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KTH工藝天然氣制乙炔裝置關鍵設備技術集成創(chuàng)新

2020-02-23 09:12:24羅俊國劉光明
中國新技術新產(chǎn)品 2020年24期
關鍵詞:裂解爐混合器乙炔

羅俊國 劉光明

(1.四川天華股份有限責任公司,四川 瀘州 646207;2.四川天華富邦有限責任公司乙炔車間,四川 瀘州 646207)

1 集成創(chuàng)新的背景

四川天華富邦有限責任公司于2008年末引進英威達公司4.6萬 t/年PTMEG及配套6萬 t/年1,4-丁二醇技術后,需要尋找相關天然氣制乙炔技術來提供3萬 t/年產(chǎn)量的原料乙炔。通過國內(nèi)外調研,符合要求的技術公司分別有德國BASF公司、中國川維公司、烏克蘭國家化學工程研究設計院有限責任公司(以下簡稱“KHT”)可供選擇。BASF工藝技術先進、建成裝置多,但因產(chǎn)品屬于競爭關系,不對外轉讓技術;川維公司技術是在BASF原有技術上進行了拓展,也拒絕技術轉讓。

裝置建成后,關鍵設備裂解爐出現(xiàn)各種燒蝕、卡死的現(xiàn)象,造成裂解爐最長運行周期僅3 d。同時裂解氣中高級炔含量過高,在后續(xù)工序中聚合,引起管道、閥門、壓縮機等嚴重堵塞的問題,很可能造成整個裝置無法運行[1]。

2 技術開發(fā)的意義

天然氣制乙炔工藝與其他公司技術的主要區(qū)別是于裂解爐爐型不同。KTH工藝是唯一使用旋焰燃燒器(如圖1所示的內(nèi)、外流道)和直通式刮碳的技術,操作彈性大、節(jié)約成本。該公司通過對其關鍵設備發(fā)生的問題進行分析、研究和創(chuàng)新,使裝備可以穩(wěn)定地運行。經(jīng)過3年的不懈努力后,該裝置達到了優(yōu)良運行標準,同時實現(xiàn)了設備、部件全部國產(chǎn)化,形成了該公司獨有的裂解爐技術,打破了技術壟斷。以天然氣為原料,節(jié)能減排,為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟做出了貢獻,促進了精細化工產(chǎn)業(yè)與生態(tài)環(huán)境的協(xié)調發(fā)展[2]。

3 工藝技術創(chuàng)新及研究

由相關資料得知,當氧碳比過低時,乙炔收率會隨氧碳比的降低先升高后降低;裂解氣中的高級炔烴生成量與氧碳比成反比;炭黑生成量更多;裂解氣中剩余甲烷、殘氧升高,尤其是殘氧過高,會引起系統(tǒng)爆炸[2],因此確定合適的氧碳比尤為重要。

3.1 工藝創(chuàng)新方法和過程

通過對旋焰爐的理論進行研究、分析,在確保操作安全的情況下,擬定出調整的方向,小步慢走,不同的參數(shù)穩(wěn)定一段時間,詳細分析每組和所有設備的運行情況,逐步調整到最適合該系統(tǒng)的操作參數(shù)[3]。天然氣從頂部進入混合器環(huán)狀段,氧氣經(jīng)氣流側面孔道兩側吹入天然氣中,均勻混合的甲烷-氧氣混合物以大于50 m/s的流速離開混合器并進入燃燒器,通過燃燒器內(nèi)外各6組旋流葉片對混合氣體進行旋轉后,以大于300 m/s的流速高速進入反應室。穩(wěn)定氧被連續(xù)送入燃燒器的中心、內(nèi)外旋流葉片附近等處,防止火焰被吹滅。甲烷的氧化熱裂解反應就在反應內(nèi)發(fā)生,反應室前半部襯有耐火磚,耐火材料加熱到高溫有助于甲烷-氧氣混合物燃燒過程的穩(wěn)定,而后進入水冷夾套區(qū)繼續(xù)反應,在反應通道內(nèi)的停留時間為0.004 s~0.007 s,之后以大于200 m/s的速度進入淬冷區(qū)。

在淬冷區(qū)域的不同高度分別設置了4層噴嘴,其中來自碳黑分離和焚化工段的熱水被送入2、3環(huán)噴嘴,而經(jīng)冷水泵升壓后的冷水被送入1、4環(huán)等噴嘴,因水的大量蒸發(fā),可確保裂解氣的快速冷卻,終止反應;為了控制乙炔在水中的溶解量,需要調整各噴嘴水量將出水溫度控制在80 ℃左右。在裂解爐操作期間,類似焦炭的物質(燒結的炭黑和樹脂)會沉積在反應通道下部,設置了直行式刮碳裝置定期清除。

3.2 工藝創(chuàng)新內(nèi)容

殘氧量控制在0.2%~0.25%,控制乙炔產(chǎn)量收率,可減少高級炔、炭黑的生成,同時也減少碳聚集后的硬度;天然氣和氧氣各自加熱到大于600 ℃后在混合器內(nèi)進行混合,混合的均勻程度影響了工藝的穩(wěn)定性,在不改變混合器的前提下,提高進入混合器原料氣體的穩(wěn)定性可以保證混合器正常工作,低殘氧量可以減少高級炔在后處理工段聚合的情況。

4 設備技術開發(fā)內(nèi)容

設備的主要問題集中在燃燒器面板與流道燒蝕、反應室爐磚脆裂、淬冷水分布嚴重不均、刮碳機構的刮碳頭燒蝕以及運行4 h就損壞等方面,但是解決起來較容易,不屬于重要開發(fā)內(nèi)容[3]。

