李子金
(上海電機學院 上海市 201306)
世界上第一臺磁選態(tài)銫原子鐘于 1955年研制成功,其后經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展。上個世紀七十年代,有人提出了光抽運光檢測的方式來代替磁選態(tài),以增加原子的利用率和檢測效率,提高Ramsey 譜線的信噪比[1]。
與磁選態(tài)銫束原子鐘相比較而言,光抽運銫束原子鐘將能態(tài)制備和能態(tài)探測從 A、B 磁鐵換成了鎖定在不同躍遷上的激光。與磁選態(tài)銫束原子鐘相比較而言,光抽運銫束原子鐘將能態(tài)制備和能態(tài)探測從 A、B 磁鐵換成了鎖定在不同躍遷上的激光。這樣從制備上看,光抽運原子鐘將所有原子都利用上了,提高了原子的使用效率,這樣有利于提高銫束原子鐘的信噪比,從而提高原子鐘的的短期穩(wěn)定度。而又由于簡化了銫束管的結(jié)構(gòu),使得微波腔附近的磁場可以非常均勻,消除了不均勻磁場產(chǎn)生的Majorana 躍遷,這有利于提高原子鐘的準確度。從檢測的角度上來看,光抽運原子鐘利用激光和光電探測器探測原子能態(tài),由于使用了循環(huán)躍遷能級提高了探測效率,減少了背景噪聲的影響,同樣有利于提高原子鐘的信噪比。另外,由于磁選態(tài)銫鐘中存在較大的不均勻磁場,會對譜線造成頻移,影響鐘的準確度。
當然新的機制也會帶來新的考驗。由于光抽運利用了鎖定在躍遷線上的激光器,激光器工作的好壞直接影響到原子鐘的性能的優(yōu)劣。本論文主要介紹了用于移頻的聲光調(diào)制器驅(qū)動電路的設計。
光抽運銫束原子鐘利用一束激光作為抽運光,另外一束激光作為檢測光來獲 得 Ramsey 條紋。
在銫束管的檢測區(qū),原子束可以認為是準直的。調(diào)節(jié)檢測激光與銫原子束垂直,可在熒光收集器上收集到原子和激光共振發(fā)出的熒光信號,利用光電探測器轉(zhuǎn)換為電壓信號。掃描激光頻率,可以觀察到束譜??梢灾苯永迷邮鵁晒庾V作為激光頻率參考。由于振子強度的不同[2],且并非循環(huán)躍遷線,可以看到62S1/2,F(xiàn)=4 →62P3/2,F(xiàn)=4 線的強度很低,而62S1/2,F(xiàn)=4 →62P3/2,F(xiàn)=5循環(huán)躍遷線強度高,信噪比優(yōu)秀。因此用束譜來鎖定探測光(4-5)線是可行的。
利用探測區(qū)的銫原子束譜來鎖定探測光,并利用聲光調(diào)制器將激光頻移 251.4MHz 到銫原子 62S1/2,F(xiàn)=4 →62P3/2,F(xiàn)=4 躍遷線作為抽運光。同時可以通過AOM 的功率和頻率控制電路實現(xiàn)抽運光的功率和頻率調(diào)節(jié)。這樣可以減少一個激光器和其相應的電路,大大簡化了整個穩(wěn)頻光路系統(tǒng)。
圖1:聲光調(diào)制器原理
圖2:DDS 原理框圖
圖3:AD9957 大致原理框圖
圖4:DDS 電路原理框圖
這樣一來,需要一個能夠輸出251.4MHz 正弦波信號用來驅(qū)動聲光調(diào)制器的電路。聲光調(diào)制器驅(qū)動電路的性能將直接影響抽運光的頻率穩(wěn)定度,進而對Ramsey信噪比產(chǎn)生影響。設計一個高穩(wěn)定性、低溫漂,且方便調(diào)節(jié)的AOM 驅(qū)動電路就變得尤為重要。
2.1.1 聲光調(diào)制器原理
用于移頻的聲光調(diào)制器(Acousto-optics modulator,AOM)是一種外調(diào)制器件,在實驗中既可以利用聲光調(diào)制器實現(xiàn)激光的移頻,又可以用來調(diào)節(jié)激光的光功率。原理是利用聲光晶體的特性,將微波入射到聲光晶體中,使其密度改變,進而使其折射率改變,形成折射率光柵,激光通過的時候發(fā)生衍射,并導致發(fā)生頻率改變。如圖1所示。
想要得到特定的激光失諧量,只需要輸入相應頻率的射頻信號即可得到。聲光調(diào)制器的驅(qū)動和控制直接影響激光頻率,相位,強度,在激光控制方面有重要的應用。
2.1.2 直接數(shù)字頻率合成原理
