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一起功率變送器故障導(dǎo)致AGC異常調(diào)節(jié)的分析及應(yīng)對(duì)措施

2020-04-20 11:09李先華朱盛
中國科技縱橫 2020年1期

李先華 朱盛

摘 要:自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)是并網(wǎng)發(fā)電廠提供的有償輔助服務(wù)之一,AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,為保證電網(wǎng)安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行,自從2010年6月底華中電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”試啟動(dòng)以來,電網(wǎng)對(duì)電廠AGC調(diào)節(jié)性能有明確的規(guī)定,要求各水電廠AGC調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度、響應(yīng)時(shí)間等滿足華中電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”要求,并分月對(duì)電廠AGC運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與考核。為此各廠為減少AGC考核發(fā)電量,不斷完善AGC調(diào)節(jié)性能,以滿足電網(wǎng)要求。

關(guān)鍵詞:AGC;有功功率變送器;五凌集控

中圖分類號(hào):TK478 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2020)01-0171-02

0 引言

五強(qiáng)溪水電廠位于湖南沅水下游沅陵縣境內(nèi),電廠以發(fā)電為主,兼有防洪、航運(yùn)等綜合利用效益,是沅水流域水電梯級(jí)開發(fā)的骨干電廠,電廠裝機(jī)容量125萬KW(5×250MW),是湖南省最大水電廠,電廠主要承擔(dān)華中電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰、調(diào)壓、斷面潮流控制及事故備用任務(wù),2012年實(shí)現(xiàn)“無人值班、遠(yuǎn)程集控”。2019年02月五強(qiáng)溪水電廠發(fā)生一起因#5機(jī)有功功率變送器故障,導(dǎo)致全廠出力不斷下降,偏離華中電網(wǎng)計(jì)劃曲線運(yùn)行,最后導(dǎo)致AGC功能退出。本文通過對(duì)五強(qiáng)溪水電廠#5機(jī)有功功率變送器故障情況分析,提出AGC功能優(yōu)化意見,為其他AGC調(diào)節(jié)水電廠提供參考。

