王小龍
(神東煤炭集團(tuán)公司,陜西 神木 719315)
部分人為活動(dòng)和自然災(zāi)害均會(huì)產(chǎn)生顆粒物、氮氧化物、二氧化硫等空氣污染物,對(duì)周圍環(huán)境或人體健康產(chǎn)生有害影響,如化工企業(yè)在生產(chǎn)過程中排放的硫化氫、二氧化硫、氮氧化物,有色金屬冶煉企業(yè)排放的含大量重金屬的塵埃,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒排放的有機(jī)化合物、鉛化合物等均屬于排入大氣中的有害物質(zhì)[1]。總體而言,人為社會(huì)活動(dòng)主要包含燃料燃燒、工業(yè)生產(chǎn)排放、交通運(yùn)輸排放、農(nóng)業(yè)活動(dòng)排放,其中化石燃料的燃燒過程是向大氣排放污染物的主要途徑,而在各類化石燃料燃燒排放過程中,煤炭所占排放比重最大。煤炭的主要成分是碳,并含氮、硫、氫、氧及少量金屬化合物,煤炭在燃燒過程中不僅會(huì)產(chǎn)生大量煙塵,還會(huì)形成二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等物質(zhì),從而導(dǎo)致酸雨、光化學(xué)煙霧、溫室效應(yīng)等有害現(xiàn)象的出現(xiàn)[2]。為改善空氣質(zhì)量,2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布了史上稱之為最嚴(yán)厲行動(dòng)計(jì)劃的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,計(jì)劃中明確提出“經(jīng)過5年努力,全國(guó)空氣質(zhì)量總體改善”的行動(dòng)目標(biāo),同時(shí)提出了2013至2017年大氣污染防治的具體指標(biāo),推出了十個(gè)方面具體措施(常稱為“大氣十條”),包括減少污染排放物、嚴(yán)控高耗能高污染新增產(chǎn)能、強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保指標(biāo)約束、推行激勵(lì)與約束并舉的節(jié)能減排新機(jī)制等[3]。
哈拉溝煤礦水暖服務(wù)處主要負(fù)責(zé)礦井及家屬區(qū)供暖、供水、污水處理等工作,現(xiàn)有10座燃煤鍋爐房29臺(tái)鍋爐,共計(jì)177 t/h容量,其中14臺(tái)鍋爐負(fù)責(zé)礦井熱風(fēng)供應(yīng),運(yùn)行時(shí)間從每年11月1日至來年3月31日;剩余15臺(tái)鍋爐負(fù)責(zé)供暖及浴水供應(yīng),供暖運(yùn)行時(shí)間從每年10月15日至來年4月15日,供浴水運(yùn)行時(shí)間為全年。在對(duì)燃煤鍋爐改造前僅有部分鍋爐采用旋風(fēng)多管除塵器或麻石水膜除塵進(jìn)行煙氣處理,除塵效率小于60%,脫硫效率小于25%,脫硫除塵效率極低。根據(jù)近幾年公司環(huán)保管理處及山東唯真測(cè)試分析有限公司對(duì)煙氣進(jìn)行抽檢的結(jié)果發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有鍋爐煙氣排放所產(chǎn)生的平均顆粒物及二氧化硫排放濃度,如圖1所示,均超出了鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)在用鍋爐煙氣排放限值的要求,見表1。隨著環(huán)保問題的日益凸顯,鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)治理成了環(huán)保工作重點(diǎn)。為滿足環(huán)保排放要求,分三期積極推進(jìn)燃煤鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)治理項(xiàng)目,對(duì)公司所有鍋爐進(jìn)行煙氣排放治理,如新增脫硫除塵設(shè)備、燃燒低硫煤、使用電鍋爐或熱泵機(jī)組替代等措施。
