王彩霞,王 健
(1.晉能控股煤業(yè)集團(tuán) 煤炭洗選加工利用分公司, 山西 晉城 048200; 2.晉能控股集團(tuán) 技術(shù)研究院, 山西 晉城 048200)
密度控制是重介分選工藝效果的重要保證。分流是密度控制的關(guān)鍵執(zhí)行動(dòng)作之一,即精煤產(chǎn)品脫介篩合介段篩下濃縮懸浮液通過分流設(shè)備分流到稀懸浮液系統(tǒng),再經(jīng)過磁選機(jī)凈化和濃縮后返回合格介質(zhì)桶的過程。分流作用主要表現(xiàn)在兩點(diǎn):提高重介懸浮液密度;降低系統(tǒng)中煤泥含量??梢?,分流作為調(diào)整重介懸浮液密度的一個(gè)重要方法和手段,在重介旋流器分選過程中起著重要的作用。
然而在某些洗煤廠,脫介篩合介段過短,稀介段過長(zhǎng),導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)入磁選機(jī)的濃縮懸浮液量過多,其實(shí)質(zhì)是相當(dāng)于進(jìn)行了一部分分流,此時(shí)合介桶懸浮液密度大都高于設(shè)定值,必須通過“大補(bǔ)水”來(lái)降低懸浮液密度,懸浮液密度實(shí)際處于一種“高位平衡”狀態(tài),并非最佳平衡點(diǎn),選煤廠必定存在“高水耗”和“高介耗”,洗選成本明顯增加。因此,對(duì)這種工況進(jìn)行分流工藝改進(jìn),設(shè)計(jì)一種“反分流”工藝以及相應(yīng)的分流裝置,以保證分流量最佳,懸浮液密度平衡點(diǎn)最佳。
反分流工藝設(shè)計(jì)思路:改變傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的合介往稀介分流方法,從脫介篩篩下稀介段往合介段進(jìn)行適量反分流,從而合理減少進(jìn)入磁選機(jī)的懸浮液量,降低合介桶中懸浮液密度,減少補(bǔ)水量,在保證懸浮液密度控制前提下,降低介質(zhì)消耗。
反分流工藝及反分流裝置見圖1.
1—精煤脫介篩 2—稀介段 3—合介段 4—反分流裝置 5—合介桶 6—稀介桶 7—分流旁路 8—旁路蝶閥 9—防堵塞管路 10—分流蝶閥 11—分流管路 12—防堵蝶閥圖1 反分流工藝及反分流裝置示意圖
工藝設(shè)計(jì):精煤脫介篩分為合介段和稀介段,合介段篩下為合格介質(zhì),直接進(jìn)入合介桶,稀介段篩下一部分進(jìn)入稀介桶,另一部分通過反分流裝置進(jìn)入合介桶。
反分流裝置設(shè)計(jì):執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的優(yōu)劣對(duì)于控制系統(tǒng)性能實(shí)現(xiàn)很重要,為此針對(duì)上述特殊工況的選煤現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和管路結(jié)構(gòu)與布置,設(shè)計(jì)了復(fù)合分流裝置(圖1),分流旁路和分流管路共同組成了雙重分流結(jié)構(gòu),應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)煤質(zhì)波動(dòng),同時(shí)在上述兩管路上分別安裝旁路蝶閥和分流蝶閥調(diào)整分流量,其中旁路蝶閥作為輔助分流閥門,開度固定,分流蝶閥作為主調(diào)蝶閥,起主要作用(自動(dòng)控制用執(zhí)行機(jī)構(gòu))。在防堵塞管路上安裝防堵蝶閥,當(dāng)反分流裝置出現(xiàn)堵塞情況時(shí),打開防堵蝶閥,將稀介直接返回稀介桶。
反分流裝置特點(diǎn):1) 改變?cè)至鲌?zhí)行機(jī)構(gòu)的有壓分流模式,分流閥在脫介篩下安裝,避免了大塊煤存在,保證了執(zhí)行機(jī)構(gòu)可靠性。2) 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,設(shè)計(jì)了分流閥雙重分流結(jié)構(gòu),應(yīng)對(duì)煤質(zhì)波動(dòng),提高控制系統(tǒng)魯棒性。3) 設(shè)計(jì)了分流管路防堵塞管路,提高了分流閥壽命。
重介懸浮液密度智能控制系統(tǒng)采用3層結(jié)構(gòu),總架構(gòu)見圖2,在原有控制系統(tǒng)中增加反分流控制模塊,反分流控制以補(bǔ)水閥位設(shè)定值做輸入,反分流閥作為輸出,形成單輸入和單輸出的控制架構(gòu),采用PID控制器完成,同時(shí)將桶位高限作為停用反分流自動(dòng)控制的依據(jù),反分流控制框圖見圖3. 補(bǔ)水閥設(shè)定值以工業(yè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)為準(zhǔn),取相對(duì)小值,減少補(bǔ)水量。
圖2 重介懸浮液密度智能控制系統(tǒng)總架構(gòu)圖
圖3 反分流控制系統(tǒng)框圖
成莊礦模塊化選煤廠采用重介旋流器進(jìn)行分選,其中脫介篩在改造中延長(zhǎng)了稀介段長(zhǎng)度,相應(yīng)縮短了合介段長(zhǎng)度,導(dǎo)致形成了大分流和大補(bǔ)水的運(yùn)行工況。因此,該廠進(jìn)行了反分流工藝、裝置和控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)并在末煤車間進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn)??刂葡到y(tǒng)采用原控制系統(tǒng)的整體架構(gòu),即PLC采用原控制系統(tǒng)AB 1769 PLC,增加模擬量輸入、模擬量輸出模塊即可,反分流裝置采用該設(shè)計(jì)的組合裝置包括分流閥,其他傳感器和原控制系統(tǒng)相同,增設(shè)相應(yīng)的反分流PID控制器,其他控制系統(tǒng)不變。
工業(yè)試驗(yàn)研究表明,采用反分流工藝并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制后,密度控制穩(wěn)定、質(zhì)量穩(wěn)定、反分流量相對(duì)穩(wěn)定,且保持了合理的混料桶桶位,改變了原工藝大分流大補(bǔ)水的高位平衡狀態(tài),形成重介分選過程在新的水介平衡點(diǎn)上分選條件,取得了降低介耗和水耗的效果。目前已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用階段,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行效果良好。
提出了反分流工藝、反分流裝置和反分流控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)了反分流自動(dòng)控制,為系統(tǒng)從高水耗和高介耗調(diào)整為較低平衡創(chuàng)造了條件。反分流控制和原控制系統(tǒng)可同步運(yùn)行,且反分流調(diào)節(jié)靈活,保證了重介懸浮液密度控制的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。在成莊礦選煤廠的工業(yè)應(yīng)用表明,在保障重介洗煤過程穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)上,有效降低了洗煤廠水耗和介耗,降低了洗選成本,增加了經(jīng)濟(jì)效益。