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催化主風(fēng)機防喘振誤動作原因分析與解決方案

2020-02-28 05:46李忠博
煉油與化工 2020年3期
關(guān)鍵詞:誤動作差壓喉部

李忠博

(中國石油錦州石化公司,遼寧錦州121000)

重油催化裝置主風(fēng)機組是供給再生系統(tǒng)燒焦主風(fēng)及煙氣能量回收的重要設(shè)備,機組運行、控制和保護(hù)與裝置的安全、效益息息相關(guān)[1]。主風(fēng)機易受喘振的傷害,嚴(yán)重時喘振會發(fā)展為逆流而造成嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,所以主風(fēng)機的防喘振控制技術(shù)成為機組控制保護(hù)的研究重點[2]。如果防喘振控制系統(tǒng)誤動作,會導(dǎo)致催化再生器主風(fēng)量大幅波動,造成催化劑在反應(yīng)器—再生器系統(tǒng)內(nèi)流化異常,嚴(yán)重影響工藝條件,甚至導(dǎo)致裝置停產(chǎn)。

1 防喘振控制系統(tǒng)

某石化公司催化裝置主風(fēng)機組是由煙氣輪機、軸流式壓縮機、電動機同軸連接而成。ITCC機組控制系統(tǒng)采用美國TRICONEX公司的TS3000系統(tǒng),硬件核心是基于3重模件冗余容錯(TMR)結(jié)構(gòu)的容錯控制器,3個主處理器和I/O模件完全3重化,系統(tǒng)中所有I/O信號都要經(jīng)過硬件的“3取2”表決,系統(tǒng)具有很高的可靠性和穩(wěn)定性[3,4]。

TRICONEX公司的TS3000系統(tǒng)壓縮機防喘振控制采用專用的控制功能模塊,用于壓縮機喘振曲線的繪制,壓縮機操作點的計算、壓縮機安全裕度的計算與調(diào)整[5]。控制器根據(jù)主風(fēng)機入口喉部差壓和出口壓力共2個參數(shù),運用動態(tài)防喘振控制算法進(jìn)行主風(fēng)機防喘振控制,使機組具有最大的運行空間,在保證機組安全運行前提下提高運行效率。而且這種方法不會因為進(jìn)氣溫度、壓力、分子量等參數(shù)的變化而對防喘振控制產(chǎn)生影響。

TS3000系統(tǒng)防喘振技術(shù)的基本功能:

(1)如果由于某種原因而發(fā)生喘振,喘振安全邊界會自動重新調(diào)整。

(2)工作點突然移向喘振區(qū),設(shè)定點徘徊功能將打開放空閥。

(3)控制器有適配增益和快開、慢關(guān)功能。

(4)使用軟或硬手動控制功能有助于安裝、故障檢測與測試。

(5)當(dāng)工作點接近喘振線時,閥門預(yù)置特性打開放空閥泄壓進(jìn)行調(diào)整。

(6)若聯(lián)鎖停車,用開關(guān)量信號打開放空閥。

在防喘振畫面坐標(biāo)系里有機組工作點位置,工作點狀態(tài)和3條折線的顯示。

坐標(biāo)系橫坐標(biāo):2個喉部差壓PdT-1405A和PdT-1405B(量程0-22kPa)高選后的量程百分比。

坐標(biāo)系縱坐標(biāo):2個出口壓力PT-1406A和PT-1406B(量程0-400kPa)高選后的量程百分比。

防喘振調(diào)節(jié)方式:有手動、自動2種方式。手動方式:手動調(diào)節(jié)閥門的開度,閥門開度不受控制器輸出影響,僅當(dāng)主風(fēng)機聯(lián)鎖或安全運行時,閥門開度強制100%開閥。自動方式:工作點進(jìn)入實際防喘振線左邊,在自動位置時,PID自動調(diào)節(jié)開閥。工作點進(jìn)入實際防喘振線右邊,在自動位置時,PID自動調(diào)節(jié)關(guān)閥。無論上述哪種操作方式防喘振閥都具有快開慢關(guān)特性。3催化3機組防喘振閥為2個閥門,分程控制器開度0~50%對應(yīng)FIC1401A的開度0~100%;控制器開度50%~100%對應(yīng)FIC1401B的開度0~100%。