1 案例分析

1.1 現(xiàn)象描述

(1)2019年02月13日07∶43∶41,五強(qiáng)溪電廠#2、#3、#5機(jī)運(yùn)行,#1、#4機(jī)備用,網(wǎng)調(diào)給定總有功577.697MW,電廠實(shí)發(fā)總有功574.61MW,其中#2機(jī)195.3MW、#3機(jī)189.93MW、#5機(jī)191.51MW,此時(shí)五強(qiáng)溪#5機(jī)組有功功率反饋值正常,AGC運(yùn)行正常。(2)07∶44∶16五凌集控監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“有功設(shè)定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報(bào)警”,07∶44∶17網(wǎng)調(diào)給定總有功583.465MW,電廠總有功反饋值384.54MW(實(shí)際值為573.54MW),此時(shí)因有功設(shè)定值與實(shí)發(fā)值差值大于單步越變幅限值100MW,AGC未執(zhí)行分配。#2機(jī)197.32MW、#3機(jī)191.64MW、#5機(jī)有功反饋值為0MW(實(shí)際值190.7MW),電廠實(shí)際總負(fù)荷未變化。(3)07∶44∶48,網(wǎng)調(diào)給定總有功463.020MW,電廠總有功反饋值381.93MW(實(shí)際值為573.06MW),此時(shí)因有功設(shè)定值與實(shí)發(fā)值差值小于單步越變幅限值100MW,集控AGC下發(fā)#2機(jī)154.34MW、#3機(jī)185.79MW、#5機(jī)154.34MW分配指令。#2機(jī)195.13MW、#3機(jī)185.79MW、#5機(jī)有功功率反饋值為0MW(實(shí)際值為192.14MW)。(4)07∶44∶58,集控監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“有功設(shè)定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報(bào)警”,此時(shí)#5機(jī)有功反饋值為0MW(實(shí)際值188.59MW)、#2機(jī)173.79MW、#3機(jī)186.99MW,電廠總有功反饋值為360.78MW(實(shí)際值549.37MW),與電網(wǎng)調(diào)度給定總有功463.020MW相差100MW。(5)07∶45∶20,網(wǎng)調(diào)給定總有功388.293MW,集控AGC下發(fā)#2機(jī)5MW、#3機(jī)194.34MW、#5機(jī)188.95MW,電廠總有功發(fā)反饋值為360.78MW(實(shí)際值為557.29MW),#2機(jī)173.79MW、#3機(jī)186.99MW、#5機(jī)0MW(實(shí)際值為195.51MW)。(6)07∶45∶29,電廠總有功反饋值為282.328MW,與網(wǎng)調(diào)給定總有功388.293MW相差大于100MW,報(bào)“有功設(shè)定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報(bào)警”。(7)07∶45∶34,五凌集控監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“有功設(shè)定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報(bào)警”,此時(shí)#5機(jī)有功反饋值為0MW(實(shí)際值264.84MW)、#2機(jī)107.86MW、#3機(jī)167.25MW,電廠總有功反饋值為277.64MW(實(shí)際值539.95MW),與電網(wǎng)調(diào)度給定總有功388.293MW相差超過100MW,AGC未執(zhí)行分配。07∶45∶52,網(wǎng)調(diào)給定總有功304.422MW,由于“AGC有功步長過大報(bào)警”未復(fù)歸,AGC未執(zhí)行分配。(8)07∶46∶24,網(wǎng)調(diào)給定總有功269.643MW,集控AGC分配指令#2機(jī)5MW(躲避振動(dòng)區(qū))、#3機(jī)5MW(躲避振動(dòng)區(qū))、#5機(jī)255MW,電廠總有功反饋值201.046MW,(實(shí)際值為459.47MW)。此時(shí)#5機(jī)有功反饋為0MW(實(shí)際值為266MW),#2機(jī)5.381MW、#3機(jī)185.52MW。(9)07∶46∶49,五凌集控手動(dòng)退出AGC網(wǎng)調(diào)控制功能。

1.2 原因分析

1.2.1 #5機(jī)有功值突變?cè)蚍治?/p>

正常情況下,監(jiān)控系統(tǒng)有功功率輸入為4-20mA模擬量,4mA對(duì)應(yīng)有功功率為0MW,一旦輸入小于4mA,監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)判斷通道數(shù)據(jù)質(zhì)量故障,此時(shí)集控AGC會(huì)自動(dòng)退出。五強(qiáng)溪電廠#5機(jī)組有功功率反饋回路如∶有功功率組合變送器(A0061,輸入為PT二次電壓、CT二次電流,輸出0-20mA),下串接3個(gè)擴(kuò)路變送器(A0062調(diào)速器系統(tǒng)、A0063監(jiān)控系統(tǒng)、A0064測(cè)振測(cè)擺系統(tǒng),輸入均為0-20mA,輸出為4-20mA)。此次異常的原因是#5機(jī)組有功功率組合變送器A0061故障,給3個(gè)擴(kuò)路變送器輸入量為0mA,擴(kuò)路變送器A0063會(huì)輸出4mA量(對(duì)應(yīng)0MW),故監(jiān)控系統(tǒng)不會(huì)報(bào)#5機(jī)組有功功率通道數(shù)據(jù)質(zhì)量故障,五凌集控側(cè)五強(qiáng)溪電廠全廠AGC不會(huì)自動(dòng)退出[1]。五強(qiáng)溪電廠#5機(jī)組有功功率變送器接線圖1所示。

