糜海飛
重慶渝江壓鑄有限公司 重慶 401121
某型號(hào)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體灰鑄鐵件,鑄件最大輪廓尺寸為371mm×329mm×256mm,重量35kg,基本壁厚3.5mm,外形形狀相對(duì)較為簡(jiǎn)單。該鑄件在HWS造型線上生產(chǎn),潮模砂工藝,砂芯預(yù)組整體清吹后由自動(dòng)下芯機(jī)直接下入砂型內(nèi)進(jìn)行澆注。鑄件要求機(jī)加后不能有氣孔、砂眼缺陷,并需經(jīng)水套、油道滲漏試壓檢查,對(duì)鑄件質(zhì)量要求很高。
在批量生產(chǎn)過(guò)程中,出現(xiàn)油水道加工泄漏,泄漏率高達(dá)到7%,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。得到加工反饋信息后,通過(guò)對(duì)鑄件加工廢品的分析,發(fā)現(xiàn)鑄件主油道及堵孔等多個(gè)位置有明顯的“多肉”現(xiàn)象,如圖1所示,并有大部分“多肉”缺陷存在分層現(xiàn)象,且對(duì)該“多肉”缺陷進(jìn)行打磨后,內(nèi)部有小團(tuán)狀或塊狀砂粒存在。
圖1 產(chǎn)品缺陷特征
鑄件試壓后有明顯液體滲出,試壓泄漏外觀缺陷如圖2所示,經(jīng)解剖在內(nèi)腔進(jìn)行著色無(wú)損檢測(cè),如圖3所示。在外表面噴涂顯影劑,可明顯觀察到有著色劑從鑄件內(nèi)腔滲透至鑄件表面,如圖4所示,表明該缺陷為貫穿性缺陷。結(jié)合以上特征判定該缺陷為夾砂結(jié)疤缺陷。
圖2 試壓泄漏點(diǎn)
圖3 解剖后著色無(wú)損檢測(cè)
圖4 顯影
結(jié)疤的成因盡管有不同的見(jiàn)解,但大多數(shù)認(rèn)為型砂的體積膨脹及水分遷移是結(jié)疤缺陷的基本成因[1]。澆注金屬液后,隨著金屬液流的加熱作用,導(dǎo)致鑄型表層水分向內(nèi)遷移。水分的遷移,導(dǎo)致鑄型表面形成了干燥層,強(qiáng)度提高,往里逐漸形成高濕層,形成薄弱層,當(dāng)薄弱層強(qiáng)度及韌性不足時(shí)便可能使型砂表層開(kāi)裂,使砂層翹起,形成結(jié)疤缺陷。隨著金屬液的不斷沖刷,翹起砂層可能斷裂而破碎,砂層留在原處或被帶入其他部位。
通過(guò)對(duì)缺陷的觀察,可以發(fā)現(xiàn)該缺陷符合結(jié)疤缺陷特征,即澆注過(guò)程中表層砂層翹起或出現(xiàn)部分?jǐn)嗔衙撀?,而在該位置形成結(jié)疤缺陷,加工后出現(xiàn)油、水道泄漏。另外,部分脫落型砂被沖刷至鑄件頂面等位置,可能形成砂眼缺陷,導(dǎo)致鑄件報(bào)廢。
通過(guò)對(duì)該缺陷的認(rèn)識(shí),首先從型砂性能入手,主要關(guān)注型砂的性能[2]。對(duì)近段時(shí)間的型砂數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn):水分含量達(dá)到3.7%,含泥量高達(dá)11.5%以上,而CB值(緊實(shí)率)僅為31%~32%,水分比僅為8.5~9.0,處于很低的范圍。通過(guò)分析可以發(fā)現(xiàn)其數(shù)據(jù)變化主要原因?yàn)楹嗔康纳仙瑢?dǎo)致型砂水分上升,而CB值卻處于較低范圍內(nèi),使型砂韌性變差,導(dǎo)致澆注時(shí)形成夾砂、結(jié)疤缺陷。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),近兩月以來(lái),型砂除塵量每天僅有300~500kg,正常情況下除塵量應(yīng)該在2t左右,除塵量減少,導(dǎo)致型砂含泥量持續(xù)處于高位,從而惡化型砂質(zhì)量。通過(guò)更換除塵布袋,并連續(xù)加入新砂的方式快速降低型砂的含泥量,通過(guò)兩個(gè)班次的循環(huán)及調(diào)整,型砂數(shù)據(jù)基本恢復(fù)正常,含泥量降至10.5%左右,水分降至3.2%~3.5%,保證水分比值處于10~11。
調(diào)整后,進(jìn)行試澆注224件產(chǎn)品,有32件產(chǎn)生結(jié)疤缺陷,且結(jié)疤缺陷面積變小,經(jīng)加工驗(yàn)證,泄漏5件,泄漏率為2.23%,調(diào)整前后的對(duì)比驗(yàn)證結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 型砂調(diào)整前后對(duì)比驗(yàn)證
通過(guò)驗(yàn)證表明,通過(guò)調(diào)整型砂保證型砂數(shù)據(jù)處于合理狀態(tài),能夠明顯改善鑄件結(jié)疤缺陷的產(chǎn)生,并極大地降低產(chǎn)品泄漏率。
