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四川某鉛鋅礦選礦廠浮選工藝流程優(yōu)化

2020-04-22 06:23岳顯林
中國金屬通報 2020年14期
關(guān)鍵詞:浮選機原礦礦漿

岳顯林

(四川會東大梁礦業(yè)有限公司,四川 會東 615200)

四川某鉛鋅礦選礦廠位于四川省涼山州境內(nèi),選礦廠的生產(chǎn)規(guī)模為66 萬噸/年,選礦回收利用的主要有價金屬為鉛、鋅、銀。選礦廠建成投產(chǎn)之后,經(jīng)公司廣大干部及職工的共同努力,各項生產(chǎn)指標均達到了設(shè)計要求。

近年來,隨著礦山開采的深入,礦石性質(zhì)趨于復(fù)雜,泥化、氧化等問題日益突出,有用礦物嵌布共生關(guān)系復(fù)雜,采用原浮選工藝流程表現(xiàn)出對礦石性質(zhì)變化一定程度的不適應(yīng)性,極大地制約了選礦生產(chǎn)指標的提升,影響公司經(jīng)濟效益。為此,針對該選礦廠存在的一系列問題,進行了生產(chǎn)現(xiàn)場浮選工藝流程的改進及藥劑制度的優(yōu)化,優(yōu)化后使鉛、鋅金屬回收率得到了較大的提高,且降低了生產(chǎn)成本,為公司創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益。

1 礦石性質(zhì)

1.1 原礦化學多元素分析

原礦化學多元素分析結(jié)果見表1。

表1 原礦化學多元素分析結(jié)果

由表1 可知,礦石中最主要的化學組分是SiO2,其次為CaO、Al2O3及MgO、S、Fe 等,主要回收的有價元素為鉛和鋅,含量分別為0.89%、8.34%,伴生元素貴金屬銀的含量為30.97g/t,具有較高的回收價值。有害元素As、Cd 含量較低。

1.2 礦石礦物組成及特性

礦石中主要金屬礦物為方鉛礦、白鉛礦、閃鋅礦、硅鋅礦、黃鐵礦等,脈石礦物主要由白云石、石英、長石、云母、方解石等組成。礦石中礦物組成簡單,但金屬礦物賦存狀態(tài)復(fù)雜,方鉛礦與閃鋅礦主要呈不規(guī)則粒狀嵌布,方鉛礦嵌布粒度相對較細,在閃鋅礦內(nèi)部常見微細粒的方鉛礦包體。由于閃鋅礦與方鉛礦的嵌鑲關(guān)系較復(fù)雜,互相穿插、互相包裹,給鉛鋅礦物的高效選別分離帶來了一定的困難,造成鉛鋅精礦互含偏高,影響鉛鋅選別指標。

2 原浮選工藝流程及存在問題分析

2.1 原浮選工藝流程

原浮選工藝采用的是高堿條件,“兩粗兩掃五精”優(yōu)先浮鉛—選鉛尾礦經(jīng)“兩粗兩掃三精”浮鋅的工藝流程,即使用石灰作礦漿ph 調(diào)整劑、硫酸鋅作閃鋅礦抑制劑、乙硫氮作方鉛礦捕收劑、2#油作起泡劑進行抑鋅浮鉛,選鉛尾礦采用硫酸銅作閃鋅礦活化劑、丁基黃藥作閃鋅礦活化劑、2#油作起泡劑浮鋅,鉛經(jīng)兩次粗選、兩次掃選、五次精選獲得鉛精礦,鋅經(jīng)兩次粗選、兩次掃選、三次精選獲得鋅精礦。

2.2 原浮選工藝流程存在的主要問題

近年來,隨著礦山開采的深入,礦石性質(zhì)趨于復(fù)雜,泥化、氧化等問題日益突出,由于礦石性質(zhì)變化較大,有用礦物嵌布共生關(guān)系復(fù)雜,礦石粒度組成中細粒級含量增多,采用原浮選工藝流程及藥劑條件不合理的問題越來越突出,生產(chǎn)工藝指標受到了極大的影響,其存在的主要問題如下:

(1)鉛浮選作業(yè)。在原設(shè)計方案中,鉛浮選作業(yè)采用兩次粗選、兩次掃選、五次精選,在鉛精選過程中未添加浮選藥劑,使用5 臺KYF-8m3浮選機及3 臺CHF-8m3浮選機,由于原礦中鉛品位較低,鉛粗精礦含量少,鉛精選浮選機容積較大、臺數(shù)較多,再加上鉛精選未添加浮選藥劑,鉛精選存在浮選時間長,鉛精選浮選濃度較低、浮選過程易脫藥,鉛礦物易掉槽等問題,對鉛精礦質(zhì)量及鉛金屬回收率有一定影響[1]。

