郭 慶,侯 剛
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工有限公司,河南 鶴壁 458000)
鶴壁煤電股份有限公司化工分公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇項(xiàng)目動(dòng)力站配置3臺(tái)300t/h華西能源工業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的DGJ220/9.81-Ⅱ7型煤粉鍋爐。自運(yùn)行以來(lái),鍋爐煙氣執(zhí)行《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)排放標(biāo)準(zhǔn),脫硝裝置NOX排放濃度不高于100 mg/Nm3,脫硫裝置出口SO2排放濃度不高于200 mg/Nm3,煙囪出口煙塵排放濃度為不高于30 mg/Nm3。隨著國(guó)家對(duì)鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高,新的NOX排放濃度不高于50mg/Nm3,SO2排放濃度不高于35mg/Nm3,煙塵排放濃度不高于10mg/Nm3,因此原鍋爐煙氣處理系統(tǒng)需要實(shí)施超低排放改造。
DGJ220/9.81-Ⅱ7型煤粉鍋爐設(shè)計(jì)燃用貧瘦煤,采用高壓、自燃循環(huán)汽包爐,四角切圓燃燒,平衡通風(fēng),固態(tài)干式風(fēng)冷排渣。單臺(tái)鍋爐額定蒸發(fā)量下耗煤量為36.42t/h,額定蒸發(fā)量下單臺(tái)鍋爐煙氣量為28.2萬(wàn)Nm3/h,進(jìn)入脫硫裝置的煙氣含塵量:≤30mg/Nm3,SO2濃度:2500mg/Nm3。原設(shè)計(jì)脫硝采用SCR工藝,煙氣除塵系統(tǒng)采用袋式除塵,煙氣經(jīng)脫硝、除塵后進(jìn)入脫硫塔,脫硫采用“氨-硫酸銨+副產(chǎn)硫酸銨”的塔外蒸發(fā)結(jié)晶工藝路線,三臺(tái)鍋爐共用1座脫硫塔及1條固體硫酸銨副產(chǎn)品生產(chǎn)線。
(1)隨著國(guó)家環(huán)保要求日益嚴(yán)格,原排放指標(biāo)已不能滿足新的環(huán)保要求,成為影響公司進(jìn)一步發(fā)展的重要因素;
(2)除塵器通透量不足,造成除塵器布袋壓差高,導(dǎo)致除塵器出口粉塵含量偏高;
(3)脫硫裝置的脫硫塔進(jìn)口環(huán)形噴淋前后煙道及附件存在腐蝕問(wèn)題。脫硫裝置整體設(shè)備故障率高、部分漿液管道易堵,無(wú)法長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行;
(4)脫硫塔直排煙囪的煙氣夾帶液滴較多,煙囪出口煙羽現(xiàn)象嚴(yán)重;
(5)脫硫塔的噴淋層不足、噴淋效果不好,為了使煙氣出口SO2達(dá)標(biāo),超設(shè)計(jì)量使用液氨。
為了響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排、環(huán)保排放的政策,本著從嚴(yán)治理的目的,此次鍋爐超低排放改造指標(biāo)要求為:NOX排放濃度不高于50mg/Nm3,SO2排放濃度不高于35mg/Nm3,煙塵排放濃度不高于5mg/Nm3。
本次改造采用鍋爐脫硝系統(tǒng)增效改造+除塵器提效改造+脫硫除塵一體化改造+引風(fēng)機(jī)改造方案。鍋爐煙氣經(jīng)脫硝、除塵后經(jīng)過(guò)新建煙道進(jìn)入脫硫系統(tǒng),經(jīng)過(guò)降溫濃縮段、噴淋吸收段、一二級(jí)水洗段后經(jīng)塔頂直排煙囪排放。
除塵系統(tǒng)在原除塵器的基礎(chǔ)上增加4個(gè)室共728條濾袋及氣力輸灰系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐可以增加30%除塵面積。新增加除塵器外觀布置設(shè)計(jì)與原除塵器及輸灰系統(tǒng)一致,增加的4個(gè)室布置在原除塵器后,每臺(tái)爐新增2臺(tái)倉(cāng)泵,新增一根輸灰母管至灰?guī)欤梢耘c原有輸灰母管相互切換。將原有濾袋更換采用PPS+超細(xì)纖維+PTFE覆膜材質(zhì)除塵袋并改進(jìn)濾袋口密封裝置;取消現(xiàn)有旁路煙道并更換所有現(xiàn)用脈沖反吹閥。
因煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)不能滿足現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,脫硝系統(tǒng)已于2015年4月至10月底進(jìn)行了改造。脫硝裝置主要設(shè)備有液氨儲(chǔ)罐、氨蒸發(fā)器、氨氣緩沖罐、稀釋風(fēng)機(jī)、催化劑等。采用LNB(低氮燃燒法)+SCR(選擇性催化還原法)工藝,
