崔興賀
(河鋼集團(tuán)邯鋼有限公司邯寶冷軋廠連退車(chē)間,河北 邯鄲 056000)
近年來(lái),隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)和加工制造業(yè)的快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)高強(qiáng)度汽車(chē)用鋼的市場(chǎng)需求量日益增長(zhǎng),體現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)前景,同時(shí)也體現(xiàn)出較高的經(jīng)濟(jì)附加值。因此,高強(qiáng)度汽車(chē)用鋼的生產(chǎn)已成為當(dāng)前鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng),也是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前河北省在高強(qiáng)汽車(chē)板生產(chǎn)方面還基本處于空白水平,在此市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)背景之下,邯鋼邯寶冷軋廠建成了一條年產(chǎn)量45萬(wàn)t的1650高強(qiáng)連退生產(chǎn)線,項(xiàng)目于2015年11月建成投產(chǎn)。
該生產(chǎn)線采用了世界先進(jìn)的高速?lài)娝鋮s(WQ)熱處理技術(shù),可以提供最大1000K/s的冷卻速率來(lái)滿足先進(jìn)高強(qiáng)鋼的退火工藝要求。但由于帶鋼在水淬段時(shí)間極短,水淬段板形極難通過(guò)操作控制,因此在生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)行之初帶鋼板形較差,導(dǎo)致帶鋼表面出現(xiàn)亮斑缺陷和造成帶鋼跑偏。對(duì)此,我廠技術(shù)人員對(duì)高強(qiáng)減退生產(chǎn)線水淬段板形質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了研究,分析了出現(xiàn)板形質(zhì)量的原因。通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)線速度、入水溫度、噴嘴箱液位、噴嘴壓力、噴嘴與帶鋼的距離等措施消除了水淬段板形質(zhì)量問(wèn)題,為高強(qiáng)冷軋汽車(chē)板的生產(chǎn)提供了保證。
超高強(qiáng)連退線水淬冷卻速率可達(dá)到1000℃/S,水淬時(shí)間不足1s。由于水淬時(shí)間極短,且采用無(wú)控制模式,因此帶鋼在水淬段中的板型無(wú)法手動(dòng)干預(yù),導(dǎo)致帶鋼板形和表面質(zhì)量較差。水淬段較差的板形會(huì)對(duì)后續(xù)的過(guò)時(shí)效均勻性和酸洗段擠干輥的擠干效果帶來(lái)影響,造成成品帶鋼表面出現(xiàn)亮斑缺陷,并影響噴涂漆或電鍍后的外觀質(zhì)量。
高速水淬冷卻技術(shù)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少,國(guó)內(nèi)唯一具備該超快冷卻裝備的寶鋼冷軋對(duì)外采取了嚴(yán)格的技術(shù)保密;MET/CON提供的技術(shù)訣竅包工藝操作的可行性和實(shí)現(xiàn)性還有待進(jìn)一步驗(yàn)證。因此,水淬工藝控制只能根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行摸索。
根據(jù)之前從寶鋼得到的1180MS樣塊,其表面也有輕微亮斑(圖1),但是亮斑明顯較我廠產(chǎn)品?。▓D2),而且較暗,整體光潔度略好于我廠產(chǎn)品;而且我廠產(chǎn)品存在明顯的褶皺現(xiàn)象(圖3)。所以設(shè)備參數(shù)調(diào)試的主要目的就是減少亮斑程度,并提升表面清潔度和改善板形。
圖1 寶鋼1180MS表面試樣
圖2 成品表面亮斑缺陷
圖3 帶鋼出水淬段后板形
帶鋼出水淬段后出現(xiàn)褶皺現(xiàn)象是導(dǎo)致馬氏體鋼表面亮斑和表面光潔度較差等質(zhì)量問(wèn)題的直接原因。帶鋼水淬相變后會(huì)增加3%~4%的馬氏體并且?guī)т摃?huì)線性膨脹約1%,而由于奧氏體本身塑性較差,無(wú)法跟隨已發(fā)生馬氏體轉(zhuǎn)變的部位一起膨脹,只能擠壓先發(fā)生馬氏體相變的部位,導(dǎo)致先發(fā)生馬氏體相變的部分被壓縮。當(dāng)后發(fā)生相變的部位也達(dá)到馬氏體相變溫度時(shí),則會(huì)跟隨線膨脹最終達(dá)到同一的膨脹結(jié)果。這種現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致出水淬后板形較差。由此則可判斷,帶鋼水淬后出現(xiàn)褶皺主要是由于帶鋼各部位冷卻不均勻,發(fā)生相變的時(shí)間不一致造成的。
根據(jù)水淬后帶鋼表面褶皺的形成機(jī)理分析,改善板形和消除表面亮斑缺陷,關(guān)鍵就是對(duì)水淬環(huán)節(jié)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,保證帶鋼表面的均勻冷卻。但是帶鋼通過(guò)水淬段時(shí)間極短,通過(guò)人為操作控制帶鋼冷卻基本是不可能實(shí)現(xiàn)的。所以,既然不均勻冷卻無(wú)法控制,那么,縮短不均勻冷卻的時(shí)間,即壓縮帶鋼在水淬段的時(shí)間,也可以在一定程度上改善帶鋼水淬段板形。根據(jù)此思路,我們對(duì)水淬段工藝參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,采取了以下改進(jìn)措施。
圖4 不同緩冷出口溫度的CR950/1180MS表面對(duì)比
理論上將,適當(dāng)降低入水溫度有利于減少水淬后相變的不均勻。原生產(chǎn)工藝中,我們將緩冷出口溫度定為850℃。根據(jù)對(duì)CCT曲線的分析,緩冷出口溫度在770℃以上都不會(huì)影響,再考慮高強(qiáng)連退線水淬的極高冷卻速率會(huì)使CCT曲線發(fā)生右移,緩冷出口溫度定于750℃都可能不會(huì)影響性能。850℃的緩冷出口溫度顯得比較保守,之后我們緩冷出口溫度調(diào)整至750℃進(jìn)行觀察。除一卷緩冷出口溫度750℃的CR1030/1300MS性能明顯不合外,其余鋼卷緩冷出口溫度在750℃~850℃之間,性能均無(wú)明顯變化,但出口弓形有所減輕,且成品表面亮斑也隨著緩冷溫度降低有所減輕,尤其低于800℃后的亮斑改善更明顯,(圖4)。所以,今后水淬生產(chǎn)時(shí)將緩冷出口溫度定于770℃。
帶鋼在水淬時(shí),其表面總是比心部冷卻得快,因而鋼板截面上存在一定的溫差,導(dǎo)致鋼板存在熱應(yīng)力。這種熱應(yīng)力的存在容易使帶鋼發(fā)生塑形形變,并產(chǎn)生弓形等板形缺陷。鋼板出現(xiàn)弓形主要是因?yàn)殇摪灞砻胬鋮s不夠,因此為了改善鋼板弓形,應(yīng)當(dāng)增加出現(xiàn)弓形表面的水流量及水凸度,或者降低另一側(cè)的水流量及水凸度。通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐證明,縮小噴嘴與帶鋼的距離提高冷卻速率的方法確實(shí)較好地控制了鋼板的弓形,鋼板的平直度得到極大改善。
通過(guò)上述調(diào)整方案,減少入水溫度(770℃以上)不會(huì)影響性能,表面亮斑明顯減少,顏色也有所減輕;縮短噴嘴箱距離,帶鋼邊部亮斑基本無(wú)變化,但帶鋼中部亮斑開(kāi)始發(fā)白,類(lèi)似于色差缺陷,表面已有明顯改善。