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副斜井提升機(jī)電氣系統(tǒng)改造探討

2020-02-20 00:27:26連紅飛
機(jī)械工程與自動(dòng)化 2020年6期
關(guān)鍵詞:提升機(jī)電控變頻

連紅飛

(潞安礦業(yè)集團(tuán) 王莊煤礦,山西 長(zhǎng)治 046031)

0 引言

王莊煤礦副斜井提升系統(tǒng)建成于20世紀(jì)60年代,安裝有一臺(tái)單繩纏繞式雙滾筒礦井提升機(jī),擔(dān)負(fù)著物料上下井的提升任務(wù),其采用交流繞線電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻電氣控制系統(tǒng)的方式。在日常生產(chǎn)過(guò)程中,出現(xiàn)了如下問(wèn)題:①主電機(jī)啟動(dòng)電流達(dá)到400 A以上仍不能正常啟動(dòng),此種情況雖然不是頻繁出現(xiàn),但已經(jīng)嚴(yán)重影響到安全生產(chǎn);②上下支架等大型設(shè)備時(shí),為了保證提升系統(tǒng)的安全,避免車輛掉道造成事故,需選用微拖系統(tǒng)進(jìn)行低速提升,微拖系統(tǒng)的最大速度為0.5 m/s,由于井筒斜長(zhǎng)為487 m,提升一組大型液壓支架約需要16 min~18 min,生產(chǎn)效率低下,嚴(yán)重制約了礦井的安全高效發(fā)展;③現(xiàn)電控系統(tǒng)采用電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻電控系統(tǒng),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)部分能量消耗在電阻上以熱能形式散發(fā)掉,同時(shí),本系統(tǒng)經(jīng)常需要下放支架等大型設(shè)備,電氣制動(dòng)產(chǎn)生的能量不能收集回饋至電網(wǎng),造成能源浪費(fèi)。針對(duì)上述問(wèn)題,本文對(duì)煤礦副斜井提升機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻電控系統(tǒng)的改造方案進(jìn)行了探討。

1 副斜井提升系統(tǒng)主要參數(shù)

(1)提升機(jī)的主要參數(shù)如下:

型號(hào): 2JK-2.5/20;

最大靜張力(kN): 101;

最大靜張力差(kN): 56;

井筒斜長(zhǎng)(m): 487;

井筒傾角(°): 25;

制動(dòng)裝置: 盤式制動(dòng)閘;

鋼絲繩直徑(mm): 30;

繩速(m/s): 3.8。

(2)主提升電機(jī)的主要參數(shù)如下:

電機(jī)型號(hào): JR138-10;

轉(zhuǎn)速(r/min): 585;

功率(kW): 180;

電壓(V): 380;

電流(A): 346。

2 相關(guān)分析

造成主電機(jī)啟動(dòng)困難、電流偏大原因有以下幾方面:

(1)電控系統(tǒng)采用切換電阻啟動(dòng),電阻按八段切除,電機(jī)的啟動(dòng)過(guò)程也要分八個(gè)臺(tái)階。由于司機(jī)手動(dòng)操作的不規(guī)范及系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置出現(xiàn)誤差,如果啟動(dòng)過(guò)程中一段、二段電阻還沒(méi)有啟動(dòng),強(qiáng)行送到三段電阻啟動(dòng),可能會(huì)造成電機(jī)轉(zhuǎn)矩瞬間增加,電流沖擊過(guò)大,導(dǎo)致電源過(guò)流跳閘[1]。

(2)由于掛車數(shù)量的變化,鋼絲繩的彈性伸長(zhǎng)、調(diào)繩不好等原因,導(dǎo)致下井口礦車已經(jīng)上坡,上井口的礦車還沒(méi)有下坡,此時(shí)相當(dāng)于單勾提升,上井口的負(fù)載不能起到平衡負(fù)荷的作用。這個(gè)過(guò)程可能很短暫,提升行程只有一兩米,但是此時(shí)的電機(jī)負(fù)荷增加很多,往往造成啟動(dòng)困難,甚至過(guò)流跳閘。

(3)提升物件偏大,配重偏小,造成張力差偏大。由于提升機(jī)為雙鉤提升,當(dāng)兩碼重物不匹配時(shí),可引起兩碼張力差超過(guò)允許值,引起電機(jī)電流偏大。

(4)軌道不好、地滾不轉(zhuǎn)、礦車軸承損壞等原因造成礦車運(yùn)行阻力增大,增加了系統(tǒng)的運(yùn)行功率。

3 改造方案

根據(jù)以上原因分析,決定采用綜合性改造方案,既要解決電控系統(tǒng)的問(wèn)題,又要解決機(jī)械系統(tǒng)阻力較大的問(wèn)題,制定如下改造方案:

