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自來水廠混凝投藥控制系統(tǒng)分析

2020-05-11 02:09朱志強
建材與裝飾 2020年12期
關(guān)鍵詞:投藥自來水廠原水

朱志強

(深圳市布吉供水有限公司 廣東 深圳 518114)

0 引言

在水廠供水中,一般以地表水作為供水水源,在水凈化處理中,混合、絮凝以及沉淀均是十分重要的工藝?;炷端幜繒炷Чa(chǎn)生較大影響,但是水凈化處理工藝具有一定的滯后性,而在混凝過程中會發(fā)生一系列物理和化學(xué)反應(yīng),水廠一般應(yīng)用固定程序?qū)炷端庍M行自動化控制,導(dǎo)致混凝投藥控制效果很難滿足實際需要。通過應(yīng)用人工智能控制技術(shù),可對水廠混凝投藥過程進行智能化控制,因此,對自來水廠混凝投藥控制系統(tǒng)進行深入研究意義重大。

1 自來水廠混凝投藥控制概述

混凝投藥是水廠水質(zhì)凈化的關(guān)鍵工序之一,在混凝投藥控制中,要求根據(jù)水質(zhì)參數(shù),對混凝投藥量進行有效控制,進而達到良好的混凝效果。在水質(zhì)凈化中,在投入混凝劑后,混凝作用是一種具有滯后性的非線性過程,容易受到各類因素的影響,包括水體溫度、流量、堿度、pH值等,而水體沉淀后的濁度可反映出水質(zhì)凈化效果。因此,在混凝投藥控制中,如果應(yīng)用傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型法,則投入量比較大,并且建模過程復(fù)雜,亟需采用一種可靠的人工智能控制系統(tǒng)。

現(xiàn)如今,隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,水廠混凝投藥控制技術(shù)越來越完善,同時水廠生產(chǎn)工藝也逐漸朝向自動化、管理便捷化等方向發(fā)展?;炷端幦斯た刂浦校蟾鶕?jù)以往的工作經(jīng)驗確定混凝投藥量,但是這種控制方式比較之后,無法保證水質(zhì)穩(wěn)定性。因此,在自來水廠混凝投藥控制中,應(yīng)積極利用自動化控制系統(tǒng)替代傳統(tǒng)的人工控制方式。

在自來水廠混凝投藥控制中,智能化控制系統(tǒng)要求將傳統(tǒng)的自動化控制系統(tǒng)作為基礎(chǔ),并應(yīng)用人工智能技術(shù),進而構(gòu)建出具有推理能力、判斷能力以及決策能力的智能化控制器。在各類混凝控制系統(tǒng)中,為了達到智能控制要求,應(yīng)解決一下兩個問題:①根據(jù)水質(zhì)情況確定混凝投藥量的設(shè)定值;②提升混凝投藥控制系統(tǒng)使用性能。

2 基于CMAC神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混凝劑投加控制系統(tǒng)

混凝劑的投入量與原水水質(zhì)有一定關(guān)聯(lián),通過對原水水質(zhì)進行檢測分析,可根據(jù)檢測結(jié)果對混凝劑投入量進行有效控制。

在數(shù)學(xué)建模中,如果采用傳統(tǒng)建模方式,則數(shù)學(xué)模型不具有學(xué)習(xí)能力,只能應(yīng)用于固定的環(huán)境條件下,對于環(huán)境的適應(yīng)性比較差,如果環(huán)境條件發(fā)生較大變化,則模型準(zhǔn)確性以及可靠性均會降低。現(xiàn)如今,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論越來越完善,其具有良好的自學(xué)習(xí)性特征,并且適應(yīng)性比較強,可學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù),進而構(gòu)建出水質(zhì)參數(shù)與混凝投藥量之間的預(yù)測控制模型,隨著新數(shù)據(jù)的不斷產(chǎn)生,其可自我學(xué)習(xí)并修正,可有效適應(yīng)自來水廠水質(zhì)變化形式,保證模型準(zhǔn)確性以及可靠性。據(jù)此可構(gòu)建自來水廠混凝投藥量神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測分析模型,輸入?yún)?shù)包括原水的溫度、pH值、流量、濁度等。

通過上述分析可見,通過應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論構(gòu)建自來水廠混凝投藥量預(yù)測模型,該模型具有良好的學(xué)習(xí)性以及適應(yīng)性,通過豐富訓(xùn)練樣本,能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)進行在線訓(xùn)練,由于其具有自我學(xué)習(xí)能力,因此預(yù)測模型的準(zhǔn)確性也比較高。在上述模型的基礎(chǔ)上,還可構(gòu)建出水水質(zhì)預(yù)測模型,該模型輸入?yún)?shù)包括原水水質(zhì)參數(shù)、預(yù)測混凝投藥量,而輸出參數(shù)則指的是出水水質(zhì)指標(biāo),如圖1所示。在這一混凝投藥控制系統(tǒng)的實際應(yīng)用中,需將自來水廠近幾年的運行數(shù)據(jù)作為依據(jù),需要注意,該控制方式還存在一些弊端,在自來水廠發(fā)展中還需不斷完善。

3 基于模糊邏輯推理的透光率脈動混凝控制系統(tǒng)

