圖4,模擬數(shù)據(jù)回歸曲線與實際生產(chǎn)曲線存在明顯差異。因此,結(jié)合實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)將水氣比修正為0.000 4進(jìn)行計算,此時模擬曲線與實際生產(chǎn)曲線較為吻合,模擬日產(chǎn)氣量維持10 000 m3,日產(chǎn)水量維持在6~10 m3波動。
因此,模擬A水平井井下1 350 m處實時流動壓力剖面,如圖5所示,該處模擬流壓7.622 MPa,與該處實測流壓7.199 MPa較為接近,證明非穩(wěn)態(tài)模擬分析方法適用于致密氣A水平井實時生產(chǎn)分析。采用該方法可較為真實擬合、預(yù)測生產(chǎn)過程中井下流壓,解決未下入井下壓力計無法獲取井下流壓參數(shù)等問題,為現(xiàn)場生產(chǎn)提供參考。
圖5 A井1 350 m處擬合流壓曲線
根據(jù)A水平井非穩(wěn)態(tài)流動生產(chǎn)模擬,如圖6和7,模擬日產(chǎn)氣量、日產(chǎn)液量計算結(jié)果趨勢線與實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)吻合度較高,日產(chǎn)氣、日產(chǎn)水波動較小,證明該井生產(chǎn)初期地層能量充足,無井筒攜液問題。由于模擬采用生產(chǎn)初期產(chǎn)能方程,從生產(chǎn)第83 d開始,實際生產(chǎn)曲線與模擬產(chǎn)氣量、液量曲線開始出現(xiàn)明顯差異,表明投產(chǎn)83 d后,實際地層能量出現(xiàn)衰減,導(dǎo)致實際日產(chǎn)氣量下降,無法穩(wěn)產(chǎn)。
針對A水平井受封隔器影響,油套壓差無法進(jìn)行積液預(yù)測,根據(jù)該井非穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)分析,選取儲層產(chǎn)能開始下降的第83 d為起始點,模擬該生產(chǎn)條件下井口持液率變化,判斷井筒是否能夠正常攜液。
圖6 模擬產(chǎn)氣數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)對比
圖7 模擬產(chǎn)液數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)對比
當(dāng)A井日產(chǎn)氣量降至9 000 m3并設(shè)置初始環(huán)境為空井,模擬得到井口累產(chǎn)氣量及持液率,如圖8所示。隨著日產(chǎn)氣量降低,井口氣液兩相呈現(xiàn)段塞流流動符征,表現(xiàn)為“一股股”冒出現(xiàn)象,此時井筒攜液能力不足,井口處持液率零點頻繁交替出現(xiàn),表現(xiàn)出周期性的上下震蕩,此時大量液在井底積聚。因此,根據(jù)生產(chǎn)分析及井筒積液預(yù)測結(jié)果,可判斷A水平井目前已形成積液,建議現(xiàn)場盡快采取泡排措施輔助排液。
圖8 日產(chǎn)氣量9 000 m3模擬數(shù)據(jù)曲線
基于生產(chǎn)分析及井筒積液開始時間預(yù)測分析結(jié)果,現(xiàn)場于2017年4月針對致密氣A水平井采取“泡沫棒+間歇式關(guān)井”的排液采氣措施,泡排效果明顯,順利排液,日均油壓較為穩(wěn)定,日產(chǎn)氣量較先前明顯增加。因此,通過井筒非穩(wěn)態(tài)模擬方法,有效判斷井筒攜液能力,預(yù)測井底積液趨勢,為現(xiàn)場及時采取排采措施提供有力的技術(shù)支持和保障。
(1)針對臨興先導(dǎo)試驗區(qū)致密氣典型井A水平井開展井筒非穩(wěn)態(tài)模擬生產(chǎn)分析研究,修正盒8段原始地質(zhì)油藏參數(shù)水氣比,模擬所得日產(chǎn)氣量、日產(chǎn)液量與實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)較為吻合,較為準(zhǔn)確預(yù)測井底流壓,計算結(jié)果可靠,具有很強(qiáng)的實用性。
(2)通過井筒非穩(wěn)態(tài)方法,模擬典型井井口氣液兩相流流態(tài),解決臨興先導(dǎo)試驗區(qū)產(chǎn)能認(rèn)識不足,攜液趨勢預(yù)測滯后等問題,分析了井筒攜液規(guī)律。
(3)形成一套適用于臨興致密氣氣井現(xiàn)場積液預(yù)測方法,準(zhǔn)確判斷氣井積液開始時間,對排液措施時機(jī)選擇起到一定指導(dǎo)作用。