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邢鋼煤氣回收及高效利用實踐

2020-02-20 03:59:14張志輝武國峰王凱峰孔祥川
冶金動力 2020年7期
關(guān)鍵詞:熱風爐加熱爐煤氣

張志輝,武國峰,王凱峰,孔祥川

(邢臺鋼鐵有限責任公司,河北邢臺 054027)

前言

副產(chǎn)煤氣是鋼鐵企業(yè)最重要的二次能源,長流程鋼鐵企業(yè)各類煤氣資源約占企業(yè)綜合能源消費量的40%[1]。利用好煤氣資源是降低單位產(chǎn)品能耗的關(guān)鍵因素之一。邢鋼是一家以生產(chǎn)長材為主的典型的長流程鋼鐵企業(yè),近年來在煤氣系統(tǒng)實施開源節(jié)流,持續(xù)提高煤氣回收量,減少煤氣放散率,采取各項技術(shù)和管理措施降低使用環(huán)節(jié)的煤氣消耗,提升了煤氣系統(tǒng)的綜合利用效率,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

1 提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收

1.1 轉(zhuǎn)爐煤氣系統(tǒng)簡介

邢鋼煉鋼工序有80 t 轉(zhuǎn)爐1 座,50 t 轉(zhuǎn)爐3 座,配套轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)采用新0G 法,配備8 萬m3和5 萬m3威金斯氣柜各1 座。下游煤氣使用主要包括鋼包烘烤、軋鋼加熱爐(1 座)和自備電站鍋爐。2019 年之前噸鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收在110 m3/t 鋼左右,與行業(yè)先進指標尚有差距。邢鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣回收仍有較大的提升空間。

1.2 提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量措施

1.2.1 增加轉(zhuǎn)爐煤氣回收時間

轉(zhuǎn)爐吹煉前期,放寬回收條件,以增加煤氣回收時間。為此,轉(zhuǎn)爐煤氣回收操控條件由原來的CO含量≥40%、O2含量≤1%開始回收,調(diào)整為O2含量≤2%(保證煤氣柜內(nèi)O2含量≤1%)即可開始回收,對CO 含量不做要求。調(diào)整活動煙罩降罩時間,提前30 s降罩,縮小活動煙罩距離轉(zhuǎn)爐爐口的間隙,減少爐口空氣吸入,使O2含量提前達到轉(zhuǎn)爐煤氣回收條件。轉(zhuǎn)爐吹煉中期,保持合理的供氧壓力,使得轉(zhuǎn)爐煙氣中O2含量穩(wěn)定在2%以下,同時減少中途提槍,消除轉(zhuǎn)爐等待節(jié)奏和中途推渣造成的煤氣回收中斷。轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束后,延長回收10 s,將殘存在回收風機前管道內(nèi)滿足回收要求的轉(zhuǎn)爐煤氣繼續(xù)實施回收。

1.2.2 實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣雙柜并聯(lián)運行

轉(zhuǎn)爐煤氣是間斷產(chǎn)生、間斷回收、連續(xù)使用的過程,而且轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)量等直接關(guān)系轉(zhuǎn)爐煤氣的數(shù)量。為此轉(zhuǎn)爐煤氣系統(tǒng)必須配備轉(zhuǎn)爐煤氣柜。邢鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)原有1座5 萬m3威金斯氣柜,后為檢修方便,新增1 座相同類型的8 萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜。由于兩座氣柜的儲氣壓力不同,兩座氣柜的運行方式一直是“一用一備”,利用效率較低。通過優(yōu)化實現(xiàn)兩臺轉(zhuǎn)爐煤氣柜并列運行方式,達到了“單獨回收、同時外供”的最終使用目標,充分發(fā)揮氣柜調(diào)節(jié)余缺的作用,做到轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收。

1.2.3 保證轉(zhuǎn)爐煤氣用量

正常生產(chǎn)情況下邢鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣總發(fā)生量在40000~45000 m3/h,用戶主要包括鋼包烘烤(8000~12000 m3/h)、軋鋼加熱爐(12000~16000 m3/h)和企業(yè)自備電廠鍋爐(~20000 m3/h)。其中鍋爐距離轉(zhuǎn)爐煤氣加壓站最遠,該管道系利舊管道,全程共有DN12000、DN800、DN600 三種直徑的管段組成。沿程壓力損失較大,且由于管道使用年代久遠,出現(xiàn)多處腐蝕,漏點較多,不得不降壓運行。

