劉 翔,劉兆俊
(1.國電蓬萊發(fā)電有限分公司,山東蓬萊 265601;2.中國石化集團勝利石油管理局有限公司勝利發(fā)電廠,山東東營 257087)
勝利發(fā)電廠裝機總容量170 MW,5 臺燃煤機組脫硝使用的氨氣全部來自該廠的氨區(qū),氨區(qū)2012年底建設完成并投入運行,主要設備參數見表1。另外還有2 臺卸氨鶴管、液氨管線等附屬設備和消防設施。
該廠氨區(qū)日常儲量按液氨儲罐容積的50%計算,液氨儲存量約195 m3,采用加壓液化方式儲存。液氨是一種高度危險化學品,其事故危害重、影響范圍大,該廠氨區(qū)屬于重大危險源,氨區(qū)運行狀況直接關系到機組煙氣達標排放和電廠的安全生產。氨區(qū)經過一段時間運行,發(fā)現部分設備運行不穩(wěn)定,系統(tǒng)內雜質無法定期排出,氨區(qū)無備用供氨管路,液氨儲罐之間無倒罐系統(tǒng),因此需要對氨區(qū)的現狀進行研究和改進。
表1 氨區(qū)系統(tǒng)主要設備相關參數
液氨又名無水氨,為無色氣體,有刺激性惡臭味,分子式NH3,分子量17.03,相對密度0.77 g/L;熔點-77.7,沸點-33.35,自燃點651.11,氨氣對眼、呼吸道粘膜有強烈刺激和腐蝕作用,可導致人體呼吸困難、昏迷、休克甚至死亡,其短時間接觸容許濃度30 mg/m3,即刻致死濃度3500 mg/m3;氣態(tài)氨氣和空氣混合物的爆炸極限濃度是16%25%。其防護措施是盡量避免氨與身體直接接觸,在有可能泄漏的氨氣工作現場要佩戴能過濾氨的面罩、防護服及正壓式呼吸器等,并做好防爆措施。
2.2.1 問題現象描述
2016年2月以來,氨區(qū)出現供氨壓力不足、不穩(wěn)定,不能滿足機組需求,在設備檢修期間,發(fā)現供氨調節(jié)閥內有沉積物,經清理投入后,運行一周又出現供氨不足現象,再次打開調節(jié)閥和管道檢查清理,堵塞物與上次情況相同,此現象曾反復出現。
2.2.2 原因分析與對策
氨區(qū)設備投入運行3年多未出現堵塞現象,2016年初春頻繁出現此現象,堵塞部位大都在氨區(qū)供氨調節(jié)閥及其出口手動門或蒸發(fā)器入口濾網等節(jié)流部位,經深入分析,制定應對措施。
(1)對供氨調節(jié)閥內的沉積物進行定性分析。沉積物外觀上觀察絕大部分為白色粉末狀物質,如圖1、圖2 所示,遇到空氣迅速氧化為褐色,并逐步升華,沉積物融入水后為黑色液體。對沉積物進行化驗經分析,主要成分為氨基甲酸銨,還有氧化鐵及少量系統(tǒng)殘留雜質。
(2)從整個氨區(qū)系統(tǒng)分析。該廠進入的液氨每次都進行質量檢驗,氨含量99.8%,各項指標均符合要求,排除從外界進入氨系統(tǒng)雜質的可能;從堵塞的位置分析,是在供氨調節(jié)閥門后至液氨蒸發(fā)器前的低壓管路段上,在堵塞部位及其后段的管道外壁有結冰現象,說明此段管道內的液氨有蒸發(fā)吸熱現象,導致管道外壁結冰。
圖1 供氨調節(jié)閥堵塞
圖2 沉積物在空氣中氧化