圖1 未改造前供暖期二氧化硫、顆粒物排放濃度(在6個(gè)月供暖期內(nèi)每半月進(jìn)行1次取樣化驗(yàn))
表1 在用鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 單位:mg/Nm3
以具有代表性的哈拉溝副井鍋爐脫硫除塵改造為例,闡述小容量燃煤鍋爐脫硫除塵改造中應(yīng)注意事項(xiàng),以期為今后小容量燃煤鍋爐煙氣治理工作提供參考。哈拉溝副井鍋爐房共2臺(tái)10 t/h、1臺(tái)6 t/h蒸汽鍋爐,其中型號(hào)為SZL10-1.25-AⅡ/AⅢ的鍋爐2臺(tái),型號(hào)為SZL6-1.25-AⅡ/Ⅱ的鍋爐1臺(tái),原有3臺(tái)鍋爐均采用麻石水膜除塵器進(jìn)行煙氣處理。未改造前二氧化硫、顆粒物排放濃度見表2,二氧化硫、顆粒物排放量見表3。
表2 未改造前哈拉溝副井鍋爐房二氧化硫、顆粒物排放濃度 單位:mg/Nm3
工程背景:哈拉溝煤礦位于陜西省神木市大柳塔鎮(zhèn)境內(nèi),地處陜西省北部的秦晉蒙三省(區(qū))接壤地帶。其氣候主要特點(diǎn)是寒暑劇烈,冬季漫長(zhǎng)寒冷且少雨雪,夏季短促但雨水集中,全年多西北風(fēng)且風(fēng)沙頻繁[4]。哈拉溝副井鍋爐房主要負(fù)責(zé)提供哈拉溝礦辦公樓、宿舍、廠房采暖需求,食堂、宿舍、浴池?zé)崴枨蠹熬诠犸L(fēng)需求,該鍋爐房是哈拉溝礦配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此次改造中采用新增脫硫除塵設(shè)備對(duì)煙氣排放污染物進(jìn)行治理。
表3 哈拉溝副井鍋爐二氧化硫、顆粒物排放量
注:鍋爐及脫硫裝置年利用小時(shí)數(shù)按4 392 h計(jì),鍋爐(兩用一備)煙氣量按52 000 Nm3/h計(jì)。
設(shè)計(jì)要求:副井鍋爐房燃煤收到基全硫St,ar為0.46%~1.69%之間,收到基灰分Aar為17.60%~20.34%之間,收到基低位熱值Qnet,ar為4 770 kcal/kg。根據(jù)運(yùn)行需要鍋爐及脫硫裝置年利用小時(shí)數(shù)按4 392 h計(jì)算,鍋爐(兩用一備)煙氣量按52 000 Nm3/h計(jì)算。改造前實(shí)測(cè)煙氣中的顆粒物濃度為80~170 mg/Nm3,考慮到實(shí)測(cè)時(shí)鍋爐運(yùn)行狀況并適當(dāng)留有余量,本設(shè)計(jì)布袋除塵系統(tǒng)入口顆粒物濃度按100~200 mg/Nm3考慮;改造前實(shí)測(cè)煙氣中SO2濃度為300~2 500 mg/Nm3,考慮到實(shí)測(cè)時(shí)鍋爐運(yùn)行狀況并適當(dāng)留有余量,本設(shè)計(jì)濕法脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度按1 500~3 000 mg/Nm3考慮。為保證改造后哈拉溝副井鍋爐脫硫除塵系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行并滿足環(huán)保排放要求,設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了鍋爐型號(hào)、負(fù)荷變化、燃燒煤種、煙氣量變化、脫硫場(chǎng)地布置等多方面因素。最終決定哈拉溝副井鍋爐房采用濕法脫硫與布袋除塵相結(jié)合的方式進(jìn)行鍋爐煙氣處理。除塵改造時(shí)拆除原水膜除塵器,利用拆除位置為每臺(tái)鍋爐新安裝一臺(tái)布袋除塵器。脫硫改造時(shí)采用石灰-石膏濕法脫硫工藝,3臺(tái)爐共用1臺(tái)脫硫塔按“三爐一塔”進(jìn)行選型設(shè)計(jì)。