為提高自備電站鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣配燒量,對轉(zhuǎn)爐煤氣配燒管道部分管段進行了更換,增大了該管道直徑,減少了阻損和煤氣泄漏風險,并在鍋爐配燒管道上增加一個配燒混和口,為提高鍋爐的轉(zhuǎn)爐煤氣配燒量提供了便利條件。由此也解決了因轉(zhuǎn)爐煤氣外供受限造成的柜位高而不能回收的問題。

1.2.4 合理對轉(zhuǎn)爐煤氣用戶排產(chǎn)

生產(chǎn)組織上優(yōu)先保證轉(zhuǎn)爐煤氣用戶的滿負荷生產(chǎn)。邢鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣最主要的用戶是線材加熱爐。為此,在滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)下,使用轉(zhuǎn)爐煤氣加熱的軋鋼車間優(yōu)先排產(chǎn)。

2 降低高爐煤氣放散

2.1 高爐煤氣系統(tǒng)簡介

邢鋼煉鐵工序具備年產(chǎn)生鐵257 萬t 的生產(chǎn)能力。正常生產(chǎn)高爐煤氣年發(fā)生量45 億m3左右。高爐煤氣系統(tǒng)配備12 萬m3稀油密封干式煤氣柜1座,工作壓力7500 Pa,吞吐量60000~110000 m3/h。高爐煤氣的主要使用單元包括熱風爐、焦爐、軋鋼加熱爐、自備電站鍋爐等。受到管網(wǎng)布局不合理和供用不平衡等因素影響,高爐煤氣的放散率較高。

2.2 降低高爐煤氣放散的措施

2.2.1 提高放散設(shè)定壓力

邢鋼高爐煤氣系統(tǒng)原設(shè)定放散壓力為17 kPa,復(fù)位壓力15 kPa。分析可以看出:放散期間的最高壓力為22 kPa,而且壓力集中在18~19 kPa,放散時間在1~3 min 居多,說明適當提高放散壓力設(shè)定值,可以消除該壓力范圍的放散發(fā)生。經(jīng)過對高爐煤氣管道、冷凝排水器和加壓機機前水封承壓能力的調(diào)查和安全評估后,將高爐煤氣系統(tǒng)設(shè)定放散壓力調(diào)整為19 kPa,復(fù)位壓力調(diào)整為17 kPa,煤氣放散發(fā)生的幾率減少了一半。

2.2.2 優(yōu)化熱風爐換爐操作

熱風爐是最大的高爐煤氣使用設(shè)備,其煤氣消耗量占高爐煤氣總發(fā)生量的40%~45%。邢鋼高爐系統(tǒng)配備熱風爐共17 座,根據(jù)熱風爐的配備數(shù)量,高爐的送風制度采用“兩燒兩送”或“兩燒一送”,換爐操作時間為25~40 min。熱風爐換爐操作時,先將頂溫達到送風要求的熱風爐煤氣閥門關(guān)閉,均壓后逐步恢復(fù)替換下來的熱風爐燒爐。換爐開始熱風爐消耗的高爐煤氣瞬間減少60000 m3/h 左右,如果此時多座高爐的熱風爐倒爐對高爐煤氣系統(tǒng)的沖擊較大。為此,規(guī)范熱風爐倒爐操作,開發(fā)熱風爐燒爐信息共享小程序,實時顯示每座高爐熱風爐工作狀態(tài),禁止兩座高爐同時實施倒爐操作。

2.2.3 做好瞬時和階段性煤氣平衡

高爐煤氣平衡是瞬間的、動態(tài)的、多變的,系統(tǒng)中任何一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的狀態(tài)發(fā)生變化,最終都會反映到煤氣壓力的波動,從而打破系統(tǒng)維持的平衡。對于實時的煤氣平衡,充分利用能源中心監(jiān)控,實時掌控煤氣產(chǎn)消單元的生產(chǎn)潮流,重點是根據(jù)高爐風量和高爐煤氣用戶的生產(chǎn)負荷之間的變化趨勢,充分發(fā)揮12 萬m3高爐煤氣柜的調(diào)節(jié)作用,保持柜位40~45 m的中柜位區(qū)間運行。

