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DCC 裝置針對(duì)干氣中C3 含量超標(biāo)原因分析與對(duì)策

2020-03-20 09:05:36李廣洋中海油東方石化有限責(zé)任公司海南東方572600
化工管理 2020年4期
關(guān)鍵詞:干氣液化氣吸收劑

李廣洋(中海油東方石化有限責(zé)任公司,海南東方572600)

1 本裝置現(xiàn)狀

1.1 工藝流程

本裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝流程為富氣經(jīng)氣壓機(jī)壓縮加壓后,經(jīng)空冷、冷凝器進(jìn)入凝縮油罐進(jìn)行氣液分離,罐頂分離的富氣進(jìn)入吸收塔,液體為凝縮油進(jìn)入解吸塔。富氣進(jìn)入吸收塔后自下而上,分別與吸收劑粗汽油、補(bǔ)充吸收劑穩(wěn)定汽油接觸,富氣中C3及以上組分被吸收下來變?yōu)樨殮?,貧氣?huì)攜帶部分汽油組分進(jìn)入再吸收塔底與輕柴油逆向接觸進(jìn)行吸收,汽油組分被吸附返回分餾塔回收。干氣從再吸收塔頂離開裝置。吸收塔底油經(jīng)泵攜帶回收的LPG 組分打回空冷前最終進(jìn)入解吸塔。凝縮油進(jìn)入解吸塔通過塔底及中部加熱,解吸出C2 輕組分。解吸氣回到空冷前最終進(jìn)入吸收塔。解吸塔底脫乙烷汽油進(jìn)入穩(wěn)定塔進(jìn)行分離,上部出LPG,塔底的穩(wěn)定汽油作為補(bǔ)充吸收劑進(jìn)入吸收塔。這就是本裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的大致流程。

1.2 現(xiàn)狀分析

如圖1所示,干氣C3超過3%以上體積比,即影響了液化氣C3及以上組分收率。催化干氣作為催化裝置副產(chǎn)品,它的產(chǎn)品價(jià)值較低,只相當(dāng)于液化氣的三分之一左右,干氣C3以上組分過高,將會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)效益。因此降低干氣的C3含量,是裝置亟待解決的問題。

圖1 DCC裝置中的干氣成分

2 原因分析

2.1 循環(huán)水溫

氣體的吸收過程熱量流動(dòng)主要是放熱,降低吸收溫度,可推動(dòng)吸收過程的進(jìn)行,進(jìn)而有效的提高吸收劑對(duì)氣體的吸收進(jìn)程。在影響吸收塔溫度的因素中,都利用了與循環(huán)水換熱的冷卻器,所以循環(huán)水的溫度變化對(duì)吸收塔溫度影響較大。DCC裝置循環(huán)冷水控制指標(biāo)在≤33℃,DCC裝置的進(jìn)裝置循環(huán)水溫度超標(biāo)達(dá)到34℃,此時(shí)裝置冷卻器會(huì)效率降低。降低循環(huán)水的供水溫度從而降低吸收塔的控制溫度,吸收塔的吸收效果明顯好轉(zhuǎn),干氣C3以上組分明顯下降。但是循環(huán)水溫度只能適當(dāng)調(diào)節(jié),因?yàn)楦粴庵械妮p組分更容易被較低溫度的粗汽油溫帶走,使其作為吸收劑的效果下降。在裝置處理量不變的情況下粗汽油量不變,氣體吸收推動(dòng)力下降,吸收效果變差。另外,粗汽油冷后溫度過低會(huì)一定程度的改變富氣組成,使富氣組分變輕,導(dǎo)致氣壓機(jī)入口流量不足而發(fā)生喘振現(xiàn)象。四個(gè)取熱中段需要水溫低,而粗汽油冷后溫度又不能過低,兩者相互抑制。所以循環(huán)水溫只能是適當(dāng)調(diào)節(jié)。

通過對(duì)圖2中數(shù)據(jù)分析可知,循環(huán)水溫度對(duì)吸收效果的影響顯著,DCC裝置控制循環(huán)水溫度在32℃,吸收塔頂溫度控制在42℃,干氣C3以上組分的含量有顯著的降低。

