屈猛 熊慶遲
關(guān)鍵詞:座圈 加工 刀痕 崩刀 座圈材質(zhì)成分
1 座圈工藝
缸蓋是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要部件,其座圈在缸蓋做功中起著重要作用,座圈與氣門配合直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)功率、油耗及性能[1-3]。目前座圈主要是由粉末金屬材料燒結(jié)壓制而成,具有高硬度、耐高溫、耐磨損的特性,以保證其在高溫環(huán)境下能穩(wěn)定工作。座圈自有特性導(dǎo)致其在加工時(shí)容易出現(xiàn)刀具崩刃和刀具耐用度低等問題,為此,本文針對(duì)刀具加工座圈常見問題進(jìn)行了分析和改進(jìn)。
2 問題現(xiàn)狀
某主機(jī)廠加工缸蓋采用刀片裝配可調(diào)式刀具精鉸進(jìn)、排氣座圈,目前主流的座圈加工工藝分為粗加工和精加工,粗加工刀具(如圖1 所示)加工座圈大部分余量及導(dǎo)管底孔的導(dǎo)向孔,保證設(shè)備節(jié)拍。精加工刀具為長(zhǎng)柄刀桿,先加工導(dǎo)管底孔,再加工座圈55° \60°及45°密封面(如圖2 所示),45°密封面由于材料本身硬度問題,頻繁出現(xiàn)刀片崩刀導(dǎo)致座圈密封面出現(xiàn)刀痕和臺(tái)階質(zhì)量問題(如圖3 所示)。
團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)了1 月-10 月段座圈刀片崩刀次數(shù)及每月座圈返修數(shù)量,崩刀刀具加工壽命平均為80 件,每次崩刀會(huì)產(chǎn)生返修零件,每次崩刀后都需要追溯隔離并進(jìn)行返修,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。
如果對(duì)座圈的加工質(zhì)量不加以控制,那么有刀痕的座圈就會(huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比不足,影響排放或者功率降低,發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)等潛在失效風(fēng)險(xiǎn),對(duì)客戶的滿意度有很大的影響。嚴(yán)重情況下,可能導(dǎo)致售后拉回,更會(huì)影響企業(yè)的品牌價(jià)值。因座圈加工質(zhì)量難控制,各座圈供應(yīng)商目前都缺乏有效的解決措施,所以座圈加工也成為了各主機(jī)廠的瓶頸工位。
3 原因分析
為解決座圈刀痕質(zhì)量問題,團(tuán)隊(duì)通過收集大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析:
3.1 人員因素
崩刀大多發(fā)生在過程,并非出現(xiàn)在換刀首件,說明刀片在裝上機(jī)床時(shí)狀態(tài)可以,與人員操作無直接關(guān)系。
3.2 設(shè)備因素
統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)線4 臺(tái)機(jī)床發(fā)生次數(shù),并檢查機(jī)床加緊壓力、主軸跳動(dòng)、拉刀力,結(jié)果顯示4 臺(tái)機(jī)床崩刀發(fā)生頻次吳明顯差異,檢查機(jī)床相關(guān)參數(shù)合格,與設(shè)備無直接關(guān)系。
在刀具選擇上,目前公司多家工廠均采用同樣的刀片,檢查刀具調(diào)刀標(biāo)準(zhǔn)文件及調(diào)刀尺寸無異常,通過統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)崩刀問題發(fā)生在刀片各個(gè)壽命區(qū)間,且修磨刀片與新刀片發(fā)生概率相當(dāng),與刀片無直接關(guān)系。
3.3 座圈因素
通過檢測(cè)座圈硬度、金相及成分均符合圖紙要求,與座圈無直接關(guān)系。
3.4 工藝因素
主機(jī)廠多家基地車間均采用相同的工藝以及刀具進(jìn)行加工,試用不同加工參數(shù),對(duì)崩刀問題無改善;統(tǒng)計(jì)4 臺(tái)機(jī)床切削液溫度及壓力正常,機(jī)床監(jiān)控?zé)o報(bào)警。切削濃度未出現(xiàn)超差,提高切削液濃度驗(yàn)證無明顯的改善。
