李喜文,韓高翔,吳永強,郭 庶,孔自亮
1洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 河南洛陽 471039
2礦山重型裝備國家重點實驗室 河南洛陽 471039
在鋼鐵、化工和建材等行業(yè),立磨是將大顆粒物料研磨成細(xì)微顆粒物料的機械設(shè)備,隨著自動化水平的不斷提高和粉磨技術(shù)在各行各業(yè)的應(yīng)用,立磨粉磨技術(shù)的優(yōu)勢正在體現(xiàn)出來,市場競爭力逐漸提高[1]。同時,許多專家、學(xué)者致力于立磨自動控制系統(tǒng)的研究,以求生產(chǎn)效率進一步提高,能源成本進一步降低,以保證和提高立磨生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
立磨由傳動系統(tǒng)(主電動機、減速器和慢驅(qū))、液壓系統(tǒng)(磨輥液壓站、磨輥潤滑站和減速器液壓站)、研磨系統(tǒng)(磨輥、擋料圈和磨盤)、給料系統(tǒng)(鎖風(fēng)閥、回轉(zhuǎn)下料器和喂料溜管)、分級系統(tǒng)(選粉機)和電氣控制系統(tǒng)(操作箱、接線箱和控制柜)組成。
立磨控制系統(tǒng)主要由高壓柜、PLC 控制柜、變頻器、現(xiàn)場儀表和操作箱組成。高壓柜為主電動機供電,并控制主電動機電源的通斷;PLC 控制柜將現(xiàn)場送來的模擬量信號和數(shù)字量信號經(jīng)過邏輯判斷和數(shù)據(jù)計算后,顯示在觸摸屏并送給現(xiàn)場執(zhí)行機構(gòu);變頻器主要用于電動機調(diào)速;現(xiàn)場儀表主要檢測模擬量信號,顯示數(shù)值并將數(shù)值送入控制柜 PLC;操作箱用于在設(shè)備旁操作設(shè)備。
立磨控制系統(tǒng)的主要功能是監(jiān)測和控制立磨運行狀態(tài),按照工藝要求實現(xiàn)基本的邏輯判斷和控制(如啟停主電動機和各個油泵),同時加入了必要的保護(如溫度、壓力等),最終實現(xiàn)立磨安全、穩(wěn)定、連續(xù)生產(chǎn)。
另外,在 PLC 中還提供了與 DCS 的通信接口,一般為 Profinet、Profibus-DP 和 Modbus,常見的工業(yè)通信協(xié)議都可以與之連接,采用何種通信協(xié)議由用戶決定,DCS 可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程啟停電動機,監(jiān)控設(shè)備運行工況。
傳統(tǒng)的控制方式是將控制柜中的模塊與現(xiàn)場的檢測設(shè)備以信號線的形式連接起來,由于現(xiàn)場檢測設(shè)備多,而且控制柜距離現(xiàn)場較遠(yuǎn),因此需要的信號線多且長,這就需要大量的人力來敷設(shè)支架、線槽和接線,增加了故障率和不穩(wěn)定性。鑒于此,提出了基于遠(yuǎn)程 I/O 的控制方式,對立磨控制系統(tǒng)進行重新設(shè)計。
遠(yuǎn)程 I/O 是指工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)中所連接的 I/O 模塊的數(shù)量和規(guī)格(輸入或輸出、模塊的通道數(shù)目、模塊類型等),在有限的范圍內(nèi)可以根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求進行靈活的擴展,以滿足多種多樣的控制要求。整個控制網(wǎng)絡(luò)中有一個主控制器,總線上的所有 I/O模塊都由這個主控制器進行管理,從而對現(xiàn)場的傳感器、變送器和執(zhí)行器等設(shè)備進行控制。其具有以下優(yōu)點:
(1)遠(yuǎn)程 I/O 系統(tǒng)一般采用通信網(wǎng)絡(luò)與主控單元進行數(shù)據(jù)交換[2-3],由于采用通信方式傳輸信號,大大減少了現(xiàn)場的布線面積,不僅節(jié)約了成本,而且增加了系統(tǒng)的可靠性,使原來復(fù)雜冗余的 I/O 連線變成單一可靠的通信線[4];同時減少了干擾,提高了穩(wěn)定性和檢測精度;
(2)可在現(xiàn)場設(shè)備附近實現(xiàn)模數(shù)、數(shù)模的轉(zhuǎn)換,使信號在各自的 I/O 站得到處理,真正地實現(xiàn)物理分散;
(3)遠(yuǎn)程 I/O 模塊可拆卸,可根據(jù)現(xiàn)場的不同情況靈活配置。
因此,遠(yuǎn)程 I/O 在功能分散的基礎(chǔ)上,真正地實現(xiàn)了物理分散,在現(xiàn)場設(shè)備附近完成數(shù)據(jù)處理,降低了干擾的可能性,具有可靠程度高、經(jīng)濟效益好等優(yōu)勢。
立磨需要檢測的主要有溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流和液位等信號,在保證這些信號正常的情況下,控制立磨按照工藝流程正常運轉(zhuǎn)工作。
