李靖 陳振
摘 要:本文闡述了輕型卡車AMT變速器在開發(fā)過程中,針對臺(tái)架換檔驗(yàn)證時(shí),選檔定位銷異常磨損問題的研究和解決。提供了縱置中扭矩AMT變速器本體選檔系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段變形的CAE分析方法和驗(yàn)證階段的測試方法。總結(jié)了輕卡AMT選檔控制策略與機(jī)械本體選檔系統(tǒng)變形的匹配關(guān)系。輕卡AMT和乘用車AMT相比,從匹配扭矩、中心距,選換檔力均有增加,隨之而來的配合公差差異,導(dǎo)致在進(jìn)行選檔策略匹配時(shí),僅僅考慮零件之間的間隙是不夠的,還要考慮系統(tǒng)的變形,將系統(tǒng)變形量設(shè)置到選檔策略中,才可以避免控制策略和機(jī)械本體執(zhí)行的實(shí)際情況不統(tǒng)一,才可以確保零件系統(tǒng)功能的正常和有效。
關(guān)鍵詞:輕卡AMT;選檔定位銷;CAE分析;控制策略;系統(tǒng)變形;撥頭擋板
1 前言
輕卡AMT變速器的開發(fā),目前在國內(nèi)較少。其執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)方面,主要分為電驅(qū)動(dòng),電液驅(qū)動(dòng)和氣驅(qū)動(dòng)三個(gè)技術(shù)路線。由于輕卡變速器的選換檔力,分離力等比乘用車大,在AMT變速器的應(yīng)用開發(fā)過程中,乘用車AMT的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)并不能對輕卡AMT的開發(fā)過程進(jìn)行覆蓋。加上當(dāng)前輕卡AMT的市場成熟度欠缺,所以在開發(fā)過程中,有關(guān)控制策略和機(jī)械系統(tǒng)部件的匹配,還需要不斷的探索和驗(yàn)證。本文描述了基于電液驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的技術(shù)路線,針對開發(fā)過程中選檔臺(tái)架驗(yàn)證時(shí)出現(xiàn)的選檔定位銷異常磨損問題進(jìn)行的分析和研究,最終解決了選檔定位銷的異常磨損問題。在解決問題的過程中,積累了系統(tǒng)變形的分析方法、測量方法和解決問題辦法,本次在文中呈現(xiàn)出來,希望為讀者解決類似問題提供一種思路,如有不妥之處,還請各位批評(píng)指正。
2 故障現(xiàn)象描述
在AMT總成進(jìn)行選換檔耐久臺(tái)架試驗(yàn)過程中,出現(xiàn)選檔定位銷限位部分異常磨損。選檔定位銷被固定在殼體上,在選換檔過程中,定位銷限位端通過與變速器本體選檔系統(tǒng)的撥頭擋板接觸,起到選檔方向上的限位作用。選換檔過程是這樣的,AMT執(zhí)行機(jī)構(gòu)的選檔推桿被驅(qū)動(dòng),進(jìn)行軸向移動(dòng),帶動(dòng)變速器本體選換檔組件軸向移動(dòng),到達(dá)預(yù)設(shè)位置后,AMT執(zhí)行機(jī)構(gòu)的換檔推桿被驅(qū)動(dòng),進(jìn)行軸向移動(dòng),帶動(dòng)變速器本體選換檔組件周向轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)換檔。
3 故障分析
在對故障分析驗(yàn)證之前,我們必須先了解一下選換檔自學(xué)習(xí)原理和過程,為我們后續(xù)的分析驗(yàn)證提供線索和排查參照。原理及示意圖如圖1:
裝配后選檔閥門關(guān),彈簧驅(qū)動(dòng),A面和殼體接觸。選檔閥門開,液力驅(qū)動(dòng),液力驅(qū)動(dòng)力大于彈簧力,B面和殼體接觸,到某一檔選檔的初始位置。進(jìn)行換檔,換檔到位后,撤換檔力,選檔液力同時(shí)撤掉,彈簧作用,選檔定位銷限位端接觸撥頭擋板。檔位退出時(shí),選檔閥門開,液壓壓縮彈簧,移動(dòng)程序中設(shè)定好的回退距離,使選檔定位銷中心和相鄰的兩個(gè)撥頭擋板中線極盡重合,然后液壓驅(qū)動(dòng),使撥頭退出檔位。從所述的選換檔自學(xué)習(xí)原理可知,換檔過程中,選檔定位銷限位端和撥頭擋板之間是有間隙的,換檔時(shí)不會(huì)出現(xiàn)換檔過程中的異常磨損。自學(xué)習(xí)原理沒有問題。
