杜愛軍
(西山煤電(集團)有限公司東曲選煤廠,山西 太原 0302000)
東曲選煤廠屬礦井型選煤廠,于1994年11月建成投產(chǎn),原設(shè)計能力為年入洗原煤4.0 Mt。主要采用跳汰粗選-重介旋流精選-煤泥浮選的聯(lián)合工藝流程,洗選設(shè)備分別從德國、美國、澳大利亞引進。系統(tǒng)經(jīng)過十多年的運行,設(shè)備老化,洗選效率低下,生產(chǎn)工藝明顯落后,已不適應礦井煤質(zhì)的變化,無法滿足洗選的要求。
2009年將生產(chǎn)工藝改造為:脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥TBS分選+細煤泥浮選的聯(lián)合流程。即:進入洗選系統(tǒng)的50~0 mm原煤經(jīng)1.0 mm脫泥后,50~1.0 mm采用無壓三產(chǎn)品旋流器分選;1.0 mm 以下的采用分級旋流器分級,底流1.0~0.25 mm采用TBS分選機分選,分選后精礦的灰分在11%以下,與重介旋流器精煤一同進入精煤倉;溢流~0.25 mm煤泥采用旋流微泡浮選柱浮選,浮選精煤利用快開壓濾機回收進入精煤倉;浮選尾煤采用濃縮+壓濾工藝回收進入中煤倉;主要洗選設(shè)備:WTMC1400/1050無壓三產(chǎn)品旋流器、KS-TBS3000干擾分選機、FCMC-4000型旋流微泡浮選柱、WPFZ5000型短柱微泡浮選機、快開式精煤壓濾機等[1]。
東曲選煤廠浮選采用兩臺WPF-Z5000型微泡浮選機和4臺FCMC4000Ⅰ型旋流微泡浮選柱。這兩種浮選設(shè)備均是深槽、精礦自溢式浮選設(shè)備,適應精礦產(chǎn)率低、礦物粒度細的細粒煤分選,對煤質(zhì)與粒度的變化適應性較差,因此對主選系統(tǒng)的工藝要求較為嚴格。如果主選系統(tǒng)因設(shè)備磨損存在跑粗現(xiàn)象,不但低灰粗粒損失在尾礦中,同時阻止細粒在浮選柱內(nèi)的上浮,嚴重影響浮選效果。
該廠浮選入料的來源主要有:分級旋流器的溢流、TBS精礦脫水系統(tǒng)(TBS精煤弧形篩的篩下水、煤泥離心機的離心液)。
原設(shè)計原煤經(jīng)脫泥篩分級1 mm以下隨篩下水進入煤泥池,煤泥池物料經(jīng)煤泥泵打入煤泥旋流器。煤泥旋流器溢流去器。煤泥旋流器溢流去浮選,底流進入TBS干擾床分選機分選。因原煤性質(zhì)變化,細粒物料增加,煤泥池物料濃度增大。兩系統(tǒng)脫泥篩篩下管在煤泥池位置見圖1。兩系統(tǒng)脫泥篩篩下水管進入煤泥池的位置都在3217煤泥泵一側(cè),二系統(tǒng)脫泥篩篩下水管進入煤泥池位置更靠近3217煤泥泵,使3217煤泥泵打入3218煤泥旋流器的物料濃度較大,入料壓力不穩(wěn)定,影響旋流器分選效果的同時也容易使3218煤泥旋流器底流堵塞,造成進入浮選系統(tǒng)的粗顆粒增加。
圖1 優(yōu)化前浮選系統(tǒng)工藝流程圖
TBS精礦脫水系統(tǒng)為:精礦先流入精礦桶,由精礦泵給入TBS產(chǎn)品旋流器,濃縮后底流再經(jīng)弧形篩、煤泥離心機脫水,濃縮旋流器的溢流、弧形篩篩下水、煤泥離心機的離心液進入浮選入料池。生產(chǎn)中固定弧形篩篩縫為0.5 mm,煤泥離心機篩縫為0.3 mm,使用初期兩者效果還可以,運行一個月后篩縫磨損變大,篩下水及離心液中>0.5 mm的粒級明顯增多,是造成系統(tǒng)跑粗的原因[2]。對TBS弧形篩篩下水及離心機離心液進行了粒度檢測,結(jié)果見表1。
表1 TBS弧形篩篩下水及離心機離心液的小篩分試驗報告
由上表可以看出,TBS 弧形篩篩下水中〉0.5 mm產(chǎn)率為11.90%,離心機離心液〉0.5 mm產(chǎn)率為21.95%,二者都存在不同程度的粗顆粒物料。因弧形篩以及離心機的跑粗,不僅使得TBS分選精礦不能得到有效回收,更主要的是這些粗顆粒物料均進入浮選系統(tǒng),嚴重影響柱式浮選機的分選效果[3]。
