戴樂帆
(上海電氣集團上海電機廠有限公司,上海 200240)
近期下游用戶質(zhì)量反饋情況顯示,Q5.263.807汽發(fā)軸瓦在用戶現(xiàn)場探傷不合格問題較為突出。經(jīng)查,Q5.263.807軸瓦去年經(jīng)設(shè)計人員進行圖紙修改,將原有軸承合金澆鑄面平面結(jié)構(gòu)改為了鳩尾槽結(jié)構(gòu),且依舊要求超聲波探傷檢測。然而,以往同類鳩尾槽結(jié)構(gòu)軸瓦并無超聲波探傷檢測要求,分廠仍沿用常規(guī)軸瓦加工和澆鑄工藝,是造成上述質(zhì)量問題的最主要原因。
主要介紹了結(jié)合Q5.263.807汽發(fā)軸瓦新結(jié)構(gòu)及上發(fā)廠質(zhì)量要求,采取從“原材料質(zhì)量控制-外協(xié)件質(zhì)量管理-現(xiàn)場過程控制-售后技術(shù)支持”系統(tǒng)地進行工藝改進情況。
Q5.263.807軸瓦在后續(xù)金加工過程中時常出現(xiàn)一端面存在大面積密集鑄件缺陷現(xiàn)象。對如此多的缺陷進行焊補處理,不僅拖延了生產(chǎn)周期,更重要的是將在軸瓦局部產(chǎn)生一定的應(yīng)力積聚,對澆鑄后的合金黏結(jié)質(zhì)量造成不良影響。
經(jīng)分析,毛坯加工的外協(xié)方并不了解Q5.263.807鑄件澆注的相關(guān)工藝,采用的金加工方式不當(dāng),造成原本應(yīng)通過金加工除去的大量鑄造缺陷被保留在瓦體內(nèi)部。為此作出如下工藝加工方法改進:
首先,在毛坯上如圖1所示,測量軸瓦兩端面間距為470 mm,并標(biāo)注冒口方向。
圖1 毛坯軸瓦
其次,對軸瓦毛坯去氫前粗加工作如下要求:如圖2所示,非冒口端面加工車削量為10 mm,然后加工冒口端面至要求尺寸。金加工時,現(xiàn)場追隨加工過程,確保金加工按上述技術(shù)要求,從而保證粗加工能夠去除鑄件冒口區(qū)域的大部分缺陷。
上述實驗驗證成功后,軸瓦端面未出現(xiàn)大面積密集鑄件缺陷現(xiàn)象。
最后,如圖3所示要求金加工方在非冒口端面留出一非加工端,這樣可直接測量其非冒口面加工量(約10 mm),以檢驗是否按上述要求進行加工的。
經(jīng)再次驗證,如圖4所示現(xiàn)場的Q5.263.807軸瓦非冒口端面均留出一段非加工端,證明外協(xié)方能有效執(zhí)行上述要求。
經(jīng)過上述改進,Q5.263.807軸瓦端面密集性鑄件缺陷問題基本解決。
圖2 軸瓦粗加工
圖3 軸瓦粗加工后實物照片
圖4 粗加工后的軸瓦
鑄造完成后的軸瓦毛坯需進行去應(yīng)力退火處理[1],退火溫度為900 ℃、保溫時間為7 h,通過高溫?zé)崽幚硗嘶鸬妮S瓦可以調(diào)整內(nèi)部組織、清除鑄造過程中產(chǎn)生的熱應(yīng)力。但對Q5.263.807軸瓦來料去應(yīng)力退火處理記錄及現(xiàn)場裝爐情況進行抽查,卻發(fā)現(xiàn)其中存在不足,如圖5所示。為保證質(zhì)量,再增加一次高溫退火,900 ℃保溫時間為7 h,來保證軸瓦退火工藝的有效性。
熱處理工藝調(diào)整,將原后續(xù)的去氫工藝改進為“高溫退火加去氫”工藝:即原來鑄造完成后的軸瓦先由供應(yīng)商進行一次去應(yīng)力退火,再由軸承分廠進行去氫處理;改進后現(xiàn)工藝流程變?yōu)楣?yīng)商一次退火后,由軸承分廠進行二次退火后緊接著進行去氫處理。一方面可以保證清除鑄造應(yīng)力,另一方面瓦體經(jīng)二次退火后組織轉(zhuǎn)變?yōu)樨愂象w(含氫量最低),也進一步提高了去氫效果。
研究報告表明,平滑的澆鑄面有利于軸承合金澆鑄。