圖2循環(huán)水溫度對(duì)干氣組分的影響

2.2 解吸氣量

解吸與吸收是完全相反的兩個(gè)過程,即吸收是用吸收劑吸收干氣中C3組分;而解吸則是通過塔底及中部加熱,使凝縮油中C2輕組分解吸出來。DCC裝置為雙塔流程,解吸氣要經(jīng)過降溫才能進(jìn)入凝縮油罐V-302,所以解吸塔壓力要比吸收塔壓力高0.05~0.1MPa[2]。調(diào)整解吸氣量,控制脫乙烷汽油不含輕組分,只有通過調(diào)整解吸塔的溫度來進(jìn)行控制。

解吸塔的溫度來源主要通過其中部和底部的重沸器帶來的熱量進(jìn)行控制。解吸塔溫度要控制適中,若塔內(nèi)溫度過低,脫乙烷汽油會(huì)攜帶C1、C2成分,造成穩(wěn)定汽油塔壓力過高,排放不凝氣,使液化氣帶C2組分,不僅損失液化氣,也加大了氣壓機(jī)的負(fù)荷。但若解吸塔內(nèi)部操作溫度過高,解吸氣量大,避免不了部分C3及以上組分被解吸出,使C3、C4 成分在于凝縮油罐和吸收塔、解吸塔之間不斷循環(huán),導(dǎo)致吸收塔操作強(qiáng)度加大,影響吸收反應(yīng)的效率。此時(shí)若不及時(shí)調(diào)整吸收劑用量,被攜帶的C3及以上組分進(jìn)入干氣系統(tǒng),這就造成了干氣中的C3含量超標(biāo)。

圖3是解析氣量與干氣C3組分的關(guān)系。通過對(duì)圖內(nèi)數(shù)據(jù)的分析,隨著T-302底溫度不斷提高,解吸氣量增大,液化氣LPG 含有C1、C2含量下降,但干氣中C3比重亦有上升趨勢(shì)。因此,解吸氣量偏大是致使干氣C3比重超標(biāo)的緣由之一。在滿足穩(wěn)定塔液化氣C2含量的前提下,應(yīng)該盡量降低解析塔解析氣量,以降低吸收塔負(fù)荷。由于對(duì)液化氣的分析不能隨時(shí)進(jìn)行,所以解吸塔底溫度可通過穩(wěn)定汽油塔頂回流罐V-302不排放不凝氣前提下,調(diào)整解吸溫度,來控制解吸氣量。通過對(duì)裝置操作數(shù)據(jù)分析,DCC裝置解吸塔底溫度控制在97℃最佳。DCC 裝置將解吸塔的底溫控制在97℃左右,解吸氣量在10500Nm/H,干氣C3及以上組分減少。

圖3解析氣量與干氣C3組分的關(guān)系

2.3 補(bǔ)充吸收劑品質(zhì)

吸收塔補(bǔ)充吸收劑的穩(wěn)定汽油和粗汽油組分相比,蒸氣壓較低,對(duì)干氣中C3以上組分的吸收效果明顯好于粗汽油[3]。在保證液化氣中C5含量不超標(biāo)的前提下,盡量提高穩(wěn)定塔的精餾效果,降低穩(wěn)定汽油中的C4含量,控制好穩(wěn)定汽油蒸汽壓,可以吸收更多富氣內(nèi)含有的輕組分,從而大大減少了干氣中的C3以上組分含量。

通過對(duì)圖4分析,在實(shí)際生產(chǎn)中,DCC 裝置穩(wěn)定塔底溫度自140℃逐步提高到145℃左右,汽油蒸氣壓下降,補(bǔ)充吸收劑品更好,干氣C3及以上組分比重下降趨于正常值。

圖4穩(wěn)定塔底溫度與干氣C3組分的關(guān)系

3 根據(jù)以上原因分析,DCC裝置采取對(duì)策

(1)循環(huán)水溫度對(duì)吸收效果的影響顯著,DCC裝置控制循環(huán)水溫度在32℃,吸收塔頂溫度控制在42℃。

(2)補(bǔ)充吸收劑控制90t/h;保證液氣比在2左右。

(3)解吸塔底溫度控制在97℃左右,保證解吸氣量在10500~11500Nm3/h。

(4)穩(wěn)定塔底溫控制在不低于145℃。

4 結(jié)語

DCC裝置通過多個(gè)措施的實(shí)施,干氣中的C3含量下降至2%以下,液化氣中C3收率提高了0.5%左右。這充分證明了隨著工藝不斷優(yōu)化,降低干氣中C3以上組分含量,提高液化氣C3收率取得了顯著成效。

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