何志軍 郭振志
(中交第四公路工程局有限公司 北京市 100000)
建筑業(yè)隨著國家日益發(fā)展和強盛,施工成產(chǎn)水平越來越高,施工企業(yè)對于項目的管理和把控水平日益提升。通過對傳統(tǒng)鋼管主龍骨、木方次龍骨和面板共同組成的加固體系和小方鋼加固體系進行對比,在保證剪力墻受力穩(wěn)定的情況下,通過品茗安全計算軟件對小方鋼加固體系設(shè)計進行優(yōu)化,通過調(diào)研與測算,對傳統(tǒng)剪力墻模板加固體系進行了改進,以方鋼代替?zhèn)鹘y(tǒng)木方主、次龍骨與15mm厚黑覆膜木膠合板組成的一種剪力墻小方鋼模板加固體系,從而大大地提高了混凝土成型質(zhì)量,減少施工成本。
中交尚城13號地塊項目位于云南昆明市官渡區(qū)巫家壩板塊位于主城核心區(qū)南部,北鄰緯三路,南鄰緯三支,西鄰經(jīng)三路,東鄰官渡409號路,總建筑面積91580m2,建筑物包括4幢29F-32F高層住宅、1幢超高層商業(yè)辦公樓及整體地下2層車庫,總用地面積15205.71m2。
剪力墻模板加固體系主要是承受澆筑過程中及澆筑后的混凝土側(cè)壓力,使得鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)實體質(zhì)量得到保障。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,公司其他類似項目的經(jīng)驗,提出兩種方案比較選擇:①采用傳統(tǒng)鋼管主龍骨、木方次龍骨和面板共同組成的加固體系;②小方鋼加固體系,通過以往項目發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)剪力墻加固模式周轉(zhuǎn)次數(shù)少,材料消耗大,現(xiàn)場廢料多,混凝土外觀質(zhì)量差,施工成本高。而小方鋼模板加固體系具有方便施工、簡易操作、工效提升、成本節(jié)約、提升周轉(zhuǎn)率,混凝土構(gòu)件成型美觀等等優(yōu)點。
該支模體系的剪力墻模板對拉螺栓孔開設(shè)在模板拼縫處,模板背楞豎向次龍骨采用小方鋼代替?zhèn)鹘y(tǒng)方木、橫向主龍骨采用“第四代方鋼體系”代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼管加固。通過理論計算,該支模體系可將傳統(tǒng)支模體系中5~6道水平主龍骨減少為3道,該技術(shù)具有操作簡單、施工輕便、節(jié)約成本、提高工作效率、損耗低、周轉(zhuǎn)率高、剪力墻成型美觀等優(yōu)點,實踐證明該技術(shù)值得在類似工程中推廣應(yīng)用。
在模板加固體系中,主龍骨采用冷軋方鋼,加大與次龍骨接觸面積;次龍骨采用截面尺寸統(tǒng)一的可調(diào)節(jié)方鋼,支撐強度大;陰陽角、洞口處采用專業(yè)鎖具加固,既保證了90°夾角且又增大了受力強度。從而加大承受混凝土產(chǎn)生的側(cè)壓力,實現(xiàn)一次成型,保證墻體的平整,大大減少由于受力過大導(dǎo)致的漲模、跑模等現(xiàn)象。
具體有以下優(yōu)點:①木模板、方鋼管、螺栓鋼組件等相關(guān)材料易于購買及加工。②對拉螺桿的孔洞與模板設(shè)計時的拼縫位置相結(jié)合,盡量減少整板中心位置亂開孔洞的現(xiàn)場,確保模板拼接密實,保證混凝土成型面的整體觀感質(zhì)量。③經(jīng)過安全計算,合理布置墻體豎向模板的加固主龍骨的數(shù)量及位置,節(jié)約施工操作時間,創(chuàng)造工期、成本等效益。④使用方鋼管材料替代傳統(tǒng)木枋,用于模板背部加固龍骨。周轉(zhuǎn)次數(shù)多,強度較高,節(jié)約周轉(zhuǎn)材料。豎向模板背部主龍骨采用冷軋Q235“[”型鋼,強度更高,損耗率低,更利于周轉(zhuǎn)使用。⑤通過改善混凝土構(gòu)件成型質(zhì)量的效果,提高墻柱等構(gòu)件的表面平整度,達到驗收合格、美觀等效果,預(yù)防質(zhì)量通病的發(fā)生,提高結(jié)構(gòu)實體質(zhì)量。
項目通過多次利用品茗安全計算軟件進行計算、設(shè)計,結(jié)合模板加固體系本身自由的有點,合理設(shè)置豎向龍骨的位置、數(shù)量,減少模板背部龍骨的設(shè)置數(shù)量,將原本支模體系中5~6道水平主龍骨減少為3道,還將螺桿孔設(shè)置在模板拼縫處,大大提高混凝土成型質(zhì)量,加快施工速度,節(jié)約成本。
簡圖如圖1、圖2所示。
有效壓頭高度 h=G4k/γc=28.385/24=1.183m,承載能力極限狀態(tài)設(shè)計值。
Smax=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×28.385+1.4×2.000,1.35×28.385+1.4×0.7×2.000]=36.25kN/m2;Smin=0.9×1.4 Q3k=0.9×1.4×2.000=2.52kN/m2
圖1 小方鋼剪力墻加固體系側(cè)面
圖2 小方鋼剪力墻加固體系正立面
正常使用極限狀態(tài)設(shè)計值:
S′max=G4k=28.385kN/m2;S′min=0kN/m2
4.3.1 強度驗算
q=bSmax=1.0×36.25=36.25kN/m
Mmax=ql2/8=36.25×0.1002/8=0.05kN·m;σ=Mmax/W=0.05×106/37500=1.208N/mm2≤[f]=12.000N/mm2
滿足要求!
