王春龍,祁四清,全 強,李平潮,趙艷霞
(中冶京誠工程技術(shù)有限公司,北京100176)
國內(nèi)某600 m3級高爐于2011 年投產(chǎn),2016 年10 月停爐大修,運行時間~5 年。該高爐從2016 年開始,爐況不順行,高爐爐底漏煤氣,爐腰冷卻壁破損嚴重,因此,煉鐵廠決定對高爐進行大修改造。本次設(shè)計采用多項爐體升級改造技術(shù),如優(yōu)化爐型、將厚壁爐襯改為薄壁爐襯結(jié)構(gòu)、優(yōu)化爐體冷卻水系統(tǒng)、改進爐底密封結(jié)構(gòu)以防爐底漏煤氣等。本文針對該高爐生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,結(jié)合拆爐破損調(diào)研以及投產(chǎn)后運行情況對本次高爐爐體升級改造設(shè)計中采用的多項高爐長壽技術(shù)進行全面的介紹。
高爐升級改造前為厚壁高爐,改造后,爐體采用薄壁爐襯結(jié)構(gòu),參考國內(nèi)同級別先進高爐內(nèi)型參數(shù),對爐腹角、爐身角等參數(shù)進行優(yōu)化設(shè)計。改造前后高爐內(nèi)型參數(shù)對比見表1。
表1 改造前后高爐內(nèi)型參數(shù)對比
從表1 可見,改造后:
(1)爐腹角減小,可以有效保護爐腹冷卻設(shè)備。
(2)爐身角減小,便于邊緣煤氣的發(fā)展,并利于爐料下降,減小爐料與爐墻及爐料之間的摩擦,即降低料柱阻損,為高爐順行創(chuàng)造條件。
(3)爐腰直徑增大,適當降低高徑比。
合理的薄壁內(nèi)型是高爐生產(chǎn)操作過程中操作指標最佳時期所具有的內(nèi)型尺寸,高爐一代爐役內(nèi)型基本保持不變,因此,可以為高爐長期高效運行創(chuàng)造條件。
本高爐改造前爐底密封結(jié)構(gòu)如圖1 所示。在水冷管上方設(shè)置一層爐底封板,高爐基礎(chǔ)下方爐底環(huán)板與高爐爐基之間有~50 mm 的間隙用灌漿料填充。生產(chǎn)過程中此處漏煤氣嚴重,可能是爐底封板與爐殼脫開,煤氣從脫焊處逸出。改造后爐底設(shè)置兩層封板,即在高爐基礎(chǔ)下方增設(shè)爐底封板,以增強爐殼密封的可靠性,如圖2。
圖1 原設(shè)計爐殼結(jié)構(gòu)圖
圖2 改造后爐殼結(jié)構(gòu)圖
3.1.1 爐喉鋼磚
改造前高爐共設(shè)兩層爐喉鋼磚。上層無水冷鋼磚之間采用螺栓連接,厚度為100 mm;下層空腔式水冷鋼磚總厚度455 mm,熱面厚度160 mm,材質(zhì)均為ZG270-500。拆爐時發(fā)現(xiàn)上層鋼磚完好,但是下層鋼磚損壞嚴重,大部分已經(jīng)開裂,且裂紋均源于螺栓處,個別甚至完全碎裂。
改造后采用兩層無水冷爐喉鋼磚,螺栓為鑄入式,即鋼磚熱面沒有螺栓孔,可以避免熱應(yīng)力集中產(chǎn)生裂紋。改造前后爐喉鋼磚見圖3。
3.1.2 冷卻壁
3.1.2.1 拆爐情況
改造前,無冷區(qū)下部第12、13 段均為凸臺冷卻壁,單層蛇形管結(jié)構(gòu),冷卻壁凸臺水管破損較多。冷卻壁壁體除燕尾槽中局部鑲磚磨損外,其他部分較為完好,但是,也存在個別冷卻壁燕尾槽磨掉、側(cè)面出現(xiàn)裂紋的現(xiàn)象。第12 段冷卻壁熱面及以下的磚襯已經(jīng)全部侵蝕或脫落。第12、13 段冷卻壁拆除情況見圖4。
