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智能工作面電液控制裝置水處理系統(tǒng)應(yīng)用分析

2020-03-03 03:21朱澤斌
江西煤炭科技 2020年1期
關(guān)鍵詞:乳化液電液過濾器

朱澤斌

(同煤集團(tuán)馬道頭煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 大同 037000)

1 概況

馬道頭礦8404工作面采用綜采一次采全厚放頂煤開采,采高為3.9 m,放煤厚度11.36 m,采放比約為1∶2.91。該工作面為同煤集團(tuán)建設(shè)的智能化綜放工作面,采用液壓支架電液控制系統(tǒng)、采煤機(jī)截割高度記憶系統(tǒng)、綜放工作面自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng),可通過礦井和工作面網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)工作面設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)監(jiān)控,通過順槽計(jì)算機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)過程自動(dòng)化控制,自動(dòng)控制系統(tǒng)和機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)行是保證智能化工作面的高效安全開采的基礎(chǔ)。

智能工作面實(shí)現(xiàn)液壓支架自動(dòng)控制,必須要有電液控制裝置,通過控制先導(dǎo)液經(jīng)過先導(dǎo)過濾器后進(jìn)入先導(dǎo)閥,先導(dǎo)閥的動(dòng)作會(huì)頂開主閥的閥芯,從而使大流量的乳化液進(jìn)入相應(yīng)千斤頂,實(shí)現(xiàn)千斤頂動(dòng)作。先導(dǎo)液起到控制主閥芯的作用,它的流量小,過液孔只有針眼大小,先導(dǎo)閥過濾器如果被雜質(zhì)堵塞,先導(dǎo)閥將停止動(dòng)作,支架就無法動(dòng)作。因此,電液控制運(yùn)轉(zhuǎn)良好的核心之一是保證乳化液的絕對(duì)純凈。而且乳化液中存在雜質(zhì)也會(huì)加快工作面液壓設(shè)備的磨損和腐蝕,導(dǎo)致液壓支架存在安全隱患。

由于進(jìn)入電液控制裝置的清水在凈化和運(yùn)輸過程中,可能會(huì)存在懸浮物、粒度、酸堿、濁度及雜質(zhì)等有害物質(zhì),直接配比進(jìn)入乳化液必然會(huì)影響乳化液的純凈度,所以,在已有的支架回液過濾站和高壓反沖過濾站的基礎(chǔ)之上,必須設(shè)置水處理系統(tǒng),從水源上保證乳化液的純凈度。

2 電液控制裝置水處理系統(tǒng)

2.1 系統(tǒng)組成及工作原理

該系統(tǒng)主要由過濾器組、軟化水裝置、儲(chǔ)水箱、自動(dòng)配比裝置組成,進(jìn)入到工作面的清水首先經(jīng)過過濾器組,對(duì)水中含有的懸浮物、雜質(zhì)、顆粒物等進(jìn)行過濾,保證水的純凈度。其次經(jīng)過軟化水裝置,對(duì)水中的酸堿離子進(jìn)行軟化處理,防止酸、堿性水對(duì)設(shè)備的腐蝕;之后存儲(chǔ)于儲(chǔ)水箱內(nèi),當(dāng)需要供液時(shí),增壓泵啟動(dòng),凈化后的水進(jìn)入乳化液自動(dòng)配比裝置進(jìn)行配液;最后通過乳化泵液箱和泵站給工作面液壓支架進(jìn)行供液。其流程及原理見圖1。

圖1 水處理系統(tǒng)流程及原理

2.2 系統(tǒng)硬件設(shè)備及使用要求

(1)GLQZ2000型過濾器組

該過濾器組主要參數(shù)為: 供液壓力0.5~6 MPa,公稱流量為2000 L/min,進(jìn)出液口為DN50快速接口,見圖2。

使用要求為:①在日常使用過程中,由于環(huán)境和水質(zhì)的不一,會(huì)經(jīng)常使過濾網(wǎng)被污物堵塞而影響供水,因此必須清洗過濾網(wǎng),要求每班需清洗一次,但清洗周期可結(jié)合水質(zhì)情況進(jìn)行調(diào)節(jié);②過濾器進(jìn)行清洗時(shí)不需拆卸過濾器,四個(gè)過濾器可進(jìn)行輪流清洗,即:將某一個(gè)需清洗的過濾器進(jìn)出液球閥關(guān)閉,擰掉排污堵頭放盡內(nèi)部積水,打開反沖閥,慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)反沖管上的手輪,利用其他過濾器過濾后的清潔水經(jīng)反沖管沖洗過濾網(wǎng),這時(shí)過濾網(wǎng)上的污物經(jīng)排污口排出;③清洗清潔后關(guān)閉反沖閥,擰上排污堵頭,打開進(jìn)出液球閥,放盡空氣后關(guān)閉防氣閥;④定期安排人員檢查設(shè)備連接處的密封情況,是否存在漏液現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)漏液及時(shí)處理。

