李 鵬
(晉城煤業(yè)集團 趙莊煤業(yè), 山西 晉城 048000)
注漿加固技術作為一種有效的巷道加固手段,能夠填充裂隙,減少結構弱面,提高圍巖完整性和承載能力,應用十分普遍。注漿方案設計主要包括鉆孔布置、注漿材料、注漿設備、封孔方式、注漿時機、工藝參數等[1-2]. 一般情況下,煤礦開展注漿工程,注漿材料、注漿設備基本確定,能夠對注漿效果起到關鍵作用的因素在于鉆孔布置,很大程度上決定了漿液擴散效果。目前,工程施工或鉆孔布置多具有隨意性,注漿效果不佳或存在浪費。以晉城煤業(yè)集團趙莊煤業(yè)33072巷注漿為工程背景,對鉆孔設計關鍵參數確定方法進行探討,以期使鉆孔布置更加合理,達到更好的擴散效果。
趙莊煤業(yè)33072巷為3307工作面回風順槽,全長約1 524 m,為3307和3308兩個工作面服務,3307工作面走向長954 m,傾向長282 m;3308工作面另一順槽33081巷剛開始掘進。33072巷與33071巷之間保護煤柱寬度為50 m,見圖1.
圖1 巷道與工作面位置關系圖
33072巷為矩形斷面,沿頂掘進,留有底煤。寬5 m,高4.5 m,采用錨索、菱形網、鋼筋托梁、錨桿聯(lián)合支護。
頂板支護:全錨索支護,錨索長度6.4 m,間排距1.1 m×1.2 m,每排5根錨索,預緊力不小于250 kN,見圖2.
圖2 頂板錨索支護布置圖
兩幫支護:幫錨桿長度2.4 m,間排距1 m×1.2 m,每排5根錨桿,預緊力不小于150 kN,幫錨索長度5.4 m,間排距2.2 m×2.4 m,每排2根錨索,預緊力不小于250 kN,見圖3.
圖3 煤幫錨桿索支護布置圖
由于巷道煤軟、幫錨索錨固力不足等原因,巷道掘進后,工作面尚未回采即出現300~1 000 mm的幫鼓,平均鼓出500 mm,幫部破碎,局部形成網兜,部分錨桿索破斷。33072巷要為兩個工作面服務,服務年限約3年,必須進行提前注漿加固,控制圍巖變形。
晉城煤業(yè)集團從2013年起開始全面、系統(tǒng)地開展煤巖體注漿加固理論與技術研究,開展了大量的煤巖體注漿加固試驗,同時研發(fā)了系列注漿加固材料,主要為雙液速凝注漿材料和單液超細注漿材料,基本性能如下:
1) 雙液速凝注漿材料:雙液混合后1~2 min失去流動性,5~10 min終凝,2 h單軸抗壓強度11 MPa,可以起到快速堵漏的作用,適合0~8 m淺孔注漿。
2) 單液超細注漿材料:材料細度1 250目,漿液具備40 min左右良好流動性,120 min初凝,1 d單軸抗壓強度22 MPa以上,適合10 m以上的孔深注漿。
根據以往技術積累,形成分層注漿加固基礎方案[3-4]:圍巖不同深度的裂隙發(fā)育程度不同,漿液擴散方式也不同,可以根據裂隙發(fā)育情況將圍巖劃分為淺層、深層。淺層裂隙十分發(fā)育,數量多、開度大,是主要漏漿通道,適合采用雙液速凝注漿材料,漏漿時能夠及時堵漏;深層裂隙數量少、開度小、貫通性差,適合采用超細、流動性好的單液超細注漿材料。
深層、淺層劃分和鉆孔參數需要進一步確定。
深層、淺層并無明顯界限,建議采用鉆孔窺視法,觀察不同深度裂隙發(fā)育情況,將裂隙集中區(qū)劃分為淺層。對33072巷幫窺視結果見圖4.
圖4 巷幫鉆孔窺視圖
圍巖表面至2.8 m深度裂隙十分發(fā)育,2.8 m往里裂隙不發(fā)育,直到8.8 m仍有分布。淺層深度確定同時應考慮超出錨桿錨固深度,33072巷錨桿錨固深度2.3 m,因此將淺層深度確定為3 m,深層深度確定時同時應考慮超出錨索長度,確定為10 m.