3.1 采用變頻調(diào)速技術(shù)對(duì)電控系統(tǒng)進(jìn)行改造

上述原因中,串電阻調(diào)速換檔產(chǎn)生的電流沖擊是問(wèn)題產(chǎn)生的原因之一,采用變頻調(diào)速可有效解決此問(wèn)題。變頻調(diào)速為無(wú)級(jí)調(diào)速,加減速度可以任意調(diào)整,可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的軟啟動(dòng)、軟停車,減少了機(jī)械沖擊,使系統(tǒng)運(yùn)行更加平穩(wěn)可靠;啟動(dòng)及換檔時(shí)沖擊電流小,減輕了對(duì)電網(wǎng)的沖擊,運(yùn)行速度曲線為S形,加減速平滑,大大減輕了提升機(jī)的加速負(fù)荷,相對(duì)于串電阻調(diào)速電機(jī)啟動(dòng)電流變小且平滑;可實(shí)現(xiàn)四象限運(yùn)行,將重物下放產(chǎn)生的能量直接回饋至電網(wǎng)。

此外,變頻調(diào)速技術(shù)可以根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,在較大范圍內(nèi)調(diào)整提升機(jī)的運(yùn)行速度,如提升大型支架需要慢速運(yùn)行時(shí),可將運(yùn)行速度調(diào)至最高速度的一半左右,即1.5 m/s~2 m/s,可以保證系統(tǒng)運(yùn)行安全,解決了采用微拖系統(tǒng)0.5 m/s速度提升支架時(shí)發(fā)生效率低下的問(wèn)題。礦車在井口或井底需要慢速調(diào)車時(shí),變頻調(diào)速系統(tǒng)也可以實(shí)現(xiàn)所需功能,完全可以甩掉微拖系統(tǒng)[2]。

3.2 更換主電機(jī)

根據(jù)上述原因分析,部分情況下是由于電機(jī)拖動(dòng)力矩不足造成的,即短時(shí)間短距離單鉤提升和地滾老化不轉(zhuǎn)等引起負(fù)載力矩增大,引起電機(jī)不能正常啟動(dòng)。據(jù)此,除了增加現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)電管理,盡量保持雙鉤張力差在合理的范圍之內(nèi)及保證地滾轉(zhuǎn)動(dòng)靈活之外,需要增加電機(jī)的拖動(dòng)力矩,即更換大功率電機(jī)。經(jīng)計(jì)算,選擇更換為280 kW的電機(jī)。

在變頻器的控制下,電機(jī)的功率可以有限制地發(fā)揮,更換大功率電機(jī)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。電機(jī)功率加大后,電機(jī)轉(zhuǎn)矩的余量充足,更容易應(yīng)付各種緊急情況。

提升機(jī)專用變頻電機(jī)專門針對(duì)提升機(jī)負(fù)載的特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,過(guò)載能力強(qiáng),能與提升機(jī)負(fù)載很好地配套使用。由于電控系統(tǒng)選用變頻系統(tǒng),電機(jī)應(yīng)選擇提升機(jī)專用變頻電機(jī)。

3.3 電控系統(tǒng)參數(shù)及功能的選擇

3.3.1 變頻器

由于電機(jī)功率選280 kW,變頻器功率應(yīng)大一到兩個(gè)等級(jí),即適配功率為315 kW。本文選用西門子6SE70型全數(shù)字礦井提升機(jī)四象限變頻器,交-直-交變頻,控制方式為矢量控制,具備能量回饋制動(dòng)功能。變頻器主要參數(shù)如下:

額定輸入電壓:三相AC 380 V;

電壓波動(dòng)范圍: -15%~+15%;

額定輸入頻率: 50 Hz;

輸出功率: 315 kW;

輸出電壓: 三相AC 0 V~380 V;

輸出頻率: 0 Hz~50 Hz連續(xù)可調(diào)。

3.3.2 操作臺(tái)

操作臺(tái)上設(shè)各種工況顯示設(shè)備。采用INTEL-P4上位監(jiān)控機(jī)配合西門子最新版WinCC6.0監(jiān)控軟件作為人機(jī)接口設(shè)備,可以觀察PLC運(yùn)行情況,各外部接點(diǎn)動(dòng)作狀態(tài),各模擬量回路狀態(tài)等,方便維修工作;同時(shí)操作臺(tái)還設(shè)有必要的開(kāi)關(guān)量、模擬量的數(shù)字顯示,其中包括:安全回路指示燈,油壓數(shù)字顯示液壓表,減速、故障聲光報(bào)警顯示,高壓、低壓電壓表、電流表等。