主輔輥液壓站的主要功能是將研磨壓力控制在給定范圍內(nèi),控制磨輥的升降。研磨壓力的控制及磨輥的升降是通過啟動和停止液壓泵及打開和關(guān)閉閥來實現(xiàn)的。主輥潤滑站在磨輥啟動和運行過程中潤滑和冷卻磨輥軸承,供油泵和回油泵均成對工作,以保持磨輥里有合適的油位。減速器液壓站主要是形成一個靜液壓潤滑膜頂起磨盤載荷,在安全范圍內(nèi),油膜壓力的大小隨磨盤載荷自我調(diào)節(jié),其他檢測和保護裝置保證液壓潤滑系統(tǒng)正常運行。選粉機通過靜止導(dǎo)向葉片和變頻鼠籠式轉(zhuǎn)子進入離心式選粉。為了保證立磨系統(tǒng)正常工作,需要檢測參數(shù)是否達到指標(biāo)。
表1、2 分別為立磨各個模塊和減速器各個模塊需要檢測的信號數(shù)量。由表 1、2 可知,除擺臂干油站需要檢測的信號較少以外,其他模塊及減速器各個模塊需要檢測的信號較多。主輥潤滑站、主輥液壓站、減速器液壓站都在距離立磨 5 m 遠(yuǎn)的混凝土平臺上,擺臂干油站在 2 樓,輔輥液壓站在 3 樓,選粉機在立磨頂部,主電動機在底部通過連軸與減速器相連。
表1 立磨各個模塊需要檢測的信號數(shù)量Tab.1 Number of signals to be detected for each module of vertical grinding mill
表2 減速器各個模塊需要檢測的信號數(shù)量Tab.2 Number of signals to be detected for each module of gearbox
遠(yuǎn)程 I/O 控制系統(tǒng)主要由 1 臺西門子系列 PLC(CPU 1513-1)、1 臺 HMI(TP1500)、4 個 ET200SP 遠(yuǎn)程 I/O 單元和現(xiàn)場控制測控信號組成。PLC 不僅對 4個遠(yuǎn)程 I/O 單元送來的信號進行邏輯判斷與處理,使立磨按照規(guī)定的工藝操作流程完成對主電動機、液壓站、潤滑站和選粉機等設(shè)備的控制,而且作為網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的主站,主要完成對整個立磨電控系統(tǒng)的通信控制、數(shù)據(jù)運算及系統(tǒng)管理等工作。整個系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程 I/O 控制方式,基于 Profinet 現(xiàn)場總線控制技術(shù),利用 PLC 中央處理器的結(jié)構(gòu)體系構(gòu)建 Profinet 控制網(wǎng)絡(luò),整個系統(tǒng)架構(gòu)如圖 1 所示。根據(jù)控制系統(tǒng)的要求,系統(tǒng)共配置了 4 個遠(yuǎn)程 I/O,分別為遠(yuǎn)程 I/O-1、I/O-2、I/O-3 和 I/O-4。
ET200SP 是西門子推出的新一代分布式 I/O 系統(tǒng),采用了與 ET200S 類似的緊湊式結(jié)構(gòu)設(shè)計,改變了模板供電方式,無需 PM-E 模板;對模板功能進行了整合,減少了模塊的種類;系統(tǒng)集成了電源模塊,無需單獨的電源模塊;采用的 100 MBit/s 背板總線,使背板數(shù)據(jù)刷新速度得到了極大提高;采用快速接線技術(shù),無需接線工具。
遠(yuǎn)程 I/O-1 站設(shè)置在主輥潤滑站和主輥液壓站附近,負(fù)責(zé)主輥潤滑站和主輥液壓站的壓力、溫度、主輥轉(zhuǎn)速、位移等模擬量參數(shù)的實時檢測和控制,控制主輥潤滑站和主輥液壓站的泵、電磁閥和加熱器的啟停。
遠(yuǎn)程 I/O-2 站設(shè)置在輔輥液壓站旁,用于檢測和控制油溫、油壓和輔輥的轉(zhuǎn)速、位移,啟停液壓泵、電磁閥和加熱器。
遠(yuǎn)程 I/O-3 站設(shè)置在主電動機附近,負(fù)責(zé)檢測和控制主電動機、選粉機和擺臂干油站。
遠(yuǎn)程 I/O-4 站設(shè)置在減速器液壓站旁,實時檢測壓力、溫度和震動,控制泵的啟停。
各個遠(yuǎn)程 I/O 站由 ET200SP 模塊、6ES7 134-6GF00-0AA1 模擬量輸入模塊、6ES7 131-6BH01-0BA0 數(shù)字量輸入模塊和 6ES7 132-6BH01-0BA0 數(shù)字量輸出模塊組成。
表3 所列為各個遠(yuǎn)程 I/O 站的模擬量輸入信號、數(shù)字量輸入信號和數(shù)字量輸出信號的統(tǒng)計。由表 3 可得各個遠(yuǎn)程 I/O 站所需要檢測的模擬量和數(shù)字量信號數(shù)量,并由此可計算出所配置的模擬量和數(shù)字量模塊數(shù)量。表 4 所列為遠(yuǎn)程 I/O 控制系統(tǒng)主要模塊配置數(shù)量。