通過(guò)調(diào)整型砂性能后,雖基本遏制了加工泄漏問(wèn)題,但是澆注后仍有大量工件出現(xiàn)有結(jié)疤缺陷,且當(dāng)型砂出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),仍會(huì)出現(xiàn)夾砂、結(jié)疤缺陷,導(dǎo)致加工廢品風(fēng)險(xiǎn)。
從結(jié)疤缺陷產(chǎn)生機(jī)理看,鐵液溫度的高低是水分遷移速度的決定性影響因素。通過(guò)降低澆注溫度,降低型砂水分的過(guò)快遷移所引起的表層型砂與內(nèi)層型砂強(qiáng)度變化,從而減輕或消除夾砂、結(jié)疤缺陷。
通過(guò)調(diào)整澆注溫度并進(jìn)行小批量澆注試驗(yàn),按1430℃、1425℃、1420℃、1415℃依次遞減澆注溫度進(jìn)行澆注試驗(yàn),每組澆注產(chǎn)品36件。試驗(yàn)對(duì)比數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 降低澆注溫度試驗(yàn)對(duì)比
通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),依照遞減溫度的方式進(jìn)行缺陷對(duì)比,隨著澆注溫度的降低,結(jié)疤缺陷面積明顯變小,直到?jīng)]有缺陷。通過(guò)試切發(fā)現(xiàn),隨著澆注溫度降低至一定范圍,氣孔類(lèi)缺陷有急劇上升的趨勢(shì)。降低澆注溫度雖可以改善甚至消除結(jié)疤缺陷,但是氣孔、砂孔類(lèi)缺陷卻有明顯升高,不能改善加工良品率。
在型砂表面均勻的噴涂一層耐火涂料,該耐火涂料經(jīng)鐵液燒結(jié)后,在型砂表面形成一層堅(jiān)固的類(lèi)似于陶瓷形狀的薄膜并牢固地附著于型砂表面,且該陶瓷薄膜能夠起到隔熱作用,防止水分急劇遷移而引起結(jié)疤缺陷。
通過(guò)查閱相關(guān)資料,我們選擇了耐火度較高且價(jià)格相對(duì)低廉的硅鋁酸鹽涂料,波美度按照25~進(jìn)行配比,為防止溶劑揮發(fā)不良造成對(duì)型砂性能的惡性影響,我們選擇了硅鋁酸鹽的醇基涂料,并使用95%以上的工業(yè)酒精進(jìn)行配比,均勻地噴涂于產(chǎn)生缺陷的型砂表面。
經(jīng)試驗(yàn)澆注發(fā)現(xiàn),噴涂該涂料后,即使型砂性能在較為惡化的情況下,該部位均不會(huì)形成夾砂、結(jié)疤缺陷,在型砂性能出現(xiàn)波動(dòng)的狀況下,仍能保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高產(chǎn)品的適用工藝范圍。對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 涂料對(duì)比試驗(yàn)
對(duì)以上數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn),對(duì)比試驗(yàn)組1與試驗(yàn)組2可以發(fā)現(xiàn),型砂性能恢復(fù)正常狀態(tài)下,可明顯降低結(jié)疤不良率。
通過(guò)試驗(yàn)組3、試驗(yàn)組4、試驗(yàn)組5可以發(fā)現(xiàn),不論型砂性能是否處于正常狀態(tài),在產(chǎn)生結(jié)疤缺陷位置噴涂耐火涂料均能夠完全遏制結(jié)疤缺陷的產(chǎn)生,從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。
1)在形狀較為簡(jiǎn)單,特別是存在局部大平面部位的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體及其他灰鐵鑄件,在型砂性能惡化或變差的情況下,局部大平面位置極易形成結(jié)疤、夾砂缺陷。
2)若產(chǎn)品出現(xiàn)有結(jié)疤缺陷時(shí),應(yīng)立即對(duì)型砂性能進(jìn)行分析,調(diào)整型砂性能參數(shù),特別關(guān)注型砂含泥量及水分比值的調(diào)整。
3)對(duì)于產(chǎn)品出現(xiàn)的結(jié)疤缺陷,在產(chǎn)品質(zhì)量不受影響的前提下,降低澆注溫度,能夠明顯降低甚至遏制夾砂、結(jié)疤缺陷的廢品比例。
4)在產(chǎn)品夾砂、結(jié)疤部位噴涂硅鋁酸鹽耐火醇基涂料,即使在型砂性能出現(xiàn)波動(dòng)的情況下,仍能夠完全消除結(jié)疤缺陷,從而提高產(chǎn)品合格率。