(3)氨基甲酸銨形成。氨基甲酸銨形成的條件是在低壓、低溫和遇有二氧化碳氣體可直接合成氨基甲酸銨。2016年初,為了盡量減少液氨泵運行時間,采用靠液氨儲罐自身壓力進行供氨的方式,即壓力為0.851.25 MPa,并且把自力式減壓閥開度調至最大值,供氨調節(jié)閥后的壓力在0.45 MPa 左右。根據液氨壓力與溫度的關系可知,液氨壓力為0.357 MPa、0.432 MPa 和0.519 MPa,對應的蒸發(fā)溫度分別為-5、0和5,該廠氨區(qū)2、3月份環(huán)境溫度為(-26),致使氨區(qū)供氨管路內的液氨蒸發(fā),同時在設備檢修后或卸氨過程中沒有采用氮氣置換,系統(tǒng)中存有二氧化碳,于是便生成了氨基甲酸銨,而氨基甲酸銨是一種強腐蝕性介質,對設備產生化學腐蝕,最終生成供氨調節(jié)閥內的沉積物。
(4)預防措施。根據液氨壓力與溫度的關系,首先提高供氨管道壓力,調整自力式減壓閥,提高供氨調節(jié)閥至蒸發(fā)器入口管路段的壓力在0.7 MPa 以上,同時啟用液氨泵,基本消除了供氨管路閥門堵塞現象。
初步解決了供氨管路堵塞問題后,為了保證氨區(qū)設備定期檢修維護,提高設備本質安全可靠性,對氨區(qū)設備系統(tǒng)進行改造。
2.3.1 改造原因
一是氨區(qū)3 臺液氨儲罐出口共用一根供氨母管,無備用管路,設備檢修維護時需要停止供氨;二是3 臺液氨儲罐之間無倒罐系統(tǒng),若某一液氨儲罐發(fā)生泄漏,無法將泄漏罐體中的液氨倒至另外的儲罐內,需增加液氨儲罐之間的倒罐系統(tǒng)。
2.3.2 改造方案的選擇與實施
依據安全環(huán)保標準,結合生產現場實際情況,研究制定設備改造方案。
方案1:淤利用液氨儲罐底部的備用出口法蘭,增加一路液氨儲罐至液氨蒸發(fā)器的備用管路系統(tǒng),通過閥門控制實現2 條供氨管路互為備用,圖3 為氨區(qū)增加備用管路和倒灌系統(tǒng)。圖中虛線為增加的管道和閥門,原主路供氨管道為:B,C 液氨儲罐新增加的Y 形過濾器B,C 液氨泵原供氨調節(jié)閥B,C 液氨蒸發(fā)槽自力式減壓閥氨氣緩沖罐;增加的輔助供氨管道為:A 液氨儲罐新增加的Y 形過濾器A 液氨泵新增供氨調節(jié)閥A 液氨蒸發(fā)槽自力式減壓閥氨氣緩沖罐;于增設倒罐系統(tǒng)。自卸氨壓縮機出口至液氨儲罐的新增氣相管線,將A,B,C 液氨儲罐頂部備用氣相法蘭口與壓縮機氣相出口連接,通過閥門切換,氨氣經卸氨壓縮機可在任意兩臺液氨儲罐間形成壓差,液氨則通過原卸氨系統(tǒng)的液相管路實現倒罐功能。
圖3 氨區(qū)設備改造系統(tǒng)
方案2:不同于方案1 的是自液氨泵到蒸發(fā)器各自形成3套獨立的供氨系統(tǒng),3 臺液氨泵與3 臺蒸發(fā)器實現一一對應,在蒸發(fā)器出口氨氣管線匯集至液氨緩沖罐的入口管道上。
方案1 與方案2 優(yōu)缺點比較:若采用方案1,設備改動少,工作量小,3 臺液氨泵和3 臺蒸發(fā)器通過閥門切換可以實現都互為備用或共用(該廠通常運行1 臺液氨泵和2 臺蒸發(fā)器),缺點是主輔供氨管路之間的聯(lián)絡門必須保持良好的嚴密性,便于主輔供氨管路的檢修(該廠規(guī)定該聯(lián)絡門只有在主輔供氨管道隔離系統(tǒng)方可使用);若采用方案2,設備改動相對較大,日常運行需要2 套系統(tǒng),運行操作量增加。綜合考量,選擇方案1 實施設備改造。
2.3.3 完善設備改造及優(yōu)化操作措施
在實施設備改造期間,綜合考慮并全面優(yōu)化了氨區(qū)設備系統(tǒng),提升本質安全水平。
