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高效有機硫脫除溶劑研發(fā)及性能考察①

2020-04-30 08:57劉可楊安楊超越朱雯釗彭修軍楊威
石油與天然氣化工 2020年2期
關鍵詞:閃蒸填料溶劑

劉可 楊安 楊超越 朱雯釗 彭修軍 楊威

1.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院 2.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心

近年來,隨著國家環(huán)保要求的日益提升,GB 17820-2018《天然氣》要求商品天然氣中總硫質量濃度由≤200 mg/m3大幅降至≤20 mg/m3,各天然氣凈化廠商品氣氣質升級工作已全面開展。川渝地區(qū)大多數(shù)凈化廠,尤其是處理高含硫原料天然氣的凈化廠,必須進行一定程度的工藝改造才能達到新標準的要求[1]。

商品氣中總硫包括凈化后殘留的H2S和有機硫。原料氣中的H2S主要采用醇胺法進行脫除[2],針對不同H2S含量及不同碳硫比(CO2和H2S物質的量之比)的原料氣,均可以采用合適的醇胺法溶劑進行充分脫除。相比之下,對于高有機硫含量(主要包括硫醇RSH和羰基硫COS)的原料氣,要使凈化氣中總硫質量濃度≤20 mg/m3,且不帶來額外的問題,難度較大。其主要原因在于胺法脫硫溶劑中促進有機硫脫除的組分也會對CO2脫除產(chǎn)生同向的影響[3],這至少會帶來兩個方面的問題:①酸氣濃度降低,酸氣量大幅增大,增加下游硫磺回收單元的負荷;②產(chǎn)品氣脫除損耗較大,造成經(jīng)濟損失[4]。

以殼牌的Sulfinol工藝為例,全脫型深度有機硫脫除溶劑Sulfinol-X對有機硫特別是COS的脫除率可達到90%以上,但同時對CO2的脫除率也接近100%[5]。在原料氣中H2S摩爾分數(shù)為1%、CO2摩爾分數(shù)為3%、處理量為400×104m3/d的條件下,與采用MDEA工藝相比,采用Sulfinol-X工藝酸氣中H2S摩爾分數(shù)由約40%降至<30%,酸氣量提高至1.5倍,產(chǎn)品氣脫除損耗達6×104m3/d。而物理-化學溶劑雖CO2共吸收率較低,但對有機硫的脫除率并不理想,如Sulfinol-M溶劑對于有機硫的脫除率一般只能達到45%~70%(視工藝條件而異)[6-7],當原料氣中有機硫質量濃度超過50 mg/m3時,凈化氣難以保證完全滿足新標準要求。本研究旨在研發(fā)一種新型有機硫脫除溶劑,使其能在保證較高有機硫脫除率的前提下,盡可能降低CO2脫除率,為新標準下的天然氣氣質達標工作提供技術儲備[8]。

1 實驗部分

1.1 試劑及儀器

甲基二乙醇胺(質量分數(shù)>99%)、物理溶劑(質量分數(shù)>99%)、活化劑、抑制劑、吸收增強劑等(均為分析純)、H2S(體積分數(shù)>99.5%,8.0 MPa)、CO2(體積分數(shù)>99.5%,8.0 MPa)、有機硫標氣(CH4做底氣,含CH3SH及COS各6 000 mg/m3)、天然氣、氫氧化鈉(分析純)。

1.2 裝置與方法

實驗在胺法脫硫脫碳室內(nèi)模擬實驗裝置上完成,該裝置最高可在10.0 MPa的高壓下開展實驗。工藝流程如圖1所示。H2S、CO2及有機硫(RSH和COS)等酸性氣體通過配氣管線,在氣體混合罐中均勻混合,通過壓縮機增壓并打入吸收塔氣體預熱罐預熱后,從吸收塔底部進入吸收塔,并與來自吸收塔塔頂?shù)呢氁涸谔盍隙文媪鹘佑|,脫除其中的酸性氣體,凈化氣從塔頂引出。吸收富液從塔底流出,經(jīng)兩級閃蒸及富液預熱罐預熱后,進入再生塔,在高溫下解吸酸性氣體得以再生。再生后的貧液自再生塔底部流出,經(jīng)貧液泵增壓后進入吸收塔循環(huán)使用。再生酸氣則從再生塔頂部引出,至尾氣灼燒系統(tǒng)進行無害化處理。

