韓 松,李凱華
(1.西安航天動力研究所,陜西 西安 710100;2.西安航天源動力工程有限公司,陜西 西安 710100)
煙氣SCR脫硝工藝是目前燃煤鍋爐煙氣NOx減排的主要技術(shù)之一,該技術(shù)在整個火電領(lǐng)域脫硝方面占有絕對主導(dǎo)地位。近年來,隨著燃煤電廠超低排放期限的到來,部分企業(yè)將面臨著新一輪NOx超低排放改造需求。筆者通過調(diào)研多個NOx超低排放改造項目,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)對于NOx超低排放改造的重視程度不夠,簡單地認(rèn)為“SCR技術(shù)本身較為成熟,改造很簡單”,他們傾向于通過“添加備用層催化劑的方式[1](常規(guī)SCR設(shè)計中通常預(yù)留一層催化劑的安裝空間)”實現(xiàn)超低排放的目的。通過分析發(fā)現(xiàn)該種現(xiàn)象主要由以下幾大認(rèn)知誤區(qū)引起的。
存在僥幸心理。一些電廠為了節(jié)約改造成本,脫硝超低排放改造工程一拖再拖,且抱有僥幸心理:他們往往選擇在最終期限來臨之前,將排放指標(biāo)要求和改造時間節(jié)點的壓力轉(zhuǎn)嫁給環(huán)保公司,期望以最少的投資獲得滿足超低排放改造要求的結(jié)果。殊不知,這種僥幸心理極有可能出現(xiàn)“不能按期完成改造或者改造后不能達標(biāo)”的窘?jīng)r。要知道隨著SCR排放要求進一步提高,脫硝系統(tǒng)的設(shè)計理念和控制精度是有質(zhì)的飛躍,其改造難度非常大。
對SCR系統(tǒng)認(rèn)識不深刻,低估超低改造的工作量。常規(guī)排放的SCR項目中多數(shù)采用“2+1”的建設(shè)模式,即第一批安裝的催化劑運行一段時間,催化劑因煙塵中的重金屬沉積、粉塵顆粒磨損等問題極易出現(xiàn)催化活性不斷降低(未完全失去活性)的情況。其催化活性降至一定程度后,在備用層添加第二批新催化劑以保證脫硝效率,同樣地,一定時間后,可將第一批催化劑拆除,更換為第三批新催化劑,以此類推,可最大程度地延長每一批次催化劑的使用壽命。SCR選用“2+1”模式主要目的是在于盡可能延長催化劑使用時長,降低企業(yè)運行成本。顯然,僅采用在增加備用層催化劑的方式,將會縮短催化劑使用壽命(提前淘汰舊催化劑,更換新催化劑)。另外,不對整體供氨能力、氨分布器、催化劑活性等設(shè)施或設(shè)備進行對應(yīng)核算,僅簡單地增加備用層催化劑是無法達到超低排放的。
不可否認(rèn),SCR加裝備用層催化劑的脫硝改造方法不失為一種提效思路,某些情況下,改造后短期內(nèi)排放口NOx濃度有所降低。然而實際情況往往比較復(fù)雜,因此需要綜合考慮多種因素后確定改造方案。筆者為了確保改造后的脫硝系統(tǒng)可以長期高效穩(wěn)定達標(biāo)運行,通過分析多個項目形成以下幾點建議,希望可以為SCR超低排放改造提供一些思路。
在實際生產(chǎn)過程中,存在因鍋爐本身的局部改造或者燃燒煤種、工作負荷等變化,其運行數(shù)據(jù)偏離原設(shè)計值的現(xiàn)象。在脫硝超低改造設(shè)計階段,若僅憑早期的鍋爐設(shè)計資料,不進行現(xiàn)場參數(shù)測試極易出現(xiàn)改造失敗的局面。為更好的滿足脫硝超低排放要求,建議正式改造前,采用合適測試位置和科學(xué)測試方法實測SCR脫硝設(shè)備的運行參數(shù),如煙氣體積流量、煙氣溫度、灰塵濃度、NOx濃度、O2濃度、SOx濃度。此外,SCR反應(yīng)器前后煙氣參數(shù)的測試可以獲取現(xiàn)有系統(tǒng)的脫硝效果,有利于隨后超低排放改造方案的確定和對改造效果的評估。
兩層新裝催化劑的總脫硝效率可達75%~84%,但考慮到現(xiàn)有SCR催化劑存在堵塞、偏流、中毒或磨損等現(xiàn)象引起的催化活性降低等情況,實際操作過程中除了對進出口NOx數(shù)據(jù)的在線檢測外,還需對現(xiàn)有催化劑進行取樣并做催化活性測試,以便于核算催化劑的更換頻率和新增催化劑的加裝量。
