楊鵬飛
(潞安集團(tuán) 李村煤礦,山西 長治 046600)
目前,賦存條件較好的煤炭資源儲量越來越少,賦存條件較差的煤炭資源逐漸成為開采的主要對象[1]。在復(fù)雜的地質(zhì)條件下礦井突水現(xiàn)象頻發(fā)[2-3],工作區(qū)域內(nèi)積水嚴(yán)重,同時(shí)頂板水沿巖層裂隙不斷滲透,進(jìn)而使得巷道圍巖強(qiáng)度不斷下降,加大了礦井的支護(hù)難度[4],這一地質(zhì)災(zāi)害已逐漸成為制約礦井正常安全生產(chǎn)的重要影響因素,因此對礦井突水現(xiàn)象的有效治理已成為國內(nèi)外學(xué)者的研究焦點(diǎn)[5-6]。
李村煤礦1302工作面運(yùn)輸巷在掘進(jìn)過程中出現(xiàn)了頂板涌水量較大且下沉明顯的現(xiàn)象,嚴(yán)重制約礦井的正常安全生產(chǎn)。以該巷道為工程背景,探究突水機(jī)理并在此基礎(chǔ)上提出科學(xué)有效的治理措施不僅可以保障礦井的正常安全生產(chǎn),同時(shí)對于類似巷道的治理也具有一定的借鑒意義。
李村煤礦1302工作面開采煤層屬下二疊統(tǒng)山西組下部的3號煤層,該煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)較簡單,煤層平均厚度為4.2 m,煤層傾角為0~ 7°,平均5°,煤層頂?shù)装迩闆r如表1。在該工作面區(qū)域內(nèi)煤層中部夾不連續(xù)的薄層炭質(zhì)泥巖夾矸。1302工作面運(yùn)輸巷埋深為450 m,為矩形斷面,斷面尺寸為4.5 m×3.3 m,沿煤層底板掘進(jìn),掘進(jìn)總長度為1 233 m。
巷道采用螺紋鋼錨桿、預(yù)應(yīng)力鋼絞線配合鋼帶進(jìn)行支護(hù),其中頂板每排打5根錨桿,間排距為1 m×1 m,采用兩支樹脂藥卷進(jìn)行端頭錨固,一支規(guī)格為MSCK2335,另一支規(guī)格為MSCK2360,施加預(yù)緊力為150 kN;錨索采用三二五花布置,三根間距1.5 m,兩根間距2 m,排距均為1 m,采用三支樹脂藥卷進(jìn)行端頭錨固,其中一支規(guī)格為MSCK2335,另兩支規(guī)格為MSCK2360,施加的預(yù)緊力為250 kN;巷道兩幫每排打設(shè)4根錨桿,間排距為0.8 m×1 m,錨固方式與頂板一致,巷道斷面支護(hù)如圖1所示。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r
圖1 巷道斷面支護(hù)
該巷道在掘進(jìn)至679 m處時(shí)頂板涌水量增大且下沉明顯,巷道內(nèi)積水增多,嚴(yán)重影響礦井的正常安全生產(chǎn)。
1) 通過探測雷達(dá)與鉆孔相結(jié)合的方式對頂板進(jìn)行探測,結(jié)果表明,1302工作面運(yùn)輸巷頂板9~12 m處存在著砂巖空隙裂隙含水層,該含水層的平均厚度為2.5 m,主要由天池河組紫紅色砂巖、云崗組和大同組長石石英砂巖組成。大氣降水是主要的補(bǔ)水來源,補(bǔ)給條件較差,水頭較高,充水空間不發(fā)育,以風(fēng)化裂隙水為主,水質(zhì)為HCO3-Ca·Mg·Na型。該含水層富水性整體較弱,不會對巷道產(chǎn)生較大影響。
2) 運(yùn)輸巷在掘進(jìn)至679 m處時(shí)對該段巷道進(jìn)行了原位探測,探測結(jié)果表明該段巷道圍巖所受的應(yīng)力較高,巖層強(qiáng)度較低,在掘進(jìn)擾動(dòng)下頂板圍巖應(yīng)力表現(xiàn)為復(fù)雜的加載卸載狀態(tài),圍巖結(jié)構(gòu)遭受破壞,完整性降低,裂隙明顯增多,其中豎向裂隙增加尤為明顯,如圖2所示。隨著裂隙不斷向深部擴(kuò)展,最終與頂板上部的砂巖空隙裂隙含水層導(dǎo)通,長度較長、張開度較大的裂隙成為了導(dǎo)水通道,致使巷道頂板涌水量急劇增加。
圖2 頂板圍巖窺視結(jié)果
3) 通過X射線衍射實(shí)驗(yàn)對巷道頂板巖樣進(jìn)行測試,測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)頂板巖層中親水性較強(qiáng)的礦物成分含量較多,例如蒙脫石、伊利石以及高嶺石,頂板涌水量增加的情況下會加速頂板圍巖吸水泥化,強(qiáng)度出現(xiàn)進(jìn)一步的下降。
4) 受鄰近工作面的回采影響,頂板圍巖在采動(dòng)誘發(fā)的高偏應(yīng)力作用下裂隙會進(jìn)一步向深處擴(kuò)展,新的微裂隙也會由此產(chǎn)生,裂隙場進(jìn)一步擴(kuò)大,加劇了巷道頂板的涌水現(xiàn)象。