1.2.2 AGC機(jī)組降負(fù)荷原因分析

由于#5機(jī)AGC參與了負(fù)荷分配,且有功反饋始終為0MW,造成每次電廠實(shí)發(fā)總有功值總比前一次網(wǎng)調(diào)給定總有功值小,網(wǎng)調(diào)檢測(cè)電廠實(shí)發(fā)總有功值變小后,會(huì)下調(diào)網(wǎng)調(diào)給定總有功值,總計(jì)五次,有效執(zhí)行三次,當(dāng)網(wǎng)調(diào)給定總有功值與電廠實(shí)發(fā)總有功值相比超過最大調(diào)節(jié)變幅100MW,就報(bào)“有功設(shè)定值越變幅!”、“AGC有功步長過大報(bào)警”,AGC不執(zhí)行;當(dāng)網(wǎng)調(diào)給定總有功值與電廠實(shí)發(fā)總有功值相比小于最大調(diào)節(jié)變幅100MW,AGC程序就會(huì)正常分配,直至AGC功能退出。

2 處理過程

(1)五凌集控監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)五強(qiáng)溪電廠“AGC有功調(diào)功步長過大 動(dòng)作/復(fù)歸”報(bào)警,并且調(diào)度給定有功數(shù)據(jù)在減少,詢問網(wǎng)調(diào)是否改動(dòng)或減少五強(qiáng)溪調(diào)度給定有功數(shù)據(jù)。網(wǎng)調(diào)告知并未改動(dòng)或減少五強(qiáng)溪電廠調(diào)度給定有功數(shù)據(jù)。(2)五凌集控將AGC控制模式由“網(wǎng)調(diào)”切至“集控”。(3)五凌集控下達(dá)五強(qiáng)溪電廠全廠有功設(shè)定值300MW、350MW,發(fā)現(xiàn)#2、#3機(jī)有功未進(jìn)行分配,同時(shí)發(fā)現(xiàn)#5機(jī)組有功顯示為0MW,機(jī)組導(dǎo)葉開度為64%,立即通知電廠檢查,而#5機(jī)組實(shí)際負(fù)荷可能為260-270MW。(4)五凌集控退出#2、#3機(jī)有功成組,逐步增加#2、#3機(jī)組負(fù)荷。同時(shí)向網(wǎng)調(diào)匯報(bào)并申請(qǐng)開五強(qiáng)溪電廠#4機(jī)組并網(wǎng)、停#5機(jī)組備用獲準(zhǔn)。因#5機(jī)組有功顯示為0,遠(yuǎn)程停機(jī)時(shí)導(dǎo)致機(jī)組不能自動(dòng)減負(fù)荷,通知五強(qiáng)溪電廠現(xiàn)地電手動(dòng)停機(jī)[2]。

3 案例引發(fā)的思考

(1)五強(qiáng)溪電廠#5機(jī)有功變送器故障后全廠AGC未自動(dòng)退出,原因是由于五強(qiáng)溪電廠有功功率組合變送器(A0061),下串接3個(gè)擴(kuò)路變送器(A0062調(diào)速器系統(tǒng)、A0063監(jiān)控系統(tǒng)、A0064測(cè)振測(cè)擺系統(tǒng)),此次故障變送器為#5機(jī)組有功功率組合變送器(A0061),送監(jiān)控系統(tǒng)的擴(kuò)路變送器(A0063)并未故障,故監(jiān)控系統(tǒng)不會(huì)報(bào)#5機(jī)組有功功率通道數(shù)據(jù)質(zhì)量故障,五強(qiáng)溪電廠全廠AGC不會(huì)自動(dòng)退出。(2)五強(qiáng)溪電廠AGC自動(dòng)減負(fù)荷,原因是#5機(jī)有功顯示突然變?yōu)?,網(wǎng)調(diào)側(cè)AGC系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到五強(qiáng)溪電廠有功反饋值突然下降后,為逐步抬高五強(qiáng)溪電廠負(fù)荷,網(wǎng)調(diào)側(cè)AGC會(huì)自動(dòng)下發(fā)大于當(dāng)前有功反饋值且與其差值小于100MW(最大調(diào)節(jié)變幅)的AGC有功給定值,但此時(shí)#5機(jī)組并未退出AGC調(diào)節(jié),導(dǎo)致集控側(cè)AGC仍對(duì)#5機(jī)分配有功,引起#2、#3機(jī)有功分配值減少,此時(shí)#5機(jī)有功反饋值一直為0MW,故導(dǎo)致此過程持續(xù)循環(huán),網(wǎng)調(diào)AGC給定值持續(xù)下降。(3)故障處理過程中應(yīng)沉著冷靜,此次事故處理過程中將AGC切“集控”模式后,集控側(cè)下達(dá)全廠有功給定300MW、350MW因超過全廠有功反饋值100MW(最大調(diào)節(jié)變幅),故未進(jìn)行分配,耽誤部分處理時(shí)間,此時(shí)應(yīng)將所有機(jī)組AGC切單機(jī),分別對(duì)機(jī)組進(jìn)行有功給定,提高調(diào)功速度,及時(shí)恢復(fù)負(fù)荷。(4)故障前可能已出現(xiàn)信號(hào)抖動(dòng)情況,此信號(hào)抖動(dòng)被調(diào)速器電調(diào)系統(tǒng)檢測(cè)到,但并未影響機(jī)組調(diào)功及有功反饋。運(yùn)行值班過程中發(fā)現(xiàn)任何異常信號(hào)均應(yīng)認(rèn)真分析,及時(shí)通知電廠值班人員,盡可能的將事故壓制在萌芽狀態(tài)。(5)五強(qiáng)溪電廠庫水位變化較大時(shí),應(yīng)及時(shí)通知電廠將機(jī)組導(dǎo)葉開限調(diào)整至比滿負(fù)荷開度時(shí)大2-3%開度,防止反饋故障時(shí)機(jī)組過負(fù)荷[3]。