由前文可知,目前的光抽運銫鐘采用單激光加AOM 結(jié)構(gòu),抽運光頻率由檢測光經(jīng)AOM 移頻得到,AOM 驅(qū)動電路的性能嚴重影響到抽運光的頻率穩(wěn)定性和準確度,進而影響抽運效率和Ramsey 信號信噪比。DDS 電路作為AOM 驅(qū)動較之原先的方式頻率穩(wěn)定性高,溫漂較小,而且方便調(diào)節(jié),有利于原子鐘長期穩(wěn)定。
直接數(shù)字式頻率綜合器 DDS(Direct Digital Synthesizer),本質(zhì)上是一種分頻器的實現(xiàn):通過編程頻率控制字來分頻系統(tǒng)時鐘以產(chǎn)生所需要的頻率。在頻率改變與調(diào)節(jié)時,DDS 能夠保持相位連續(xù),因此很容易實現(xiàn)頻率、相位和幅度調(diào)制。此外DDS 還具有可編程控制的突出優(yōu)點。目前,DDS 專用芯片已經(jīng)逐漸普及,如今已成為電子系統(tǒng)及設備中頻率源的首選[3]。
需要的頻率輸出達到了251.4MHz,由于奈奎斯特采樣極限的限制,DDS 芯片的系統(tǒng)時鐘至少要達到500MHz 以上。為了盡量消除DAC 輸出諧波的影響,應選擇系統(tǒng)工作時鐘能夠達到1GHz的高速DAC 芯片。
最終在設計的驅(qū)動電路中采用了ADI 公司的產(chǎn)品AD9957。AD9957 是美國模擬器件公司(Analog Devices,Inc) 生產(chǎn)的內(nèi)置了14位數(shù)模轉(zhuǎn)換器的直接數(shù)字頻率合成器(DDS)的集成電路,基本框圖如圖3所示。
根據(jù)我們的需求,只需要AD9957 在單音模式下工作,芯片用作正弦波發(fā)生器,通過 DDS 直接驅(qū)動DAC。
AD9957 采用4 組電源,分別為模擬電源1.8V 和3.3V,數(shù)字電源1.8V 和3.3V。AD9957 采用內(nèi)建PLL 倍頻模塊,可將外部輸入的頻率進行倍頻到1GHz 的系統(tǒng)時鐘,從而可達到400Mhz 模擬輸出[4]。
圖5:VCO 工作頻率范圍
圖6:VCOSEL 位選擇
圖7:電荷泵電流設置
根據(jù)驅(qū)動電路的需求,該電路需要幾個模塊組成,電源模塊向單片機和AD9957 芯片進行供電,單片機模塊和AD 芯片模塊分別需要晶振向其輸入一個外部時鐘信號,AD 模塊最后經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)后輸出的電壓經(jīng)過濾波、功放后最后進入聲光調(diào)制器。示意圖如圖4所示。
由于功放部分散熱需求較大,不適合集成到電路中,該電路輸出的頻率信號會通過一個單獨的功放模塊進行功率放大。
2.3.1 參考時鐘
AD9957 內(nèi)置了基準時鐘乘法器,可以僅僅輸入25MHz 的參考時鐘產(chǎn)生1GHz 的內(nèi)部系統(tǒng)時鐘?;鶞蕰r鐘乘法器是一個可編程的,內(nèi)置基于鎖相環(huán)(PLL)的參考時鐘倍乘器,輸入的時鐘可以是差分和單端,也可以是有源和無源。通過內(nèi)部VCO,PLL 輸出頻率范圍(fSYSCLK)限定在420MHz 至1GHz 之間。設置PLL 包括以下步驟。
圖8:PLL 環(huán)路濾波器簡圖
圖9:輸出端低通濾波器
圖10:1.8V 電源電路
圖11:3.3V 電源電路
(1)VCO 設置。對VCO 進行編程,需要從六個工作頻率范圍中選擇使得fSYSCLK處在范圍內(nèi)。
根據(jù)所設定的系統(tǒng)時鐘的范圍,根據(jù)奈奎斯特采樣定理,輸出250MHz,系統(tǒng)時鐘需要1GHz 左右。設定為25MHz 晶振時鐘經(jīng)40倍頻,故選擇VCO5。設置控制字如圖5、圖6所示,CFR<26:24>為101。
(2)電荷泵電流設置。電荷泵電流(ICP)也需編程控制,下表列出了位設置和標稱電荷泵電流之間的關(guān)系。如圖7所示。
考慮到下文提到的環(huán)路濾波器設置,電荷泵電流(ICP)為337μA。
(3)外部環(huán)路濾波器設計。PLL_LOOP_FILTER 引腳提供了外部環(huán)路濾波器元件連接接口。