新結(jié)構(gòu)Q5.263.807軸瓦須加工鳩尾槽,其槽口尺寸分別為24 mm,圖紙要求表面粗糙度為3.2。按常規(guī)操作則:第一,分廠常規(guī)立車加工鳩尾槽,割刀寬度為10 mm,一根鳩尾槽要分三次加工,易造成槽內(nèi)不平整、粗糙度差。第二,分多次加工容易造成誤差,Q5.263.807軸瓦內(nèi)圓有4根槽,每根槽要三次才能完成加工,共需12次才能完成整個軸瓦鳩尾槽加工。第三,加工中需換刀加工,費時又費力,加工質(zhì)量也不穩(wěn)定。
為此對刀具進行改進[2],用高速鋼條刃磨一把寬度為24 mm的成形割刀,割刀兩面為鳩尾形,加工一次成形,不用“借割”,不會出現(xiàn)加工偏差,槽與槽尺寸能精確保證,槽割到深度即可退出幾絲,再上下割鳩尾,一次成形。
由此,原來割一付Q5.263.807軸瓦鳩尾槽需1 h,改進后只需0.5 h左右,槽粗糙度及精度均得到了很好的保證,加工效率成倍的增加。
調(diào)研國內(nèi)外大量相關(guān)文獻,并進行相應(yīng)分析討論,包括到同行現(xiàn)場觀察澆鑄過程,與其技術(shù)人員進行技術(shù)探討,發(fā)現(xiàn)目前分廠所使用的工藝中仍有些不合理之處,具體如下:
(2) 軸瓦澆注完軸承合金液后需進行噴水冷卻,而水冷時間過長造成合金凝固后仍持續(xù)快速冷卻,產(chǎn)生的過多熱應(yīng)力容易形成積聚,從而嚴(yán)重影響合金澆鑄質(zhì)量[4]。
通過計算機模擬計算和實物試制,如圖6所示,對Q5.263.807軸瓦進行了相應(yīng)的改進,主要是降低離心澆鑄轉(zhuǎn)速和縮短冷卻時間,并加以規(guī)范,如表1所示。
表1 試驗改進參數(shù)
圖6 計算機模擬冷卻圖
經(jīng)對試制軸瓦不同區(qū)域進行內(nèi)部破壞性取樣,觀察軸承合金與瓦體澆鑄面黏結(jié)質(zhì)量情況,合金黏結(jié)質(zhì)量經(jīng)著色探傷檢測全部為合格。
三包質(zhì)量反饋,操作人員到現(xiàn)場維修時多次發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場著色前未對軸瓦需探傷區(qū)域(瓦體和軸承合金結(jié)合區(qū)域)進行除銹處理。直接進行著色探傷,造成探傷結(jié)果無法反映產(chǎn)品的真實情況。如圖7所示,瓦體和合金結(jié)合的邊界已明顯產(chǎn)生銹蝕。
操作人員使用百潔布對所有需探傷區(qū)域進行打磨,使表面無銹、無油、無異物存在,如圖8,這 樣處
圖7 現(xiàn)場未經(jīng)處理的軸瓦
圖8 現(xiàn)場經(jīng)處理后的軸瓦
理著色探傷結(jié)果才能反映產(chǎn)品的真實質(zhì)量。
從現(xiàn)場處理反饋意見中可以看出,此現(xiàn)象非常普遍,故與相關(guān)方溝通,增加《對于用戶現(xiàn)場著色探傷前發(fā)電機軸瓦表面處理的若干要求》,由售后交予用戶執(zhí)行,具體如下:
本規(guī)范適用于軸承合金著色探傷前發(fā)電機軸瓦的表面處理。
(1) 著色探傷前用清洗劑清洗待探傷表面,然后用清潔的白布擦凈,保證待探傷表面清潔、干燥并無塵、無油脂。
(2) 用百潔布沿加工絲流方向均勻擦拭端面軸承合金與鋼背的結(jié)合處、擦拭中分面軸承合金與鋼背結(jié)合處、擦拭軸瓦外球面處的毛刺。用百潔布清除其他各孔、槽處的毛刺。
(3) 按照以上要求反復(fù)操作,直至待探傷表面無銹蝕。
(4) 對待探傷表面應(yīng)有適當(dāng)保護,避免落上灰塵、水分等雜質(zhì)影響著色探傷準(zhǔn)確性。
(5) 經(jīng)表面處理后,應(yīng)在所選用清洗劑規(guī)定時間后進行著色探傷。
對經(jīng)著色探傷后的顯色區(qū)域,建議兩小時后按上述技術(shù)要求重新進行表面處理后,再次進行著色探傷以確認(rèn)最終結(jié)果。
通過上述對“原材料質(zhì)量控制-金加工工藝調(diào)整-澆注工藝參數(shù)優(yōu)化-售后(用戶操作指南)”進行系統(tǒng)的工藝改進,用戶反饋Q5.263.807軸瓦質(zhì)量問題基本消除,提高了產(chǎn)品實物質(zhì)量的同時,也提高了顧客的滿意度。