(2)鋅浮選作業(yè)。在原設(shè)計方案中,鋅浮選作業(yè)采用兩次粗選、兩次掃選、三次精選,鋅一次粗選及二次粗選刮出的粗精礦泡沫直接進入鋅一次精選,由于礦漿量較大,鋅一次精選浮選時間較短,中礦回量較多,不但精選效果較差,還造成鋅粗選循環(huán)量較多,浮選過程不穩(wěn)定,藥劑添加量不準確,對生產(chǎn)成本控制及鋅回收率有一定影響[2]。

(3)鋅活化劑硫酸銅作用時間不足。在原設(shè)計中,鋅活化劑硫酸銅添加于鉛尾礦處,由于鉛尾礦進入鋅原礦攪拌桶的礦漿管道在中間部位,硫酸銅在攪拌桶內(nèi)的作用時間短,不能有效活化鋅礦物,影響鋅礦物捕收,對鋅金屬回收率有一定影響。浮選工藝流程優(yōu)化前的生產(chǎn)指標見表2。

表2 優(yōu)化前生產(chǎn)指標

3 工藝流程及藥劑制度優(yōu)化措施

針對原有浮選工藝流程中存在的鉛精選浮選時間長、鉛精選過程易脫藥、鋅精選返回中礦品位偏高、鋅粗選硫酸銅作用時間不足等問題,對浮選工藝流程結(jié)構(gòu)及藥劑制度進行了如下優(yōu)化。

(1)鉛浮選作業(yè)。停用鉛第五次精選浮選機,浮選流程由“兩粗兩掃五精”改為“兩粗兩掃四精”流程,減少一次精選作業(yè)以達到減短鉛精選浮選時間目的,把鉛四次精選浮選機泡沫槽過漿管道直接接入鉛精礦池,鉛四精刮出泡沫作為最終精礦進入精礦脫水作業(yè)。優(yōu)化前后鉛浮選流程見圖1、圖2。

圖1 優(yōu)化前鉛浮選流程

圖2 優(yōu)化后鉛浮選流程

(2)鋅浮選作業(yè)。將鋅二次粗選作業(yè)刮出的礦漿泡沫由原來直接進入鋅一次精選改為進入鋅一次粗選,浮選流程由原來“兩粗兩掃三精”改為“一粗三掃三精”流程,提高進入鋅精選礦漿的鋅品位,同時延長精選時間,降低返回中礦量。優(yōu)化前后鉛浮選流程見圖3、圖4。

圖3 優(yōu)化前鋅浮選流程

圖4 優(yōu)化后鋅浮選流程

(3)更換浮選過漿管道。為有效解決堵管問題及提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,根據(jù)生產(chǎn)實際情況將浮選過漿管全部更換為不易結(jié)垢的超高分子聚乙烯材質(zhì)管道。

(4)藥劑制度優(yōu)化。①在鉛精選作業(yè)中增加捕收劑乙硫氮添加點,減輕鉛精選脫藥現(xiàn)象,并增加抑制劑硫酸鋅添加點,以降低鉛精礦含雜;②將鋅浮選作業(yè)中進入鋅原礦攪拌桶礦漿管道由中間部位改到底部,以增加鋅粗選硫酸銅作用時間,使鋅礦物得到有效活化。通過一系列的優(yōu)化措施,選礦生產(chǎn)指標有了明顯的提高,尤其是鉛金屬回收率,且節(jié)約了一定的生產(chǎn)成本。浮選工藝流程及藥劑制度優(yōu)化后生產(chǎn)指標見表3。

表3 優(yōu)化后生產(chǎn)指標

4 優(yōu)化后經(jīng)濟效益

通過對浮選工藝流程及藥劑制度進行優(yōu)化調(diào)整,將鉛浮選流程由“兩粗兩掃五精”改為“兩粗兩掃四精”流程,并在鉛精選增設(shè)藥劑添加點,降低了鉛精選浮選時間及減輕了鉛精選脫藥現(xiàn)象;將鋅浮選流程由原來“兩粗兩掃三精”改為“一粗三掃三精”流程,并對進入鋅原礦攪拌桶礦漿管道由中間部位改到底部,延長了鋅精選時間及鋅粗選硫酸銅作用時間,使浮選操作趨于穩(wěn)定,提高了鉛鋅金屬回收率。

2019 年浮選流程優(yōu)化后完成處理量70 萬噸,鉛原礦品位0.87%,鋅原礦品位8.36%,鉛回收率64.65%,鋅回收率92.04%,較2018 年浮選流程優(yōu)化前鉛回收率提高3.65%,鋅回收率提高0.51%,稅后銷售均價為鉛12354.4 元/噸,鋅11661.2 元/噸,指標提升產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為622.65 萬元;停用的鉛五精浮選機電機功率為22kw/h,則每年能節(jié)約能耗174240kw,節(jié)約電費11.85 萬元。最終創(chuàng)效金額為634.5 萬元。

5 結(jié)語

四川某鉛鋅礦選礦廠經(jīng)浮選工藝流程及藥劑制度優(yōu)化后,選礦生產(chǎn)指標得到了較大提升,鉛、鋅金屬回收率分別達到了64.65%、92.04%,回收率有了較大提高,且降低了生產(chǎn)成本,為公司創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益。

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