對于階段性的高爐煤氣平衡,主要是利用自備電站和焦爐作為煤氣調(diào)節(jié)的重要手段。邢鋼的自備電站配備了足夠的機組,能夠?qū)⑵髽I(yè)所產(chǎn)的各類副產(chǎn)煤氣資源全部消耗,但是如果所有的機組都開啟,發(fā)電效率將受到影響。正常情況下有鍋爐處于停運狀態(tài),階段性的煤氣平衡就是要在保證發(fā)電效率和煤氣不放散的前提下,確定鍋爐開啟的數(shù)量。另外邢鋼的焦爐加熱煤氣可以實現(xiàn)焦爐煤氣和高爐煤氣的切換,對于階段性高爐煤氣平衡的調(diào)節(jié)范圍為0~55000 m3/h。

3 提高煤氣利用效率

3.1 建設(shè)高溫超高壓發(fā)電機組

為了充分高效利用公司煤氣資源,提高公司能源利用效率,節(jié)能創(chuàng)效,解決現(xiàn)有汽輪發(fā)電機組效率低的問題,對原3×35 t/h 中參數(shù)煤氣鍋爐及配套3×6 MW 汽輪機進行升級改造,建設(shè)1×130 t/h 高溫超高壓煤氣鍋爐配套1×45 MW 汽輪發(fā)電機組,煤氣耗量相同情況下,發(fā)電效率提升40%,可提高發(fā)電出力22 MW,大大提高了能源利用率,降低了生產(chǎn)用電的缺口和成本,也減少了廢氣對環(huán)境的污染。

3.2 定期維護蓄熱式加熱爐

邢鋼軋鋼工序有3座蓄熱式加熱爐。蓄熱式加熱爐受蓄熱體的耐高溫、抗渣性以及熱震穩(wěn)定性影響,需要定期清理爐內(nèi)燒裂的陶瓷小球,否則會增加煤氣消耗[2]。以邢鋼使用高爐煤氣加熱的線材五車間加熱爐為例,五線中修后生產(chǎn)Φ15 mm規(guī)格GSWRH82B-1 及Φ14 mm 規(guī)格Q55SiCrA-1 時的煤氣單耗分別降低了17.8%和23.6%。為此,對加熱爐的狀態(tài)實時進行監(jiān)控,定期進行排煙溫度、爐體散熱、煤氣消耗的監(jiān)視測量和統(tǒng)計分析,綜合評定停爐檢修時間。

3.3 應(yīng)用智能優(yōu)化燃燒技術(shù)

冶金窯爐的人工操作大多存在以下問題:①無法達到最優(yōu)的燃燒目標和強度;②無法精確控制煤氣流量;③無法準確確定空燃比;④相關(guān)工藝參數(shù)控制精度不高等[3]。智能燒爐系統(tǒng)采用自動尋優(yōu)技術(shù),以數(shù)學模型科學控制爐溫、空燃比。智能燒爐系統(tǒng)可實現(xiàn)燃燒系統(tǒng)空燃比自尋優(yōu)及滾動尋優(yōu)、合理調(diào)整煤氣和助燃空氣供給,實時自動控制節(jié)省煤氣用量。2018 年邢鋼在高爐熱風爐實施智能燒爐改造后,熱風爐“單位風溫單位風量”煤氣消耗降低了7.6%。2019年在軋鋼加熱爐實施智能化改造,增加二級控制系統(tǒng),通過對物料的實時跟蹤、加熱溫度和坯料頭尾溫差精準控制,節(jié)約煤氣消耗5%以上。

3.4 提高熱裝溫度和熱裝率

在現(xiàn)有的生產(chǎn)裝備和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的條件下,降低加熱爐煤氣消耗最直接的手段是提高鋼坯熱裝率及熱裝溫度。鋼坯的熱裝溫度增加400 ℃,生產(chǎn)長材型鋼鐵企業(yè)的能源利用效率可以提高1.3 個百分點[4]。通過熱裝率攻關(guān),開發(fā)產(chǎn)銷一體化系統(tǒng),優(yōu)化訂單排產(chǎn),提高熱裝溫度約100 ℃,熱裝率由30%提高到59.14%,煤氣消耗由1161.7 MJ/t 降低到1087.9 MJ/t。

4 結(jié)語

邢鋼通過采取各種有效措施,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量達到140m3/t 鋼,高爐煤氣基本實現(xiàn)了零放散,煤氣使用單元的利用效率大幅提高。提高了企業(yè)經(jīng)濟效益與環(huán)境友好水平。

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