張 垚,張曉娟,王 山,任 杰
(成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司技術(shù)中心,四川 成都610092)
飛機(jī)剎車系統(tǒng)用于實現(xiàn)地面轉(zhuǎn)彎、滑行糾偏和減速制動,對于保障飛機(jī)平穩(wěn)滑行和安全起降至關(guān)重要,是飛機(jī)最為關(guān)鍵的子系統(tǒng)之一[1]。為提高飛機(jī)剎車效率,縮短飛機(jī)制動距離,減少輪胎磨損,同時避免出現(xiàn)因剎車壓力過大等導(dǎo)致的機(jī)輪抱死、輪胎爆胎等嚴(yán)重危及飛機(jī)安全的狀況發(fā)生,現(xiàn)代高性能飛機(jī)的剎車系統(tǒng)通常設(shè)計有防抱死功能[2]。
某飛機(jī)采用液壓剎車系統(tǒng),該剎車系統(tǒng)亦根據(jù)飛機(jī)使用需求設(shè)計有防抱死功能,其防抱死設(shè)計以滑移速度(即飛機(jī)地速與機(jī)輪輪速之差)為控制核心[3]。該型飛機(jī)在某次滑行的剎車制動過程中,出現(xiàn)了防抱死啟動后,輪速長時間未恢復(fù)的重大故障。該故障的發(fā)生,極大增加了飛機(jī)剎車制動距離,嚴(yán)重影響飛機(jī)滑行姿態(tài),危及飛機(jī)安全。針對此次重大故障,基于防抱死使用策略和故障現(xiàn)象,搭建了故障樹,通過分析定位了故障原因,有針對性地提出了改進(jìn)措施,并進(jìn)行試驗驗證。
該飛機(jī)起落架為前三點式布局,并在左右主起落架處設(shè)置有剎車裝置[4]。飛機(jī)剎車系統(tǒng)工作原理如圖1 所示。當(dāng)飛機(jī)剎車時,輪速傳感器實時檢測機(jī)輪輪速,并反饋給飛機(jī)計算機(jī)以解算滑移速度。當(dāng)兩側(cè)滑移速度均小于某預(yù)定值時,飛機(jī)計算機(jī)根據(jù)地速,向剎車閥發(fā)送既定大小剎車壓力指令。剎車閥根據(jù)壓力指令,向剎車卡鉗輸送液壓壓力,剎車卡鉗在液壓壓力推動下,卡緊機(jī)輪上的剎車盤,實現(xiàn)機(jī)輪制動[5]。剎車閥在工作時,可實時向飛機(jī)計算機(jī)回報其實際輸出液壓壓力值。若某側(cè)滑移速度大于預(yù)定值,則飛機(jī)計算機(jī)啟動防抱死,將該側(cè)剎車壓力指令從當(dāng)前的較大值下調(diào)至較小的某預(yù)定值,直至飛機(jī)計算機(jī)檢測到該側(cè)滑移速度再次小于預(yù)定值,之后飛機(jī)計算機(jī)重新向該側(cè)發(fā)送較大的剎車壓力指令。
故障發(fā)生時,飛機(jī)正處于剎車過程中,當(dāng)?shù)厮俳抵良s162 km/h 時,右輪速瞬時降至0 km/s,右機(jī)輪滑移速度大于預(yù)定值,飛機(jī)計算機(jī)啟動右機(jī)輪防抱死保護(hù)。右機(jī)輪防抱死保護(hù)啟動后約1.4 s,右輪速方恢復(fù)正常,右機(jī)輪防抱死解除。根據(jù)該型飛機(jī)既有滑行科目的統(tǒng)計數(shù)據(jù),通常情況下,防抱死啟動0.3 s 內(nèi),輪速即可恢復(fù)正常并退出防抱死。此次滑行中,防抱死啟動1.4 s 后,輪速才恢復(fù),屬于故障現(xiàn)象。此次故障,致使右機(jī)輪長時間處于小剎車壓力狀態(tài),增加了剎車距離,并嚴(yán)重影響飛機(jī)安全,需進(jìn)行重點分析。
圖1 剎車系統(tǒng)工作原理簡圖
以該飛機(jī)防抱死啟動后,輪速長時間未恢復(fù)為頂事件,根據(jù)防抱死使用策略,結(jié)合故障現(xiàn)象繪制出故障樹,如圖2所示。根據(jù)故障樹,導(dǎo)致故障發(fā)生的兩大類可能原因分別為機(jī)輪持續(xù)拖胎和輪速信號異常。
