耿亞飛
摘 要:糖廠蒸發(fā)工序在糖廠生產(chǎn)中占重要的地位,一方面承接著為煮糖、加熱等工序設(shè)備提供加熱蒸汽的功能,另一方面負(fù)責(zé)將清凈后的糖汁加熱蒸發(fā)除去大量水份濃縮成合適濃度的糖漿供后續(xù)煮糖工序使用。我們通過深入研究,找出影響蒸發(fā)效果的主要關(guān)鍵控制點(diǎn),提出了與以往自控系統(tǒng)不同的控制理念,即通過控制進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸汽量來(lái)改變蒸發(fā)強(qiáng)度,從而改變蒸發(fā)水份量,使糖漿濃度保證在規(guī)定要求工藝值內(nèi),更能簡(jiǎn)單實(shí)用地適應(yīng)糖廠的蒸發(fā)系統(tǒng)控制要求。
關(guān)鍵詞:制糖;蒸發(fā)系統(tǒng);自動(dòng)控制
蒸發(fā)一個(gè)最重要指標(biāo)是經(jīng)蒸發(fā)后的糖漿濃度,從蒸發(fā)出去的糖漿必須保證濃度穩(wěn)定,以適應(yīng)后續(xù)煮糖需要。糖漿太稀,增加耗汽量和煮糖時(shí)間,影響質(zhì)量;太濃,煮糖不易操作,且可能在管路、儲(chǔ)箱等結(jié)晶造成堵塞。因此,蒸發(fā)過程最重要的任務(wù)就是提供合適濃度的糖漿。以往蒸發(fā)濃縮過程主要靠崗位工憑經(jīng)驗(yàn)和化驗(yàn)室間隔提供的化驗(yàn)單進(jìn)行控制,著重于蒸發(fā)罐液面和過汁閥的操作,糖漿濃度低達(dá)不到要求就關(guān)小入汁閥,減少進(jìn)入蒸發(fā)罐的糖汁量,提高糖漿濃度;糖漿濃度過濃則開大入汁閥增加入汁量,或者加入熱水到蒸發(fā)罐,達(dá)到降低糖漿濃度的目的。崗位工工作強(qiáng)度頻度都很大,人工控制誤差較大容易造成糖漿濃度不穩(wěn)定,對(duì)生產(chǎn)的均衡性造成嚴(yán)重影響,甚至造成糖汁積壓生產(chǎn)暫?;蛞虻攘显斐商菨{質(zhì)量惡化等不良后果。所以我們通過采用簡(jiǎn)單實(shí)用的自動(dòng)控制技術(shù),保證正常生產(chǎn)條件下糖漿濃度穩(wěn)定在工藝規(guī)定值范圍,簡(jiǎn)化人工操作強(qiáng)度、頻度,達(dá)到增效目的。
1.自動(dòng)控制技術(shù)在制糖蒸發(fā)領(lǐng)域中應(yīng)用的問題
糖廠在生產(chǎn)過程中為了保證整個(gè)生產(chǎn)的均衡正常進(jìn)行,要求蒸發(fā)系統(tǒng)能穩(wěn)定地及時(shí)處理清凈后的糖汁量,并保證糖漿濃度控制在規(guī)定工藝值范圍內(nèi)。以往蒸發(fā)操作或控制方式為了保證糖漿濃度,主要采用增減入汁量的方法進(jìn)行控制,入料不均勻,容易造成生產(chǎn)波動(dòng)大,破壞了生產(chǎn)的均衡性,甚至產(chǎn)生頂籠、煮水待料等不正常生產(chǎn)情況。還有些糖廠采用摸擬人工操作的方式,系統(tǒng)復(fù)雜,投資大,操作人員也減不下來(lái),達(dá)不到自動(dòng)控制的效果。
2.自動(dòng)控制工藝說(shuō)明
本自控工藝方案摒棄了傳統(tǒng)的主要靠增減進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)糖汁量來(lái)保證糖漿濃度的不合理控制模式。在穩(wěn)定均衡處理糖汁量、安全穩(wěn)定均衡生產(chǎn)的前提下,通過控制蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸發(fā)強(qiáng)度來(lái)保證和穩(wěn)定糖漿濃度達(dá)到規(guī)定工藝要求值。蒸發(fā)強(qiáng)度越大,蒸發(fā)糖汁水份出去越多,糖漿越濃,反之亦然。
糖廠正常均衡生產(chǎn)情況下,蒸發(fā)入糖汁量基本穩(wěn)定情況下,主要通過增減進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)加熱蒸汽量來(lái)改變蒸發(fā)強(qiáng)度保持糖漿濃度在規(guī)定范圍內(nèi),如糖漿濃度不夠,則增加進(jìn)入蒸發(fā)的蒸汽量,提高蒸發(fā)強(qiáng)度,更多地蒸發(fā)糖汁中的水份,糖漿濃度提高,糖漿濃度過濃,則減少進(jìn)入蒸發(fā)的補(bǔ)充生汽量,降低蒸發(fā)強(qiáng)度,減少蒸發(fā)糖汁中水份,糖漿濃度降低。通過動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)蒸發(fā)強(qiáng)度,維持糖漿濃度保持在規(guī)定工藝要求設(shè)定值范圍,從而實(shí)現(xiàn)本自控系統(tǒng)工藝方案目的。
