李 強(qiáng) 朱建國(guó)蔡 兵秦躍東 顧 偉 劉文烈
(1.南通醋酸纖維有限公司;2.浙江中智達(dá)科技有限公司)
隨著企業(yè)原材料成本的上升和國(guó)家對(duì)于節(jié)能減排、環(huán)保要求的提高,企業(yè)對(duì)于生產(chǎn)裝置的節(jié)能、環(huán)保要求日益迫切。南通醋酸纖維有限公司煤粉鍋爐已實(shí)現(xiàn)DCS系統(tǒng)的集散控制,并搭建了以PID單回路控制和設(shè)備聯(lián)鎖保護(hù)為主的常規(guī)控制策略。由于熱電鍋爐是一個(gè)非線性、時(shí)變、大滯后和多變量耦合的復(fù)雜系統(tǒng),主要控制仍以人工經(jīng)驗(yàn)操作為主,整體自動(dòng)化水平偏低。由于外界負(fù)荷波動(dòng)頻繁,煙氣含氧量、主蒸汽壓力、溫度及SO2、NOx含量等關(guān)鍵工藝指標(biāo)難以得到較好的控制,運(yùn)行平穩(wěn)性不佳,且每次磨煤機(jī)的啟停都會(huì)造成系統(tǒng)的大幅波動(dòng)。因此,公司引進(jìn)了針對(duì)煤粉爐裝置生產(chǎn)過程的在線優(yōu)化控制系統(tǒng),優(yōu)化工藝指標(biāo),提高鍋爐的燃燒效率,提高自動(dòng)化水平,降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
公司11#鍋爐型號(hào)為UG-130/9.8-M4,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為130t/h,屬于典型的熱電聯(lián)產(chǎn)裝置,所產(chǎn)蒸汽在用于發(fā)電的同時(shí)還滿足全廠所有生產(chǎn)裝置的用汽需求。鍋爐為單鍋筒、集中下降管、自然循環(huán)、“П”形布置的固態(tài)排渣煤粉爐。爐膛采用膜式水冷壁,水平煙道裝設(shè)了兩級(jí)對(duì)流過熱器,采用給水噴水減溫。尾部豎井煙道中交錯(cuò)布置兩級(jí)省煤器和兩級(jí)空氣預(yù)熱器,在高溫空預(yù)器和低溫省煤器之間布置有SCR脫硝裝置。
目前,鍋爐已采用DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集散控制,但主要工藝指標(biāo)控制仍以人工為主,目前存在如下問題:
a.每次制粉系統(tǒng)的啟停都會(huì)造成系統(tǒng)大幅波動(dòng),系統(tǒng)快速平穩(wěn)受限于操作人員的操作水平,而操作人員水平參差不齊,給鍋爐的穩(wěn)定生產(chǎn)帶來了挑戰(zhàn)。
b.鍋爐負(fù)荷調(diào)整的過程全部由人工完成,操作勞動(dòng)強(qiáng)度大。
c.鍋爐燃燒系統(tǒng)是整個(gè)鍋爐的核心部分,既要保證燃料的完全燃燒,又要確保安全和節(jié)能。燃燒系統(tǒng)在控制爐膛溫度、爐膛負(fù)壓及爐膛氧含量等工藝參數(shù)的同時(shí),需要確保給煤系統(tǒng)通暢和一級(jí)減溫器入口不超溫。目前,控制回路仍以人工經(jīng)驗(yàn)操作為主,整體自動(dòng)化水平偏低,由于外界負(fù)荷波動(dòng)頻繁,煙氣含氧量、主蒸汽壓力、溫度及SO2、NOx含量等關(guān)鍵工藝指標(biāo)難以得到較好的控制,運(yùn)行平穩(wěn)性不佳。
d.煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)控制已有自動(dòng)控制回路,但負(fù)荷波動(dòng)過程中,常規(guī)控制難以解決滯后和干擾問題,導(dǎo)致波動(dòng)較大。
綜上,公司引進(jìn)浙江某公司的在線優(yōu)化控制軟件包,結(jié)合鍋爐過程的控制思路和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),研發(fā)了鍋爐在線優(yōu)化控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)主蒸汽壓力、主蒸汽溫度、煙氣含氧量、爐膛負(fù)壓及SO2、NOx含量等關(guān)鍵工藝參數(shù)的平穩(wěn)性控制,提高鍋爐燃燒效率,同時(shí)對(duì)磨煤系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)一鍵啟停,大幅降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
一鍵啟停磨煤機(jī)控制系統(tǒng)。優(yōu)化控制系統(tǒng)通過工況識(shí)別,根據(jù)操作規(guī)程,實(shí)現(xiàn)制粉系統(tǒng)的一鍵智能啟停操作,其控制策略架構(gòu)如圖1所示。在啟停過程中,控制系統(tǒng)能自適應(yīng)控制好主管蒸汽壓力、NOx含量及氧含量等各項(xiàng)指標(biāo),使整個(gè)系統(tǒng)的平穩(wěn)性比手工操作高出50%以上,并且統(tǒng)一了4個(gè)運(yùn)行班組的操作手法。
圖1 制粉系統(tǒng)控制策略架構(gòu)
磨煤機(jī)出口溫度、入口負(fù)壓、壓差工藝指標(biāo)的控制方式為:卡邊磨煤機(jī)的煤粉溫度按下限操作,壓差為約束條件,使磨煤機(jī)最大負(fù)荷運(yùn)行,達(dá)到省電的目的。用給煤量控制磨煤機(jī)出口溫度,熱風(fēng)門控制磨煤機(jī)入口負(fù)壓,其穩(wěn)定性比常規(guī)操作提高了30%以上。