出現(xiàn)異常磨損,主要是換檔過程中選檔定位銷和撥頭擋板接觸了。接下來,我們需要根據(jù)上述的選換檔步驟及過程進(jìn)行逐步檢測排查驗(yàn)證,找到問題所在。
4 分析驗(yàn)證
①零件制造質(zhì)量與自學(xué)習(xí)時(shí)移動(dòng)距離設(shè)置
我們對相鄰擋板間隙a和選檔定位銷限位端尺寸b的實(shí)際尺寸進(jìn)行了測量,并計(jì)算出兩者的間隙c。然后把c和在退檔前,程序中設(shè)定的回退距離d,進(jìn)行對比。滿足以下邏輯公式:
d≈c/2 公式1
可以看出,零件尺寸和自學(xué)習(xí)設(shè)定移動(dòng)距離符合要求,不會(huì)發(fā)生異常接觸。
②TCU讀數(shù)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)際位移之間的偏差確認(rèn)
這里的偏差確認(rèn)就是執(zhí)行機(jī)構(gòu)位移和TCU讀數(shù)的一致性校核,我們把執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行不完全拆解,用深度尺直接測量執(zhí)行機(jī)構(gòu)選檔推桿的位移距離,然后與TCU的監(jiān)測到的位移讀數(shù),進(jìn)行對比。示意如圖2所示:
通過比對,TCU讀數(shù)和選檔推桿實(shí)際位移相差存在0.02mm的誤差,在可接受的范圍內(nèi)。我們需要進(jìn)一步通過TCU讀取在變速器總成選換檔過程中,提取真實(shí)的選檔行程與實(shí)測和理論值進(jìn)行對比。
③執(zhí)行機(jī)構(gòu)在選檔過程中的位移距離讀?。ū?)
由以上的兩個(gè)調(diào)查可知,相關(guān)零部件的尺寸是合格的,TCU讀取的數(shù)據(jù)也可以準(zhǔn)確地反映選檔推桿的真實(shí)位移,表1中選檔行程的差異,說明執(zhí)行機(jī)構(gòu)選檔推桿位移超過了定位銷在相鄰撥頭擋板內(nèi)的實(shí)際間隙。1/2檔選檔位置不準(zhǔn)確,退檔前的回退距離還是程序中設(shè)定的固定值,造成3/4檔的位置不準(zhǔn),選檔間隔f也是程序中不變的設(shè)定值,執(zhí)行機(jī)構(gòu)選檔推桿向5/6選檔位移動(dòng)f后,5/6檔選檔位置也是不準(zhǔn)確的。選檔位置不準(zhǔn)確,就無法保證換檔過程中,選檔定位銷限位端與相鄰撥頭擋板的預(yù)留間隙,從而出現(xiàn)卡滯或擋板與定位銷一直在接觸摩擦。從選檔行程數(shù)據(jù)的讀取,可以了解到在選檔過程中,選檔系統(tǒng)組件在彈簧力的驅(qū)動(dòng)下與固定在殼體上的選檔定位銷接觸,并發(fā)生變形。選檔策略對自學(xué)習(xí)過程中,退檔前回退距離的設(shè)定,并沒有考慮到選檔系統(tǒng)的變形。造成選檔位置學(xué)不準(zhǔn),導(dǎo)致?lián)Q檔時(shí)撥頭擋板和選檔定位銷沒有間隙,出現(xiàn)接觸摩擦。這也是選檔撥頭磨損的根本原因,接下來對選檔系統(tǒng)中的變形零件識(shí)別和系統(tǒng)綜合變形量的調(diào)查分析,就成了解決選檔定位銷異常磨損問題的關(guān)鍵。
④系統(tǒng)受力后的變形分析
從圖2中可以看出,液壓驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)選檔推桿,推桿驅(qū)動(dòng)選檔撥頭,選檔撥頭帶動(dòng)選檔組件移動(dòng),整個(gè)選檔系統(tǒng)中,選檔撥頭和選檔定位銷限位端均會(huì)因?yàn)槭艿綀?zhí)行機(jī)構(gòu)選檔推桿驅(qū)動(dòng)與撥頭擋板的驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生變形。
我們根據(jù)選檔系統(tǒng)的配合關(guān)系,進(jìn)行建模并對定位銷進(jìn)行固定約束,采用一倍和二倍的彈簧驅(qū)動(dòng)力400N、800N,借助ANSYS工具進(jìn)行CAE模擬分析,具體分析結(jié)果如下圖所示:
受力400N時(shí)的分析結(jié)果(圖3):
受力800N時(shí)的分析結(jié)果(圖4):