剎車壓力過大、機(jī)輪卡滯、輪胎胎面有油脂以及跑道表面光滑均可能引起機(jī)輪持續(xù)拖胎。
圖2 輪速長時間未恢復(fù)故障樹
3.2.1 剎車壓力過大
右機(jī)輪防抱死啟動前,右剎車閥此時回報壓力為0.6 MPa。為確定右剎車閥壓力回報的準(zhǔn)確性,將右剎車閥從機(jī)上拆下,搭建地面試驗臺進(jìn)行試驗,試驗結(jié)果如表1 所示。試驗結(jié)果顯示,右剎車閥回報壓力與壓力指令以及外接壓力表讀數(shù)保持高度一致,最大誤差僅為0.1 MPa,在產(chǎn)品正常誤差允許范圍內(nèi)。右剎車閥回報壓力準(zhǔn)確,可認(rèn)為故障滑行時,右剎車閥工作正常。
表1 右剎車閥壓力試驗結(jié)果
防抱死啟動前,右剎車閥回報剎車壓力為0.6 MPa,防抱死啟動后,右剎車閥回報剎車壓力為0.2 MPa,取兩者中較大值,即取0.6 MPa 進(jìn)行分析。查閱機(jī)輪與剎車卡鉗慣性臺試驗數(shù)據(jù),0.6 MPa 時剎車力矩約為10 N·m。
故障滑行時的地面結(jié)合力矩M 計算如下:
式(1)中:Fz為單側(cè)主起落架支反力;μ為結(jié)合系數(shù),可根據(jù)跑道性質(zhì)和地速大小取經(jīng)驗值;R 為輪胎轉(zhuǎn)動半徑。
據(jù)此,計算出結(jié)合力矩為26.5 N·m。
故障滑行時,剎車力矩小于地面結(jié)合力矩,右機(jī)輪應(yīng)不會因剎車壓力過大而抱死,排除此條故障原因。
3.2.2 機(jī)輪卡滯
滑行結(jié)束后,現(xiàn)場檢查主機(jī)輪能正常轉(zhuǎn)動,無卡滯現(xiàn)象。為進(jìn)一步確認(rèn)機(jī)輪是否異常,將左右機(jī)輪拆下檢查。左右機(jī)輪外觀如圖3 所示。剎車卡鉗外觀如圖4 所示。軸承外觀如圖5 所示。檢查發(fā)現(xiàn)外觀均無異常,排除此條故障原因。
圖3 左右機(jī)輪外觀圖
圖5 軸承外觀圖
3.2.3 輪胎胎面有油脂
滑行結(jié)束后檢查輪胎胎面,無油脂,排除此故障原因。
3.2.4 跑道表面光滑
滑行結(jié)束后,檢查跑道,未見異常,排除此故障原因。根據(jù)以上分析結(jié)果,判定防抱死啟動后,輪速長時間未恢復(fù)非持續(xù)拖胎導(dǎo)致。
導(dǎo)致輪速信號異常的原因主要有兩方面:①輪速傳感器故障;②輪速傳感器與齒輪盤工作距離過大。
3.3.1 輪速傳感器故障
導(dǎo)致輪速傳感器故障的原因有外部金屬部件銹蝕、插針損壞和霍爾效應(yīng)開關(guān)損壞。經(jīng)檢查,輪速傳感器外部無銹蝕產(chǎn)生,插針完好。此外,若霍爾效應(yīng)開關(guān)損壞,傳感器將一直無信號輸出,但滑行過程中傳感器信號恢復(fù),表明霍爾效應(yīng)開關(guān)未損壞。綜上,輪速傳感器無故障。
3.3.2 輪速傳感器與齒輪盤工作距離過大
輪速傳感器的安裝如圖6 所示,輪速傳感器安裝在主支柱上,機(jī)輪在與輪速傳感器相對的,具有一定工作距離的部位布置一個具有均布赤的齒輪盤。輪速傳感器通過感應(yīng)單位時間內(nèi)經(jīng)過的齒數(shù),來折算飛機(jī)輪速。輪速傳感器輸出信號與工作距離相關(guān),當(dāng)工作距離過大時將無法正常工作。
圖6 輪速傳感器的安裝圖
3.3.2.1 試驗臺測試正常工作最大工作距離
輪速傳感器試驗臺如圖7 所示,搭建一個輪速傳感器試驗臺,試驗臺一端布置由電機(jī)驅(qū)動的齒輪盤,另一端布置有輪速傳感器,兩者間工作距離可調(diào)。輪速傳感器輸出表征輪速的脈沖波,并由計算機(jī)解算。試驗時,先將齒輪盤和輪速傳感器間工作距離調(diào)整至各預(yù)定值,使用電機(jī)驅(qū)動齒輪盤至飛機(jī)輪速為162 km/h 時對應(yīng)的轉(zhuǎn)速,結(jié)果如表2 所示。試驗結(jié)果顯示,當(dāng)工作距離大于1.60 mm 時,輪速傳感器反饋值異常,甚至無輸出,傳感器無法正常工作。