圖2 GLQZ2000型過濾器組

(2)MK-RF軟化水裝置

該設(shè)備參數(shù)為: 進(jìn)出液口為DN50快速接頭,產(chǎn)水流量6 t/h,工作壓力≥1.2 MPa,為保護(hù)膜元件不被損壞,水壓大于1.4 MPa時(shí),安全閥自動(dòng)開啟卸壓;該設(shè)備過濾精度分為四級(jí)過濾,一級(jí)為50 um過濾袋2只,二級(jí)為20 um過濾袋1只,三級(jí)為5 um過濾棒20只,四級(jí)為膜元件6只,見圖3。

使用要求:①過濾介質(zhì)應(yīng)及時(shí)更換,防止過濾棒污染受抯,造成凹裂后,泥沙流入膜體內(nèi),導(dǎo)致膜元件嚴(yán)重堵塞報(bào)廢;②一二級(jí)過濾介質(zhì)正常水質(zhì)為7~10天更換一次,三級(jí)為15~20天更換一次,四級(jí)為半年清洗、一年更換,更換周期可根據(jù)水質(zhì)情況延長(zhǎng)或縮短更換周期,也可觀察設(shè)備的運(yùn)行壓力,當(dāng)壓差達(dá)到規(guī)定時(shí),應(yīng)更換對(duì)應(yīng)的過濾介質(zhì),更換前應(yīng)先排放完過濾器內(nèi)余水后再更換;③每天觀察運(yùn)行藥劑數(shù)量,并適時(shí)添加,排污截止閥不允許完全關(guān)閉,否則水中的重金屬、鈣鎂離子等離子成分附著在膜體內(nèi),造成膜原元污染,產(chǎn)水率低;④如暫時(shí)不用水,需要停止運(yùn)行5 天以下時(shí),每天應(yīng)該運(yùn)行2 個(gè)小時(shí)以上,防止系統(tǒng)內(nèi)細(xì)菌等微生物滋生;⑤遇到檢修或更換工作面等情況,需要停止運(yùn)行5天以上,1~2個(gè)月以下時(shí),必須對(duì)MK-RF 型綜采乳化液配水處理成套設(shè)備進(jìn)行長(zhǎng)期停運(yùn)保存,長(zhǎng)期停運(yùn)保存操作,需要設(shè)備廠家培訓(xùn)合格的人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),不得自行操作。

圖3 MK-RF軟化水裝置

(3)ZNR 礦用乳化液自動(dòng)配比裝置

該設(shè)備參數(shù)為:配液能力12 t/h,乳化油箱容積600 L,輸入電壓為660V/1140V、127V兩種電源,配液濃度范圍0%~10%,顯示傳輸誤差≤0.5%,進(jìn)出液口為DN50快速接頭,進(jìn)油口為KJ25 快速接頭。

3 應(yīng)用情況

馬道頭礦8404智能化綜放工作面所采用設(shè)備于2018年10月份地面調(diào)試,2019年1月份井下安裝調(diào)試完成、2月份試生產(chǎn)、正式生產(chǎn),截至2019年7月31日,累計(jì)安全生產(chǎn)原煤4.93 Mt。工作面各設(shè)備工況良好,設(shè)備損壞率低,設(shè)備開機(jī)率保持在93%以上,沒有出現(xiàn)因乳化液純凈度低而造成的電液控制系統(tǒng)失效問題,實(shí)現(xiàn)了工作面回采期間電液控制系統(tǒng)的安全高效運(yùn)轉(zhuǎn),避免了液壓設(shè)備的磨損和腐蝕,降低了設(shè)備檢修維護(hù)工作量,保證了設(shè)備的穩(wěn)定、可靠服務(wù),試驗(yàn)表明應(yīng)用效果良好。

4 結(jié)語(yǔ)

智能化工作面是煤礦未來發(fā)展的方向,電液控制系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)智能化工作面的基礎(chǔ),純凈的乳化液是保證電液控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好的核心,在已有的支架回液過濾站和高壓反沖過濾站的基礎(chǔ)之上,設(shè)置電液控制裝置水處理系統(tǒng)可以從源頭上保證乳化液的純凈度。

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