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簡(jiǎn)析提升煤泥干燥系統(tǒng)運(yùn)行效率的方案

2020-03-02 11:46:47
技術(shù)與市場(chǎng) 2020年1期
關(guān)鍵詞:入料干燥機(jī)煤泥

(渝新公司金雞巖洗選廠,重慶 401445)

1 概述

渝新公司金雞巖洗選廠煤泥干燥系統(tǒng)自2018年3月份投用以來,共干燥煤泥7.3萬t,2019年小時(shí)處理量13 t~18 t,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)能力23 t/h,干燥效率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。針對(duì)此情況,特從以下幾個(gè)方面入手改進(jìn)提升。

2 規(guī)范管理

2.1 設(shè)備管理

①定期清理。干燥機(jī)、引風(fēng)機(jī)、入料螺旋、出料螺旋在使用一段時(shí)間后,會(huì)在內(nèi)壁附著大量煤泥、煤灰,影響干燥效率。定時(shí)檢修維護(hù),能較好地提高干燥機(jī)運(yùn)行效率。建議每次運(yùn)行時(shí)間控制在30 d以內(nèi)。②重點(diǎn)設(shè)備管理。干燥系統(tǒng)為單線運(yùn)行,任何一臺(tái)設(shè)備損壞均會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī)。引風(fēng)機(jī)、干燥機(jī)各皮帶、螺旋等設(shè)備均需加強(qiáng)檢查力度,建立設(shè)備潤(rùn)滑臺(tái)賬,確保設(shè)備安全運(yùn)行。③備品備件管理。目前干燥系統(tǒng)大部分電機(jī)、減速機(jī)、大型齒輪、大型軸承、引風(fēng)機(jī)、噴淋泵、引風(fēng)機(jī)管道、干燥機(jī)管子、旋轉(zhuǎn)接頭等均無備用,須針對(duì)性進(jìn)行備用。

2.2 巡視及檢修管理

①日常巡視。嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,檢查出的問題匯報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo),由值班領(lǐng)導(dǎo)視情況安排集中處理。②日常檢修。在確保系統(tǒng)安全運(yùn)行前提下,盡力減少檢修時(shí)間,檢修給生產(chǎn)讓步。檢查出的缺陷集中處理,優(yōu)先處理需停機(jī)的項(xiàng)目。③集控管理。集控工密切注意各皮帶下料情況,發(fā)現(xiàn)有異常立即檢查處理。在條件允許情況下,盡力提升小時(shí)進(jìn)料量。

2.3 裝載機(jī)管理

建立裝載機(jī)保養(yǎng)、使用記錄,由裝載機(jī)司機(jī)負(fù)責(zé)填寫,干燥集控人員監(jiān)督;要求3臺(tái)裝載機(jī)必須保證完好,且每周必須檢查保養(yǎng);日常使用以3#為主,1~2#裝載機(jī)每旬各使用一個(gè)班;裝載機(jī)司機(jī)必須服從集控人員安排,按時(shí)進(jìn)料,且料水分高時(shí)適當(dāng)減少進(jìn)料。

3 環(huán)節(jié)控制

3.1 煤泥水分控制

①確保煤泥水分≤25%。煤泥水分是影響干燥效率的最關(guān)鍵因素,水含量越高,效率越低。水分高會(huì)導(dǎo)致干燥機(jī)出料不暢,頻繁堵塞干燥機(jī)、入料螺旋、給料斗,嚴(yán)重影響運(yùn)行效率。②煤泥干濕均勻,不能有太大波動(dòng)??v然水分在25%以下,若水分波動(dòng)太大,仍會(huì)影響干燥效率。

3.2 蒸汽溫度、壓力控制

①加強(qiáng)聯(lián)系。電廠必須確保蒸汽溫度在220 ℃、壓力0.6 MPa以上,如發(fā)現(xiàn)溫度、壓力達(dá)不到要求時(shí),主動(dòng)聯(lián)系,并減少入料量。②干燥機(jī)壓力、溫度管理。干燥系統(tǒng)運(yùn)行人員關(guān)注并調(diào)節(jié)干燥機(jī)壓力及溫度,確保壓力0.38~0.5 MPa、溫度≥210 ℃,如溫度或壓力低于該值,則應(yīng)適當(dāng)減少入料量。

3.3 煤泥存放規(guī)范

①煤泥入坪盡量不鏟傳。鏟傳的煤泥成團(tuán)成沱,即使外表陰干了,但里面依然很濕,會(huì)頻繁堵塞給料斗和干燥機(jī)。缺點(diǎn)是不鏟傳時(shí),煤坪容量只有1 500 t左右。②處理煤泥先后有序、干濕搭配。每天到的濕料集中倒在靠近油脂庫(kù)房側(cè),風(fēng)干幾天后再處理;干料立即處理。在處理濕料時(shí),適當(dāng)搭配干料,可有效提升效率。

