羅長寶
(云南天安化工有限公司,云南 安寧 650309)
云南天安化工有限公司(以下簡稱公司)600 kt/a磷酸二銨(DAP)裝置原設(shè)計為管式反應(yīng)器+預(yù)中和反應(yīng)器混合生產(chǎn)工藝技術(shù)。裝置于2007年7月建成投產(chǎn)后工藝控制穩(wěn)定、系統(tǒng)運行平穩(wěn),產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量均得到國內(nèi)外客戶好評。
伴隨著磷資源消耗量大幅度上升,優(yōu)質(zhì)磷資源迅速萎縮,DAP 生產(chǎn)過程的穩(wěn)定控制越來越困難。經(jīng)過對裝置混合生產(chǎn)工藝技術(shù)的研究,結(jié)合生產(chǎn)運行狀況調(diào)查、分析,認(rèn)為混合生產(chǎn)工藝技術(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)消耗等方面帶來的負(fù)面影響較大。為解決混合生產(chǎn)工藝對低品質(zhì)磷酸的適應(yīng)性問題,公司于2010 年12 月實施了雙管式反應(yīng)器生產(chǎn)工藝技術(shù)改造,改造后,系統(tǒng)運行指標(biāo)穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量得到很大提升。
濕法磷酸中含有較多雜質(zhì),因此它與氨的反應(yīng)要比純磷酸復(fù)雜得多。磷酸中的雜質(zhì)在反應(yīng)過程中生成一系列復(fù)雜化合物(呈膠狀),影響料漿的物性和產(chǎn)品組成。
磷酸分子中有3 個氫離子,可依次與氨反應(yīng)生成磷酸一銨(MAP)、DAP、磷酸三銨,反應(yīng)方程式見式(1)至(3)。
上述反應(yīng)中,生成的MAP 最為穩(wěn)定,DAP 次之,二者都是高濃度磷復(fù)肥。磷酸三銨很不穩(wěn)定,不宜作商品肥料使用。
濕法磷酸中常含有硫酸、鐵、鋁、鎂、鈣、氟、硅等雜質(zhì),在氨化過程中,這些雜質(zhì)將生成各種復(fù)雜的化合物,它們將影響中和料漿的黏度、磷銨產(chǎn)品的物相組成、物性和P2O5溶解性。
日本安藤淳平和秋山堯教授對濕法磷酸的氨化反應(yīng)進(jìn)行了深入研究。他們認(rèn)為隨著氨化反應(yīng)的進(jìn)行,濕法磷酸中的雜質(zhì)將生成所謂“S”、“Q”、“R”、“T”和“U”等非水溶性復(fù)雜化合物,其生成條件主要取決于中和料漿的pH 及濕法磷酸中的n(F)/n(Fe+Al)[1]。濕法磷酸中雜質(zhì)的存在不僅影響磷銨料漿的黏度和產(chǎn)品中P2O5的溶解性,同時對產(chǎn)品的組成也有很大的影響。SO42-、SiF62-等陰離子會使m(P2O5)/m(N)降低,鎂含量高時還會增大磷銨料漿的黏度與產(chǎn)品的吸濕性。
在管式反應(yīng)器中進(jìn)行的氨化反應(yīng),由于反應(yīng)時間很短(幾秒到幾十秒),上述生成一系列非水溶性化合物的反應(yīng)來不及反應(yīng)完全,因此可提高磷銨產(chǎn)品中P2O5水溶率,同時解決高雜質(zhì)含量磷酸氨化時的結(jié)垢、堵塞等問題,這對提高磷銨產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義[2]。
預(yù)中和反應(yīng)器反應(yīng)后的料漿和管式反應(yīng)器反應(yīng)后的料漿,與造粒機(jī)內(nèi)的物料相接觸,以自成粒、黏結(jié)成粒、涂布成粒3 種方式成粒。在造粒機(jī)轉(zhuǎn)動作用下,系統(tǒng)物料隨造粒機(jī)內(nèi)壁上升,并形成向下滾落或散落的物料床層,完成造粒過程,同時,連續(xù)向造粒機(jī)內(nèi)的物料床層下通入液氨,使料漿進(jìn)一步與氨進(jìn)行反應(yīng),將系統(tǒng)物料內(nèi)的水分進(jìn)一步蒸發(fā),然后通過溜槽落入干燥機(jī),該過程稱為氨化?;^程。氨化?;に囀疽庖妶D1。
物料落入回轉(zhuǎn)干燥機(jī)后,固體物料與熱氣流并流干燥,水含量達(dá)到要求的物料自干燥機(jī)排出。干燥后的系統(tǒng)物料經(jīng)工藝篩篩分后,篩上物料直接進(jìn)入破碎機(jī)內(nèi)進(jìn)行破碎;篩下物料一部分直接進(jìn)入返料循環(huán)系統(tǒng)再次參與系統(tǒng)造粒,另一部分作為成品送入產(chǎn)品篩再次進(jìn)行篩分,篩分后的合格物料作為產(chǎn)品取出,不合格物料進(jìn)入返料循環(huán)系統(tǒng)再次參與造粒。