建立熱電鍋爐燃燒多變量模型約束控制器,通過優(yōu)化調(diào)節(jié)給煤量、總風(fēng)量及引風(fēng)量等操作手段,維持合適的給煤量和送風(fēng)量(風(fēng)煤比),實(shí)現(xiàn)爐膛溫度、煙氣含氧量、爐膛負(fù)壓、主蒸汽壓力及主蒸汽流量等工藝指標(biāo)的平穩(wěn)控制,使鍋爐汽包蒸發(fā)量快速滿足負(fù)荷變化的要求,實(shí)現(xiàn)化工生產(chǎn)和汽輪機(jī)對(duì)蒸汽需求量與鍋爐供氣量的協(xié)調(diào)優(yōu)化控制。
控制器中,根據(jù)各被控變量的重要程度劃分優(yōu)先級(jí),并綜合變量之間的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性和滯后因素,在保證鍋爐運(yùn)行安全的前提下,通過對(duì)各操作變量的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工藝指標(biāo)的平穩(wěn)控制,實(shí)現(xiàn)安全燃燒,提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平,并為優(yōu)化節(jié)能創(chuàng)造條件。燃燒系統(tǒng)控制策略架構(gòu)如圖2所示。
圖2 燃燒系統(tǒng)控制策略架構(gòu)
主蒸汽壓力控制系統(tǒng)。以蒸汽產(chǎn)量上限為第一優(yōu)先級(jí),即當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷超標(biāo)后,不管總管壓力多少,先減負(fù)荷;通過智能分配上/中/下層給粉量,實(shí)現(xiàn)對(duì)主蒸汽壓力的平穩(wěn)控制;通過風(fēng)粉溫度的高低,調(diào)節(jié)給粉器變頻,智能分配給粉量。
爐膛氧含量控制系統(tǒng)。先進(jìn)控制系統(tǒng)首先保證一次風(fēng)壓穩(wěn)定,通過調(diào)節(jié)二次風(fēng)各風(fēng)門的風(fēng)速,實(shí)現(xiàn)對(duì)爐膛氧含量的平穩(wěn)控制。
一次風(fēng)壓穩(wěn)定控制系統(tǒng)。煤粉爐大多數(shù)采用液耦進(jìn)行送風(fēng)調(diào)節(jié),由于液耦存在很大的 “死區(qū)”,常規(guī)控制不能實(shí)現(xiàn)一次風(fēng)壓的自動(dòng)調(diào)節(jié),因此通過基本算法和特殊處理,解決了液耦“大死區(qū)”這一難題,實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的一次風(fēng)壓自動(dòng)調(diào)節(jié)。
給煤器風(fēng)粉平衡控制系統(tǒng)。以風(fēng)粉溫度表征風(fēng)粉量作為控制依據(jù),以上/中/下各層的平均溫度為基準(zhǔn)值,根據(jù)主蒸汽主管壓力,當(dāng)需要減粉時(shí),風(fēng)粉溫度低的給煤器減少最多,風(fēng)粉溫度最高的減少最少或者不減,反之類推。最終使各層風(fēng)粉溫度差值接近0,達(dá)到平衡風(fēng)粉給煤器的目的。
升降負(fù)荷控制系統(tǒng)。根據(jù)鍋爐熱效率算法,先算出升降負(fù)荷需要增減的風(fēng)粉量,提前逐漸增減一次風(fēng)壓、風(fēng)粉溫度,從而達(dá)到預(yù)期的升降負(fù)荷要求。實(shí)現(xiàn)智能升降負(fù)荷后,升降負(fù)荷過程的穩(wěn)定性提高了40%以上。
二次風(fēng)量控制系統(tǒng)。通過各風(fēng)門,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)速、流量的量化控制。根據(jù)爐膛氧含量指標(biāo)要求,以生產(chǎn)負(fù)荷為前饋,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)速、流量的定量調(diào)節(jié),滿足爐膛低氮燃燒的要求。
鍋爐優(yōu)化控制器運(yùn)行在優(yōu)化控制系統(tǒng)上位機(jī)中,優(yōu)化系統(tǒng)上位機(jī)通過網(wǎng)卡與安裝有OPC Server接口軟件的DCS系統(tǒng)操作站連接,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制系統(tǒng)上位機(jī)與DCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)雙向通信,滿足優(yōu)化系統(tǒng)向DCS系統(tǒng)的讀寫功能,如圖3所示。
圖3 優(yōu)化控制系統(tǒng)上位機(jī)與DCS系統(tǒng)連接示意圖
先控投運(yùn)前后鍋爐主管蒸汽壓力運(yùn)行趨勢(shì)對(duì)比如圖4所示。
圖4 先控投運(yùn)前后鍋爐主管蒸汽壓力運(yùn)行趨勢(shì)對(duì)比
先控投運(yùn)前后鍋爐一次風(fēng)壓入口運(yùn)行趨勢(shì) 對(duì)比如圖5所示。
圖5 先控投運(yùn)前后鍋爐一次風(fēng)壓入口運(yùn)行趨勢(shì)對(duì)比
先控投運(yùn)前后鍋爐熱效率對(duì)比如圖6和表1 所示。
圖6 先控投運(yùn)前后鍋爐熱效率對(duì)比
表1 先控投運(yùn)前后鍋爐熱效率統(tǒng)計(jì)
從表1可以看出,先控投運(yùn)后鍋爐熱效率平均提高了0.5%。
鍋爐先控投運(yùn)后,自動(dòng)化水平得到了提升,大幅降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,工藝指標(biāo)平穩(wěn)性得到了提高,穩(wěn)定性比先控投用前提高了40%以上,鍋爐的熱效率有所提高。