甄 亮
(山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 太原 030000)
屯蘭選煤廠是隸屬于西山煤電集團(tuán)的礦井型大型選煤廠,年入洗原煤量500萬t,主導(dǎo)產(chǎn)品為十級(jí)焦精煤和優(yōu)質(zhì)洗混煤,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外,受到韓國、日本、德國等青睞。改造前生產(chǎn)工藝為跳汰+浮選聯(lián)合流程,現(xiàn)為無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器+浮選聯(lián)合洗選工藝,精煤產(chǎn)率也從改造前的51.6%提高到現(xiàn)在的69.4%,綜合產(chǎn)率從65.8%提高到88.1%。由于處理量的增加,如何控制介質(zhì)消耗量成了生產(chǎn)過程中的重中之重。在改造初期的設(shè)備選型上和日常生產(chǎn)過程的管理上,都存在著不規(guī)范的地方,使得選煤生產(chǎn)中的介質(zhì)消耗偏高,針對(duì)這一問題,屯蘭選煤廠通過采取相應(yīng)的措施,使介質(zhì)消耗不斷下降。
屯蘭選煤廠介質(zhì)消耗主要存在于工藝流程和管理管控上,通過對(duì)比工藝流程,查找問題存在的原因,確定了介質(zhì)消耗偏高的主要根源。如圖1所示。
(1)導(dǎo)致介質(zhì)消耗過高的主要原因是脫介弧形篩的脫介效果不佳,洗選過程中導(dǎo)致脫介篩的篩上介質(zhì)積累過多,使得商品煤帶介嚴(yán)重,不僅增加生產(chǎn)成本,同時(shí)嚴(yán)重影響產(chǎn)品指標(biāo)。
(2)生產(chǎn)系統(tǒng)中各環(huán)節(jié)稀介質(zhì)回收效果不佳,減少了介質(zhì)的二次利用率。
圖1 屯蘭選煤廠改造后重介系統(tǒng)工藝流程圖
(3)生產(chǎn)過程中現(xiàn)場(chǎng)管理不規(guī)范、不精細(xì),設(shè)備存在點(diǎn)檢不到位、檢修更換不及時(shí)等現(xiàn)象,造成間接介質(zhì)流失。
(4)介質(zhì)在采購、運(yùn)輸和添加環(huán)節(jié)存在管理漏洞,導(dǎo)致介質(zhì)“人為流失”。
通過觀察,脫介弧形篩是介質(zhì)損耗最為嚴(yán)重的設(shè)備,而磁選機(jī)是介質(zhì)回收最為重要的環(huán)節(jié)。針對(duì)這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)分析。
2.2.1 弧形脫介篩
(1)脫介篩噴水壓力。屯蘭選煤廠生產(chǎn)時(shí),脫介篩上洗選產(chǎn)品成團(tuán),煤炭粘結(jié)性較大,脫介篩噴水的壓力小,不能噴透篩上物,造成產(chǎn)品帶走的介質(zhì)較多。
(2)脫介篩物料入洗壓力。物料入洗壓力過低,使篩上物在篩板上的洗選時(shí)間短暫,脫介反應(yīng)不及時(shí),洗選有效時(shí)間段,洗選效果不佳,并且伴有嚴(yán)重的物料飛濺情況,直接增大介質(zhì)消耗。
(3)脫介篩噴頭的選用。噴頭的角度至關(guān)重要,直接影響噴頭沖水對(duì)入選物料的噴沖方向。選用噴頭空隙直徑的大小,直接影響噴頭堵塞的頻率,空隙直徑過小的噴頭容易堵塞,無法噴沖堵塞噴頭區(qū)域的物料,導(dǎo)致產(chǎn)品帶介,增大介耗損失。空隙直徑過大的噴頭,容易因?yàn)樗畨哼^大而脫落,不能有效進(jìn)行扇形噴沖,進(jìn)而增大介質(zhì)消耗,同時(shí),增加用水量。
(4)脫介篩噴頭的位置。若脫介篩的噴頭位置過低,則噴水分散不開,噴灑寬度達(dá)不到要求;若噴頭位置過高,噴灑寬度達(dá)到要求了,但力度大大降低,沖洗不掉附著在煤表面的介質(zhì)。
(5)入料的力度組成。當(dāng)入洗原料中含有較多細(xì)顆粒時(shí),導(dǎo)致入洗原料總體表面積增大,增大煤炭顆粒與介質(zhì)接觸的概率,導(dǎo)致細(xì)顆粒吸附磁鐵粉的概率增大,相同處理量時(shí),商品煤帶走的介質(zhì)增加。
(6)脫介篩的處理量。入洗原煤量嚴(yán)格控制在處理能力之內(nèi),若超出脫介篩的處理能力范圍,會(huì)導(dǎo)致單位面積的篩板負(fù)荷過大,不僅大幅度降低設(shè)備的使用壽命,同時(shí)也會(huì)增加動(dòng)能消耗,進(jìn)而增加產(chǎn)品帶介量。
2.2.2 磁選機(jī)
影響磁選機(jī)工作狀態(tài)下回收效率的因素有:
(1)在生產(chǎn)調(diào)試時(shí),增大分流量來提高懸浮液密度。當(dāng)分流過大時(shí),細(xì)粒煤泥和磁性物附著量隨之增多,導(dǎo)致稀介質(zhì)系統(tǒng)中的懸浮液濃度和粘度增加,大幅度降低磁選機(jī)的回收效率。
(2)實(shí)際生產(chǎn)過程中,屯蘭選煤廠磁選機(jī)卸料采用自行卸料方式,滾筒上粘附的介質(zhì)較多,明顯影響了磁選機(jī)對(duì)磁性物的回收,與理想的卸料狀態(tài)差距甚遠(yuǎn)。磁選機(jī)工作原理如圖2所示。
圖2 磁選機(jī)工作原理