4.3.2 撓度驗算
q′=bS′max=1.0×28.39=28.39kN/m
撓度驗算:νmax=5q′l4/(384EI)=5×28.39×1004/(384×4200×281250)=0.03mm≤[ν]=l/250=100/250=0.40mm
滿足要求!
4.4.1 強度驗算
qmax=ηlSmax=1 ×0.1 ×36.252 =3.625kN/m;qmin=ηlSmin=1 ×0.1 ×2.52 =0.252kN/m
Mmax=0.265kN·m;σ =Mmax/W =0.265×106/4660=56.773N/mm2≤[f]=205.00N/mm2
滿足要求!
4.4.2 撓度驗算
q′max=ηlS′max=1×0.1×28.385=2.839kN/m;q′min=ηlS′min=1×0.1×0=0kN/m
νmax=2.101mm≤[ν]=l/250=1000/250=4.0mm
滿足要求!
4.4.3 支座反力計算
承載能力極限狀態(tài):
R1=2.568/η=2.568/1.000=2.57kN;R2=3.343/η=3.343/1.000=3.34kN;R3=1.460/η=1.460/1.000=1.46kN
正常使用極限狀態(tài):
R′1=2.000/η=2.000/1.000=2.00kN;R′2=2.685/η=2.685/1.000=2.69kN;R′3=0.987/η=0.987/1.000=0.99kN
根據(jù)小梁上段支承反力的計算,主梁是反力最大的梁。
承載能力極限狀態(tài):Rmax=ζMax[2.568,3.343,1.46]=1×3.343=3.343kN。
正常使用極限狀態(tài):R′max=ζMax[2,2.685,0.987]=1×2.685=2.685kN。
4.5.1 強度驗算
Mmax=0.722kN·m;σ =Mmax/W =0.72 ×106/12590=57.377N/mm2[f]≤205.000N/mm2
滿足要求!
4.5.2 支座反力計算
第1道支撐所受主梁最大反力Rmax(1)=12.95/ζ=12.95/1.00=12.950kN
計算方法同上,可依次知:
第2道支撐所受主梁最大反力Rmax(2)=16.86/ζ=16.86/1.00=16.859kN
第3道支撐所受主梁最大反力Rmax(3)=7.36/ζ=7.36/1.00=7.363kN
4.5.3 撓度驗算
νmax=0.052mm≤[ν]=l/250=500/250=2.0mm
滿足要求!
同主梁驗算過程,可知對拉螺栓受力:N=16.859kN≤Ntb=17.8kN
滿足要求!
編制專項施工方案→模板加固體系設(shè)計→定制加固件→技術(shù)交底→根據(jù)設(shè)計配置模板。
焊接墻體定位筋→制作配置模板→一側(cè)合模板→布置水平墊塊→另一側(cè)合模板→穿PVC套管及對拉螺栓→安裝垂直次龍骨→安裝水平主龍骨→安裝對拉螺栓墊片→對拉螺栓、螺母緊固→垂直度校正、斜撐固定→自檢→報監(jiān)理驗收。
(1)墻架組裝:模板關(guān)閉后,開始組裝墻架。先將墻體立筋按100mm間距均勻釘在模板上,然后插入對拉螺栓組裝墻體水平筋,并完成緊固。
(2)預(yù)留孔模板:孔模板關(guān)閉后,安裝橫杠和豎杠,并且組裝孔,用鉤栓鉤住水平桿定位孔,用鉤栓擰緊橫杠。
(3)墻體陽角模板:從長橫桿中間間隙伸出鉤頭螺栓,將鐵鉤鉤至內(nèi)筋鉤點,用螺母緊固。將陽角鎖定位銷用在與陽角相交的兩根橫桿中較長的一根上,用螺旋頂絲頂起預(yù)先放置U形墊片的橫桿端部,轉(zhuǎn)動頂絲擰緊橫桿。
(4)陰角制作:橫杠豎杠組裝完成后,在陰角處放置L型橫杠,用墊片和螺母加固。
(5)橫杠連接:將兩根水平相連的橫杠用連接定位銷銷在定位孔中,用對拉螺栓固定即可。
首先組裝模板并安裝相關(guān)附件。在另一側(cè)組裝模板并打開模板。然后依次安裝橫杠、豎杠、陽角鎖具、陰角鎖具、孔鎖、可調(diào)撐桿且調(diào)整使模板垂直,并擰緊螺栓。最后模板安裝完畢后,檢查鎖具、螺栓緊固與否,模板接縫、下口是否嚴(yán)密,并完成預(yù)檢、三檢手續(xù)。
項目通過本次對剪力墻小方鋼加固體系優(yōu)化設(shè)計,不僅達到了公司及業(yè)主的施工質(zhì)量及施工進度要求,還為項目節(jié)約了不少成本,解決了材料周轉(zhuǎn)次數(shù)少,消耗大,現(xiàn)場廢料多,混凝土外觀質(zhì)量差,施工成本高等問題,且具有環(huán)保、安全等方面的優(yōu)勢,取得了業(yè)主、監(jiān)理及其他單位的一致好評。公司將在下一步工作中,將這套剪力墻加固體系進行全面推廣。