爐身中部第9~11 段冷卻壁均不帶凸臺,單層蛇形管結(jié)構(gòu),燕尾槽內(nèi)的鑲磚大部分已經(jīng)侵蝕,每個燕尾槽的肋部均有3~5 個深度~10 mm 的溝槽(見圖5),可能是爐料下降磨損及煤氣流上升沖刷所致。
圖3 改造前后爐喉鋼磚安裝圖
圖4 第12、13 段冷卻壁拆除
圖5 冷卻壁燕尾槽肋部磨損圖
第8 段冷卻壁處于爐腰部位,為雙層蛇形管結(jié)構(gòu),該段冷卻壁的熱面水管全部燒壞,冷面水管共有7 根燒壞,從拆爐情況看,鐵口上方的冷卻壁損壞嚴重,冷卻壁幾乎間隔完全燒壞,即冷卻壁的燕尾槽侵蝕殆盡,甚至個別冷卻壁大部分已經(jīng)燒損。爐腰冷卻壁破損狀況見圖6。
爐腹第6、7 段冷卻壁處于軟熔帶位置,熱面粘結(jié)厚度~80 mm 的渣皮,如圖7 所示。
圖7 爐腹冷卻壁熱面掛渣圖
3.1.2.2 改造設(shè)計
從冷卻壁的破損狀況來看,爐腹處冷卻壁破損較少,爐腰處雖然采用雙層水管冷卻但破損嚴重。爐身上部帶凸臺的第12、13 段冷卻壁凸臺水管大部分破損。爐身上部為塊狀帶區(qū)域,冷卻壁熱面無法形成渣皮保護,伸入爐內(nèi)的凸臺受高溫沖擊、爐料磨損及煤氣流的沖刷而破損。
因此,本次改造冷卻壁采用不帶凸臺的四進四出結(jié)構(gòu),即每塊冷卻壁內(nèi)鑄4 根水管,該種形式的冷卻壁無冷卻盲區(qū),并且將冷卻系統(tǒng)切分為若干個細小的冷卻單元,可以避免蛇形管冷卻壁局部損壞導致整體失效的缺點。此外,冷卻壁采用一串到頂?shù)倪B接方式,使得爐體縱向水量均與截面積最大的爐腰處相同,冷卻強度較大,與原蛇形管結(jié)構(gòu)相比,爐腰區(qū)域通過的水量增大,利于冷卻壁熱面渣皮的形成及穩(wěn)定存在,能夠有效保護冷卻壁。
具體方案為:取消爐身上部無冷區(qū),整個爐體冷卻設(shè)備全覆蓋,其中,爐底、爐缸區(qū)域采用光面冷卻壁,冷卻壁材質(zhì)為HT150;爐腹、爐腰、爐身下部為鑲磚鑄鋼冷卻壁,材質(zhì)為ZG230-450;爐身中、上部為鑲磚球墨鑄鐵冷卻壁,材質(zhì)為QT400-20。在爐喉鋼磚下部原無冷區(qū)設(shè)置1 段光面倒扣冷卻壁,材質(zhì)為QT400-20,其內(nèi)表面沿高爐內(nèi)型布置,不砌耐火材料,在保證光滑內(nèi)型的同時,承受生產(chǎn)中低料線時爐料的沖擊,也便于維持高爐布料的初始料面分布。
改造前,高爐冷卻壁采用圓周橫向連接,高熱負荷區(qū)域冷卻壁水管采用單聯(lián),低熱負荷區(qū)采用雙聯(lián)或者三聯(lián),冷卻水經(jīng)過1~3 塊冷卻壁后排入排水斗。常壓凈循環(huán)水冷卻系統(tǒng)水量~2500 t/h,出鐵場地坪處的壓力~0.5MPa。
改造后,冷卻壁采用一串到頂?shù)睦鋮s方式,可以充分利用工業(yè)水的潛熱,且各區(qū)域冷卻壁通過水量均與截面積最大的爐腰處相同。為了保證高爐高強度冶煉的冷卻需求,常壓凈循環(huán)水冷卻系統(tǒng)水量增加至~3000 t/h,出鐵場地坪處的壓力提高至~0.65 MPa。此外,為了便于冷卻壁損壞后切換,在處于高熱負荷區(qū)域的爐腹、爐腰、爐身下部冷卻壁連管之間設(shè)置三通閥門,如圖8 所示。
圖8 冷卻壁之間連管三通閥門安裝圖