圖7 輪速傳感器試驗臺
表2 輪速傳感器試驗結(jié)果
3.3.2.2 機(jī)上輪速傳感器與齒輪盤靜態(tài)工作距離
對右機(jī)輪輪速傳感器與齒輪盤靜態(tài)工作距離進(jìn)行測量:飛機(jī)分別在頂起和放下狀態(tài)時,間隔90°共選取齒輪盤上4個齒頂進(jìn)行測量,結(jié)果顯示各測量點工作距離均在1.25~30 mm 之間。靜態(tài)下,工作距離滿足要求,輪速傳感器工作正常。
3.3.2.3 機(jī)上輪速傳感器與齒輪盤動態(tài)工作距離
主機(jī)輪安裝如圖8 所示。
圖8 主機(jī)輪安裝圖
安裝機(jī)輪時,需將備緊螺母擰緊后再回退,以保證機(jī)輪能夠正常轉(zhuǎn)動。螺母回退使機(jī)輪可沿軸向發(fā)生竄動。螺母回退量因操作人員差異,機(jī)輪沿軸向竄動范圍在0.25~0.50 mm 之間。輪速傳感器靜態(tài)工作距離為1.25~1.30 mm,動態(tài)時工作距離為1.25~1.80 mm。滑行時受側(cè)向力影響,輪速傳感器工作距離大于1.60 mm,超出試驗得出的最大有效工作距離,無法正常工作,導(dǎo)致輪速信號異常。
通過試驗驗證和理論分析,確認(rèn)防抱死啟動后,輪速長時間未恢復(fù)故障原因為:動態(tài)情況下,輪速傳感器與齒輪盤工作距離增大,超過輪速傳感器可正常工作的最大距離,引起輪速信號異常。
針對輪速長時間未恢復(fù)的故障原因,提出了兩項改進(jìn)措施,即改進(jìn)輪速傳感器設(shè)計和優(yōu)化安裝。
4.1.1 改進(jìn)輪速傳感器設(shè)計
將輪速傳感器內(nèi)主要元器件更換為性能更高的型號,同時對元器件安裝布局進(jìn)行一定優(yōu)化。傳感器改進(jìn)后,經(jīng)測試,最大有效工作距離由改進(jìn)前的不足1.60 mm 增至2.40 mm,有效工作距離大幅增加。
4.1.2 優(yōu)化安裝
安裝主機(jī)輪時,嚴(yán)格控制備緊螺母回退量,使軸向竄動量在0.25~0.50 mm 之間。安裝輪速傳感器時,調(diào)整調(diào)隙墊片,使靜態(tài)工作距離為1.00~1.20 mm。考慮滑行時最大間隙增量0.50 mm,輪速傳感器最大動態(tài)工作距離為1.70 mm,在輪速傳感器最大有效工作距離2.40 mm 之內(nèi),輪速傳感器可正常工作。
改進(jìn)措施執(zhí)行到位后,為驗證措施的有效性,開展了多架次不同狀態(tài)的滑行任務(wù)。各架次滑行時,飛機(jī)重量、中止滑行速度均不相同。某次滑行的飛行參數(shù)記錄儀記錄的滑行曲線如圖9 所示。
圖9 改進(jìn)后滑行曲線
結(jié)果顯示,輪速與地速差別極小,跟隨性良好。輪速變化均勻,剎車壓力穩(wěn)定,無異常波動,且全程未啟動防抱死,剎車過程平穩(wěn)。其余架次滑行結(jié)果也與該架次結(jié)果類似,故障消失,改進(jìn)措施有效。
通過實驗和分析等,得出主要結(jié)論如下:某飛機(jī)防抱死啟動后,輪速長時間未恢復(fù)的主要原因為動態(tài)情況下,輪速傳感器與齒輪盤工作距離增大,超過輪速傳感器可正常工作的最大距離,引起輪速信號異常;改進(jìn)輪速傳感器設(shè)計和優(yōu)化安裝兩項改進(jìn)措施對于消除故障是有效的;防抱死啟動后,輪速長時間未恢復(fù)的故障研究結(jié)果將為其他飛機(jī)的剎車系統(tǒng)設(shè)計,尤其是防抱死設(shè)計提供警示和參考。