4 優(yōu)化建議

(1)實(shí)現(xiàn)機(jī)組總有功與線路總有功超差退全廠AGC功能。集控及電廠AGC程序中通過將機(jī)組總有功與線路總有功進(jìn)行比較,兩者差值(取絕對(duì)值)超過一定值(30MW)保持5s后發(fā)“AGC機(jī)組總有功與線路總有功超差”報(bào)警,判斷有功功率測(cè)量回路出現(xiàn)異常退出全廠AGC。(2)實(shí)現(xiàn)單臺(tái)機(jī)組有功突變閉鎖機(jī)組有功給定調(diào)節(jié)功能,防止機(jī)組負(fù)荷超調(diào)。修改#1-#5機(jī)組PLC程序,實(shí)現(xiàn)發(fā)電態(tài)下“機(jī)組有功(變送器)”與“機(jī)組有功(百抄表)”比較,當(dāng)兩者差值(取絕對(duì)值)超過20MW并保持2s,發(fā)“發(fā)電態(tài)下有功功率突變”報(bào)警,判斷有功功率測(cè)量回路異常,閉鎖機(jī)組有功給定調(diào)節(jié)功能,但不閉鎖單步脈沖調(diào)節(jié)功能。(3)因電廠已無多余的測(cè)量用PT/CT,改為獨(dú)立變送器需從現(xiàn)有功率組合變送器PT二次并線接入電壓,CT二次串線接入電流,現(xiàn)測(cè)量PT/CT已接入了定子電流A0021、定子電壓A0031、功率組合變送器A0061三個(gè)變送器,接線復(fù)雜,再增加變送器增加了PT二次回路短路、CT二次回路開路的風(fēng)險(xiǎn),暫不具備改為獨(dú)立變送器的條件,需進(jìn)一步研究機(jī)組電測(cè)量變送器配置優(yōu)化的可行性。

5 結(jié)語

AGC調(diào)節(jié)性能的好壞,直接關(guān)系到電廠及電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也影響電廠發(fā)電收益,不管電廠是從自身利益還是從電網(wǎng)安全角度出發(fā),都應(yīng)確保AGC控制程序完善,滿足華中電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”要求,本文通過對(duì)機(jī)組有功功率變送器故障提出了AGC功能優(yōu)化建議,所提方法和措施對(duì)相關(guān)電站有參考借鑒價(jià)值。

參考文獻(xiàn)

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