基本排除人員、設(shè)備刀具、物料原因?qū)е卤赖?,團(tuán)隊(duì)計(jì)劃通過刀片、座圈材料的優(yōu)化解決刀具崩刀問題。
4 措施驗(yàn)證
團(tuán)隊(duì)計(jì)劃通過不同的刀片供應(yīng)商驗(yàn)證對(duì)座圈切削是否有所改善,使用供應(yīng)商W、供應(yīng)商Z、供應(yīng)商T 以及供應(yīng)商M 四個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果如下(如表1 所示),其他供應(yīng)商刀片無法有效改善座圈崩刀情況。
團(tuán)隊(duì)通過切削液及加工參數(shù)優(yōu)化,改善崩刀情況,分別做了多組驗(yàn)證:a、刀片、座圈供應(yīng)商、加工參數(shù)不變情況下,提升切削液濃度,驗(yàn)證崩刀改善,無改善;b、刀片、座圈供應(yīng)商、切削液濃度不變情況下,優(yōu)化刀具參數(shù)提高進(jìn)給量、降低進(jìn)給量,驗(yàn)證崩刀改善,無改善,通過驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)切削液濃度及刀具加工參數(shù),無法改善座圈崩刀情況。
團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)分析崩刀座圈的相關(guān)工藝要求,發(fā)現(xiàn)崩刀座圈尺寸均符合工藝要求(如表2所示),比崩刀座圈與正常零件座圈金相(如圖4 所示),并無差異,而且分析檢測(cè)座圈化學(xué)成分,排氣座圈成分、進(jìn)氣座圈均在合格范圍內(nèi)。
通過研究座圈材質(zhì)成分作用,決定驗(yàn)證在圖紙要求范圍內(nèi)增加機(jī)加工助劑以提高切削性能,添加原則為機(jī)加工助劑不能影響材料的尺寸及力學(xué)性能,團(tuán)隊(duì)決定在座圈材料圖紙標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),微調(diào)化學(xué)成分,增加硫化物:硫化錳(MnS),硫化鐵(FeS),二硫化鉬(MoS2),改善座圈的機(jī)加工切削性能。
為確認(rèn)座圈增加硫化物后,相關(guān)的尺寸、力學(xué)性能不受影響,團(tuán)隊(duì)對(duì)新添加了硫化物的座圈進(jìn)行密度、硬度、金相組織、化學(xué)成分測(cè)試,結(jié)果均在合格范圍。進(jìn)行座圈耐磨性測(cè)試,結(jié)果如下(如表3、圖5 所示)
測(cè)試說明:藍(lán)色為試驗(yàn)前密封帶數(shù)據(jù),紅色為試驗(yàn)后密封帶數(shù)據(jù),推定磨損量計(jì)算公式為:X=(L2-L1)/(1/tgα+1/tgβ),單位mm;其中X 表示磨損量,L1表示試驗(yàn)前密封帶寬度,L2 表示試驗(yàn)后密封帶寬度,α 表示內(nèi)圓與密封面角度,β 表示端面與密封面角度。
5 成果展示
經(jīng)過驗(yàn)證3 輪進(jìn)排氣座圈增加硫化物驗(yàn)證,加工未出現(xiàn)座圈崩刀問題,且座圈相關(guān)尺寸,泄漏及刀具磨損情況均未出現(xiàn)異常,刀具能到達(dá)壽命下刀。團(tuán)隊(duì)收集加工座圈泄露數(shù)據(jù)(如圖6 所示)數(shù)據(jù)穩(wěn)定,且明顯優(yōu)于正常未添加硫化物座圈加工的泄露尺寸。
驗(yàn)證結(jié)論:增加硫化物后,有助機(jī)加工切削性能。
6 改善座圈加工的其他經(jīng)驗(yàn)分享
由于座圈材料的特殊性,加工控制難度較大,在保持刀具及機(jī)床穩(wěn)定性的同時(shí),座圈本身質(zhì)量控制也相當(dāng)重要,以下是根據(jù)制造經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的座圈制造工藝中的控制要點(diǎn)及失效模式(如表4 所示),后續(xù)團(tuán)隊(duì)問題解決中提供幫助。
7 結(jié)束語改善座圈加工的其他經(jīng)驗(yàn)分享
通過對(duì)座圈成分的優(yōu)化分析,并基于刀具加工進(jìn)行了改進(jìn)。通過實(shí)際驗(yàn)證,這種改善有效解決座圈加工崩刀產(chǎn)生刀痕問題,對(duì)生產(chǎn)線的的效率、成本、質(zhì)量提升具有重大意義。