3.4 入料量規(guī)范

①實(shí)時(shí)觀察入料情況,控制入料量在18~22 t/h,干燥機(jī)頻率控制在28~32 Hz。②干燥機(jī)上端設(shè)置觀察口,并安裝紅外攝像頭,通過攝像頭實(shí)時(shí)觀察,發(fā)現(xiàn)料達(dá)到警戒位置,立即減少進(jìn)料量,如警戒位置附近無煤泥,則適當(dāng)增加進(jìn)料量。③發(fā)現(xiàn)干燥機(jī)電流波動(dòng)小于其電機(jī)額定電流的2%~3%(意味著干燥機(jī)內(nèi)部開始堵塞),則立即減少入料量,并降低干燥機(jī)頻率,直至電流波動(dòng)在規(guī)定范圍內(nèi),再恢復(fù)正常進(jìn)料。

3.5 引風(fēng)機(jī)使用規(guī)范

①頻率調(diào)節(jié)。處理濕料時(shí),引風(fēng)機(jī)頻率適當(dāng)升高,反之降低。發(fā)現(xiàn)干燥機(jī)攝像頭模糊不清時(shí),增加引風(fēng)機(jī)頻率。②發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)出口未“冒煙”,或者干燥機(jī)入口處出現(xiàn)“冒煙”時(shí),應(yīng)立即停機(jī)檢查引風(fēng)機(jī)或清理其管道。

4 特殊情況處理

4.1 干燥機(jī)堵塞處理

①立即停止進(jìn)料,將干燥機(jī)頻率調(diào)整至16~22 Hz。②打開干燥機(jī)前端進(jìn)氣。保持干燥機(jī)低頻運(yùn)行。③待開始大量出料,調(diào)整干燥機(jī)頻率至12 Hz。④出料完畢、電流恢復(fù)正常值后,恢復(fù)干燥機(jī)進(jìn)料。

4.2 蒸汽溫度不達(dá)標(biāo)處理

①蒸汽溫度低于150 ℃時(shí),停止進(jìn)料。②蒸汽溫度≥150 ℃,但≤220 ℃,將干燥機(jī)運(yùn)行頻率調(diào)整至15~18 Hz,入料量降低至12~14 t/h。

4.3 入料螺旋或給料斗螺旋堵塞、壓死處理

①清理出上方多余的煤泥,并用水打濕清理不到的位置,再打開入料螺旋或給料斗螺旋,即可正常運(yùn)行。②當(dāng)進(jìn)行①操作后,螺旋仍打不開,則調(diào)節(jié)變頻器參數(shù),選擇反轉(zhuǎn)。待螺旋內(nèi)異物排出后,再恢復(fù)正轉(zhuǎn),即可恢復(fù)正常運(yùn)行。

5 系統(tǒng)優(yōu)化

5.1 皮帶電源改造

目前824-826皮帶沿用的是原同華煤礦出煤皮帶,用渝陽煤礦的660 V電源,功率合計(jì)120 kW,每月因其跳電導(dǎo)致系統(tǒng)停3~5次,且存在嚴(yán)重的大馬拉小車現(xiàn)象。因此,可將其改為安電380 V供電,且將3個(gè)電機(jī)改為2個(gè)18.5 kW電動(dòng)滾筒,可大大節(jié)約電量消耗。

5.2 出料螺旋(806)改造

當(dāng)干燥機(jī)堵塞后大量出料(約40~60 t/h)時(shí),出料螺旋因螺旋滿而堵轉(zhuǎn)停機(jī),導(dǎo)致干燥機(jī)壓死。可通過增加出料螺旋出料口,增加其最大出料量,避免其堵轉(zhuǎn)導(dǎo)致的干燥機(jī)停機(jī)。

5.3 分煤器及落煤筒改造

加工一套“/”和一套“”型分煤器,并分別對(duì)應(yīng)皮帶兩側(cè)安裝溜煤管道?!啊毙头置浩骷捌淞锩汗艿老驴趯?duì)應(yīng)一期煤坪,“/”型分煤器伸出煤坪外。日常使用“”型分煤器直接溜入電廠一期煤坪;特殊情況下使用“/”型分煤器,在其對(duì)應(yīng)的管道下口停一輛汽車,干燥產(chǎn)品沿其管道放至汽車上。

5.4 干燥系統(tǒng)雙線運(yùn)行

干燥受電廠限制較大,且在洗煤量大期間日處理量小于日煤泥產(chǎn)生量,而煤坪受限,會(huì)導(dǎo)致煤坪爆滿,甚至?xí)绊懴疵荷a(chǎn)。且當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),單線運(yùn)行無法保障正常洗煤生產(chǎn),因此可增加1臺(tái)干燥機(jī)。增加后,當(dāng)煤坪量少、日煤泥產(chǎn)生少時(shí),干燥機(jī)一用一備;當(dāng)煤坪爆滿、日產(chǎn)生煤泥多時(shí),2臺(tái)同時(shí)運(yùn)行;當(dāng)一臺(tái)干燥機(jī)出現(xiàn)問題,可使用另一臺(tái)。

6 結(jié)語

本文結(jié)合渝新公司金雞巖洗選廠干燥系統(tǒng)針對(duì)影響干燥系統(tǒng)運(yùn)行效率的原因進(jìn)行分析,并給出解決辦法,且進(jìn)一步提出優(yōu)化的方案,讓初接觸者能夠更快入手。

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