王志剛
(武漢青江化工集團股份有限公司,湖北武漢 430035)
SO3蒸發(fā)器是硫酸工業(yè)中生產(chǎn)延伸產(chǎn)品的關鍵設備,它的性能好壞直接影響產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn),一旦發(fā)生泄漏不但造成系統(tǒng)停產(chǎn),而且更換麻煩,如殘液和煙氣置換、保溫拆除、管道脫開、設備吊裝、焊接、保溫恢復等都需進行處理。因此,保證SO3蒸發(fā)器的質量,提高其耐用性、延長其使用壽命是一個值得重視的問題[1-2]。為了保證SO3蒸發(fā)器的質量,根據(jù)筆者多年經(jīng)驗,可以從碳鋼列管的選材與安裝控制采取相應措施。
SO3蒸發(fā)器常用的是列管式固定板式換熱器,蒸發(fā)器內有數(shù)量眾多的列管。在使用過程中,若其中1根列管發(fā)生泄漏,則需整體更換。因為列管泄漏不像外殼泄漏,可以補漏;列管泄漏難以查找,也較難處理,即使進行了相關處理,處理也不安全、不可靠,會影響其他列管。當列管發(fā)生泄漏時,需拆下來全面徹底洗凈或重新全部換管。因此,列管的使用壽命直接關系到SO3蒸發(fā)器的使用壽命,列管的質量尤其重要。
列管的壽命取決于其管材,SO3蒸發(fā)器列管材質一般為碳鋼,因此應保證鋼管的質量。
為了保證蒸發(fā)器內全部換熱鋼管的質量,首先要注重鋼管來源,建議選取來源可靠的正規(guī)無縫鋼管廠家產(chǎn)品。實地考察鋼管制造廠的實力,是否具備熱處理和缺陷檢測設備,設備是否在線正常使用,現(xiàn)場環(huán)境和管理是否達到要求等。從正規(guī)鋼管制造廠家直購,可避免選到來歷不明的管子,蒸發(fā)器用管較多,鋼管制造廠愿意制造,甚至單獨訂做,這樣的管子用于溫度高的SO3蒸發(fā)器設備質量可靠。前期進行充分考察,后期可作為定點廠家,簡單省心。如果委托外部企業(yè)制作SO3蒸發(fā)器,那么可以指定委外制作企業(yè)購買考察確認過的無縫鋼管廠鋼管。
SO3蒸發(fā)器列管可采用GB 9948—2013《石油裂化用無縫鋼管》標準中的10號鋼管、20號鋼管等,這幾種型號的鋼管與其他標準型號鋼管價格相差不多,目前僅存在300元/t左右的差價,比GB/T 8163—2018《 輸送流體用無縫鋼管》標準型號鋼管高約300元/t,比GB 3087—2008《低中壓鍋爐用無縫鋼管》 標準型號鋼管高約250元/t。為保證鋼管加工質量,正規(guī)鋼管制造廠家對每根鋼管經(jīng)過正火及回火熱處理,渦流探傷檢測,超聲波探傷檢測,出產(chǎn)品質量合格證明書。經(jīng)過渦流探傷、超聲波探傷檢測,有缺陷鋼管被淘汰,每根鋼管出廠合格,保證了蒸發(fā)器列管在使用過程中均勻腐蝕,避免了個別鋼管缺陷非正常腐蝕短命,消除“木桶”效應,延長蒸發(fā)器使用壽命。
SO3蒸發(fā)器列管宜選取4.5~5.0 mm鋼管壁厚,不建議采用像轉化工序換熱器常用的3.5 mm列管來套用。因為考慮蒸發(fā)器列管泄漏對生產(chǎn)影響較大,更換麻煩以及腐蝕裕量,鋼管較薄時單位面積受力和加工制造時的影響都比管壁較厚時要大;若有傷缺,有效壁厚減小,且管子兩端面還需打磨除銹,若增加1 mm,就增加了最薄弱管子的有效厚度,選取比3.5 mm厚1.0~1.5mm的無縫鋼管是合適的。根據(jù)計算,若厚度增加28.57%,使得有效腐蝕裕量不止增加28.57%,能大幅提高使用壽命,減少更換周期。
SO3蒸發(fā)器在制作過程中,必須對一些關鍵點進行控制,從而消除影響列管使用壽命的一些因素。
SO3蒸發(fā)器常用的是列管兩頭管板固定式換熱器,根據(jù)換熱器列管的長度,比如為4 m長,考慮到實際貨車托運,鋼管廠一般1根鋼管長度會做成1根列管的2倍,至少8.005 m(含切割損失長度0.005 m),運回后自己切割分為2根。在切割的過程當中,不論是鋼管制作廠家切割成8.005 m,還是蒸發(fā)器制作單位切割成2根4 m的列管,都可能產(chǎn)生誤差,產(chǎn)生少量切短的管子。如鋼管廠和蒸發(fā)器制作單位在切割時切管定距架固定并不牢固或者不在一塊基板上,出現(xiàn)大量切割后架子跑偏、切割機偏移和人為因素等,會出現(xiàn)少量短管,甚至斜口。1根切為2根,1段切長了,剩下另一段就短了,切短會造成浪費。需要特別注意的是,設計圖紙時管板兩端距離取4 m還是管子長度取4 m整數(shù),要確認清楚,否則就會出錯,因為管子長度設計為4 m,管板兩端距離要小于4 m通常取3.99 m,列管露出管板5 mm;如果管板兩端距離制作時一時疏忽也做成4 m,就麻煩了,列管短了。
