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減少φ14 mm螺紋鋼HRB400E表面折疊缺陷的生產(chǎn)實踐

2020-01-16 08:33供稿李維華鄭忠玉林致明王偉LIWeihuaZHENGZhongyuLINZhimingWANGWei
金屬世界 2020年1期
關(guān)鍵詞:螺紋鋼鋼坯煉鋼

供稿|李維華,鄭忠玉,林致明,王偉 / LI Wei-hua, ZHENG Zhong-yu, LIN Zhi-ming, WANG Wei

內(nèi)容導(dǎo)讀

三寶鋼鐵有限公司φ14 mm螺紋鋼HRB400E生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)了多處折疊缺陷質(zhì)量事故,文章介紹了通過化學(xué)成分、夾雜物和金相組織分析表面折疊缺陷的形成原因,針對鋼坯夾雜物來源,采取提高出鋼C含量和擋渣成功率、保證吹氬時間等措施,有效減少了鋼坯夾雜物,明顯改善了表面折疊缺陷,起到了減少質(zhì)量廢品的作用。

螺紋鋼表面缺陷是指影響螺紋鋼表面完整性和光潔程度的表面質(zhì)量缺陷,不僅影響外觀,而且容易引起應(yīng)力集中,降低螺紋鋼力學(xué)性能和工藝性能(特別是疲勞強(qiáng)度和沖擊性能),同時表面缺陷處還易于生銹,影響后續(xù)工序正常進(jìn)行,增加生產(chǎn)成本[1-2]。螺紋鋼表面缺陷主要包括:氧化鐵皮、結(jié)疤、刮傷、麻點、表面裂紋、氣泡、折疊和表面夾雜等,其形成原因也有很多,總結(jié)起來有三種:鑄坯缺陷造成、軋制過程造成和外界原因,一般情況下缺陷由前兩者造成[3-4]。實踐證明,缺陷連續(xù)有規(guī)律且批量出現(xiàn)的一般是軋制原因;不連續(xù)或沒有規(guī)律一般是鑄坯原因。

三寶鋼鐵φ14 mm螺紋鋼HRB400E采用四切分控軋控冷工藝軋制,主要由棒線三廠生產(chǎn),主要生產(chǎn)工藝流程為:鑄坯準(zhǔn)備→加熱爐→粗軋→l#飛剪→中軋→2#飛剪→控冷→預(yù)精軋→精軋→冷床→冷剪→成品→打包入庫。在最近的φ14 mm螺紋鋼HRB400E生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)較多類似于折疊的缺陷,為了防止質(zhì)量事故再次發(fā)生,相關(guān)技術(shù)人員對該缺陷產(chǎn)生原因進(jìn)行了跟蹤分析。

折疊缺陷現(xiàn)狀

棒材三廠技術(shù)人員在成品倉庫抽取φ14 mm螺紋鋼HRB400E缺陷樣品,如圖1所示。目測像毛刺一樣的折疊出現(xiàn)在螺紋鋼縱肋附近,長度約15~30 mm,寬度約1~3 mm,手感很薄且刺手,折疊處與鋼材表面有一定的斜角,帶有折疊缺陷的螺紋鋼分布斷斷續(xù)續(xù),無通條性[5],且主要集中在兩個爐次,并且其他爐號沒有此現(xiàn)象,同時檢查軋制生產(chǎn)線孔型對準(zhǔn)度、導(dǎo)衛(wèi)板磨損情況、軋輥磨損情況等軋制設(shè)備均無異常情況,初步判斷折疊缺陷來自鋼坯本身帶有缺陷。

圖1 螺紋鋼折疊宏觀情況

缺陷原因分析

斷定折疊缺陷來自鋼坯本身帶有缺陷之后,相關(guān)技術(shù)人員結(jié)合公司現(xiàn)場生產(chǎn)情況,對螺紋鋼缺陷處進(jìn)行化學(xué)成分分析、金相分析和能譜分析,以便確定缺陷原因找出解決辦法。

化學(xué)成分分析

化學(xué)成分分析取樣部位為螺紋鋼折疊缺陷處,為保證科學(xué)性,選取3個實驗點,HRB400E化學(xué)成分如表1所示。由表1可見,五大元素含量和碳當(dāng)量(Ceq)均符合GB/T 1499.2—2018。

表1 化學(xué)成分分析

夾雜物分析

通過對螺紋鋼缺陷樣橫向剖面進(jìn)行截取、粗磨、精磨和拋光等處理之后,對鋼中夾雜物進(jìn)行分析。橫向剖面邊緣和內(nèi)部夾雜物分析結(jié)果分別如圖2和圖3所示。由圖可知:螺紋鋼外觀折疊缺陷邊緣順著外觀缺陷向基圓內(nèi)延伸,有大量的超尺寸細(xì)條狀硅酸鹽夾雜,基圓上也有大量超尺寸硅酸鹽夾雜,有夾雜物漂浮帶。

圖2 橫向剖面夾雜物(邊緣)

圖3 橫向剖面夾雜物(內(nèi)部)

顯微組織分析

通過對螺紋鋼缺陷樣橫向剖面進(jìn)行截取、粗磨、精磨和拋光等處理之后,對鋼的顯微組織進(jìn)行分析,分析結(jié)果如圖4所示。由圖4可知,顯微組織是正常的鐵素體加珠光體組織,沒有任何回火組織,晶粒度8.5級,符合國標(biāo)要求,說明軋鋼冷卻過程控制比較好。

綜合分析

綜上可知,造成φ14 mm螺紋鋼HRB400E表面折疊缺陷主要原因是鋼坯夾雜物較多且尺寸大,在軋制過程中無法焊合,擴(kuò)展暴露于鋼筋表面造成折疊缺陷。

圖4 顯微組織形貌

措施與效果

攝影 劉繼鳴

綜合措施

現(xiàn)場技術(shù)人員對2個爐次的轉(zhuǎn)爐煉鋼和連鑄煉鋼生產(chǎn)工序進(jìn)行追溯檢查,檢查出2個爐次操作不合理之處:①終點C含量分別為0.02%和0.03%,C含量太低,氧含量過高,鋼液中非金屬夾雜物較多;②出鋼過程擋渣失敗,下渣量相對過大,夾雜物數(shù)量有顯著增加;③吹氬時間分別為175和152 s,吹氬時間不足會導(dǎo)致鋼液夾雜物來不及上浮,在連鑄過程中滯留在鋼中,流轉(zhuǎn)到軋鋼工序。

針對煉鋼操作不合理之處,技術(shù)人員和操作人員通過相關(guān)措施,將出鋼C含量提高到0.05%~0.12%,擋渣成功率提高到95%以上,吹氬時間保證≥240 s,由此來減少夾雜物來源,杜絕大型夾雜物。

實施效果

采取措施后,棒材三廠φ14 mm螺紋鋼HRB400E折疊缺陷基本杜絕,煉鋼工序操作也有了明顯好轉(zhuǎn)。

結(jié)束語

(1) 通過分析確定φ14 mm螺紋鋼HRB400E折疊缺陷來自鋼坯本身大型夾雜物,并且造成大型夾雜物的主要原因是出鋼C含量與擋渣成功率偏低以及吹氬時間不足。

(2) 通過采取確保吹氬時間合格、提高出鋼C含量和擋渣成功率等有效措施,明顯減少了夾雜物來源,基本杜絕了棒材三廠φ14 mm螺紋鋼HRB400E折疊缺陷。

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