排放標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,在用燃煤鍋爐煙囪或煙道所測(cè)煙氣污染物排放限值為顆粒物≤80 mg/Nm3,SO2≤400 mg/Nm3。本次鍋爐脫硫除塵改造中為適應(yīng)公司環(huán)保工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,滿足更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)要求,按照新建燃煤鍋爐煙氣污染物排放限值進(jìn)行設(shè)計(jì),見表4,要求脫硫后SO2排放濃度低于300 mg/Nm3,顆粒物排放濃度低于50 mg/Nm3。
改造界限劃分:此次改造需在不影響鍋爐出力的情況下對(duì)煙氣排放污染物進(jìn)行控制。除塵系統(tǒng)改造界限為從原煙氣進(jìn)口煙道至布袋除塵器水平出口止。脫硫系統(tǒng)改造界限為從除塵器水平出口至外排煙囪,包括煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石灰漿液制備及供應(yīng)系統(tǒng)、石膏處理系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、事故及排空系統(tǒng)、電氣及控制系統(tǒng)等[5]。
表4 新建鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
單位:mg/Nm3
副井鍋爐房在除塵改造過程中需拆除原有水膜除塵器,就地新建布袋除塵器不新占用場(chǎng)地。每臺(tái)鍋爐后安裝一臺(tái)布袋除塵器,原煙氣和凈煙氣的煙道走向及位置需根據(jù)布袋除塵器進(jìn)出口位置、引風(fēng)機(jī)改造位置進(jìn)行適當(dāng)改造,以滿足除塵系統(tǒng)的運(yùn)行要求。同時(shí),需新增壓縮空氣系統(tǒng)用于濾袋的定期脈沖清灰。
系統(tǒng)構(gòu)成:除塵系統(tǒng)主要用于過濾鍋爐煙氣中的顆粒物以達(dá)到環(huán)保要求的排放濃度。布袋除塵器主要包括殼體、布袋、袋籠、花板、灰斗等組成的本體結(jié)構(gòu)及煙氣系統(tǒng)、清灰系統(tǒng)。結(jié)合哈拉溝副井鍋爐房運(yùn)行情況,布袋除塵系統(tǒng)改造工藝及其設(shè)計(jì)要求將基于除塵效率、運(yùn)行安全性、運(yùn)行阻力3個(gè)方面進(jìn)行考慮。
除塵效率高:布袋除塵系統(tǒng)改造工藝及其設(shè)計(jì)須滿足國(guó)家最新頒布的排放標(biāo)準(zhǔn),鍋爐煙氣顆粒物排放濃度必須嚴(yán)格控制在50 mg/Nm3以下,以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
運(yùn)行安全可靠:布袋除塵系統(tǒng)及其輔助設(shè)備、自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)能滿足鍋爐各類的運(yùn)行工況,并能在上述工況下進(jìn)行長(zhǎng)期可靠、安全運(yùn)行,確保不影響鍋爐運(yùn)行。
運(yùn)行阻力低:布袋除塵系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)合理布置煙氣進(jìn)出走向、內(nèi)部氣流分布、設(shè)備結(jié)構(gòu)并設(shè)置適宜的參數(shù),確保改造后的除塵系統(tǒng)整體運(yùn)行阻力要小于1 200 Pa,以降低鍋爐運(yùn)行所需能耗。