原高爐爐底、爐缸結(jié)構(gòu)為:爐底滿鋪4 層345 mm 厚半石墨炭磚+1 層345 mm 厚微孔炭磚,爐缸全部砌筑微孔炭磚;滿鋪炭磚上方砌筑兩層陶瓷墊,厚度為690 mm;炭磚內(nèi)側(cè)砌筑嵌入式小塊陶瓷杯,風口組合磚為剛玉質(zhì)結(jié)構(gòu)。拆爐后發(fā)現(xiàn)靠近鐵口的爐缸第3 層微孔炭磚剩余厚度最薄處為~200 mm(原厚度978 mm),如圖9 所示。陶瓷墊基本侵蝕完畢,最上層滿鋪炭磚基本保存完好。
圖9 鐵口附近炭磚侵蝕狀況
根據(jù)高爐各部位不同的工作條件和侵蝕機理,合理的選用耐火材料。
4.2.1 爐底、爐缸砌筑
爐底、爐缸耐材結(jié)構(gòu)設(shè)計方案為爐底水冷封板上滿鋪2 層國產(chǎn)半石墨炭塊,其上滿鋪2 層國產(chǎn)大塊微孔炭磚,爐底共砌4 層大塊炭磚,厚度1600 mm。陶瓷墊為兩層莫來石磚,總厚度為692 mm。
爐缸環(huán)砌大塊超微孔炭磚,死鐵層和鐵口區(qū)域的炭磚局部加厚,風口組合磚下部環(huán)砌三層大塊微孔炭磚。爐缸炭磚內(nèi)側(cè)砌陶瓷杯,陶瓷杯采用剛玉莫來石磚。風鐵口組合磚采用大塊結(jié)構(gòu)。風口處采用密封新技術(shù),即在風口大、中套上預留灌漿孔,風口設(shè)備與組合磚之間縫隙差異化設(shè)計,并且為預防堿金屬、鋅等有害元素以及風口設(shè)備漏水對炭磚和炭素搗料的侵蝕,在風口組合磚下部加設(shè)銅板。
4.2.2 爐腹及其以上區(qū)域內(nèi)襯
為了提高耐材砌筑的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,改造后采用冷鑲磚工藝。其中,爐腹至爐腰區(qū)域工作條件惡劣,熱負荷高,氣固液三相共存,應(yīng)該選用具有耐高溫、抗氧化、抗渣鐵侵蝕能力強,又能抵抗鋅、堿侵蝕、體積穩(wěn)定性好的耐材,故此區(qū)域冷卻壁的熱面鑲嵌氮化硅結(jié)合碳化硅磚;爐身中下部冷卻壁的熱面鑲嵌燒成微孔鋁炭磚;考慮到爐身上部主要承受爐料的磨損及煤氣流的沖刷,冷卻壁熱面鑲嵌磷酸鹽浸漬粘土磚。
改造前,爐體檢測點設(shè)置較少,尤其是爐缸溫度檢測不夠全面。
改造后,適當增加爐缸、爐底在爐襯和冷卻壁上的熱電偶,用于檢測爐缸、爐底部位溫度分布、推斷爐缸、爐底的侵蝕狀況及冷卻壁損壞狀況。根據(jù)爐缸的侵蝕特點,在爐缸象腳區(qū)密集布置熱電偶,并在爐殼上設(shè)置溫度檢測。爐腹以上冷卻壁設(shè)置熱電偶,用于檢測爐襯侵蝕狀況和冷卻壁損壞狀況。除此之外,還在爐頂設(shè)置紅外攝像儀、爐喉設(shè)置十字測溫、爐體安裝水溫差檢測模型等,以豐富爐體的檢測手段,盡可能的實現(xiàn)高爐的“可視化”,便于高爐生產(chǎn)操作。
本次高爐爐體升級改造,結(jié)合拆爐破損調(diào)研,采用多項高爐長壽技術(shù),自2017 年5 月份大修投產(chǎn)以來,高爐順行、穩(wěn)定,生產(chǎn)指標較好,高爐日產(chǎn)量~2300 t,燃料比在525 kg/t 以下,冷卻壁及炭磚溫度處于正常范圍。實踐證明高爐長壽技術(shù)的應(yīng)用,有助于推動國內(nèi)鋼鐵企業(yè)科技進步和轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗,并形成了中冶京誠成熟、可靠、完整的高爐升級改造技術(shù)。