王天全,高燕清,樸澤林
(吉林石化公司煉油廠,吉林吉林 132000)
由于干氣密封的高可靠性和良好的經(jīng)濟(jì)性,干氣密封獲得了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。干氣密封是離心壓縮機(jī)中使用最多的軸端密封型式,其運(yùn)行的優(yōu)劣直接決定著壓縮機(jī)的能否正常工作。密封失效將會(huì)給日常的生產(chǎn)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,甚至造成火災(zāi),爆炸等嚴(yán)重的后果。因此,對(duì)干氣密封運(yùn)行中常見(jiàn)故障進(jìn)行分析,找到解決方法具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
干運(yùn)轉(zhuǎn)、氣體潤(rùn)滑、非接觸式機(jī)械端面密封簡(jiǎn)稱為干氣密封。干氣密封是一種新型的無(wú)接觸軸封,與其他密封相比,干氣密封以氣封氣、非接觸、氣膜潤(rùn)滑,具有泄漏量少、磨損小、壽命長(zhǎng)、能耗低、操作簡(jiǎn)單可靠、維修量低、密封的流體不受油污染等特點(diǎn)。
干氣密封和普通平衡型機(jī)械密封相似,由靜環(huán)和動(dòng)環(huán)組成:靜環(huán)由彈簧加載,并靠O 形圈輔助密封;動(dòng)環(huán)槽型分為單向螺旋槽和雙向螺旋槽(圖1)。
干氣密封與機(jī)械密封的區(qū)別在于:干氣密封動(dòng)環(huán)端面開(kāi)有氣體動(dòng)壓槽,氣體槽深度僅有幾微米,端面間必須有潔凈的氣體,以保證兩個(gè)端面間形成一個(gè)穩(wěn)定的氣膜使得密封端面完全分離。氣膜厚度一般為幾微米:間隙如果太大,密封效果會(huì)變差;間隙如果太小,則會(huì)使密封面發(fā)生接觸,導(dǎo)致干氣密封的摩擦熱不能散失,引起密封端面的變形使密封失效。
干氣密封常見(jiàn)的兩種槽型是單向槽(V 形)與雙向槽(U 形)(表1)。
圖1 干氣密封動(dòng)環(huán)的槽型
表1 單向槽與雙向槽的特性
干氣密封對(duì)氣源介質(zhì)要求較嚴(yán)格,使用干氣密封機(jī)組,要保證密封氣干凈、干燥,在一定溫度、壓力下不碳化、不聚合的氣體作為干氣密封的工作氣源。必需始終保證干氣密封各個(gè)密封端面上、下游壓差為正壓差。另外,單向旋轉(zhuǎn)槽型不可反向旋轉(zhuǎn)。
開(kāi)車時(shí),應(yīng)先投后置隔離氣,再投軸承潤(rùn)滑油。停車時(shí),反之。
在實(shí)際使用中,干氣密封會(huì)出現(xiàn)形形色色問(wèn)題,下面就對(duì)常見(jiàn)的一些故障進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決方法。
干氣密封分為靜壓和動(dòng)壓兩種狀態(tài),在機(jī)組的開(kāi)機(jī)階段,靜壓打開(kāi)就是指當(dāng)壓縮機(jī)缸體內(nèi)達(dá)到一定的壓力時(shí),動(dòng)環(huán)、靜環(huán)打開(kāi)形成穩(wěn)定的氣膜,防止動(dòng)環(huán)、靜環(huán)干摩擦;運(yùn)行階段,動(dòng)壓打開(kāi)就是指達(dá)到某運(yùn)行轉(zhuǎn)速時(shí),干氣密封動(dòng)靜環(huán)之間分離,形成穩(wěn)定的氣膜。
目前國(guó)內(nèi)頂尖密封技術(shù)能夠達(dá)到0.6 m/s 時(shí)動(dòng)環(huán)、靜環(huán)打開(kāi),多數(shù)干氣密封都具備現(xiàn)場(chǎng)盤車或低速運(yùn)轉(zhuǎn)的需求。但對(duì)于早期的一些干氣密封,由于設(shè)計(jì)的槽型等結(jié)構(gòu)問(wèn)題,建議開(kāi)機(jī)前不要長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行盤車,以防干氣密封長(zhǎng)時(shí)間低速干磨擦導(dǎo)致?lián)p壞。同時(shí)建議增設(shè)開(kāi)停機(jī)干氣密封系統(tǒng)增壓泵,確保干氣密封不干摩擦,延長(zhǎng)密封使用壽命。
