羅付秋 羅勇 高飛
摘 要:針對(duì)某車型副儀表板前儲(chǔ)物盒開啟卡滯的問題進(jìn)行分析,從人、機(jī)、料、法、環(huán)等環(huán)節(jié)對(duì)可能造成此問題的影響因素進(jìn)行理論和實(shí)踐探究,為解決內(nèi)飾質(zhì)量問題提供借鑒與幫助。
關(guān)鍵詞:儲(chǔ)物盒;開啟卡滯;副儀表板;尺寸鏈
1 引言
副儀表板前儲(chǔ)物盒作為汽車中控臺(tái)重要的組成部分,內(nèi)置點(diǎn)煙器及USB接口,具有裝飾、防護(hù)及防塵功能,實(shí)用性強(qiáng)。
本文針對(duì)某車型副儀表板前儲(chǔ)物盒開啟卡滯的問題,從人、機(jī)、料、法、環(huán)等環(huán)節(jié)分析各個(gè)相關(guān)因素,有針對(duì)性的采取措施,解決問題,提高整車內(nèi)飾質(zhì)量。
2 質(zhì)量問題介紹
質(zhì)量檢測站反饋:2017年3月,某車型出現(xiàn)前儲(chǔ)物盒開啟卡滯問題,如圖1。
3月~5月對(duì)故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如圖2,每周故障臺(tái)量從4~106不等,PPH值最高達(dá)3.83。
3 現(xiàn)場問題調(diào)查
對(duì)100臺(tái)車輛故障模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如圖3,分析得出:儲(chǔ)物盒蓋與副儀表板干涉是主要癥結(jié)。
4 問題原因分析
運(yùn)用魚骨圖對(duì)故障癥結(jié)進(jìn)行深入分析、分組討論,共找到了4個(gè)末端因素:1、員工裝配不當(dāng);2、副儀表板組件上檢具不合;3、前儲(chǔ)物盒蓋尺寸不合;4、尺寸鏈設(shè)計(jì)不合理。
5 要因確認(rèn):
5.1 要因確認(rèn)一:員工裝配不當(dāng)
副儀表板與前儲(chǔ)物盒的裝配順序?yàn)椋簩⒏眱x表板扣入座艙總成→打緊中間螺釘→打緊兩側(cè)螺釘→預(yù)裝副儀表前儲(chǔ)物盒→打緊前儲(chǔ)物盒2顆螺釘。上緊扭矩要求為:(1.5~2.5)N·m和(3.5~4.5)N·m。查看兩個(gè)班次,員工使用工具正確,螺釘打緊順序及扭力符合要求,副儀表板及前儲(chǔ)物盒無松動(dòng)。員工裝配不當(dāng)為非要因。
5.2 要因確認(rèn)二:副儀表板組件上檢具不合
副儀表板組件上檢具,測量其與座艙總成模擬塊的間隙值,如表1,S1、S2范圍為(3.0~3.3)mm,S3、S4范圍為(2.2~2.6)mm,即副儀表板組件左側(cè)內(nèi)收約(0.8~0.4)mm,會(huì)直接與前儲(chǔ)物盒產(chǎn)生干涉。副儀表板組件上檢具不合為要因。
5.3 要因確認(rèn)三:儲(chǔ)物盒蓋尺寸不合
前儲(chǔ)物盒蓋的寬度尺寸直接影響其與副儀表板的配合關(guān)系。儲(chǔ)物盒蓋寬度尺寸為198.4mm,拆下10臺(tái)故障車的儲(chǔ)物盒測量盒蓋寬度尺寸,范圍在198.3mm~198.7mm,如表2,無明顯變異。儲(chǔ)物盒蓋尺寸不合為非要因。
5.4 要因確認(rèn)四:尺寸鏈設(shè)計(jì)不合理
副儀表板與儲(chǔ)物盒左右兩側(cè)的設(shè)計(jì)間隙分別為0.89mm和0.95mm,整車上還受各種因素影響,包含車身制造公差、座艙模塊和副儀表板等零件公差,設(shè)計(jì)間隙過小的情況下易出現(xiàn)干涉現(xiàn)象。尺寸鏈設(shè)計(jì)不合理為要因。
6 制定解決措施(表3)
7 實(shí)施
1.進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),左前裝飾板未扣入副儀表板主體,兩者出現(xiàn)松脫,上檢具表現(xiàn)出左側(cè)內(nèi)收約(0.8~0.4)mm,因此修模調(diào)整卡扣孔,加大扣緊力。
2.為較少冷卻造成的零件收縮,增大容差,在副儀表板出模時(shí)增加一道工裝定型工序,如圖9。
8 效果檢查
對(duì)策實(shí)施后對(duì)6月~7月儲(chǔ)物盒開啟卡滯故障率進(jìn)行跟蹤,兩個(gè)月內(nèi)PPH值范圍為:0.24~0.92,問題得到有效改善。
9 結(jié)束語
通過對(duì)該車型儲(chǔ)物盒開啟卡滯的情況進(jìn)行分析,建議在新車型的開發(fā)設(shè)計(jì)和制造過程中,控制副儀表板穩(wěn)定性,優(yōu)化儲(chǔ)物盒結(jié)構(gòu),增大容差能力,提升產(chǎn)品質(zhì)量。