原料氣、酸氣中H2S和CO2、凈化氣中CO2及有機硫含量均采用氣相色譜法分析,標準為SY/T 6537-2002《天然氣凈化廠氣體及溶液分析方法》;凈化氣中的微量H2S采用碘量法進行分析,標準為GB/T 11060.1-2010《天然氣 含硫化合物的測定 第1部分:用碘量法測定硫化氫》。

2 結果與討論

2.1 溶劑的篩選

常用的脫硫脫碳溶劑主要有化學溶劑、物理溶劑和物理-化學溶劑。本研究在以上3大類溶劑的基礎上,對包括MDEA、砜胺溶液(Sufinol-M)在內(nèi)的11種溶劑配方進行了篩選。其中,除了常規(guī)的MDEA水溶液和Sulfinol-M溶劑外,其余9種為自研溶劑配方。其中MDEA、配方2、7、9為化學溶劑,Sulfinol-M、配方1、3、4、5、6為物理-化學溶劑,僅配方8為純物理溶劑。實驗條件如下:氣液比:500,吸收壓力:5 MPa,填料高度:1 m,貧液溫度:40 ℃,原料氣中H2S摩爾分數(shù)1%,CO2摩爾分數(shù)3%,有機硫質量濃度約120 mg/m3,其中,RSH和COS質量濃度各為60 mg/m3。所有溶劑評價在同一條件下進行。圖2~圖4分別顯示了各種溶劑對H2S、CO2和有機硫的脫除性能。

由圖2可知,MDEA水溶液的有機硫脫除率最低,僅20%左右。配方4、配方8和配方9的有機硫脫除率均超過90%。其中配方9的有機硫脫除率最高,達95.8%。除配方7以外,其余配方溶劑的有機硫脫除率基本在50%~80%之間,對于有機硫質量濃度高于50 mg/m3的氣質,產(chǎn)品氣不達標的風險較大。

圖3是不同配方溶劑的H2S脫除性能數(shù)據(jù),大多數(shù)溶劑在此條件下,凈化氣中H2S質量濃度均可達到一類氣指標(≤6 mg/m3)的要求。僅配方3、配方5和配方8不理想。其中,配方3作為物理-化學溶劑的有機硫脫除率也偏低,可能是添加的特殊物理溶劑影響了溶劑的堿性和H2S吸收的傳質速率。配方5為水含量較低的物理-化學溶劑(常規(guī)水含量為20%~25%),H2S脫除性能受到了較大影響,這是因為水含量降低會影響H2S吸收的質子化過程。配方8為純物理溶劑,其有機硫脫除率超過90%,但凈化氣中H2S質量濃度超過6 mg/m3,無法確保達標。

圖4列舉了各溶劑的CO2脫除率。配方4、配方8和配方9的CO2脫除率均超過90%,這也和圖2中的有機硫脫除率相對應,即有機硫脫除率高的溶劑,其CO2脫除率也明顯偏高。原因在于有機硫(特別是COS)脫除所需的條件和CO2較為相似,所有提高有機硫脫除性能的措施,均會對CO2產(chǎn)生同向的影響,很難進行區(qū)分。此外,從圖4中可看出,諸如Sulfinol-M類的物理-化學溶劑,其有機硫脫除率高于MDEA水溶液,同時,CO2共吸收率較MDEA有一定程度的降低,這主要是因為:①物理溶劑的引入對有機硫的物理吸收性能大幅增強,而在MDEA水溶液中,有機硫幾乎不存在物理吸收,化學反應速率也極慢;②Sulfinol-M溶劑的水含量明顯減少,抑制了CO2的水解傳質過程。③溶液體系水含量大幅降低,堿性減弱,不利于CO2和H2S的吸收。三種效應的綜合作用,可同時具有較高的有機硫脫除率和較低的CO2脫除率,但其代價是H2S吸收效果的減弱。對于同一類型的溶劑而言,在提高有機硫脫除率的同時保持較低的CO2共吸收率,從機理上來講是較難做到的。