鉆孔間排距直接決定注漿效果,間排距過大,漿液擴散不充分,部分裂隙未被填充,深層注漿時容易發(fā)生漏漿;間排距過小,則會造成鉆孔施工浪費,影響施工進度。鉆孔間排距確定應根據漿液擴散半徑確定,漿液擴散半徑采用現場實測法。
擴散半徑影響因素有3個:裂隙發(fā)育程度、注漿材料流動性、注漿壓力[5]. 其中,裂隙發(fā)育程度是決定性因素,注漿材料流動性為關鍵因素,在裂隙發(fā)育程度確定的情況下,漿液流動性越好擴散半徑越大;注漿壓力為影響因素,裂隙發(fā)育程度和注漿材料均已確定情況下,注漿壓力越大,漿液擴散半徑相對越大。
根據33072巷實際情況,裂隙發(fā)育程度和注漿材料均已確定,對擴散半徑唯一影響因素為注漿壓力,即試驗不同注漿壓力下漿液擴散半徑。3 m孔不同注漿壓力下漿液擴散半徑試驗方案如下:
1) 試驗鉆孔布置:在3#—2#橫川未注漿區(qū)域布置,開孔高度距離底板2 m,間距6 m,依次布置3個,編號為1#—3#.
2) 試驗壓力控制方式:0~8 MPa,按照“漏漿對應壓力”的記錄方式,即每出現一次漏漿,記錄漏漿卸壓前一刻壓力表壓力,對應漏點位置與孔口距離,該距離即為該壓力下擴散半徑之一,最后對數據進行匯總。
3) 注漿泵:采用2ZBQ50/19氣動泵,孔口安裝壓力表,管路長度固定20 m.
4) 注漿材料:采用雙液注漿材料,水灰比0.8∶1.
5) 封孔長度:均為1 m.
6) 試驗終止條件:煤體表面出現松動、漏漿難以封堵(注滿)、達到設計最高壓力。
試驗結果:3個孔共出現10處漏漿,第10處時重復堵漏,注漿終止,平均單孔注漿量0.25 t,漏漿位置分布見圖5,漏漿位置參數見表1.
圖5 3 m孔漏漿位置分布圖
表1 3 m孔漏漿位置參數表
由3 m孔注漿情況可知,受雙液速凝注漿材料快速凝固影響,擴散范圍有限。注漿壓力在4 MPa以內,正常擴散半徑水平方向及下部在1.1 m左右;注漿壓力在6 MPa左右,漏漿點在0~1.8 m內均有分布,最大可達3.5 m,正常擴散半徑水平方向及下部在1.3~1.8 m,上部1 m左右。注漿泵正常淺層注漿壓力超過6 MPa,擴散半徑兩側及下方可以達到1.5 m,上方1 m.
考慮到應使鉆孔之間擴散半徑相互覆蓋,以提高注漿效果。最終確定:注漿壓力不低于6 MPa,3 m孔排距不超過3 m,間距不超過2.5 m,最上排鉆孔距離頂板不超過1 m.
深層鉆孔漿液擴散半徑試驗應建立在淺層注漿基礎上。先實施約50 m長度的淺層注漿,然后在淺層已注漿區(qū)域布置3個深層試驗鉆孔,孔深10 m,間距10 m,按照3 m孔類似試驗方法進行試驗。
最終確定:注漿壓力不低于8 MPa,10 m孔排距不超過6 m,間距不超過4 m,最上排鉆孔距離頂板不超過2 m.
采用3 m、10 m兩個孔深布置方案。
3 m孔布置:淺孔每排4個鉆孔,4個鉆孔在一條直線上。第1鉆孔距離頂板0.8 m,仰角10°;第2個鉆孔距離第1個鉆孔1.1 m,仰角0°;第3個鉆孔距離第2個鉆孔1.1 m,仰角0°;第4個鉆孔距離第3個鉆孔1.1 m,仰角0°;中部鉆孔距離底板2.5 m,仰角0°,孔徑均為42 mm,鉆孔排距2 m,注漿壓力不小于6 MPa.
10 m孔布置:10 m孔每排2個鉆孔,矩形布置,上排孔開孔高度距頂板1.5 m,仰角5°;下排孔開孔高度距頂板3.0 m,仰角0°;孔徑均為42 mm. 鉆孔排距4 m,注漿壓力不小于8 MPa.
最終鉆孔布置見圖6.
圖6 鉆孔布置平面圖
注漿后,采用鉆孔窺視方法,進行效果考察,窺視結果見圖7. 由圖7可以發(fā)現大量的漿液痕跡,漿液對裂隙填充效果良好,未發(fā)現未被充填的裂隙。
圖7 注漿后窺視圖
巷道注漿時,采用分層注漿加固方式可以有效封閉淺層巷幫,提高深孔注漿量,控制圍巖變形。依據不同深度裂隙發(fā)育程度,采用鉆孔窺視方法將圍巖劃分為淺層和深層。趙莊煤業(yè)33072巷淺層深度確定為3 m,深層深度確定為10 m,分別采用雙液速凝注漿材料和單液超細注漿材料。采用不同注漿壓力下漿液擴散半徑測試方法,確定了淺層鉆孔排距2 m,間距1.1 m,注漿壓力不低于6 MPa;深層鉆孔排距4 m,間距1.5 m,注漿壓力不低于8 MPa. 注漿后鉆孔窺視結果說明,未發(fā)現未被填充的裂隙,漿液擴散效果良好,鉆孔間排距布置合理。