我們認(rèn)為糖廠蒸發(fā)過程中,影響蒸發(fā)效能進(jìn)而影響糖漿濃度的因素除蒸發(fā)罐自身在蒸發(fā)過程中生成的積垢影響傳熱效率外,還有入料、末效真空度、加熱蒸汽量(蒸汽壓力)、汽凝水排水、煮糖及加熱抽用汽量等。例如:XXX糖廠為生產(chǎn)紅糖的糖廠,在抽用汽方面與正常生產(chǎn)白砂糖糖廠有所區(qū)別,即煮糖主要采用減溫減壓或乏汽做為加熱蒸汽,蒸發(fā)汁汽只用于糖汁加熱,因此蒸發(fā)降溫桶不需要補(bǔ)充生汽即可滿足蒸發(fā)用汽,而且經(jīng)常是乏汽過多被迫放空,因此在糖廠正常生產(chǎn)情況下,蒸發(fā)罐通過輪洗通罐清垢可以保證加熱面的蒸發(fā)效率,進(jìn)入蒸發(fā)的糖汁量和濃度在一定階段時(shí)間內(nèi)相對(duì)是穩(wěn)定的,冷凝器正常工作時(shí)真空度也相對(duì)穩(wěn)定,汽凝水排除也是順暢的,加熱器抽用汽也是基本上相對(duì)穩(wěn)定的,但煮糖過程特別是開停煮糖罐乏汽使用變動(dòng)較大、分蜜開停篩等情況時(shí)用電負(fù)荷變動(dòng)大使汽輪機(jī)產(chǎn)生乏汽量波動(dòng)大,這兩個(gè)波動(dòng)將導(dǎo)致進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)乏汽量變化,從而到蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸發(fā)強(qiáng)度,影響到糖漿濃度。
由于從糖汁入罐到蒸發(fā)成糖漿過程要經(jīng)過一定時(shí)間,通過測(cè)定蒸發(fā)系統(tǒng)的糖漿來(lái)調(diào)節(jié)入罐蒸汽量存在一定滯后性,因此方案采用的引入兩個(gè)控制點(diǎn), 即通過測(cè)定糖漿濃度和蒸發(fā)入罐乏汽量這兩個(gè)波動(dòng)大影響大的參數(shù),進(jìn)而反饋控制乏汽放空量來(lái)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)入罐乏汽量,維持蒸發(fā)系統(tǒng)蒸發(fā)強(qiáng)度,保持糖漿濃度的穩(wěn)定。
3.自動(dòng)控制邏輯說(shuō)明
通過測(cè)定儀器連續(xù)監(jiān)測(cè)蒸發(fā)系統(tǒng)的糖漿濃度、入罐乏汽流量2個(gè)測(cè)定值,將波動(dòng)值轉(zhuǎn)換成電信號(hào)反饋給控制系統(tǒng)主機(jī),控制主機(jī)與正常值進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比后,發(fā)出調(diào)節(jié)電信號(hào)給執(zhí)行器對(duì)降溫桶乏汽放空閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。比如檢測(cè)到入罐乏汽量減少(如煮糖開煮),測(cè)定儀表反饋相應(yīng)的電信號(hào)值給控制系統(tǒng)中心,經(jīng)控制系統(tǒng)中心處理后向執(zhí)行單元發(fā)出控制信號(hào),執(zhí)行器關(guān)小降溫桶放空電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度,增加入罐加熱乏汽量,提高蒸發(fā)強(qiáng)度,使糖漿濃度保持在規(guī)定范圍內(nèi);反之,檢測(cè)到入罐乏汽量增加,測(cè)定儀表反饋相應(yīng)的電信號(hào)值給控制系統(tǒng)中心,經(jīng)控制系統(tǒng)中心處理后向執(zhí)行單元發(fā)出控制信號(hào),執(zhí)行器開大降溫桶放空電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,減少入罐加熱乏汽量,降低蒸發(fā)強(qiáng)度,進(jìn)而使糖漿濃度依然保持在規(guī)定范圍。
同理,當(dāng)檢測(cè)到糖漿過濃反饋信號(hào)時(shí),增大放空閥開度從而減少入罐乏汽量;當(dāng)檢測(cè)到糖漿過稀反饋信號(hào)時(shí),減少放空閥開度從而增加入罐乏汽量。也就是通過檢測(cè)影響蒸發(fā)強(qiáng)度的兩個(gè)主要波動(dòng)反饋,進(jìn)而做出相應(yīng)控制從而維持蒸發(fā)系統(tǒng)出來(lái)的糖漿濃度的相對(duì)穩(wěn)定。
4.總結(jié)
隨著時(shí)代的發(fā)展,糖企蒸發(fā)系統(tǒng)普遍采用自動(dòng)化控制,崗位操作工必將越來(lái)越少,此控制方法控制機(jī)理清晰,控制點(diǎn)較少、簡(jiǎn)單實(shí)用、需配備儀器儀表器件少,具有投資少、應(yīng)用效果好、簡(jiǎn)單可靠性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),有良好的應(yīng)用前景,必將能為國(guó)內(nèi)糖業(yè)自動(dòng)化技術(shù)水平發(fā)展起到一定的推動(dòng)作用。
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