將二系統(tǒng)3201脫泥篩篩下水管在二層處割斷,并重新鋪設(shè)管路使其由煤泥池后側(cè)中間處給入煤泥池。這樣,兩系統(tǒng)脫泥篩篩下水都由煤泥池后側(cè)給入,使兩系統(tǒng)煤泥泵打入煤泥旋流器的料相對均勻。同時從噴水管路上在三層半處接一趟管路至煤泥旋流器旁,這樣生產(chǎn)中能夠不間斷的在底流中加入生產(chǎn)水,提高底流物料流動性,減少底流堵塞的可能性。
圖2 優(yōu)化后浮選系統(tǒng)工藝流程圖
TBS溢流直接通過電磁振動高頻篩脫水后進入煤泥離心機,電磁振動高頻篩的篩下水及煤泥離心機的離心液進入煤泥池。即拆除TBS精礦濃縮旋流器、精礦桶、精礦泵、弧形篩,安裝四臺電磁振動高頻篩(DZM2436)。
DZSM電磁振動高頻篩(規(guī)格2436)面積為8.64 m2,處理量為80 m3/h,干煤泥量為35 t/h,入料濃度>200 g/l。設(shè)備具有以下特點:
(1)篩面振動,篩箱不動。由于整體篩箱不動,電磁振動高頻篩對地基要求不嚴,布局簡單,故障率低。
(2)振動頻率高,振動強度大。其激振率為50 Hz,即3000 min-1,此頻率是最適合煤泥脫水的振動頻率。
(3)篩面振幅可分段、實現(xiàn)在線調(diào)節(jié)。篩面下布置6個激振器,每個激振器由獨立的模塊控制,可以實現(xiàn)對入料段、脫水段、出料段振幅的在線調(diào)節(jié)。
(4)參振質(zhì)量小,電耗低。耗能是其它篩分設(shè)備的1/5~1/8。
(5)篩分下限范圍大,回收率高。
(6)該廠采用電磁振動高頻篩回收浮選尾煤,效果良好,實際生產(chǎn)中此設(shè)備對入料濃度變化不敏感,且產(chǎn)品的固體產(chǎn)率相比其他回收設(shè)備有一定的提高,水分也比較低,如果TBS溢流先通過電磁振動高頻篩脫水后再進入離心機進一步脫水,可以提高離心機的入料濃度,從而達到提高離心機的脫水效率,減少粗顆粒透篩的效果[4-5]。
通過對二系統(tǒng)脫泥篩篩下水管入煤泥池段管路的改造,兩系統(tǒng)脫泥篩篩下水從煤泥池后側(cè)給入,平行向前流動,不會造成兩系統(tǒng)給料濃度不均,使二系統(tǒng)煤泥旋流器入料壓力穩(wěn)定,保證了煤泥旋流器的分選效果,同時減少了煤泥旋流器底流堵塞造成溢流中粗顆粒增加情況的發(fā)生,從而改善了浮選效果。
改造后電磁高頻篩篩下水中+0.25 mm產(chǎn)率為5.89%,高頻篩脫水回收效果較好。而改造前濃縮旋流器溢流中+0.25 mm產(chǎn)率為27.95%,弧形篩篩下水中+0.25 mm產(chǎn)率為28.73%,說明改造前濃縮旋流器濃縮效率低,弧形篩跑粗現(xiàn)象嚴重等,致使一部分灰分低的粗顆粒不能得到回收而進入到浮選系統(tǒng),影響浮選系統(tǒng)的效果。粗精煤脫水改造前后篩下水小篩分試驗報告見表2。
表2 粗精煤脫水改造前后篩下水小篩分試驗報告
徹底解決系統(tǒng)跑粗問題后,浮精抽出率可以由原來的70%提高到72%,按進入浮選的煤泥量占入洗原煤20%計算,精煤產(chǎn)率提高20%×2%=0.4%。
效益測算: 按選煤廠2019年計劃入洗原煤228萬噸,精煤價格750元/噸,中煤價格400元/噸計算,精煤產(chǎn)量可提高228×0.4%=0.912萬噸,同時中煤減少0.912萬噸,精煤產(chǎn)率提高后每年產(chǎn)生的效益為0.912×(750-400)=319.2萬元。
改造后減少了精礦桶、濃縮旋流器及入料泵、浮選入料泵,減少了設(shè)備,節(jié)約了電能,不僅降低了生產(chǎn)成本,而且便于生產(chǎn)管理及檢修維護。濃縮旋流器的上料泵功率為110 kW,浮選入料泵功率為280 kW,高頻煤泥脫水篩功率為2.4 kW,按一度電0.7元計算,全年節(jié)省電費330×16×(110+280-2.4×2)×0.7=203.39萬元。
本次浮選系統(tǒng)改造不僅杜絕了浮選系統(tǒng)跑粗,改善了浮選效果,實現(xiàn)了高耗能設(shè)備浮選入料泵的停運,使系統(tǒng)更為簡潔高效。同時簡化創(chuàng)新了TBS傳統(tǒng)精煤脫水工藝,為今后浮選系統(tǒng)跑粗治理以及TBS粗精煤脫水工藝的合理優(yōu)化提供了成功的實踐案例。