4.1 旋焰燃燒器創(chuàng)新

旋焰燃燒器面板各部位如圖1所示,內(nèi)冷卻水是從外圈均勻分布的36個小孔進入向中心流動,在中心處經(jīng)過φ85 mm×φ25 mm圓環(huán)流出,其面板、內(nèi)外流道、各輔氧管等均是采用Incoloy 800H制造。

圖1 旋焰燃燒器面板

4.1.1 旋焰燃燒器損壞情況及分析

旋焰燃燒器的損壞主要發(fā)生在各輔氧管與面板焊接處,尤其是中心輔氧管周圍以及內(nèi)、外流道與面板間的焊縫,特別是尖角處。因為一旦發(fā)生面板燒蝕,旋焰燃燒器內(nèi)部的冷卻水就會泄露,從而失去冷卻作用,泄漏的水也會使反應室耐火磚的損壞速度增加,所以只要出現(xiàn)燒蝕情況,一般必須停車進行大修。

由于燒蝕部位的材料已經(jīng)是很好的耐高溫材料,其損壞的原因只能是內(nèi)冷卻水出現(xiàn)問題和焊縫余高過大,因此需要結合這2個方面進行創(chuàng)新。在對相關資料進行研究后發(fā)現(xiàn),氧碳比過高或過低都會對結果產(chǎn)生不同的影響,所以確定合適的氧碳比參數(shù)是重點。通過實驗和分析,在確保乙炔收率、設備運行穩(wěn)定、高級炔烴不超標的情況下,最佳氧碳比為0.55~0.575。在旋焰燃燒器日常的運行工作中,根據(jù)工作人員在線和手動分析數(shù)據(jù)并對其進行微調的結果來看,將調整氧碳比參數(shù)作為重點是行之有效的。

4.1.2 旋焰燃燒器創(chuàng)新內(nèi)容

保證內(nèi)外流道與內(nèi)隔板的間隙不超過0.2 mm,減少內(nèi)冷卻水內(nèi)漏;面板與內(nèi)隔板之間的內(nèi)環(huán)輔氧處,在端面增加隔水板,保證該處冷卻水的流動,不至于形成死區(qū);內(nèi)隔板φ85 mm中心孔修改為φ65 mm,內(nèi)冷卻水能保證中心輔氧處水的流動;面板各焊縫焊接時做好坡口,控制余高不大于0.5 mm;減少溫度梯度后,控制迎火面最高溫度不超標;采用3D打印制造流道,尖角處全部R5圓角過渡,減少應力。

4.2 反應室創(chuàng)新

反應室由耐火磚蓄熱通道和下水冷夾套組成,直徑均為400 mm,天然氣在該處燃燒提供熱量,裂解反應在該段完成。

4.2.1 反應室出現(xiàn)的損壞情況及分析

高速高溫的旋轉氣流的沖刷、反應生成炭黑塊后刮碳均對耐火磚有很大的損害,特別是旋焰燃燒器泄漏時由水激導致的爐磚壽命都較短;同時,如何控制好爐磚表面與燃燒器面板間的密封,防止竄火燒壞燃燒器其他非高溫合金部位尤為重要。幾年間,每次檢修后,裂解爐運行穩(wěn)定性差,聲音也異常,參數(shù)調整范圍很小,一周后才會逐漸穩(wěn)定,每次檢修都發(fā)現(xiàn)爐磚上部均有損壞。

4.2.2 反應室創(chuàng)新內(nèi)容

爐磚材料從高鋁磚改為鋯鉻剛玉磚,提高了耐溫和沖刷能力;采用調整尺寸的爐磚現(xiàn)場砌筑,設計專用工具對砌筑以及爐磚的最上層調整平臺進行磨削,控制其與旋焰燃燒器的平行度、同心度和距離,保證同心和各密封的有效性;對爐磚頂層逐步進行異形處理,最終試驗得到100 mm×10 mm的錐環(huán)時效果最好,檢修后不存在穩(wěn)定性差的現(xiàn)象。

4.3 刮碳系統(tǒng)創(chuàng)新

刮碳系統(tǒng)主要由刮碳頭、液壓缸、導向筒體、液壓缸體、滑閥和增穩(wěn)壓設備等組成,每2 h刮除一次反應室耐火通道下部、下水冷夾套壁的積碳,刮碳時需要具有較大的沖擊力、下行力,并且保證刮碳頭的耐高溫性能。

4.3.1 刮碳系統(tǒng)存在問題及分析

刮碳系統(tǒng)的問題主要表現(xiàn)為刮碳頭卡死在通道內(nèi)以及正常運行時燒蝕刮碳頭的現(xiàn)象,問題嚴重時2 d就燒掉。原因主要包括液壓力不足同時克服沖擊掉碳塊,下行時因結構問題受阻卡死;刮碳頭使用310S制造,耐溫能力有限。

4.3.2 刮碳系統(tǒng)創(chuàng)新內(nèi)容

驅動液壓水壓力從6 bar提高到9 bar,解決了沖擊力不足的問題;從結構上增加下行刮刀,減少了下行阻力;設計了內(nèi)冷卻水的刮碳頭,并且設計出水用于沖洗易積存碳的部位。

通過工藝和設備系列創(chuàng)新后,目前KTH旋焰裂解爐大修周期最長的達到300 d,一般都在250 d以上;乙炔收益率大于8.2%、負荷80%~120%可調,運行平穩(wěn);所有設備、部件全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。

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