本體設(shè)計(jì):布袋除塵器殼體的厚度應(yīng)≥4 mm,同時(shí)需滿足密封、防雨及防腐等方面性能要求??紤]到為便于除塵系統(tǒng)日常運(yùn)行、維護(hù)及檢修,在本體下側(cè)設(shè)置有檢修維護(hù)入孔門。殼體設(shè)計(jì)時(shí)還充分考慮避免死角或灰塵積聚區(qū)情況的出現(xiàn)。為有利于煙氣流動(dòng),布袋除塵器本體采用下進(jìn)上出的方式進(jìn)行過濾除塵,煙氣流出鍋爐尾部受熱面進(jìn)入除塵器灰斗上部后急速變向,使得煙氣中攜帶的質(zhì)量較大的顆粒物會(huì)由于受到慣性作用而直接脫離煙氣落入灰斗,初步分離后煙氣緊接著流經(jīng)除塵器的分布導(dǎo)向裝置,該裝置可保證煙氣以較小流速均勻流經(jīng)濾袋表面,通過濾袋對(duì)煙氣中的顆粒物進(jìn)行再一次的捕捉分離,在降低濾袋磨損的同時(shí)可保證良好的過濾效果[6]。
濾袋和袋籠:濾袋和袋籠是布袋除塵器的核心組件,濾袋和袋籠的設(shè)計(jì)及選型直接影響布袋除塵器的除塵效率及使用壽命。此次改造中要求濾袋使用壽命≥3 a,1 a保證期內(nèi)失效率小于0.5%,壽命期內(nèi)失效率小于1%。袋籠采用剛性設(shè)計(jì),由12根φ3.2 mm鋼絲點(diǎn)焊組成籠子,同時(shí)為方便操作,袋籠采用分體式設(shè)計(jì)[7]。具體參數(shù)見表5。
表5 布袋除塵器主要設(shè)計(jì)參數(shù)
除塵器灰斗壁板厚度要求不小于4 mm,灰斗斜壁與水平面的夾角設(shè)置為60°。為降低摩擦阻力,要求相鄰灰斗斜壁間內(nèi)外側(cè)成圓弧過渡?;叶穬?chǔ)存容量要求其可儲(chǔ)存鍋爐8 h滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)捕捉的顆粒物[8]?;ò逦挥诓即龎m器本體內(nèi)用于固定和放置濾袋,由鋼板加工并進(jìn)行適當(dāng)加固而成?;ò灞砻媸怯蓴?shù)控激光切割而成的呈矩陣排列的孔洞,通過激光切割孔洞可保證切割過程中產(chǎn)生較小熱量,以防止切割過程產(chǎn)生較大熱變形。為降低顆粒物的泄漏,花板和除塵器殼體之間采用密封焊。改造中在每臺(tái)布袋除塵器頂部裝配一套脈沖反吹裝置,用于濾袋表面附著顆粒物的清吹工作。清灰系統(tǒng)采用汽源壓力為0.4~0.6 MPa的中壓進(jìn)行脈沖反吹,清灰系統(tǒng)控制以布袋除塵器進(jìn)出口壓差為依據(jù)采用定阻力自動(dòng)控制,為使布袋除塵器進(jìn)出口差壓保證在800~1 200 Pa間,脈沖間隔需在5~20 s之間進(jìn)行隨機(jī)自動(dòng)調(diào)整[9]。
副井鍋爐房脫硫改造過程需占用原有煤場(chǎng)新建脫硫塔一座。本項(xiàng)目采用石灰-石膏濕法脫硫工藝,吸收塔為逆流式噴淋塔,該塔集脫硫、氧化、除塵3項(xiàng)功能于一體。
系統(tǒng)組成:脫硫系統(tǒng)主要用于去除煙氣中的SO2,濕法脫硫利用煙氣的上升與漿液下降形成的逆向接觸流動(dòng)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)對(duì)SO2進(jìn)行吸收。脫硫系統(tǒng)主要包括脫硫塔、漿液池、噴淋系統(tǒng)、漿液循環(huán)系統(tǒng)、除霧器等。結(jié)合哈拉溝副井鍋爐房運(yùn)行情況,脫硫系統(tǒng)改造工藝及其設(shè)計(jì)要求將基于脫硫效率、運(yùn)行安全性、占地面積3個(gè)方面進(jìn)行考慮。