3 事故經(jīng)過與原因分析

3.1 事故經(jīng)過

2018年1月24日7點04分,主風(fēng)機出口壓力PT-1406A由正常壓力274.4 kPa緩慢升高,7點27分升高至327 kPa,而入口喉部差壓PdT-1405A/B一直為10.5 kPa無變化,此時主風(fēng)機工作點進(jìn)入喘振區(qū),由于防喘振控制回路一直投用為自動狀態(tài),因此,放空閥FV-1401A和FV-1401B依次打開,1再、2再主風(fēng)量隨即波動,1再主風(fēng)量由正常值10.8×104Nm3/h,最低降為6.5×104Nm3/h。2再主風(fēng)量由3.3×104Nm3/h,最低降為2.8×104Nm3/h,觸發(fā)主風(fēng)流量低報警,到7點28分19秒FV-1401A全開,7點32分06秒FV-1401B全開。操作員立即與主操作室聯(lián)系,根據(jù)反應(yīng)用風(fēng)量及壓力關(guān)閉2臺放空閥的前后手閥。在此過程中,放空閥反復(fù)打開8次,根據(jù)控制邏輯每次又部分關(guān)回,主風(fēng)機出口壓力、出口流量頻繁大幅波動,造成生產(chǎn)波動。

3.2 原因分析

觀察歷史趨勢發(fā)現(xiàn),1月24日早7點04分到7點27分,主風(fēng)機出口壓力PT-1406A指示異常上升,而另1個具有獨立引壓的測量點PT-1406B一直比較平穩(wěn),而防喘振邏輯為2取高,有1個測量點過高就會導(dǎo)致防喘振控制器判斷主風(fēng)機工作點進(jìn)入喘振區(qū),在自動狀態(tài)下就會指令放空閥打開。

發(fā)生故障時,主風(fēng)機出口壓力PT-1406A和PT-1406B指示不一致,首先檢查PT-1406A/B壓力變送器的儀表接線、安全柵及DCS通道,結(jié)果均正常。接著對PT-1406A變送器進(jìn)行排凝,發(fā)現(xiàn)沒有介質(zhì)排出,懷疑引壓管堵塞,然后將PT-1406A拆下,發(fā)現(xiàn)膜盒里有雜質(zhì)和冰碴,在不受壓的情況下儀表指示仍不回零,說明變送器膜盒已變形損壞。立即更換PT-1406A壓力變送器,并對2臺變送器的引壓管進(jìn)行充分排凝,回裝新變送器后2臺儀表均指示正常。

根據(jù)檢查結(jié)果分析得出事故原因有4點:

(1)主風(fēng)機儀表在防喘振控制邏輯中2取高方式存在不足。原設(shè)計出于對儀表斷線、虛接等故障會導(dǎo)致指示變小甚至回零的考慮,在防喘振邏輯中,對主風(fēng)機出口壓力和喉部差壓分別設(shè)置2臺測量儀表,并做2取高邏輯后,再計算出機組的工作點。但是2取高邏輯不能解決儀表指示異常升高的問題,一旦其中1臺儀表因故障指示升高,使工作點進(jìn)入喘振區(qū),則會導(dǎo)致防喘振誤動作;

(2)由于主風(fēng)機防喘振控制方案采用的是TRICONEX公司動態(tài)防喘振技術(shù),防喘振線是由多條斜率不同的直線連接成的1條折線,將機組工作區(qū)劃分為喘振區(qū)和安全區(qū),而主風(fēng)機的工作點位置由主風(fēng)機出口壓力(工作點縱坐標(biāo))和喉部差壓(工作點橫坐標(biāo))決定,無法對儀表測點設(shè)置常規(guī)的高/低報警,因此當(dāng)主風(fēng)機工作點向喘振區(qū)移動時,只能通過SIS系統(tǒng)運算,自動提前打開防喘振閥,來防止機組喘振。一旦防喘振閥打開,會對再生器主風(fēng)量產(chǎn)生影響,造成生產(chǎn)波動。因此,目前缺乏對儀表測點設(shè)置合理的報警方式,以防止防喘振誤動作的發(fā)生,降低對正常生產(chǎn)的影響;

(3)主風(fēng)機出口壓力測量點引壓管為水平方向引出,不符合《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)范》中第10.2.5條規(guī)定:“壓力測量宜選用直接取壓方式,測量液體壓力時取壓點宜高于變送器,測量氣體時則相反”,主風(fēng)機出口管線介質(zhì)為壓縮空氣,如果取壓點位置不低于變送器,易引起引壓管內(nèi)雜質(zhì)積累、介質(zhì)凍凝等問題。因此,變送器在安裝方式等方面存在問題和隱患;

(4)由于空氣經(jīng)過軸流機壓縮后水蒸氣飽和度增加,在壓力引出管處易冷凝積存,管線中的鐵銹在此堆積,冷凍后堵塞引壓管,甚至導(dǎo)致變送器膜盒變形,儀表指示異常。由于主風(fēng)機位于廠房內(nèi),因此儀表未進(jìn)行保溫,存在管理方面的問題。