(1)通過技術(shù)改造,增加預(yù)先拖泥設(shè)施,有效減少入料的細(xì)顆粒物質(zhì)。不僅如此,針對(duì)選煤廠實(shí)際生產(chǎn)時(shí)噴水壓力的不足,經(jīng)過校對(duì),對(duì)循環(huán)泵進(jìn)行了更換,并在出口處安裝了壓力表,要求生產(chǎn)過程中的沖水壓力在0.15MPa以上,當(dāng)班人員根據(jù)生產(chǎn)過程中實(shí)際的入洗量進(jìn)行調(diào)整,在保證脫介效果的前提下,有效控制了用水量,降低了生產(chǎn)成本。
(2)在生產(chǎn)中,由崗位司機(jī)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行觀察,然后通知重介質(zhì)密度控制室人員對(duì)入料進(jìn)行調(diào)整。將入洗量控制在弧形篩的處理能力范圍之內(nèi),尤其在煤質(zhì)中煤泥含量較高時(shí),采用低入料量入洗。根據(jù)屯蘭選煤廠生產(chǎn)實(shí)際情況,一般情況下的入洗量控制臺(tái)時(shí)在600t/h,當(dāng)入洗原煤的煤泥含量高時(shí),一般控制臺(tái)時(shí)在400t/h以下,甚至停車調(diào)整,具體情況需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。這樣操作,可以較好控制篩上物的厚度,進(jìn)而有效進(jìn)行脫介。當(dāng)篩上物厚度較大時(shí),沖水無法穿透煤層,增加介質(zhì)消耗。
(3)針對(duì)弧形篩入料口處介質(zhì)懸浮液外濺的問題,將弧形篩的給料箱分割成了兩個(gè)部分,兩部分之間用一塊高15cm的鐵板隔開,有效阻擋了物料進(jìn)入給料箱的速度,并根據(jù)物料進(jìn)弧形篩的速度與切線防線,增加了一塊可以調(diào)整入料角度的拼接引流裝置,用來改變物料的運(yùn)動(dòng)方向,進(jìn)而杜絕了物料外濺的現(xiàn)象,有效地改善弧形篩的脫介效果。同時(shí),要求崗位司機(jī)在停車時(shí)間對(duì)弧形篩進(jìn)行清理、檢查,發(fā)現(xiàn)弧形篩篩面光滑后及時(shí)匯報(bào),進(jìn)行更換,進(jìn)而降低了介質(zhì)的消耗。
(4)一般選煤廠脫介篩噴水高度控制在150~200mm,通過試驗(yàn)結(jié)果比對(duì),屯蘭選煤廠對(duì)脫介篩噴頭位置進(jìn)行了二次調(diào)整,并且針對(duì)稀階段回收效率低的問題,多增加了一道稀介質(zhì)回收沖水。精煤脫介篩的噴水噴頭調(diào)整后的高度為175mm,中矸脫介篩噴水噴頭調(diào)整后的高度為165mm,并且確保所有的沖水噴頭逆煤流噴沖,可以減緩煤流速度,延緩洗選有效時(shí)間,有利于充分脫介。噴頭間距200mm左右,噴沖范圍內(nèi)脫介效果最佳?;⌒蚊摻楹Y各道脫介沖水噴頭交叉安裝,保證洗選過程中脫介效果最優(yōu)。
(1)加強(qiáng)磁選機(jī)的管理,在增大分流密度或調(diào)解系統(tǒng)煤泥含量過程中,要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況緩慢調(diào)整,杜絕快速打開擋板,也要避免將擋板全部打開,否則極易導(dǎo)致磁選機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)調(diào)整磁選機(jī)磁偏角,使磁偏角處于合適范圍內(nèi),同時(shí),保證磁選機(jī)入料濃度穩(wěn)定,將磁選機(jī)溢流量控制在20%左右。
(1)加強(qiáng)介質(zhì)消耗考核。屯蘭選煤廠采用人工裝載機(jī)添加介質(zhì)的方式,通過裝載機(jī)把介質(zhì)添加到介質(zhì)桶內(nèi),加水溶解配置成合格介質(zhì)液,用砂漿泵將合格介質(zhì)液抽到合格介質(zhì)桶中,進(jìn)入洗選系統(tǒng)。在此過程中,難免人為造成介質(zhì)流失。為此,屯蘭選煤廠成立加介隊(duì)伍,組織人員培訓(xùn),進(jìn)行專項(xiàng)考核評(píng)分,通過制度進(jìn)行約束。同時(shí)建造介質(zhì)存放庫,將磁鐵粉存于庫中,避免風(fēng)吹雨淋,最大限度地保證介質(zhì)質(zhì)量,從而降低介質(zhì)損耗。
(2)加強(qiáng)設(shè)備科學(xué)管理。根據(jù)現(xiàn)代設(shè)備管理理論,結(jié)合設(shè)備使用壽命年限,將臨近使用壽命期的溜槽等設(shè)備及時(shí)更換,從而有效降低了生產(chǎn)過程中跑、冒、滴、漏的情況。
表1 整改前后1~5月份介質(zhì)消耗同期比
從表1可以看出,通過以上一系列的整改措施,屯蘭選煤廠介質(zhì)消耗從3.56kg/t降低到了現(xiàn)在的2.15kg/t。同時(shí),選煤廠進(jìn)一步規(guī)范全過程管理,大幅度降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。入洗量按核定設(shè)計(jì)處理能力計(jì)算,介質(zhì)按價(jià)格1015元/t計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)節(jié)約超過700萬元,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。同時(shí),也為選煤行業(yè)降低介質(zhì)消耗提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。