脫硫效率:脫硫系統(tǒng)改造工藝及其設(shè)計(jì)須滿足國(guó)家最新頒布的排放標(biāo)準(zhǔn),鍋爐煙氣SO2排放濃度必須嚴(yán)格控制在300 mg/Nm3以下,以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
運(yùn)行安全可靠:脫硫系統(tǒng)及其輔助設(shè)備、自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)能滿足鍋爐各類運(yùn)行工況,并能在上述工況下長(zhǎng)期可靠、安全運(yùn)行,確保不影響鍋爐運(yùn)行。
占地面積:副井鍋爐房現(xiàn)用地緊張,僅在其北側(cè)的煤渣場(chǎng)有部分閑置用地,因此脫硫系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計(jì)緊湊、占地面積小,不得影響哈拉溝煤礦整體建筑用地規(guī)劃。
氧化空氣系統(tǒng):主要由氧化風(fēng)機(jī)、氧化空氣管路和氧化空氣噴槍3部分組成。此次改造中吸收塔安裝2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),運(yùn)行情況為一運(yùn)一備,氧化風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)流量為150 m3/h。為保證亞硫酸鈣強(qiáng)制氧化所需空氣量,改造中氧化風(fēng)機(jī)采用高性能羅茨風(fēng)機(jī)。氧化空氣噴槍安裝于距上層攪拌器前端,與攪拌器相互配合工作[10]。
SO2吸收系統(tǒng):是脫硫塔的核心組成部分,脫硫塔主要包括噴淋層、除霧器、漿液循環(huán)泵、脫硫塔塔體、攪拌器和氧化風(fēng)機(jī)等設(shè)備。脫硫塔塔體為內(nèi)襯防腐層的鋼結(jié)構(gòu)圓柱體,吸收塔直徑為2.8 m,吸收塔本體總高度23.4 m。脫硫塔底部為漿液池,上部設(shè)有兩層噴淋層和兩級(jí)除霧器。吸收塔頂部為直排煙囪,直排煙囪直徑為1.3 m,頂標(biāo)高為45 m,煙囪材質(zhì)為玻璃鋼[11]。煙氣進(jìn)入吸收塔后,與噴淋層噴出的漿液逆向流動(dòng)接觸,接觸過程中發(fā)生化學(xué)反應(yīng),煙氣中的SO2氣體被漿液吸收生成CaSO3,再經(jīng)過氧化風(fēng)機(jī)鼓入的空氣強(qiáng)制氧化后最終生成石膏晶體CaSO4·2H2O,由石膏排出泵將晶體自吸收塔送至石膏處理系統(tǒng)。經(jīng)過洗凈的煙氣經(jīng)脫硫塔上部的兩級(jí)機(jī)械除霧器后可去除大部分液滴,最終經(jīng)吸收塔頂部的直排煙囪排出[12]。
工藝水:脫硫系統(tǒng)工藝水采用廠區(qū)自來水由工藝水泵輸送至各用戶,工藝水用戶主要包括脫硫塔除霧器沖洗水、吸收塔循環(huán)泵管道沖洗水、氧化風(fēng)機(jī)冷卻水、板框壓濾機(jī)沖洗水、煙氣降溫用水。
石灰粉:脫硫系統(tǒng)脫硫劑采用石灰粉,粒徑要求為250目。此次脫硫除塵改造所需石灰粉消耗量較小,因此設(shè)計(jì)采用半自動(dòng)制漿方式。成品袋裝石灰粉由運(yùn)行工加入到工藝樓一樓石灰漿液池中,池中安裝的頂入式攪拌器可加速其溶解混合。石灰漿液池有效容積按3臺(tái)鍋爐額定工況下連續(xù)運(yùn)行12 h的石灰漿液耗量設(shè)計(jì),石灰消耗量見表6。
石膏:石膏漿液排出泵將吸收塔產(chǎn)生的石膏漿液送至工藝樓二樓的板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,經(jīng)脫水處理后石膏表面含水率小于40%。壓濾過程產(chǎn)生的濾液水和沖洗板框產(chǎn)生的水進(jìn)入廢水池,大部分用于漿液制備,少部分隨石膏帶走。根據(jù)工藝計(jì)算,脫硫裝置副產(chǎn)物脫硫石膏產(chǎn)量見表6。