案例1:某公司30 萬(wàn)噸合成氨氨壓機(jī)干氣密封故障
機(jī)組概況:30 萬(wàn)噸合成氨氨壓機(jī)為國(guó)外進(jìn)口機(jī)組,干氣密封為隨主機(jī)配套的進(jìn)口干氣密封,投入運(yùn)行10 年來(lái)多次因干氣密封損壞導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)檢修,更換另一進(jìn)口供應(yīng)商生產(chǎn)的干氣密封后仍未得到明顯改善。
故障原因:該機(jī)組開(kāi)車期間汽輪機(jī)暖機(jī)工況,開(kāi)車時(shí)盤車24 h,停車時(shí)盤車48 h,長(zhǎng)時(shí)間低速運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致干氣密封損壞。
處理措施:國(guó)產(chǎn)化密封重新調(diào)整了動(dòng)壓槽的設(shè)計(jì)參數(shù),降低了密封端面的起伏速度,增設(shè)了一臺(tái)干氣密封增壓泵,同時(shí)優(yōu)化開(kāi)機(jī)工況適當(dāng)減少了盤車時(shí)間。
效果:采取以上措施后,干氣密封壽命大大提高,由原來(lái)的不足2 年提高到5 年以上。
涂膠這種問(wèn)題在機(jī)組安裝或檢修時(shí)常常被忽略引起干封運(yùn)行時(shí)失效。對(duì)于中間剖分型機(jī)組在檢修后由于干氣密封氣腔附近沒(méi)有涂抹密封膠,導(dǎo)致干氣密封前后竄氣導(dǎo)致密封失效。
在正常的機(jī)組檢修過(guò)程中建議在密封腔適當(dāng)位置盡量多涂,多涂后雖然浪費(fèi),但能增加密封可靠性。
案例2:某公司MCL 富氣壓縮機(jī)干氣密封涂膠
機(jī)組概況:2015 年12 月某公司MCL 富氣壓縮機(jī)發(fā)生故障,進(jìn)行更換干氣密封。
故障經(jīng)過(guò):安裝干氣密封后多次打靜壓不合格。經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)由于是冬季施工,施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度低,造成密封膠固化大大加長(zhǎng),加上搶修要求時(shí)間緊,干氣密封在打靜壓過(guò)程中將涂抹的密封膠吹走,導(dǎo)致密封失效。
處理措施:按密封膠溫度要求,涂膠后進(jìn)行加熱保溫。
效果:密封一次安裝成功。
建議:密封安裝后,達(dá)到密封膠說(shuō)明書要求的固化時(shí)間才可以打靜壓。
現(xiàn)場(chǎng)正常安裝的條件下,密封膠條損壞的情況時(shí)有發(fā)生(圖2)。主要原因是由于密封區(qū)域缸體錯(cuò)口嚴(yán)重引起安裝時(shí)密封膠條損壞。對(duì)錯(cuò)口部位進(jìn)行處理即可。
安裝時(shí)需要確認(rèn)好聯(lián)端與非聯(lián)端密封,防止裝反;工藝操作上,在機(jī)組停機(jī)過(guò)程中盡量避免反轉(zhuǎn)工況,特別針對(duì)單旋向槽型的設(shè)計(jì),如螺旋槽等,反轉(zhuǎn)時(shí)動(dòng)靜環(huán)很容易損壞。因此也出現(xiàn)了很多雙旋向的槽型,如T 形、八形等,在容易發(fā)生反轉(zhuǎn)的機(jī)組中常采用雙旋向槽型。
圖2 密封膠條損壞
案例3:富氣壓縮機(jī)干氣密封反轉(zhuǎn)造成干氣密封損壞
機(jī)組概況:ARGG 裝置富氣壓縮機(jī)組由背壓式汽輪機(jī)和離心式壓縮機(jī)組成,汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家為美國(guó)ELLIOTT 公司,型號(hào)SNV-3,3 級(jí)葉片,轉(zhuǎn)速范圍3716~5574 r/min;壓縮機(jī)為沈鼓制造的離心式壓縮機(jī),型號(hào)為2MCL806。