分析可知,在二維模型下,實例碼頭各單元點最大位移為0.56mm,最小位移為-1.29mm;可見碼頭整體位移值較小,趨近于0,符合規(guī)范要求。同時,在三維模型下,實例碼頭各單元點最大位移為0.58mm,最小位移為-1.38mm,可見二維模型與三維模型在碼頭位移計算方面較為接近,誤差值較小。
圖1 氨化?;に囀疽?/p>
干燥機(jī)熱源采用燃煤熱風(fēng)爐,它有一套完整的自控回路,可控制干燥機(jī)進(jìn)口、出口氣體溫度;造粒機(jī)、干燥機(jī)及通風(fēng)設(shè)備等排出的氣體進(jìn)入洗滌系統(tǒng)洗滌后達(dá)標(biāo)排放。
隨著磷酸品質(zhì)下降,系統(tǒng)操控難度增大,裝置負(fù)荷率低,能耗高,產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量以及外觀質(zhì)量下滑明顯,其主要表現(xiàn)如下。
(1)造粒尾氣洗滌塔中和度指標(biāo)居高不下,塔壁中上部氣相部分結(jié)疤周期短,需搭腳手架進(jìn)行人工清理,不但導(dǎo)致裝置運行率低,還增加了人工清理費用。
(2)產(chǎn)品水含量高。預(yù)中和反應(yīng)器生成的料漿w(H2O)約為18%,導(dǎo)致產(chǎn)品水分偏高(見表1)。從表1可看出,在2010年6月至12月生產(chǎn)的產(chǎn)品中,下線產(chǎn)品水分偏高;高水分產(chǎn)品在散裝庫內(nèi)堆存過程中,由于內(nèi)部熱量不斷向外散失,料堆內(nèi)部水汽也由于蒸騰作用向外轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致料堆表層物料在堆放2 d后就開始出現(xiàn)褪色、發(fā)白、結(jié)塊現(xiàn)象。
表1 混合生產(chǎn)工藝下線產(chǎn)品質(zhì)量情況 %
(3)裝置能耗高。生產(chǎn)班組為了把產(chǎn)品水分管控在合適的范圍內(nèi),不得已降低負(fù)荷運行,并加大熱風(fēng)爐負(fù)荷,導(dǎo)致耗煤量增加。
(4)設(shè)備負(fù)荷重。由于預(yù)中和反應(yīng)器生產(chǎn)工藝料漿w(H2O)偏高導(dǎo)致造粒機(jī)內(nèi)濕含量偏大,為了維持良好的成粒工況,需要較高的返料比而加重了造粒環(huán)路設(shè)備運行負(fù)荷,在2009 年,就曾經(jīng)多次出現(xiàn)過返料提升機(jī)負(fù)荷端傳動齒輪損壞事故。
(5)產(chǎn)品水溶磷低。純H3PO4與NH3的反應(yīng)瞬時即可完成,其反應(yīng)速率只取決于氨分子擴(kuò)散進(jìn)入磷酸的速度。因此,凡能強(qiáng)化這一傳質(zhì)過程的措施均可加快反應(yīng)速率,預(yù)中和反應(yīng)器一般平均反應(yīng)停留時間為45 ~60 min。由于反應(yīng)時間長,生成非水溶性化合物的量相對較大,以鐵、鋁有害雜質(zhì)含量較高的磷礦為例,中和料漿中所含的“Q”、“S”、“T”等非水溶性化合物較多,致使磷銨產(chǎn)品中水溶性 P2O5占比不高[3]。
料漿反應(yīng)停留時間由45 min 縮短至9 s,理論上可以有效抑制副反應(yīng)的進(jìn)行,大幅度減少非水溶性化合物的生成。
預(yù)中和反應(yīng)器生產(chǎn)工藝為了彌補(bǔ)反應(yīng)熱的散失以及維持料漿具有良好的流動性,在其底部預(yù)設(shè)了多組蒸汽加熱管,維持其液相溫度在110 ~120 ℃,操作時視料漿的指標(biāo)情況通入適量的蒸汽以保障中和反應(yīng)槽的正常運行,在料漿輸送過程中,為了防止管線堵塞,管外壁的伴熱蒸汽需實時開啟,增加了蒸汽的消耗量;而使用管式反應(yīng)器生產(chǎn),反應(yīng)溫度可達(dá)130 ~140 ℃,不但降低了蒸汽消耗,還能利用自身反應(yīng)熱將料漿所含的大部分水分蒸發(fā)掉,以降低干燥工序的負(fù)荷。同時,由于造粒機(jī)內(nèi)部物料整體溫度提升,可使產(chǎn)品粒子的外觀圓潤度發(fā)生很大的改觀。
使用預(yù)中和反應(yīng)器制備DAP 料漿,料漿中和度需控制在1.5 左右,否則極易出現(xiàn)結(jié)晶現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)停車清理;尤其是在初始開車制備料漿時,需跨過料漿中和度為1.0 時的結(jié)晶區(qū),存在一定的操作難度,裝置在2009年1月就出現(xiàn)過中和槽結(jié)晶事故。而使用雙管式反應(yīng)器生產(chǎn)無此風(fēng)險。