表3 各個遠(yuǎn)程 I/O 站信號統(tǒng)計Tab.3 Statistics of signal of each remote I/O station
表4 遠(yuǎn)程 I/O 控制系統(tǒng)主要模塊配置數(shù)量Tab.4 Number of main modules of remote I/O system
依據(jù)表 4 組態(tài)各個遠(yuǎn)程 I/O 站,各個遠(yuǎn)程 I/O 站的模塊組態(tài)如圖 2 所示。
圖1 遠(yuǎn)程 I/O 系統(tǒng)架構(gòu)Fig.1 Architecture of remote I/O system
圖2 各個遠(yuǎn)程 I/O 站模塊組態(tài)Fig.2 Configuration of modules in each remote I/O station
立磨系統(tǒng)的控制要有嚴(yán)格的啟停順序,各設(shè)備之間要具備嚴(yán)格的連鎖保護,如潤滑站的油壓和油溫不滿足要求,磨機就必須處于互鎖狀態(tài)不能啟動。立磨系統(tǒng)的啟動控制流程如圖 3 所示。立磨也必須具備應(yīng)有的保護,對立磨系統(tǒng)各個油站的油壓、油溫和油位,主電動機繞組溫度和軸承溫度,密封風(fēng)機壓力,磨輥位置等關(guān)鍵參數(shù)進行監(jiān)控,作為立磨的啟停、運行和保護條件。
圖3 立磨系統(tǒng)的啟動控制流程Fig.3 Startup control flow of vertical grinding system
上位機設(shè)計的畫面組成有:起始畫面、主監(jiān)控視圖、遠(yuǎn)程 I/O-1 畫面、遠(yuǎn)程 I/O-2 畫面、遠(yuǎn)程 I/O-3畫面、遠(yuǎn)程 I/O-4 畫面、系統(tǒng)信息畫面、系統(tǒng)啟動畫面、參數(shù)設(shè)置畫面和參數(shù)趨勢畫面。圖 4 所示為上位機組態(tài)畫面。
圖4 上位機組態(tài)畫面Fig.4 Configuration interface of master computer
原方案使用 2 個控制柜,2 套控制系統(tǒng)分別控制立磨和減速器,而新方案使用 1 個控制柜,1 套控制系統(tǒng)集中管理,使成本明顯降低。表 5 所列為電控系統(tǒng)原方案與新方案主要模塊價格對比,可知主要模塊節(jié)約成本約 65.7%。
表5 電控系統(tǒng)原方案與新方案主要模塊價格對比Tab.5 Comparison of original control system and new one in price of main modules
原方案所有的信號通過信號線進入控制柜,而新方案控制柜與現(xiàn)場的連接只通過通信線和動力線,進一步降低了成本。由于各個現(xiàn)場立磨與控制室的距離不同,電纜的成本粗略計算可節(jié)約 80%。
原方案已在衢州元立礦渣立磨項目中應(yīng)用,需要較多的線槽、支架等,接線和施工量較大;每個線槽中有幾十根信號線,必然導(dǎo)致之間相互干擾;每個控制柜中集中了相應(yīng)的所有模塊,難以進行擴展;出現(xiàn)問題檢修不便[5],調(diào)試耗時 2 個月。
遠(yuǎn)程 I/O 方案應(yīng)用于江蘇金峰礦渣立磨項目中,控制柜中僅有斷路器、PLC 和 HMI,所以只需要 1 個控制柜,因此可以節(jié)省大量的空間;節(jié)省了大量的電纜,隨之安裝、接線及校線的工作量大大減少,因此施工量、用工量和施工時間都大幅縮減;各個分站負(fù)責(zé)各自的設(shè)備檢測和控制,以分站的形式依次分別調(diào)試各個設(shè)備,縮短了調(diào)試時間,調(diào)試耗時 1 個月;由于控制柜與現(xiàn)場通過通信線聯(lián)系,進一步提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
遠(yuǎn)程 I/O 系統(tǒng)使用 1 個控制柜,1 套控制系統(tǒng)統(tǒng)籌管理,控制柜與現(xiàn)場的連接只通過通信線和動力線,控制系統(tǒng)的硬件成本明顯降低;遠(yuǎn)程 I/O站與主站和中控之間通過 Profinet 網(wǎng)絡(luò)進行通信,安裝、接線和校線的工作時間都明顯縮短;模塊化的調(diào)試使調(diào)試工作快捷簡便,并且信號的增減方便,模塊擴展靈活;一根通信線替代大量電纜,避免了信號之間的相互干擾,增強了系統(tǒng)的抗干擾能力,充分體現(xiàn)了分布式遠(yuǎn)程 I/O 的可靠性、可擴充性、經(jīng)濟性及適應(yīng)性等特點,可增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性、連續(xù)性,為立磨控制系統(tǒng)的進一步改善提供參考。