表6 石灰消耗量及石膏產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位:t
注:日運(yùn)行按24 h計(jì),年運(yùn)行按4 392 h計(jì)。
副井鍋爐房按照“三爐一塔”設(shè)置,各臺(tái)鍋爐產(chǎn)生的煙氣從引風(fēng)機(jī)后匯入鍋爐房外側(cè)的主平行煙道,原有鋼煙囪未防腐因此不能繼續(xù)使用,煙氣經(jīng)過脫硫塔處理后直接由吸收塔頂部的玻璃鋼直排煙囪排放。根據(jù)神木市環(huán)保局要求,鍋爐煙氣從引風(fēng)機(jī)出口匯合后直接進(jìn)入吸收塔,不得增設(shè)或保留煙氣旁路。為避免高溫?zé)煔鈱?duì)脫硫塔的破壞,在吸收塔入口水平煙道處設(shè)置有煙氣冷卻系統(tǒng)。當(dāng)出現(xiàn)工藝水泵停運(yùn)等緊急事故時(shí),為保護(hù)脫硫塔內(nèi)設(shè)備、防腐層的安全運(yùn)行,在吸收塔入口煙道內(nèi)設(shè)置有煙氣緊急噴淋系統(tǒng)??紤]到鍋爐負(fù)荷隨室外溫度進(jìn)行變化,在設(shè)計(jì)煙氣冷卻溫度時(shí)進(jìn)入脫硫塔內(nèi)的煙氣溫度按由200 ℃降到160 ℃進(jìn)行考慮,事故緊急噴淋煙氣溫度按由275 ℃降到150 ℃進(jìn)行考慮[13]。為便于脫硫除塵系統(tǒng)的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控及了解煙氣排放數(shù)值的需要,在出口煙道處裝設(shè)了煙氣連續(xù)排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS),該系統(tǒng)可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煙道出口處的氧含量、SO2濃度、NOx濃度、顆粒物濃度、溫度、壓力、流量等參數(shù)[14]。當(dāng)參數(shù)超出設(shè)置上限時(shí)可進(jìn)行報(bào)警處理并記錄報(bào)警相關(guān)信息,以便于司爐工根據(jù)反饋數(shù)據(jù)調(diào)整鍋爐爐排轉(zhuǎn)速、鼓引風(fēng)量等。
由于此次改造中新增加了布袋除塵器及脫硫塔造成煙氣流動(dòng)阻力增加,使得現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)余壓不足,無法滿足煙氣的正常排放需求,此次改造中需更換引風(fēng)機(jī)。引風(fēng)機(jī)重新選型時(shí)應(yīng)充分考慮現(xiàn)有鍋爐內(nèi)產(chǎn)生的煙氣系統(tǒng)阻力、新增脫硫除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的煙氣阻力、塔頂煙囪直排產(chǎn)生的煙氣阻力等因素。在引風(fēng)機(jī)改造過程中充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施(引風(fēng)機(jī)房、引風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、進(jìn)出口煙道),減小改造工程量并縮短施工工期,將鍋爐停運(yùn)時(shí)間縮至最短。經(jīng)過計(jì)算僅新增脫硫系統(tǒng)時(shí),引風(fēng)機(jī)全壓增加1 500 Pa;僅新增除塵系統(tǒng)時(shí),引風(fēng)機(jī)全壓增加1 200 Pa。此次改造過程中同時(shí)新增脫硫除塵系統(tǒng),因此引風(fēng)機(jī)風(fēng)量不變?nèi)珘涸黾? 700 Pa。改造過程中引風(fēng)機(jī)原有控制方式不變?nèi)耘c鍋爐控制系統(tǒng)聯(lián)鎖,以保證鍋爐安全正常運(yùn)行。