5) 錨桿索以及錨固劑長期遭受淋涌水的侵蝕浸泡,桿體出現(xiàn)了一定程度的腐蝕,桿體強(qiáng)度出現(xiàn)了下降。錨固藥劑的性質(zhì)也發(fā)生了變化,不能與巖體進(jìn)行很好的膠結(jié),進(jìn)而使得錨桿索支護(hù)效果欠佳。
在掘進(jìn)擾動(dòng)、鄰近工作面回采擾動(dòng)的共同影響下,運(yùn)輸巷頂板圍巖破碎,裂隙進(jìn)一步發(fā)育并向深部擴(kuò)展,最終與頂板上方的砂巖空隙裂隙含水層導(dǎo)通,同時(shí)支護(hù)強(qiáng)度不能較好地保證是造成巷道涌水量較大、頂板下沉明顯的主要原因。為此,提出采用“深部引流+淺層注漿+增加支護(hù)強(qiáng)度”的綜合治理方案對該巷道進(jìn)行治理。
如果直接進(jìn)行淺層注漿,頂板深部含水層中的水會因封堵而排泄不出來,導(dǎo)致水壓升高,進(jìn)而對周邊圍巖造成破壞。因此在淺層注漿之前需要先進(jìn)行深部引流泄壓。由于含水層位于頂板上方9~12 m,考慮到生產(chǎn)成本和鉆孔工藝的復(fù)雜性,并未采用在較大的鉆孔中下入止水套管的工藝,而是在施工錨索鉆孔的工藝基礎(chǔ)上,將導(dǎo)水鉆孔的孔徑適當(dāng)增大。所施工的導(dǎo)水鉆孔分別位于巷道頂板中線以及距巷道頂板中線左右兩側(cè)1.125 m處,其中孔徑為36 mm,孔深為10 m,鉆孔排距取為1.8 m,如圖3所示。
圖3 深部引流鉆孔布置
通過在鉆孔中插入改進(jìn)加長版的中空錨桿來對深部中的水進(jìn)行引流,圖4為導(dǎo)水鉆孔剖面。
圖4 導(dǎo)水鉆孔剖面
淺層注漿可以有效充填巷道頂板圍巖裂隙,提高圍巖完整性和強(qiáng)度。注漿材料選用42.5R普通硅酸鹽水泥,水泥漿比重設(shè)置在1.35~1.65 t/m3之間。水泥中按照0.8%的重量比加入一定量的NaCl,這樣可以減小水泥結(jié)石體的冷凝時(shí)間。若存在注跑漿嚴(yán)重的區(qū)域,則采用水泥-水玻璃雙漿液。雙漿液使用的水泥漿比重在1.3~1.5 t/m3之間。水玻璃波美度為38Be左右,注漿中根據(jù)跑漿嚴(yán)重程度和注漿壓力來對其進(jìn)行調(diào)節(jié)。
注漿鉆孔沿巷道軸線方向成排布置,間排距為1.2 m×2 m。每排中間的兩個(gè)鉆孔垂直于頂板圍巖布置,靠近巷道兩側(cè)的鉆孔與水平方向的夾角為75°,孔深均為4 m,孔徑均為45 mm,采用TXU-75型液壓鉆機(jī)進(jìn)行施工,注漿孔布置如圖5所示。
圖5 注漿鉆孔布置
注漿時(shí)注漿壓力保持在4~6 MPa,瞬時(shí)壓力不得超過8 MPa,以防止壓力過高而對周圍巖體造成損傷,注漿流量為10~15 L/min,每個(gè)孔的材料注入量約為85 kg。
在原有支護(hù)的基礎(chǔ)上,錨桿改用全長錨固技術(shù),錨固劑更換為2335防水樹脂錨固劑,同時(shí)將錨桿的預(yù)緊力由150 kN增加至200 kN。為了增加錨索的錨固段深度,錨索長度加長至7.5 m,仍采用端頭錨固,使用的錨固劑同樣更換為2335防水樹脂錨固劑,所施加的預(yù)緊力則由250 kN增加至300 kN。通過提高錨桿索的預(yù)緊力,增加了各巖層之間的軸向壓力,進(jìn)而減小了淋涌水向周邊巖體的擴(kuò)散。
運(yùn)輸巷涌水范圍約為115 m,注漿范圍達(dá)到了126 m,共施工布置注漿孔252個(gè),注入注漿材料累計(jì)達(dá)21 500 kg。巷道頂板經(jīng)過深部引流+淺層注漿+增加支護(hù)強(qiáng)度進(jìn)行治理后,涌水量由原來的16 m3/h降低至1.2 m3/h,降低了92.5%,有效解決了頂板涌水量較大的問題。為了了解頂板的下沉情況,在運(yùn)輸巷中設(shè)置測站并對其進(jìn)行了監(jiān)測,圖6為治理前和治理后的巷道頂板下沉量隨監(jiān)測時(shí)間的變化曲線。
從圖6可以看出,在治理后的一個(gè)月里,頂板下沉量僅為15 mm,與治理前相比,減小了83.1%,頂板下沉量較大的問題得到了有效控制,巷道圍巖穩(wěn)定性得到了較大提高,滿足了礦井正常安全生產(chǎn)要求。
圖6 頂板下沉量隨監(jiān)測時(shí)間的變化曲線
1) 1302工作面運(yùn)輸巷在掘進(jìn)擾動(dòng)、回采擾動(dòng)等因素影響下頂板圍巖出現(xiàn)破碎且裂隙進(jìn)一步發(fā)育并向深部擴(kuò)展,最終與頂板上覆含水層導(dǎo)通,與此同時(shí)支護(hù)強(qiáng)度不能較好地保證是造成該巷道頂板下沉明顯,涌水量較大的主要原因。
2) 通過采用深部引流+淺層注漿+增加支護(hù)強(qiáng)度的綜合治理方案對其進(jìn)行治理,結(jié)果表明,涌水量由原來的16 m3/h降低至1.2 m3/h,降低了92.5%,頂板下沉量與治理前相比下降了83.1%,效果明顯。