4 解決方案

4.1 防喘振控制邏輯完善

原防喘振控制方案中,將主風(fēng)機入口流量(主風(fēng)機入口喉部壓差)和出口壓力,分別轉(zhuǎn)化為各自的量程百分比作為防喘振線的橫、縱坐標(biāo),利用TS3000防喘振技術(shù)來計算機組當(dāng)前工作點,判斷是否發(fā)生喘振。主風(fēng)機出口壓力有2個有獨立引壓的測點,分別為PT-1406A和PT-1406B,安裝在主風(fēng)機出口管線垂直管段上。為了防止引壓管堵塞或儀表斷線導(dǎo)致儀表信號指示偏低,因此,在防喘振邏輯中,將主風(fēng)機出口壓力做2取高邏輯后,再進(jìn)行運算作為防喘振點的縱坐標(biāo)。同理,主風(fēng)機入口喉部壓差PdT-1405A和PdT-1405B(非獨立引壓),做2取高邏輯后,再進(jìn)行運算作為防喘振點的橫坐標(biāo)。這種方案雖然能避免儀表指示異常偏低,但是如果由于某種原因?qū)е缕渲?個儀表指示異常偏高(如儀表凍凝),則仍無法避免防喘振誤動作,因此2取高邏輯存在一定隱患。

基于該問題,提出應(yīng)該用3取中邏輯代替2取高,得到儀表中間值后再進(jìn)行防喘振運算。采用該方案時,現(xiàn)場需增加1個獨立測點,同時修改SIS組態(tài)。主風(fēng)機出口壓力的取壓點位于主風(fēng)機出口管線的垂直向上的直管段,可在管線的同一水平面上取3個獨立引壓,作為3取中邏輯的取壓點。對于主風(fēng)機入口喉部差壓,由于負(fù)壓是取在主風(fēng)機機殼上,正壓是主風(fēng)機入口管線上的引壓點,因此,負(fù)壓側(cè)不具備增加獨立測點的條件。

4.2 報警功能完善

為了實現(xiàn)防喘振動作前預(yù)警,根據(jù)喘振現(xiàn)象分析,喘振發(fā)生前,入口流量或出口壓力變化明顯,導(dǎo)致工作點向喘振區(qū)移動,因此提出設(shè)置喉部差壓的變化率報警。方法是在INTOUCH組態(tài)軟件中,打開標(biāo)記名字典,找到需要設(shè)置報警的標(biāo)記名,然后點擊“詳細(xì)和報警”,在“變化率”報警欄進(jìn)行勾選,并設(shè)置變化率報警值。這樣,當(dāng)喉部差壓有異常變化時,操作員可以提前發(fā)現(xiàn)并及時處理。

4.3 變送器安裝方式完善

原變送器引壓為水平方向引出,空氣介質(zhì)容易在引出管處冷凝積存,管線中的鐵銹等雜質(zhì)也會在此堆積,在極端天氣時,有可能介質(zhì)凍凝后堵塞引壓管,導(dǎo)致儀表故障。因此,提出將變送器安裝方式改為向上短安裝,避免介質(zhì)的凝結(jié)和積存。

4.4 現(xiàn)場管理完善

加強儀表保溫,按照敞開式廠房進(jìn)行防凍管理,為儀表配置伴熱,或者利用管路熱量進(jìn)行保溫。加強對參與聯(lián)鎖或者重要控制回路的儀表要加強巡檢,對儀表定期排凝,疏通引壓管及沖洗變送器膜盒,保證不發(fā)生凍凝、線路故障等問題。

5 結(jié)束語

(1)分析某石化公司催化裝置主風(fēng)機防喘振誤動作的原因,指出防喘振邏輯中儀表2取高方式的不足,即不能避免儀表指示異常升高帶來的防喘振誤動作問題;由于防喘振邏輯采用的是動態(tài)防喘振技術(shù),主風(fēng)機的工作點位置由主風(fēng)機出口壓力和喉部差壓共同決定,無法單獨對儀表測點設(shè)置常規(guī)的高/低報警;變送器引壓管水平安裝不符合儀表安裝規(guī)范,易導(dǎo)致引壓管內(nèi)積液;對于在封閉式廠房內(nèi)的儀表,特別是參與聯(lián)鎖或者重要控制回路的儀表忽視了保溫伴熱問題。

(2)在機組防喘振邏輯中,將主風(fēng)機出口壓力由2取高方式改為3取中,提高防喘振邏輯的可靠性;將喉部差壓設(shè)置變化率報警功能,出現(xiàn)異常波動時提前報警;將變送器引壓由水平安裝改為向上短安裝,防止積液;對廠房內(nèi)參與聯(lián)鎖和控制儀表加強保溫伴熱,消除凍凝隱患。整改完成后,主風(fēng)機防喘振系統(tǒng)至今運轉(zhuǎn)正常,未發(fā)生誤動作情況。因此,以上措施為防止類似裝置防喘振誤動作,提供了可行的預(yù)防措施。

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