綜上所述,盡管配方4、配方8和配方9的有機硫脫除率均超過90%。但純物理溶劑配方8的H2S脫除能力較差,在實驗中氣液比并不高的情況下,凈化氣中H2S質量濃度仍未達到一類氣指標(≤6 mg/m3),當氣液比進一步提高至1 000時,測得凈化氣中H2S質量濃度高達85 mg/m3。而活化型MDEA雖然有機硫脫除率最高,但凈化氣中CO2完全脫除,不符合現(xiàn)在天然氣凈化廠生產(chǎn)的實際需求。相比之下,物理化學溶劑配方4的有機硫脫除率較為理想,且對H2S的凈化度較高,同時還能保留少量CO2,是較為理想的溶劑。通過調(diào)整工藝參數(shù),還可根據(jù)實際需求盡量多保留CO2。以下將主要在配方4的基礎上探討工藝參數(shù)對其吸收性能的影響。

2.2 工藝條件考察

2.2.1氣液比的影響

氣液比對溶劑脫硫脫碳性能的影響非常明顯,因其與溶液酸氣負荷直接相關,酸氣負荷則直接從熱力學和動力學兩方面影響氣-液吸收體系的平衡。本研究考察了不同氣液比下溶劑的吸收性能,氣液比與溶劑脫硫脫碳性能的關系見圖5。由圖5可知,隨著氣液比的提高,溶劑對H2S、CO2和有機硫的脫除率均有明顯下降趨勢,凈化氣中H2S含量升高。而有機硫脫除率比CO2脫除率下降得更快。如需在當前條件下保持有機硫脫除率超過90%,一般氣液比不宜超過600。如原料氣中有機硫質量濃度不高(≤50 mg/m3)時,可根據(jù)實際情況提高氣液比至800~1 000。實驗條件:吸收壓力5.0 MPa,填料高度1.0 m,原料氣中H2S摩爾分數(shù)1%,CO2摩爾分數(shù)3%,有機硫質量濃度120 mg/m3,其中,RSH和COS質量濃度各為60 mg/m3。本節(jié)所有實驗考察均基于此條件,除特別指出的參數(shù)外,其他參數(shù)保持不變。

圖6顯示了酸氣負荷與脫硫脫碳性能的關系。由圖6可知,隨著酸氣負荷的提高,CO2和有機硫脫除率下降較為明顯,當酸氣負荷高于0.6 mol/mol時,有機硫脫除率降至70%以下。為保證有機硫凈化度,一般酸氣負荷不應高于0.5 mol/mol。但在原料氣中有機硫質量濃度不高(≤50 mg/m3)且凈化氣中H2S含量也能達標的前提下,為降低CO2共吸收率,可適當提高酸氣負荷至0.6 mol/mol左右。

2.2.2填料高度的影響

填料高度直接影響氣液接觸時間,從而影響溶液的脫硫脫碳性能。10 MPa胺法脫硫實驗裝置設置了0.5 m、0.75 m、1 m和1.5 m共4個進料口。與現(xiàn)場實際運行數(shù)據(jù)對比可知,0.5 m填料高度大約相當于10~12塊浮閥塔板,1 m填料高度約相當于20~24塊塔板,1.5 m填料高度約相當于30~35塊塔板。圖7為溶液脫硫脫碳性能與填料高度的關系。由圖7可知,隨著填料高度的增加,H2S、CO2和有機硫的脫除率均有所提高。但填料高度在0.5~1.0 m階段,脫除率上升程度較1.0~1.5 m階段更為明顯。原因在于當填料高度為1.0 m時,溶液酸氣負荷已超過0.6 mol/mol,在此負荷下,吸收速率明顯降低,再提高填料高度,其收益不如酸氣負荷較低的情況。在實際應用時,應根據(jù)原料氣氣質和酸氣負荷,選擇適當?shù)奶盍细叨?塔板數(shù))。

2.2.3吸收壓力的影響

吸收壓力對凈化效果的影響如圖8所示。當吸收壓力較低時,提高壓力對酸性氣體的脫除率有較大的提升。而當吸收壓力高于5.0 MPa后,進一步提高吸收壓力,各酸性氣體的脫除率雖有一定程度的提升,但提升的幅度明顯趨于平緩。這一點在凈化氣中H2S含量上表現(xiàn)得尤為明顯。當吸收壓力從3.0 MPa提高至4.0 MPa時,凈化氣中H2S質量濃度從接近40 mg/m3降至10 mg/m3。而吸收壓力從5.0 MPa提高至6.0 MPa時,凈化氣中H2S質量濃度仍有降低。為了保證凈化氣達標,吸收壓力一般建議高于5.0 MPa。

