楊 湉(無錫地鐵集團有限公司,江蘇 無錫 214000)
2018 年 3 月 24 日,我們對無錫地鐵某號線無錫新區(qū)站-長江路站盾構區(qū)間右線始發(fā)端進行盾構洞門環(huán)框梁施工前的準備工作。該區(qū)間使用 1 200 mm 寬雙楔形管片,按照設計圖紙要求需要將 0 環(huán)管片拆除后施工做內嵌式洞門環(huán)框梁。0 環(huán)管片外露端墻面 600 mm,于 2018 年 3 月 24 日 17:00 拆除完成后,洞門環(huán) 5 點位出現滲漏水,水中夾有粉細砂,水流呈現一定壓力,流量超過 6 L/min,且有增大趨勢。
無錫地鐵 3 號線一期工程無錫新區(qū)站-長江路站盾構區(qū)間(以下簡稱“該區(qū)間”)隧道線間距為 14.00 m,軌面埋深約 15.8~22.7 m,其中左線長 1 093.34 m,右線長 1 115.80 m,含 1 座帶泵房聯絡通道。該區(qū)間自無錫新區(qū)站始發(fā),沿珠江路下穿香涇浜河道后,以 450 m 半徑左轉下穿新梅路,最后到達長江路站。區(qū)間線路最大縱坡 2.512%,最小縱坡 0.383%。
該區(qū)間主要穿越地層有:始發(fā)端均為全斷面富水 ④2粉砂層(范圍約 260 m),其余為 ④2粉砂層、⑤1粉質黏土、⑥1-1粉質黏土、⑥1黏土組成的復合地層,上述地層普遍具有流變特性,為典型南方軟土地層,其中位于始發(fā)端的 ④2粉砂中具有的微承壓水,盾構洞門內嵌式環(huán)框梁施工中極易發(fā)生涌水涌砂風險。
在 0 環(huán)管片拆除前,已對第 1 環(huán)~第 6 環(huán)管片進行了全環(huán)的雙液漿注入施工,利用管片的吊裝孔作為漿液注入口,每一環(huán)雙液漿注入點位共計 6 個,注漿壓力控制在 ≤0.8 MPa,注漿量控制在 ≤3 m3/點位,雙液漿配比為水泥∶水玻璃=1∶1,注漿工作于 2018 年 3 月 5 日完成。
(1) 2018 年 3 月 20 日,按照施工方案對第 1 環(huán)~第 3 環(huán)管片注漿效果進行檢查,采用 L=800 mm 沖擊鉆頭擊破管片背部注漿層,共計檢查 18 個孔位,僅第 2 環(huán)的 9 點位與第 3 環(huán)的 10 點位出現滴水現象,隨即在上述 2 個點位再次進行雙液漿補注。
(2) 2018 年 3 月 22 日,再次對補注雙液漿的 2 個點位進行注漿效果檢查,經過檢查,均無滲漏水現象。據此判斷注漿之水效果已達到預期目標,可以進行 0 環(huán)管片拆除工作。
(3) 0 環(huán)管片拆除施工于 2018 年 3 月 24 日早上 8:00 按照拆除方案開始實施,第 1 塊 0 環(huán)管片于 11:00 出現松動,觀察該管片與第 1 環(huán)管片之間縫隙的情況后,未發(fā)現明水流出且管片背后注漿飽滿,隨即繼續(xù)進行管片拆除工作。
(4) 2018 年 3 月 24 日 16:40,區(qū)間右線 0 環(huán)管片全部拆除完成,拆除后,第 1 環(huán)管片外側注漿效果較好,漿體強度較高。
(5) 2018 年 3 月 24 日 17:00,區(qū)間第 1 環(huán)管片底部 6 點位出現小股滲漏水,水中伴有黑色粉細砂,且有繼續(xù)增大的趨勢。隨即采用快干水泥+棉紗進行封堵處理,至 17:40 封堵未產生較為明顯的效果,且水流繼續(xù)增大。經過現場抽水水泵測定,滲水量已超過 6 L/min。
(6) 2018 年 3 月 24 日 18:20,調整處理方案,對滲漏水進行引流的同時,采用拆除的管片+沙袋對涌水涌砂點位進行反壓,滲漏點位附近反壓材料為袋裝普通硅酸鹽水泥。
(7) 2018 年 3 月 25 日,對區(qū)間右線第 1 環(huán) ~ 第 6 環(huán)進行全環(huán)的雙液漿注漿,通過檢查,第 2 環(huán) 4 點位與 5 點位之間注漿孔內有細砂涌出,隨即重點對該點位進行注漿。