故障經(jīng)過(guò):機(jī)組在正常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于振動(dòng)高造成聯(lián)鎖停機(jī)。由于壓縮機(jī)出口止回閥(自保閥)未關(guān)閉,出口電動(dòng)閥關(guān)閉不及時(shí),機(jī)組反轉(zhuǎn)造成干氣密封損壞。
結(jié)合河南省的平原地勢(shì)、溫潤(rùn)氣候以及良好的飼草條件,上莊鄉(xiāng)所選擇的舍飼飼養(yǎng)繁殖品種主要包括了小尾寒羊、無(wú)角道賽特、薩福克、波爾山羊等品種,這些品種首先適合于舍飼養(yǎng)殖,而且多品種羊群在優(yōu)良雜交后還能確保母羊每一胎的斷乳羔羊至少增加3頭,且每頭可增重至少20%,飼料利用率也相應(yīng)提高至少10%。近年,上莊鄉(xiāng)舍飼養(yǎng)殖優(yōu)良品種羊群時(shí)也發(fā)現(xiàn)其比本地羊群的生長(zhǎng)速度更快、飼養(yǎng)周期也相對(duì)較短,可有效提升經(jīng)濟(jì)效益,確保羊群后代的高繁殖率與優(yōu)良品質(zhì)。
處理措施:檢修出口自保閥,更換干氣密封。
建議:?jiǎn)蜗虿鄹蓺饷芊鈾C(jī)組在機(jī)組檢修時(shí)必須對(duì)機(jī)組出口單向閥進(jìn)行檢查,確保單向閥靈活好用,制定機(jī)組反轉(zhuǎn)應(yīng)急預(yù)案并做好演練。
(1)安裝管路污染物引起密封失效。干氣密封本體污染物主要來(lái)源有密封氣、產(chǎn)品介質(zhì)和軸承油。在安裝過(guò)程中要對(duì)密封的氣管路進(jìn)行酸洗、鈍化、吹掃,確保干氣密封系統(tǒng)清潔,為干氣密封安全運(yùn)行提供良好的條件。
(2)檢修時(shí)要重點(diǎn)檢查密封氣過(guò)濾網(wǎng),并對(duì)干氣密封氣源管路進(jìn)行吹掃檢查,特別是對(duì)機(jī)組的平衡管重點(diǎn)做好檢查確認(rèn)。
案例4:富氣壓縮機(jī)干氣密封平衡管不暢造成干氣密封差壓聯(lián)鎖
機(jī)組概況:某公司富氣壓縮機(jī)原設(shè)計(jì)采用浮環(huán)密封,后改造為干氣密封。由于原機(jī)組沒(méi)有平衡管,利用原機(jī)組浮環(huán)密封回油管及液位計(jì),改造為平衡管。
故障經(jīng)過(guò):密封改造初期機(jī)組密封效果良好,運(yùn)行6 年后發(fā)現(xiàn)機(jī)組平衡管壓力逐漸增大,干氣密封差壓在減小。在檢查時(shí)只對(duì)前置密封迷宮密封進(jìn)行了更換,問(wèn)題得到緩解,2017 年機(jī)組突然發(fā)生密封差壓低聯(lián)鎖停機(jī)。
處理措施:機(jī)組解體檢查,發(fā)現(xiàn)干氣密封沒(méi)有損壞,在對(duì)平衡管進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)平衡管到壓縮機(jī)入口管路已經(jīng)結(jié)垢堵死,對(duì)管線進(jìn)行了更換,干氣密封沒(méi)有更換。
效果:檢修后,平衡管壓力由檢修前的0.45 MPa 下降到0.21 MPa,密封差壓由0.05 MPa 增大到0.55 MPa,干氣密封運(yùn)行正常。
案例5:循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封帶液造成干氣密封損壞機(jī)組概況:某公司循環(huán)氫壓縮機(jī)組。
故障經(jīng)過(guò):裝置大檢修后開(kāi)車時(shí),干氣密封失效,經(jīng)檢查原因?yàn)闆](méi)有投用干氣密封后置密封隔離氣。
處理措施:更換損壞干氣密封,按操作規(guī)程投用干氣密封。對(duì)策:增設(shè)干氣密封后置密封隔離氣的壓力為潤(rùn)滑油泵啟動(dòng)聯(lián)鎖條件。
離心壓縮機(jī)干氣密封涉及到設(shè)計(jì)、制造、安裝、檢修、操作等諸多方面,必須高度重視,認(rèn)真細(xì)致工作,才能達(dá)到機(jī)組本質(zhì)安全,實(shí)現(xiàn)機(jī)組安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行。