其中,fOL表示開環(huán)帶寬,φ 表示相位余量,N 表示反饋分頻系數(shù),鑒相器增益KD等于ICP的編程值,Kv 可以通過VCO 設置表查詢對應值。
圖12:有雜散的輸出頻譜
圖13:1GHz 時鐘輸出頻譜
圖14:875MHz 輸出頻譜
PLL 環(huán)路濾波電路如圖8所示。
2.3.2 輸出端濾波
經(jīng)過內(nèi)部余弦DAC輸出的掃頻信號不可避免地含有高頻噪聲,所以信號輸出端口需外接低通濾波器抑制高頻干擾。該設計采用七階橢園函數(shù)濾波器,設計截至頻率為400Mhz 的低通濾波器。電路圖如圖9所示。
2.3.3 電源部分
電源的設計是電路中非常重要的部分,直接關(guān)系到整個驅(qū)動的運行和功耗等問題。AD9957 采用3.3V 與1.8V 供電,在單音模式下功耗最高可能達到800mW,1.8V 電源達近2A 的電流,3.3V 電源最大1A 的電流。因此,考慮到功耗損失較大,起初采用DC-DC芯片F(xiàn)R9888 進行電壓轉(zhuǎn)換。然而DDS 芯片對電源紋波噪聲要求較高,F(xiàn)R9888 輸出的電源中存在約350KHz 的交流噪聲信號,會耦合到DDS 輸出,嚴重影響頻譜性能(見后節(jié)),因此在后來的設計中改用了LDO 芯片進行電壓轉(zhuǎn)換。本系統(tǒng)采用5V 輸入,經(jīng)LDO芯片AMS1117-3.3V 將5V 轉(zhuǎn)為3.3V,爾后經(jīng)AMS1117-1.8V 轉(zhuǎn)換為1.8V。模擬與數(shù)字用電感隔開。電源電路設計如圖10、圖11所示。
本系統(tǒng)中采用STC12LE5A60S2 單片機作為控制,它的主要任務是完成與AD9957 的串口通信,程序采用C 語言編寫。該單片機為單時鐘周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,低壓3.3V 供電,具有8 路高速10 位A/D 轉(zhuǎn)換。
對DDS 器件的控制是通過向DDS 器件寫命令控制字實現(xiàn)的。需要在AD9957 初始化后依次設置CFR1、CFR2、CFR3 三個控制字寄存器,然后設置Porfile0 寄存器作為DDS 頻率和幅度控制字。
由串口對單片機程序燒寫,設置AD9957 工作在單音模式,25MHz 晶振時鐘經(jīng)倍頻40 倍后作為系統(tǒng)時鐘,設置251.4MHz 輸出,由頻譜儀檢測輸出頻譜。開始時頻譜上有明顯的雜散頻率,如圖12所示(顯示范圍1MHz)。
經(jīng)分析雜散來源于電源噪聲的耦合,DC-DC 電源芯片F(xiàn)R9888中包含了350KHz 左右的周期信號,嚴重地影響了輸出頻譜性能。替換為LDO 電源重新制板焊接后測試,頻譜如下分別為系統(tǒng)時鐘為1GHz 和系統(tǒng)時鐘為875MHz 時輸出251.4M 的頻譜(顯示范圍20MHz)。
DAC 輸出將不可避免的包含高次諧波。系統(tǒng)時鐘為Fsysclk,輸出信號頻率為fout,則諧波將出現(xiàn)在2fout、3fout、4fout……以及Fsysclkfout,F(xiàn)sysclk-2fout,F(xiàn)sysclk-3fout……等頻率處。因此當系統(tǒng)時鐘為1GHz輸出251.4MHz 時,將會在距離較近處(245.8MHz)出現(xiàn)諧波,將會影響到聲光調(diào)制器的移頻效果。為使輸出頻率(fout)盡量遠離Fsysclk-3fout與Fsysclk-4fout諧波,選定時鐘頻率接近3.5 倍輸出頻率,即875MHz。此時頻譜性能良好,經(jīng)外接功率放大模塊后滿足聲光調(diào)制器的需求。
設計并制作用于驅(qū)動聲光調(diào)制器(AOM)的DDS 數(shù)字頻率合成電路。目前的光抽運銫鐘采用檢測光束譜穩(wěn)頻方案,為了降低原子鐘復雜度和體積,采用了單激光加AOM 結(jié)構(gòu)完成抽運光和檢測光的同時鎖定,抽運光頻率由檢測光經(jīng)AOM 移頻得到。采用了直接數(shù)字合成(DDS)作為聲光調(diào)制器驅(qū)動電路解決方案。DDS 電路作為AOM 驅(qū)動較之原先的方式頻率穩(wěn)定性高,溫漂較小,而且方便調(diào)節(jié),有利于原子鐘長期穩(wěn)定。