與此同時,對其他點位采用洞門封環(huán)鋼板對管片與預埋鋼環(huán)之間的縫隙進行封堵。焊接前,先將注漿形成的漿體清理至露出干凈的鋼環(huán)表面,封環(huán)鋼板應緊貼第 1 環(huán)管片端面立焊在鋼環(huán)上;再在鋼板側面增加防水土壓力導致鋼板翻折失效的斜撐(斜撐采用 ? 20 mm 的螺紋鋼,焊接間距 ≤300 mm),于 2018 年 3 月 27 日 1:30 封環(huán)鋼板安裝工作全部完成。
(8) 2018 年 3 月 28 日 8:00 開始進行洞門環(huán)框梁結構施工,并于 2018 年 4 月2 日 20:30 完成洞門環(huán)框梁結構澆筑。
(1) 地層原因。無錫新區(qū)站開挖范圍內自上而下地層依次為 1-1 層雜填土(平均厚度 3.02 m)、3-1-1 層粉質黏土(平均厚度 3.16 m)、3-2 層粉質黏土夾黏質粉土(平均厚度 2.45 m)、4-1 層黏質粉土(平均厚度 2.30 m)、4-2 層粉砂夾砂質粉土(平均厚度 23.84 m,土層具有中偏低壓縮性、工程地質性能一般),其中 4-2 層在失水后,呈粉塵狀顆粒,彼此間黏聚力差,失水范圍內的土體對地下連續(xù)墻的約束力消散明顯,在滲漏通道出現后,會以極快的速度發(fā)展成較大的滲漏,在盾構始發(fā)、接收及洞門環(huán)框梁施工中是極不利的條件之一。
(2) 水文。該地層中存在的承壓水大大增加了盾構始發(fā)和接收以及洞門環(huán)框梁施工的風險,也是該地層中施工必須重視的條件之一。
(3) 管片背后注漿質量是該地層盾構環(huán)框梁施工成敗的關鍵所在,在 0 環(huán)管片拔除后,必須檢查管片背后的注漿效果。一般情況下,要在時間允許的情況下,進行第 1 環(huán)至第 8 環(huán)管片全環(huán)雙液漿封堵,其中第 1 環(huán) ~ 第 4 環(huán)是注漿的重點范圍。注漿循環(huán)過程 ≥2 次,個別點位的注漿質量在檢查判定效果不佳時,可增加注漿次數,確保注漿質量。
(4) 洞門環(huán)框梁結構形式設計。該區(qū)間盾構洞門環(huán)框梁結構形式設計為內嵌式,在很大程度上增加了風險的發(fā)生,盡管有管片壁后注漿和各道風險防范措施,但是參建人員心理承受的風險壓力大大增加。
(1) 該區(qū)間始發(fā)端頭的 4-2 層粉細砂層是盾構施工中必須重視的地層,該地層具有遇水流變、液化的特性,在始發(fā)和接收中極易發(fā)生涌水涌砂的險情。無論是盾構始發(fā)和接收過程中,還是盾構洞門環(huán)框梁施工過程中,如果發(fā)現有滲漏水中夾有黑色粉細砂,一定不可輕視。該地層在滲漏時的發(fā)展速度相比其他地層要迅速很多,必須提前進行封堵處理,一般的處理措施僅在滲漏較小的前期有效。
(2) 在基坑周邊空間及建構筑物沉降允許的情況下,應對盾構始發(fā)或者接收階段使用的坑外降水井進行預留。在盾構洞門環(huán)框梁施工前的一周時間內進行坑外降水工作,降低坑外水位后,可以大大減輕洞門 0 環(huán)管片拔除后臨空面承受的水土壓力,從而大大降低管片拔除后發(fā)生的涌水涌砂風險。
(3) 經濟條件允許的情況下,在類似地層中施工洞門環(huán)框梁時,應該對地層進行充分的加固,加固方式建議在隧道管片內采用水泥+水玻璃雙液漿材料進行全環(huán)注漿。在施工前一定對注漿效果進行檢查,檢查方式為:采用 L=800 mm 沖擊鉆頭擊穿注漿體,如果仍存在滲漏,繼續(xù)進行雙液漿封堵,直至擊穿后無滲漏發(fā)生。
(4) 鋼板封環(huán)板在盾構洞門環(huán)框梁施工過程中對風險控制的效果是很明顯的。鋼板封環(huán)板的費用為 1.2 萬元/環(huán),在 0 環(huán)管片拔除完成后,即進行洞門封環(huán)鋼板安裝,封環(huán)板安裝后,可以確保在環(huán)框梁結構施工期間臨空面土體的穩(wěn)定。
(5) 類似地層中盾構洞門環(huán)框梁結構形式建議在條件允許的情況下,采用外凸式結構形式,從設計層面完全規(guī)避因為施工內嵌式洞門而引發(fā)的涌水涌砂風險,使參建人員心理可承受風險壓力大大降低。