2.2.4再生塔塔底溫度

再生塔是典型的精餾塔,通過重沸器對富液進行加熱,使其達到沸點后,解吸出酸性氣體。塔底溫度一般等同于富液的沸點。現(xiàn)對MDEA水溶液和配方4溶劑的塔底溫度進行對比,如圖9所示,隨著再生塔壓力的升高,再生塔塔底溫度也呈上升趨勢。在相同的再生塔壓力下,配方4的再生溫度比MDEA水溶液高15 ℃左右,這是因為其中的物理溶劑沸點明顯高于水。物理-化學溶劑的再生能耗相比MDEA水溶液也有所提高。

2.2.5閃蒸氣量

閃蒸氣量也是裝置設計和運行時必須考慮的1個因素。因物理-化學溶劑對烴類及CO2等氣體的溶解高于傳統(tǒng)的化學溶劑,閃蒸氣量也較MDEA水溶液有所提高?,F(xiàn)采用閃蒸罐壓力跟蹤的方法間接計算閃蒸氣量。圖10記錄了閃蒸罐壓力隨時間的變化趨勢,在1 h內(nèi),閃蒸罐壓力升高了0.087 MPa,結合閃蒸罐液面以上體積,根據(jù)氣體狀態(tài)方程可推算出該溶劑的閃蒸氣量為1.65 m3/m3溶液,高于MDEA水溶液(約0.5~1 m3/m3溶液)。因此,在設計裝置或更換溶劑時,需對閃蒸罐進行核算,確保閃蒸氣量不超限。

2.2.6溶液性能穩(wěn)定性

配方4溶劑性能隨運行時間的變化如圖11所示。由圖11可知,溶劑的脫除能力隨著累積運行時間的增長而降低。新鮮溶液的脫除性能優(yōu)異,在氣液比為1 000,填料高度為1.0 m的條件下,凈化氣中H2S質量濃度低于4 mg/m3,而有機硫脫除率高于80%。但隨著運行時間的增加,脫除率有較為明顯的下降。運行40 h后,性能趨于穩(wěn)定,有機硫脫除率較新鮮溶劑降低了約11%。原因是新鮮溶液酸氣負荷幾乎為0,其脫除能力顯然高于運行一段時間后的溶液。隨著運行時間的延長,溶液中的酸氣負荷逐漸累積增加,脫除能力逐漸下降,直至某一時刻到達平衡點后,溶液性能才趨于穩(wěn)定。這和實際生產(chǎn)中的經(jīng)驗也是相符合的。

2.3 溶劑性能對比

針對有機硫的脫除,中國石油西南油氣田公司天然氣研究院先后研發(fā)了高效有機硫脫除溶劑CT8-24和LNG深度脫硫溶劑CT8-25[9-10]。其中,CT8-24已在渠縣、引進分廠取得了工業(yè)應用,CT8-25也完成了中試實驗。CT8-24在脫除有機硫的同時,體現(xiàn)出較好的選吸性;而CT8-25則可以對有機硫進行深度脫除?,F(xiàn)將所研發(fā)配方4的脫硫脫碳效果與這兩種溶劑進行對比,采用的原料氣氣質及工藝條件見表1。

從表1可知,在同樣的條件下,配方4的有機硫脫除率相比CT8-24有明顯提高,對于凈化氣中總硫含量達標更有保障。并且在這種高碳硫比氣質下,配方4的CO2共吸收率也有明顯降低。但另一方面,其CO2脫除率仍明顯高于CT8-24,選擇性相對差一些。CT8-25具有更好的脫硫深度,可將凈化氣中總有機硫含量控制在很低的水平。但其對CO2也完全脫除,凈化氣中的CO2含量只有十萬分之一數(shù)量級。以上3種溶劑對H2S均表現(xiàn)出良好的脫除能力,且具有各自的特性:CT8-24有較好的脫硫選擇性,可保留部分CO2;CT8-25脫除率高,但對H2S、CO2和有機硫幾乎同時全部脫除;而配方4的脫除性能和選擇性均處于兩者之間,既保持了較高的有機硫脫除率,又保留了一定的選擇性。該特性使得凈化廠的脫硫脫碳工藝有了更多的選擇,以達到效能的最優(yōu)化。