流場均布性的優(yōu)化有利于煙氣在SCR反應(yīng)器橫截面均勻分布,避免局部出現(xiàn)煙氣流速過高導(dǎo)致氨逃逸、NOx超標(biāo)、局部催化劑磨損加劇等現(xiàn)象以及局部煙氣流速過低導(dǎo)致催化劑局部積灰等問題。以上任何一項均不利于排放口NOx的超低排放??紤]到目前難以對已有的SCR反應(yīng)器進行大規(guī)模改造,建議綜合借助CFD流場模擬和現(xiàn)場檢測等手段指導(dǎo)反應(yīng)器內(nèi)部導(dǎo)流部件的優(yōu)化。
氨作為SCR脫硝還原劑,在SCR脫硝反應(yīng)中往往存在通過犧牲氨耗量來達到超低排放要求的運行模式,這種模式顯然增加了氨的逃逸量。雖然行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)識到這是一種不合理的運行模式,但受既有SCR反應(yīng)器內(nèi)氨的均布情況和混合效果的限制以及經(jīng)濟成本的制約,工程界很少進行更加深入的實驗與工程測試。近年來,越來越多的專家提出逃逸的氨不比NOx危險小的觀點,他們給出的依據(jù)之一是氨逃逸容易造成空氣預(yù)熱器堵塞,影響鍋爐系統(tǒng)安全運行[4],因此未來的氨逃逸在線監(jiān)控將成為SCR超低排放效果評價指標(biāo)之一。從減少氨逃逸操作可行性上講,確保氨在噴射橫截面的均勻噴射、氨/煙氣均勻混合、氨在SCR催化劑表面快速反應(yīng)、煙氣在SCR橫截面的均勻分布成為控制氨逃逸、提高SCR脫硝效能的必然手段。因此,本文認(rèn)為為了達到降低氨逃逸的目的,改造過程需對現(xiàn)有的供氨、噴氨的設(shè)備、管線、儀表等進行多維度校核和優(yōu)化,必要時候也可采取局部改造的措施。
SCR催化劑布置在含高濃度灰塵環(huán)境下,經(jīng)常出現(xiàn)嚴(yán)重地磨損、堵塞等問題。分析該現(xiàn)象的原因發(fā)現(xiàn)煙氣量一定的情況下,催化劑運行過程中出現(xiàn)流通截面積堵塞現(xiàn)象,該現(xiàn)象極易導(dǎo)致空床流速劇增,此時煙氣攜帶的大量灰塵(表面硬度較大)顆粒會加劇催化劑的磨損。因此,正式實施改造前需實地檢查SCR反應(yīng)器內(nèi)部的積灰和磨損情況并評估現(xiàn)有配套吹灰系統(tǒng)的運行效果,若存在明顯地積灰,則需在改造過程中設(shè)置個性化吹灰系統(tǒng),如調(diào)整吹灰頻率、吹灰類型、吹灰器設(shè)計位置,達到減少積灰的目的。
實際項目中,個別企業(yè)對SCR脫硝超低排放改造持有消極態(tài)度,他們認(rèn)為SCR超低排放改造工程屬于加大環(huán)保投資且沒有經(jīng)濟效益回報的項目,這一認(rèn)識與筆者觀點不同。筆者通過對比多個企業(yè)超低改造案例后發(fā)現(xiàn),SCR不但具備社會效益還具備一定的經(jīng)濟價值。一方面SCR超低排放改造符合國家環(huán)保要求,因此具備一定的社會效益;另一方面,SCR超低排放改造是全面檢查3~5年前投運的脫硝工藝和解決遺留問題、運行故障診斷的最佳機會,因此具備較高的經(jīng)濟價值。從另外一個方向分析,3 ~5年前受環(huán)保政策影響,很多企業(yè)在較短時間內(nèi)完成了SCR脫硝工程的建成和投產(chǎn)。由于當(dāng)時環(huán)保項目上馬較多,同時環(huán)保企業(yè)魚目混雜,對脫硝工藝消化吸收差異較大,造成建設(shè)的脫硝系統(tǒng)質(zhì)量良莠不齊。同時,這些年SCR技術(shù)不斷進步,不得不說脫硝超低排放改造既是大勢所趨,也是查漏補缺、二次提效的絕佳機會。
SCR脫硝超低排放改造絕不是簡單的增加備用層催化劑,而需系統(tǒng)地診斷現(xiàn)有SCR脫硝系統(tǒng),全方位核算現(xiàn)有SCR脫硝設(shè)計參數(shù),升級改造現(xiàn)有SCR工藝設(shè)備,以滿足全時段NOx超低排放要求。從操作角度分析,SCR脫硝超低排放改造需要在充分了解脫硝系統(tǒng)運行及設(shè)計原理的基礎(chǔ)上給出改造方案,可借助煙氣參數(shù)測試、催化劑活性檢測等手段確定改造思路,另外通過加強對脫硝流場和吹灰系統(tǒng)來提高脫硝效率,達到降低氨逃逸和系統(tǒng)壓降的目的,從而在實現(xiàn)超低改造的同時還能“節(jié)能降耗”。