另外,假如蒸發(fā)器制作時鋼管出現(xiàn)了過短淘汰導致數(shù)量不夠,差幾根,此時不可能讓鋼管生產(chǎn)廠家為幾根再生產(chǎn)和發(fā)貨,但又必須完成蒸發(fā)器制作,這樣臨時找來代替的管子補上,很大可能會和前期管子不同,質量和壁厚不能保證,就是可疑管子,就可能會影響蒸發(fā)器的壽命。因此,列管采購除了數(shù)量上根據(jù)損耗和加工水平需有可靠備用外,以取露出管板8 mm或者10 mm來計算管長都是可以的,平均露出5 mm,實際制作時很難精細檢查調整,如果是平均露出8 mm或10 mm則余量多一點,可避免某個環(huán)節(jié)偏差錯誤導致管子短不能用的幾率,還能保證焊肉厚度有余地。如果是立式蒸發(fā)器,為了減少上封頭開口檢修時冒煙,可在上部管板上留一兩根管子露頭少點并特別焊接牢靠即可,以減少管板上面停用時的積酸。因此,為了保證鋼管長度合適,切割鋼管的定距限位物須牢固準確可靠,確保不能發(fā)生偏移,切割中途驗證復核尺寸,做好質量控制,使定距切下來的管長相同。
SO3蒸發(fā)器在制作的過程中,需要監(jiān)查跟蹤列管加工安裝節(jié)點,若是本單位制作,監(jiān)查跟蹤較方便,委外加工就相對麻煩,但委外加工制作更需要過程驗收,避免返工,因此更需要進行過程控制。
過程控制重點在于對關鍵點的控制:
1)在蒸發(fā)器殼體內部板件制作完成后才可拆開所定制的捆綁列管,查看制作現(xiàn)場,如果現(xiàn)場各種列管較多,堆放雜亂,須引起注意,因為搬運切割打磨等移動過程中存在一些偶然因素,會混入其他列管,若是列管單獨存放,沒有其他雜管則較放心。
2)對定制鋼管驗收確認,查看外表狀況、數(shù)量、鋼管厚度及每捆最短鋼管長度等。
3)對現(xiàn)場切割鋼管的定距長度復核并對牢固程度進行檢查。
4)對管端除銹打磨程度進行查看,檢查是否有過度磨損。
5)對蒸發(fā)器殼體管板兩端長度復核,判斷列管能夠突出管板長度是否合適。
6)鋼管加工好后開始穿管,穿管也是關鍵控制點。因為有些穿管操作人員為了方便進管,在鋼管剛伸進管板孔后,習慣性地人為向下壓折將管口端折彎,這樣勢必造成鋼管應力損傷,在硫酸轉化工序第一高溫換熱器列管內漏時常見到管板以下100~200 mm處先發(fā)生穿腐,除高溫原因外,與此種處理方式也有關系。因此,在穿管時便應把關監(jiān)督,避免此種現(xiàn)象發(fā)生,要求不受力直接穿管,并講明原因。直到操作人員習慣為止,避免列管未用就發(fā)生損傷。穿管同時檢查鋼管兩頭漏出管板的長度,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施,預防處理,避免完工后再處理。對過短鋼管進行淘汰,對偏短鋼管,則作記號重點處理。
7)鋼管全部穿滿后再次檢查列管露出長度并進行調整,管板與鋼管之間施氬弧打底環(huán)焊和手工電弧填焊,在開始打底焊接后才可以放心離開,至此,完成全部跟蹤關鍵過程控制,確保優(yōu)質碳鋼列管加工安裝到位。
眾所周知,煙酸濃度越低,鋼管腐蝕越快:溫度越高,腐蝕越快。筆者全程跟蹤1套過度蒸發(fā)的蒸發(fā)器,以前正常使用一年,最短使用3個月。采用上述方法后,在進蒸發(fā)器發(fā)煙硫酸質量分數(shù)103.5%~105.5%,長期質量分數(shù)103.5 %,出蒸發(fā)器酸溫170~200 ℃的過度蒸發(fā)苛刻腐蝕工況下,使用2年多仍完好在用。
通過嚴格控制列管質量,跟蹤SO3蒸發(fā)器制作過程關鍵點控制,有效保證了蒸發(fā)器列管的質量,提高SO3蒸發(fā)器的耐用性,延長了其使用壽命。