排放量:哈拉溝副井鍋爐房改造后已投運(yùn)3個(gè)采暖期,目前SO2、顆粒物排放量顯著降低。脫硫除塵改造前后SO2、顆粒物排放量見表7。在6個(gè)月供暖期內(nèi)每半月進(jìn)行一次取樣化驗(yàn),改造前后二氧化硫、顆粒物排放濃度對(duì)比如圖2所示。
表7 脫硫除塵前后顆粒物排放總量對(duì)照表
注:鍋爐及脫硫除塵裝置年利用小時(shí)數(shù)按4 392 h計(jì),減排量計(jì)算時(shí)考慮原有除塵器除塵效率80%。
圖2 改造前后二氧化硫、顆粒物排放濃度對(duì)比
減排量:哈拉溝副井鍋爐房布袋除塵器及脫硫塔投運(yùn)以后,3臺(tái)鍋爐向大氣排放顆粒物減排量為78 t/a、SO2減排量為20.6 t/a。神東煤炭集團(tuán)公司75臺(tái)鍋爐脫硫除塵后,總共向大氣排放顆粒物減排量2 771.20 t/a;SO2減排量1 262.73 t/a。因此神東煤炭集團(tuán)小容量燃煤鍋爐脫硫除塵改造后對(duì)保護(hù)礦區(qū)周邊大氣環(huán)境大有益處,且環(huán)境效益十分可觀。
截至目前,第一批脫硫除塵改造項(xiàng)目已運(yùn)行了3 a,第二批脫硫除塵改造項(xiàng)目及第三批替代項(xiàng)目已運(yùn)行2 a。小容量燃煤鍋爐脫硫除塵系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行后逐漸暴露出部分問題,針對(duì)存在問題公司及施工方共同制定了相應(yīng)的整改措施。
存在的問題:①布袋除塵器落灰不暢,使得每次放灰時(shí)需停運(yùn)引風(fēng)機(jī),造成引風(fēng)機(jī)頻繁啟停;②鍋爐冬季提供供熱風(fēng)、供熱、供浴水熱源,夏季提供供浴水熱源,使得脫硫塔全年運(yùn)行,無停運(yùn)檢修時(shí)間;③供除霧器清洗的工藝水管多次凍裂。雖然設(shè)計(jì)時(shí)考慮了脫硫塔外掛工藝水管防凍措施,采用6 cm厚聚氨酯保溫外包0.5 mm厚鐵皮,但未考慮高空冷空氣流速快熱損失多,且管道內(nèi)的水間歇性流動(dòng);④未設(shè)置事故漿液池,當(dāng)脫硫塔泄漏需緊急搶修時(shí),無法及時(shí)排出漿液池內(nèi)液體。
解決措施:①為避免頻繁啟停引風(fēng)機(jī),在除塵器本體增加機(jī)械振蕩器,在放灰前開啟振蕩器;②在浴水換熱站安裝3臺(tái)60 kW電熱水器,當(dāng)夏季停運(yùn)鍋爐檢修脫硫塔時(shí),停止公寓、辦公樓浴水供應(yīng),僅為升井礦工提供洗浴熱水;③工藝水管外包電伴熱帶后采用6 cm巖棉包裹并外包0.5 mm厚鐵皮,適當(dāng)增加除霧器清洗頻次及清洗時(shí)間;④脫硫塔旁增加25 m3地埋式事故漿液池及攪拌裝置,便于臨時(shí)存儲(chǔ)漿液。
隨著人們對(duì)環(huán)保工作的重視,小容量燃煤鍋爐的拆改或煙氣污染物治理工作已成為必然趨勢(shì)。通過對(duì)神東煤炭集團(tuán)哈拉溝煤礦鍋爐煙氣脫硫除塵改造以及存在問題治理等的闡述,詳細(xì)說明了在小容量燃煤鍋爐治理過程中需綜合考慮鍋爐的運(yùn)行特點(diǎn)、后期維修的工作強(qiáng)度、最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等諸多情況后所選擇的相應(yīng)工藝。同時(shí)對(duì)最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)具有一定前瞻性,避免出現(xiàn)剛改造又提標(biāo)的尷尬局面,從而為今后小容量燃煤鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放治理提供借鑒。