本次改造脫硝改造在原基礎(chǔ)加裝第三層催化劑,并增加相應(yīng)的吹灰設(shè)施。原脫硝裝置原設(shè)計(jì)吹灰方式為聲波吹灰,聲波吹灰器每層2臺(tái)。增加的催化劑層已預(yù)留聲波吹灰器位置。經(jīng)過(guò)加裝催化劑進(jìn)行脫硝系統(tǒng)提效改造后,脫硝效率達(dá)到92%,脫硝裝置出口NOX濃度可達(dá)到<50mg/Nm3,達(dá)到鍋爐超低排放的要求。
脫硫系統(tǒng)為本次改造的重中之重,此次改造采用北京航天環(huán)境工程有限公司氨法工藝采用吸收塔噴淋技術(shù),按三爐全開氣量設(shè)計(jì),共一套獨(dú)立的煙氣脫硫吸收系統(tǒng),新建脫硫塔與原脫硫塔煙氣可以互相切換。
脫硫塔為脫硫裝置的核心設(shè)備,因硫酸銨漿液中的氯離子濃度很高,腐蝕性很強(qiáng),脫硫塔采用碳鋼材質(zhì),內(nèi)襯玻璃鱗片防腐。脫硫塔自下而上可分為四個(gè)主要的功能區(qū):
1)濃縮區(qū):該區(qū)為脫硫塔漿池區(qū),主要功能是將漿液中的水分蒸發(fā),濃縮漿液的作用,并且可以用于硫酸銨的結(jié)晶,此區(qū)設(shè)置三臺(tái)濃縮循環(huán)泵,其中一臺(tái)用于濃縮噴淋,一臺(tái)用于塔底漿液池的脈沖懸浮攪拌,第三臺(tái)泵用于濃縮噴淋泵備用。
2)吸收區(qū):該區(qū)包括三層吸收噴淋層。其主要功能是用于吸收煙氣中的酸性污染物及飛灰等物質(zhì),循環(huán)漿液由噴淋層下方的積液盤收集,再自流至塔外的吸收漿液槽中。
3)水洗區(qū):該區(qū)包括兩級(jí)水洗,主要目的是為了降低氨逃逸及氣溶膠現(xiàn)象的出現(xiàn),每級(jí)水洗噴淋層下方均有積液盤,將水洗水收集至塔外的水洗水槽里。上層水吸盤上方設(shè)置了填料,加強(qiáng)對(duì)氣溶膠的捕捉。
4)除霧區(qū):設(shè)置兩級(jí)除霧器,用于分離煙氣中夾帶的霧滴,降低對(duì)下游設(shè)備的腐蝕,節(jié)約用水;減少結(jié)垢,降低吸收劑的消耗。
煙氣從吸收塔出口引出后,進(jìn)入高效塔板除塵裝置,繼續(xù)捕捉煙氣中的顆粒及小霧滴,將煙氣含塵量濃度控制在5mg/Nm3以內(nèi)。脫硫塔內(nèi)漿液隨著反應(yīng)時(shí)間,硫酸銨比例的增大,漿池濃度增高,吸收能力降低。漿池濃度達(dá)到一定濃度,經(jīng)排漿泵排至硫銨后處理系統(tǒng),經(jīng)水力旋流器、稠厚器、離心機(jī)、循環(huán)流化床干燥機(jī)后,達(dá)到一定純度的硫銨晶體。濾液返回脫硫塔內(nèi),使塔內(nèi)漿液濃度穩(wěn)定維持在一定范圍之內(nèi)。
本次改造脫硝系統(tǒng)加裝催化劑預(yù)計(jì)增加阻力300Pa,布袋除塵器提效改造后阻力增加300Pa。同時(shí),在現(xiàn)有鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),引風(fēng)機(jī)壓頭偏緊張。本次引風(fēng)機(jī)改造,設(shè)備盡量利舊。經(jīng)初步核算,改造后的引風(fēng)機(jī)風(fēng)量維持不變,壓頭增加,
由于除塵器增加了4個(gè)室728條濾袋及氣力輸灰系統(tǒng),除塵器出口需向煙囪方向挪動(dòng),需將原除塵器出口煙道進(jìn)行改造,并將煙道出口測(cè)點(diǎn)位置后移。
本次改造工程于 2018 年5 月完成通煙,改造后煙氣中NOX濃度低于50mg/Nm3,SO2排放濃度低于35mg/Nm3[1],塵含量降到5mg/Nm3以下,外排煙氣煙羽現(xiàn)象明顯改善[2]。當(dāng)脫硫塔入口煙氣中塵含量不大于30mg/Nm3時(shí)),產(chǎn)品硫酸銨的質(zhì)量達(dá)GB535-1995合格品標(biāo)準(zhǔn)。另外,實(shí)際生產(chǎn)中大量消耗甲醇變換單元廢水作為脫硫系統(tǒng)補(bǔ)充水,節(jié)約用水35m3/h左右。
通過(guò)鍋爐超低排放改造,大大降低了鍋爐煙氣污染物的排放,按照改造前后核算每年可減排煙塵315.9 t、減排二氧化硫1158.3 t、減排氮氧化物351t,尤其煙塵的減排對(duì)降低區(qū)域空氣中的PM2.5貢獻(xiàn)重大。對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、保護(hù)環(huán)境和確保裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性以及保持地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展等都具有十分重要的意義。