從分析結(jié)果來看,在系統(tǒng)受400N的彈簧力時(shí),選檔系統(tǒng)反映到選檔定位銷限位端的等效變形為0.55mm。退檔前回退距離設(shè)定值小于變形量,撥頭擋板并沒有真正離開定位銷,在退檔和進(jìn)檔過程中,選檔定位銷限位端和撥頭擋板是一直接觸的??紤]到裝配間隙和系統(tǒng)剛度,實(shí)際的變形量還需要對系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)測。
⑤系統(tǒng)變形量實(shí)測
以最大模擬實(shí)際使用邊界場景為原則,我們組裝了一套選檔系統(tǒng),涉及零部件均為實(shí)測的合格零件。利用與之相配的KIT執(zhí)行機(jī)構(gòu)選檔推桿,外加兩個(gè)頂桿作為測試工裝。在INSTRON試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行了系統(tǒng)剛度測試,從0N~800N逐漸加力,分階段記錄下選換系統(tǒng)在不同受力下的變形。由于設(shè)備施加的壓力為線性增加,無法實(shí)現(xiàn)步進(jìn)式加力和停機(jī),我們記錄到的數(shù)據(jù)是非固定間隔的數(shù)據(jù),盡管如此,這組數(shù)據(jù)的采集配合CAE分析數(shù)據(jù),對選檔學(xué)習(xí)策略的修正,同樣起到了關(guān)鍵作用。
圖5紙測試的數(shù)據(jù)及系統(tǒng)剛度趨勢曲線和檢測過程中的簡圖:
根據(jù)以上實(shí)物測試,不難發(fā)現(xiàn),選檔系統(tǒng)存在一個(gè)裝配間隙0.42mm,當(dāng)受力達(dá)到300~500N時(shí),會(huì)有0.5~0.6mm的變形。那么這種變形在選檔自學(xué)習(xí)的過程中,直接反映出來的就是TCU退檔前設(shè)定的回退距離,應(yīng)該包含系統(tǒng)變形和撥頭擋板與選檔定位銷的間隙。
5 結(jié)論
通過上述5個(gè)步驟分析驗(yàn)證,我們發(fā)現(xiàn)選檔定位銷的異常磨損的根本原因是選檔系統(tǒng)受彈簧力的變形導(dǎo)致。TCU及KIT執(zhí)行機(jī)構(gòu)在自學(xué)習(xí)時(shí),退檔前設(shè)定的回退距離小于選檔系統(tǒng)的實(shí)際變形,造成自學(xué)習(xí)時(shí)選檔位置不準(zhǔn),換檔過程中選檔定位銷限位端和撥頭擋板側(cè)面接觸摩擦,最終導(dǎo)致選檔定位銷的異常磨損。
6改進(jìn)措施的實(shí)施
調(diào)整自學(xué)習(xí)策略,設(shè)選檔回退量為B,不考慮系統(tǒng)變形的回退量為b,系統(tǒng)變形量為Δb,那么自學(xué)習(xí)時(shí),選檔自學(xué)習(xí)時(shí)設(shè)置的回退量B要滿足以下公式:
B=b+Δb? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公式2
按照公式,結(jié)合分析和實(shí)測的Δb,我們調(diào)整了選檔自學(xué)習(xí)策略,并裝配了一臺(tái)總成進(jìn)行了選換檔耐久試驗(yàn),試驗(yàn)完成后,選檔定位銷限位端未出現(xiàn)異常磨損。證明自學(xué)習(xí)的策略調(diào)整是成功的,同時(shí)也解決了當(dāng)前的故障。
7 總結(jié)
隨著輕型卡車動(dòng)力技術(shù)的升級(jí),除純電動(dòng)趨勢外,傳統(tǒng)動(dòng)力也正以極快的速度由手動(dòng)向自動(dòng)推進(jìn)。AMT技術(shù)在輕型卡車上的應(yīng)用和推廣,極具國內(nèi)市場特色,既兼顧了用戶對駕乘感受的追求,又兼顧了客戶對經(jīng)濟(jì)成本的訴求。在這樣的市場背景下,各個(gè)輕卡制造商都在爭分奪秒地?fù)屨际袌鱿葯C(jī),于此同時(shí)輕卡AMT技術(shù)并不成熟,較多是乘用車AMT技術(shù)的沿用和改進(jìn)。本文正是在這種技術(shù)路線的拓展中,發(fā)現(xiàn)了商用車的應(yīng)用場景與乘用車應(yīng)用場景的差異(商用車需要的選換檔循環(huán)更久,選換檔力更大),明確了商用車AMT應(yīng)用要重視系統(tǒng)變形因素,并解決了產(chǎn)品驗(yàn)證過程中出現(xiàn)的問題。希望在后續(xù)類似產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用中,能給大家提供一種參考和思路。
參考文獻(xiàn):
[1]《AMT 控制技術(shù)》? 機(jī)械工業(yè)出版社? ?劉貽樟著.