2.4 碳硫比對CO2脫除率的影響

從2.3節(jié)中的對比數(shù)據(jù)可以看出,碳硫比對CO2脫除率有明顯影響,因CO2吸收速率比H2S吸收速率更慢,當體系中存在大量CO2時,總體傳質速率會降低,CO2脫除率在數(shù)值上也會降低。表2為實驗室內(nèi)調(diào)整配氣碳硫比,并考察其對H2S、CO2和有機硫脫除率影響的數(shù)據(jù)。

表2中數(shù)據(jù)顯示,隨著原料氣碳硫比從3.05提高到5.19,CO2脫除率在數(shù)值上有明顯降低,當碳硫比高于4.13時,CO2脫除率低于80%,而此時有機硫(RSH+COS)脫除率為87.45%,凈化氣中H2S質量濃度為2.58 mg/m3。表2還列出了幾種條件下的酸氣負荷,碳硫比在實驗條件范圍內(nèi),酸氣負荷基本一致,隨著碳硫比的升高呈現(xiàn)出略微下降的趨勢,原因正是CO2的吸收速率比H2S低。隨著酸氣負荷的降低,凈化氣中H2S含量也呈下降趨勢。

表1 配方4與CT8-24和CT8-25脫硫脫碳性能對比溶劑名稱氣液體積比吸收填料高度/m貧液入塔溫度/℃吸收壓力/MPa原料氣凈化氣y(H2S)/%y(CO2)/%ρ(有機硫)/(mg·m-3)ρ(H2S)/(mg·m-3)y(CO2)ρ(有機硫)/(mg·m-3)有機硫脫除率/%CO2脫除率/%配方46501.54062.166.5960.623.340.76%8.1886.5188.46CT8-246501.54062.246.4860.083.701.56%12.6578.9475.93CT8-256501.54062.316.5260.121.0842.18×10-63.7593.7699.97

表2 不同碳硫比下的脫硫脫碳性能對比碳硫比氣液體積比吸收填料高度/m貧液入塔溫度/℃吸收壓力/MPa原料氣凈化氣y(H2S)/%y(CO2)/%ρ(有機硫)/(mg·m-3)ρ(H2S)/(mg·m-3)y(CO2)/%ρ(有機硫)/(mg·m-3)酸氣負荷/(mol·mol-1)有機硫脫除率/%CO2脫除率/%3.056501.54062.166.5960.623.340.768.180.5686.5188.464.136501.54061.757.2362.582.581.537.850.5287.4578.805.196501.54061.467.5961.352.231.798.050.4986.8776.42

需特別指出,在保證高有機硫脫除率的同時,降低CO2共吸收率,從機理上講是難以做到的,必須輔以一定的工藝條件。即需要較高的塔板數(shù)(或堰高)、較高的吸收壓力、較低的氣液比、適中的酸氣負荷、較高的碳硫比,針對不同氣質和工藝條件不能一概而論。

3 結論

(1) 通過本研究開發(fā)出的新型物理-化學溶劑“配方4”,其脫硫能力和選擇性介于選擇性脫硫溶劑和“全脫型”脫硫溶劑之間。在原料氣中CH3SH和COS質量濃度均為30 mg/m3且碳硫比大于5.0的條件下,新溶劑有機硫脫除率最高可達86.87%,CO2脫除率為76.42%,適用于原料氣中總有機硫質量濃度<100 mg/m3、CO2含量較高的氣質。有望在GB 17820-2018《天然氣》實施后,在各凈化廠的氣質達標改造中發(fā)揮作用。能使凈化氣中總硫含量達標的同時,盡可能減少產(chǎn)品氣脫損。但從實驗室到工業(yè)應用,還需要進一步研究工業(yè)放大過程中可能存在的問題,才能更好地發(fā)揮溶劑性能。

(2) 工藝參數(shù)對物理-化學溶劑的脫硫脫碳性能有明顯的影響。其中填料高度(塔板數(shù))、吸收壓力提高后對H2S、CO2和有機硫的脫除率有正面的影響,而氣液比升高則會導致脫除率降低;再生塔塔底溫度需比MDEA水溶液高10 ℃,才能使溶劑獲得良好的再生;溶劑在處理碳硫比較高的原料氣時選擇性更好;溶劑性能在運行40 h后達到穩(wěn)定狀態(tài)。以上結論可為工業(yè)裝置設計提供參考。

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