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串級三沖量調(diào)節(jié)在汽包液位控制中的應(yīng)用

2020-01-20 05:32韋慶志戚惠杰
今日自動化 2020年8期

韋慶志 戚惠杰

[摘? ? 要]文章主要介紹了焦爐余熱利用系統(tǒng)中影響汽包液位的因素、串級三沖量調(diào)節(jié)的原理以及基于PLC的汽包液位串級三沖量調(diào)節(jié)在實際應(yīng)用中對汽包液位調(diào)節(jié)所起到的重要作用。

[關(guān)鍵詞]汽包液位;串級;三沖量;PID;PLC

[中圖分類號]TP273[文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2020)08–00–02

Application of Cascade Three-Impulse Regulation in Drum Level Control

Wei Qing-zhi, Qi Hui-jie

[Abstract]This paper mainly introduces the factors affecting the drum liquid level in the coke oven waste heat utilization system, the principle of cascade three-impulse regulation and the important role played by PLC based cascade three-impulse regulation of drum liquid level in practical application.

[Keywords]drum level; cascade; three-impulse; PID; PLC

安鋼焦化分公司為了響應(yīng)國家環(huán)保政策,堅定不移走綠色發(fā)展、節(jié)能增效之路,先后對四煉焦車間的6m焦爐以及五煉焦車間的7m焦爐進行上升管改造,實施上升管余熱利用技術(shù)。該項目控制系統(tǒng)中汽包液位的調(diào)節(jié),關(guān)系著整個系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟效益,顯得尤為重要。該項目自2016年實施以來,已先后完成并投入使用,目前系統(tǒng)整體運行平穩(wěn),節(jié)能增效效果明顯。

1 汽包液位控制的重要性

汽包在整個上升管余熱利用系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,前端過來的除氧水進入汽包,再由汽包輸送至各上升管換熱器的進水端,通過熱交換產(chǎn)生水汽混合物,通過換熱器的出口再回到汽包進行汽水分離,水繼續(xù)循環(huán)進入上升管再次進行熱交換,產(chǎn)生的飽和蒸汽進入下一級形成過熱蒸汽,最終并入蒸汽管網(wǎng)[1]。圖1為安鋼焦化廠六米焦爐余熱利用系統(tǒng)工藝流程圖

汽包液位是系統(tǒng)正常運行中一個重要的監(jiān)控參數(shù)。液位過高會影響汽水分離效果,導(dǎo)致飽和蒸汽帶水過多,使過熱蒸汽溫度下降,并且影響過熱器的運行。液位過低輕則影響水蒸氣平衡,重則可能全部氣化,造成上升管的損壞,甚至產(chǎn)生爆炸,造成生產(chǎn)事故。這就要求汽包液位要控制在一個合理范圍內(nèi),適應(yīng)各種工況的運行。影響汽包液位的因素主要有給水流量和蒸汽流量。當(dāng)蒸汽負荷突然增大時,汽包壓力會驟然下降,爐水的飽和溫度下降到壓力較低時的飽和溫度,使爐水內(nèi)的汽泡增加,汽水混合物體積膨脹,促使液位很快上升,形成虛假液位。當(dāng)蒸汽負荷突然減小時,汽包壓力會驟然上升,則相應(yīng)的蒸汽的飽和溫度提高,則大部分熱量被用于加熱爐水,而用來蒸發(fā)爐水的熱量則減少,爐水中汽泡量減少,使汽水混合物的體積收縮,促使液位很快下降,形成虛假液位。當(dāng)上升管內(nèi)熱負荷增加或驟減時,水的比容將增大或減小,也會形成虛假液位[2]。當(dāng)產(chǎn)生虛假液位時,如果采用單一的單沖量調(diào)節(jié)系統(tǒng),系統(tǒng)就會根據(jù)這個假液位對給水調(diào)節(jié)閥發(fā)出錯誤的指令,等到汽水達到新的動態(tài)平衡,虛假液位消失,此時的實際液位和設(shè)定值會有很大的偏差,嚴重影響系統(tǒng)安全。

2 串級三沖量控制的原理

為了及時消除蒸汽流量波動或給水壓力波動對汽包液位的影響,并有效防止虛假液位現(xiàn)象而引起的系統(tǒng)誤操作,除了主調(diào)節(jié)回路中的液位變量外,再引入蒸汽流量信號作為前饋信號,再增加副調(diào)節(jié)回路,以給水流量作為測量信號。這樣由主調(diào)節(jié)回路、副調(diào)節(jié)回路以及前饋控制構(gòu)成了汽包液位的串級三沖量調(diào)節(jié)系統(tǒng),其中三沖量分別是汽包液位、給水流量和蒸汽流量,串級是主副2個調(diào)節(jié)回路。串級三沖量控制實質(zhì)上就是前饋控制再加上串級控制的系統(tǒng)。通常反饋控制的作用是在出現(xiàn)偏差以后進行調(diào)節(jié),而前饋控制是根據(jù)干擾的變化而變化的,前饋控制檢測的信號是干擾變量的大小,它可以在偏差出現(xiàn)之前對系統(tǒng)進行干預(yù),瞬間進行控制,能夠有效的防止虛假液位對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響[3]。圖2為串級三沖量液位調(diào)節(jié)方框圖。