據(jù)行業(yè)相關(guān)資料報道,使用管式反應(yīng)器取代預(yù)中和反應(yīng)器生產(chǎn),可使DAP裝置的返料比由原設(shè)計的 1.0 ∶ 5.5 降低至 1.0 ∶ 3.5[4],所以在裝置負(fù)荷恒定情況下,雙管式反應(yīng)器生產(chǎn)工藝可減輕物料輸送系統(tǒng)設(shè)備的負(fù)荷,換言之,在設(shè)備負(fù)荷量相等的情況下,可提升裝置產(chǎn)能。
根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備管線情況,以費用最省、流程最短為原則進(jìn)行改造,充分利用原有設(shè)備、管線、流量計、調(diào)節(jié)閥等。
4.1.1 在造粒機(jī)內(nèi)新增管式反應(yīng)器
拆除造粒機(jī)內(nèi)部的預(yù)中和料漿分布器,新增設(shè)1臺管式反應(yīng)器,見圖2。
圖2 新增管式反應(yīng)器結(jié)構(gòu)
4.1.2 對洗滌液管線及液氨管線進(jìn)行局部改造
在預(yù)中和料漿分布器料漿管線上引出一支管,并將該支管配到新增管式反應(yīng)器上,作為管式反應(yīng)器洗滌液的進(jìn)料管線;同時,在新增管式反應(yīng)器前增設(shè)1 只電動刀閥,便于進(jìn)行現(xiàn)場操作控制;蒸汽與液氨管線在調(diào)節(jié)閥后碰口,配管到新增管式反應(yīng)器;將原有的預(yù)中和反應(yīng)器作為新增管式反應(yīng)器給料槽,將原料漿泵作為新增管式反應(yīng)器給料泵,同時在管式反應(yīng)器料漿管線上的伴熱蒸汽進(jìn)口閥處加裝盲板,切斷伴熱蒸汽,改造后管線見圖3。
雙管式反應(yīng)器生產(chǎn)工藝投入運行后,裝置運行穩(wěn)定,造粒尾氣洗滌塔塔壁結(jié)疤狀況得到有效緩解,裝置能耗下降,產(chǎn)品內(nèi)、外在質(zhì)量得到進(jìn)一步提升,實現(xiàn)了裝置的優(yōu)質(zhì)高效運行。裝置對低品質(zhì)濕法磷酸的適應(yīng)性增強(qiáng);沸騰爐用煤量下降,排放的二氧化碳量減少,產(chǎn)品綜合能耗下降,促進(jìn)了節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)工作的開展。
4.2.1 產(chǎn)品水分得到有效控制
雙管式反應(yīng)器生產(chǎn)工藝投運前,由于預(yù)中和反應(yīng)熱量從洗滌系統(tǒng)中移除量較大,系統(tǒng)物料的溫度相對較低,干燥負(fù)荷偏高,項目實施后,造粒機(jī)內(nèi)部利用氨酸反應(yīng)熱蒸發(fā)掉大部分水分,在干燥機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)溫度下調(diào)20 ℃的情況下,2011年產(chǎn)品w(H2O)平均值為2.18%,合格率為100%。
4.2.2 產(chǎn)品水溶磷比例提高
技術(shù)改造后,磷銨料漿的中和反應(yīng)停留時間大大縮短,產(chǎn)品的水溶磷比例提高,雙管式反應(yīng)器生產(chǎn)工藝投入運行后的2011 年,DAP 產(chǎn)品的w(水溶磷)/w(有效磷)平均值達(dá)到90%,合格率為100%。
4.2.3 產(chǎn)品外觀質(zhì)量得到提升
由于雙管式反應(yīng)器投入運行,提高了造粒機(jī)的熱負(fù)荷,產(chǎn)品的通透感(結(jié)晶感)有了更明顯的改善,圓整度提升,粒度均勻性提高,為產(chǎn)品占有更大的市場份額搶得了先機(jī)。
云南天安化工有限公司DAP 裝置管式反應(yīng)器+預(yù)中和反應(yīng)器混合生產(chǎn)工藝技改為雙管式反應(yīng)器生產(chǎn)工藝后,生產(chǎn)系統(tǒng)運行較為穩(wěn)定;同時,生產(chǎn)過程控制更加簡捷,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性增強(qiáng),能耗下降明顯,產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量改善明顯,經(jīng)濟(jì)效益顯著。該項目的成功實施對已投產(chǎn)或在建的大型DAP 裝置技術(shù)改造及今后大型DAP 裝置的設(shè)計提供了很好的借鑒。