3.3.3 控制部分

控制操作部分負(fù)責(zé)整個(gè)工藝過(guò)程的控制及保護(hù):

(1)采用雙PLC控制,其中一臺(tái)Siemens S7-400型PLC系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著整個(gè)系統(tǒng)的工藝控制、各種狀態(tài)監(jiān)視、限位保護(hù)和故障保護(hù)的實(shí)現(xiàn)。

(2)另一臺(tái)Siemens S7-400型PLC系統(tǒng)完成后備保護(hù)功能,提高系統(tǒng)的安全可靠性。另外為了提高系統(tǒng)的可靠性,采用電氣硬件系統(tǒng)與PLC系統(tǒng)共同工作的雙系統(tǒng)制、多傳感器制、傳感器信號(hào)線雙路制、執(zhí)行器狀態(tài)反饋制等可靠性措施,確保系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。

(3)采用數(shù)字式PID閉環(huán)工作閘速度調(diào)節(jié)系統(tǒng),可以通過(guò)對(duì)工作閘開(kāi)度的連續(xù)控制來(lái)調(diào)節(jié)提升機(jī)的速度。PLC數(shù)字—模擬量輸出和執(zhí)行元件可靠隔離,可以防止Kt線圈接地造成功放元件損壞。

(4)由Siemens WinCC組成的人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)設(shè)定、工藝過(guò)程監(jiān)視的全部工作。

(5)采用完全的現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)計(jì),主控PLC、后備保護(hù)PLC、遠(yuǎn)程I/O模塊、礦井提升機(jī)行程計(jì)數(shù)絕對(duì)值編碼器等設(shè)備都采用現(xiàn)場(chǎng)總線PROFIBUS通訊連接,減少了系統(tǒng)接線,提高了系統(tǒng)可靠性。

3.3.4 系統(tǒng)運(yùn)行方式

系統(tǒng)運(yùn)行方式為三種:手動(dòng)、半自動(dòng)、檢修。

手動(dòng)操作:司機(jī)通過(guò)操作臺(tái)操作手柄控制啟車、停車、加速、減速過(guò)程。

半自動(dòng)操作:司機(jī)只進(jìn)行啟車、停車時(shí)的手柄操作,礦井提升機(jī)的加速、等速、減速、爬行階段由系統(tǒng)自動(dòng)控制,不需要司機(jī)參與。

檢修操作:僅限于檢修使用,礦井提升機(jī)慢速運(yùn)行,速度一般不超過(guò)0.5 m/s。

3.3.5 保護(hù)功能

(1)雙線制的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求,電控系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)雙線制,主要是通過(guò)安裝于高速側(cè)和低速側(cè)的兩套軸編碼器來(lái)實(shí)現(xiàn)。高速側(cè)軸編碼器安裝于電機(jī)非軸伸端,低速側(cè)軸編碼器安裝于牌坊式深度指示器上。兩套軸編碼器將礦井提升機(jī)的轉(zhuǎn)速和運(yùn)行位置信號(hào)傳遞到雙PLC,與PLC內(nèi)設(shè)定的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行比較,若超過(guò)允許值時(shí),即通過(guò)變頻器進(jìn)行調(diào)速和通過(guò)安全回路進(jìn)行安全制動(dòng)[3]。

(2)多種保護(hù)功能的實(shí)現(xiàn)。通過(guò)軟件、硬件安全回路,可實(shí)現(xiàn)防過(guò)卷保護(hù)、防過(guò)速保護(hù)、限速保護(hù)、減速保護(hù),以及過(guò)負(fù)荷、短路、欠壓、過(guò)壓、缺相保護(hù),還有閘瓦間隙保護(hù)、松繩保護(hù)、深度指示失效保護(hù)等多種保護(hù)功能。

3.4 信號(hào)系統(tǒng)

由于現(xiàn)礦井提升機(jī)采用老式信號(hào)系統(tǒng),不安全不可靠,不能實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通話。此次改造,需配備安裝斜井專用信號(hào)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)線打點(diǎn)、移動(dòng)通話功能,同時(shí)具有上下物料時(shí)的固定打點(diǎn)功能。

4 結(jié)束語(yǔ)

系統(tǒng)于2015年10月正式進(jìn)行改造,經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的運(yùn)轉(zhuǎn),證明改造是非常成功的,日常運(yùn)行中沒(méi)有再出現(xiàn)諸如電流過(guò)大不能啟動(dòng)等問(wèn)題,同時(shí),將下放重物的能量回饋至電網(wǎng),節(jié)能效果明顯,效率提高,促進(jìn)了礦井的安全生產(chǎn)。

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