從串級三沖量液位調(diào)節(jié)方框圖可以看出,主調(diào)節(jié)回路和副調(diào)節(jié)回路是串聯(lián)使用的,在蒸汽流量和給水流量穩(wěn)定時共同對液位進行實時調(diào)節(jié),以保證汽包液位的穩(wěn)定。當(dāng)系統(tǒng)在穩(wěn)態(tài)狀態(tài)下,汽包液位測量值偏離設(shè)定值時,主調(diào)節(jié)器通過副回路對給水流量進行調(diào)節(jié),使穩(wěn)態(tài)時的汽包液位回到給定值。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)給水流量擾動時,給水流量反饋給副回路,系統(tǒng)就能夠及時得到調(diào)節(jié)效果的反饋,并迅速消除給水流量的自發(fā)性擾動。由蒸汽流量構(gòu)成的前饋通道,在蒸汽流量發(fā)生擾動時,能夠?qū)⒄羝髁啃盘柵c主調(diào)節(jié)器的輸出信號通過一定關(guān)系進行計算,得出的計算值作為副調(diào)節(jié)器的給定值,此時副回路能夠迅速進行調(diào)節(jié),改變給水流量,有效的防止了因出現(xiàn)虛假液位進而使系統(tǒng)產(chǎn)生的誤動作。

3 串級三沖量調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)應(yīng)用

整個焦爐上升管余熱利用系統(tǒng)選用AB公司Compact Logix控制系統(tǒng)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控和管理,數(shù)據(jù)采集與顯示。系統(tǒng)分為上位監(jiān)控畫面和下位PLC兩部分,上下位之間通過以太網(wǎng)連接,以實現(xiàn)高速穩(wěn)定通訊。下位硬件選用美國羅克韋爾公司1769-L33ER處理器及1769系列I/O模塊,編程軟件采用RSLogix5000可編程軟件。系統(tǒng)上位采用羅克韋爾自動化公司的FactoryTalk View Site Edition軟件以實現(xiàn)對整個生產(chǎn)工藝的實時監(jiān)控與操作。程序中單獨建立汽包液位三沖量串級調(diào)節(jié)功能塊,主程序段如圖3所示。

程序段中有主副2個PID調(diào)節(jié)塊,主PID調(diào)節(jié)為LRC1001,副PID調(diào)節(jié)為FRC1001。汽包液位為LET1001,通過液位變送器測得;蒸汽流量為FT103,通過一體化節(jié)流式流量測量裝置測得;給水流量為FT102,通過數(shù)字超聲波流量計測得。給水調(diào)節(jié)閥控制值為LVZ103,采用電動單座調(diào)節(jié)閥對汽包給水量進行調(diào)節(jié)。

汽包液位LET1001作為主調(diào)節(jié)器的測量值,汽包給水流量FT102作為副調(diào)節(jié)器的測量值。副調(diào)節(jié)回路的前饋值通過主調(diào)節(jié)器的輸出和蒸汽流量測量值以公式LRC1001.CV*K1+FT103*K2+K3得出,最終副調(diào)節(jié)器輸出4~20mA電流信號控制給水調(diào)節(jié)閥動作實現(xiàn)汽包液位的調(diào)節(jié)。根據(jù)串級控制系統(tǒng)主副調(diào)節(jié)器選擇正、反作用的原則,主調(diào)節(jié)器選擇反作用,副調(diào)節(jié)器選擇正作用,為保證汽包液位的無靜態(tài)誤差,主調(diào)節(jié)器采用PI控制算法,為保證副調(diào)節(jié)器的快速性,去掉微分作用,采用PI或P控制算法.在手動模式下主調(diào)節(jié)器的控制輸出值由反推公式得出,以實現(xiàn)系統(tǒng)控制方式的無擾切換。

上位監(jiān)控畫面有汽包液位串級三沖量調(diào)節(jié)窗口,如圖4所示。畫面按鈕可實現(xiàn)對系統(tǒng)手動、自動控制方式,以及串級是否投入進行控制。通過畫面可對調(diào)節(jié)系數(shù)K1、K2、K3以及主副PID調(diào)節(jié)參數(shù)進行修改。此外還可對各種參數(shù)和過程變量進行實時監(jiān)控及歷史記錄查詢。

4 結(jié)束語

系統(tǒng)在安鋼焦化廠6m焦爐余熱利用上升管改造項目中首次應(yīng)用,調(diào)試中通過對現(xiàn)場生產(chǎn)情況以及系統(tǒng)各參數(shù)的實時監(jiān)控進行分析,修改程序及調(diào)節(jié)參數(shù),使系統(tǒng)最終實現(xiàn)穩(wěn)定調(diào)節(jié),效果顯著。系統(tǒng)隨后又在焦化廠7m焦爐上升管余熱利用改造項目中再次使用,目前運行穩(wěn)定,調(diào)節(jié)效果顯著。通過實際應(yīng)用表明串級三沖量液位調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)靈敏、調(diào)節(jié)質(zhì)量好,安全性能好,能夠有效地克服汽包液位受蒸汽流量和給水流量溫度、壓力突變時而產(chǎn)生的干擾影響,減小汽包液位波動,對提高整個系統(tǒng)的安全性以及系統(tǒng)的經(jīng)濟效益具有重要作用。

參考文獻

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