(1)原液氨儲罐出口管道由D20 mm 碳鋼管更換為不銹鋼管道,碳鋼截止閥更換為不銹鋼截止閥。
(2)在主輔兩路供氨管路中液氨泵的入口分別安裝一組藍式過濾器(兼用水沖洗管排水管),過濾精度300 目;液氨蒸發(fā)器出口分別增設排污管(兼用水沖洗管),可定期對液氨管道切換沖洗。
(3)因供氨系統(tǒng)的自力式減壓閥門運行中經常發(fā)生卡澀,對其進行更換,并增加自力式減壓閥旁路系統(tǒng),便于自力式減壓閥的檢修。
(4)優(yōu)化檢修管理。在設備系統(tǒng)檢修后使用氮氣吹掃,清除管道中的積水和空氣(二氧化碳),減少對設備管路的腐蝕,同時在卸氨前對液氨槽車與卸氨鶴管之間的連接管道進行氮氣吹掃,避免空氣被帶入液氨儲罐體內。
氨區(qū)的安全穩(wěn)定運行,關系到環(huán)保和區(qū)域的人身安全,當液氨發(fā)生泄漏后,總的處理原則是在保障人身安全前提下,在第一時間采取措施對泄漏點進行隔絕,快速有效地消除泄漏點,最大限度地減少對環(huán)境的污染,保障人身安全,因此需要具備以下預防處置能力。
(1)在第一時間到達現場隔絕系統(tǒng)的人員要熟悉氨的性能,熟練掌握現場設備系統(tǒng)以及個體防護技能,并定期參加氨區(qū)事故預案演練。
(2)若氨區(qū)運行中發(fā)生泄漏,要及時發(fā)現并隔離泄漏點,因此氨區(qū)值班人員必須認真履行崗位職責,氨區(qū)泄漏報警及聯(lián)動設備系統(tǒng)靈活好用,氨區(qū)各功能區(qū)域要有相對獨立的水幕、噴淋設施及液氨回收池、中和池,發(fā)生液氨泄漏時,能夠隨時隔離、稀釋、中和、回收。
(3)氨區(qū)設備系統(tǒng)要定期檢驗,保證液氨儲罐一次門之前的罐體和閥門管道不發(fā)生泄漏,同時還要具備一旦發(fā)生泄漏點的臨時處置辦法,比如可以臨時使用打卡子或木塞等辦法進行暫時封堵處理。
(4)氨區(qū)設備系統(tǒng)要具備倒灌功能。液氨管體一旦發(fā)生泄漏又無法及時消除漏點時,應立即采取倒灌措施。
(5)對液氨槽車卸氨過程要求。驗收氨罐槽車各種檢驗合格證齊全,定期實驗槽車上的緊急切斷閥靈活好用;槽車卸氨操作期間,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,比如卸氨期間的液氨槽車與鶴管之間必須采取硬連接方式,液氨槽車卸氨時,應按指定位置停車,發(fā)動機熄火,并采取溜車制動措施,連接好接地線。卸車過程中嚴禁啟動車輛,押運員、罐區(qū)卸車人員不得擅自離開操作崗位,服裝符合要求,正壓呼吸器、消防設施齊全,卸氨流速控制在規(guī)定范圍內,氨區(qū)無明火作業(yè),如必須在上述地點進行焊接或點火的工作,應事先經過氨氣含量測定,證實工作區(qū)域內空氣中含氨量2.510-5。
通過對設備運行中出現的問題進行分析研究,落實改進措施及設備改造方案,消除了氨區(qū)運行中的隱患,確保氨區(qū)安全穩(wěn)定運行;因設備改造受場地和資金的制約,還存在著一些不足,比如在倒灌過程中,需要通過卸氨壓縮機給已泄漏的液氨儲罐加壓,漏點泄漏量會增大,若有合適的場地,建議采用低位事故備用液氨儲罐,發(fā)生故障的液氨儲罐靠液體靜壓流入備用液氨儲罐中,更利于事故的處置。