在混凝投藥檢測中,透光率脈動檢測技術(shù)要求對絮體粒徑變化情況進行檢測分析,進而確定水體懸浮物質(zhì)絮凝程度,可將其作為水廠混凝投藥控制因子。在水廠混凝投藥控制中,不同水體的水質(zhì)參數(shù)有一定的區(qū)別,為了達到良好的混凝效果,對于透光率脈動檢測值R,應(yīng)根據(jù)水質(zhì)變化實際情況進行調(diào)整。通常情況下,在常規(guī)濁度水范圍內(nèi),修正量的變化幅度比較大,可為基準(zhǔn)值的及百分之幾甚至幾倍,對此,必須對透光率脈動混凝控制系統(tǒng)進行改良優(yōu)化,妥善解決控制系統(tǒng)設(shè)定值自修正問題?;谏鲜鰞?nèi)容,可根據(jù)模糊邏輯推理內(nèi)容創(chuàng)建透光率脈動混凝投藥智能控制系統(tǒng),可對設(shè)定值進行在線修正,而通過應(yīng)用模糊控制系統(tǒng),能夠?qū)λ畯S混凝投藥量進行有效調(diào)整。

圖1 投藥量神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測控制系統(tǒng)

自來水廠混凝劑投加透光率脈動檢測智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式如圖2所示,如果水體濁度處于常規(guī)范圍內(nèi),則不會對系統(tǒng)設(shè)定值產(chǎn)生較大影響,同時原水濁度量可體現(xiàn)出原水濁度的實際變化情況。在對控制系統(tǒng)設(shè)定值進行修正時,要求將原水濁度變化量作為參數(shù)。另外,透光率脈動檢測值R指的是一無量綱的相對值,如果水質(zhì)條件形同,則利用兩臺儀器能夠檢測出不同的結(jié)果,這就要求在對設(shè)定值修正量進行調(diào)整時,需將儀器檢測值作為依據(jù)。這就要求在確定智能決策系統(tǒng)設(shè)定值時,將原水濁度、濁度變化量以及透光率脈動檢測變化量作為輸入?yún)?shù),通過理論分析,即可創(chuàng)建出透光率脈動控制系統(tǒng)投藥量校正規(guī)則庫,并應(yīng)用Takagi_Sugeno模糊推理方式,在推理過程中即可進行非模糊化處理,進而確定適宜的設(shè)定值修正量。

圖2 混凝劑投加透光率脈動檢測智能控制系統(tǒng)

為了保證沉淀出水指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可將沉淀出水變化作為系統(tǒng)參考輸入。在混凝劑投加透光率脈動檢測智能控制系統(tǒng)的實際應(yīng)用中,能夠有效解決系統(tǒng)運行中設(shè)定值自我修正問題,如果水質(zhì)變化比較復(fù)雜,則需對系統(tǒng)設(shè)定值進行技術(shù)調(diào)整,對混凝投藥量進行優(yōu)化控制,進而保證水質(zhì)合格,同時避免出現(xiàn)混凝投藥量浪費問題,即使自來水廠混凝投藥系統(tǒng)模型的變化情況比較復(fù)雜,但是依然保持良好的控制性能。另外,該系統(tǒng)的設(shè)備應(yīng)用量比較少,無需較多控制參數(shù),可被廣泛應(yīng)用于水廠混凝投藥控制中。

4 基于CMAC神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混凝劑投加控制系統(tǒng)應(yīng)用實例

4.1 工程實施

本文以某自來水廠為研究對象,該水廠占地面積為9.6hm2,處理量為30×104m3/d,采用加藥混合-絮凝-沉淀-過濾-加氯消毒的常規(guī)給水處理工藝。由凈水混凝投藥的實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)獲知其原水濁度一般在0NTU~30NTU范圍內(nèi)波動,在雨季汛期時其波動范圍較大一般為40NTU~100NTU,特殊情況下會出現(xiàn)幾百NTU甚至更高。由于該凈水廠采用湖庫型水源,其原始濁度一般在0NTU~30NTU范圍變化,因此選取量化等級S=60,泛化常數(shù)C=3,0~30NTU混凝投藥模型非線性段進行控制。凈水控制系統(tǒng)由三層結(jié)構(gòu)組成,即工藝控制流程層、基礎(chǔ)自動化層和過程控制層,如圖3所示。

在工藝控制流程層中,由工藝設(shè)備、混凝投藥設(shè)備、沉淀池、濾池和清水池組成,傳遞的信息數(shù)據(jù)有D1(原水濁度、pH值、流量和溫度)、D2(投藥量)、D3(沉淀后濁度)、D4(濾后濁度)、D5(出廠水濁度),檢測儀表通過硬接線方式或網(wǎng)絡(luò)通訊方式將檢測信息D1、D3~D5與PLC系統(tǒng)傳遞模擬量信息數(shù)據(jù),PLC根據(jù)投藥比例系數(shù)計算投藥量輸出模擬量信號D2給變頻泵。在基礎(chǔ)自動化層中,由PLC控制系統(tǒng)、比例投藥控制PLC系統(tǒng)和上位機監(jiān)控系統(tǒng)組成;在PLC控制系統(tǒng)中將檢測變量信息數(shù)據(jù)D1、D3~D5進行濾波處理,并根據(jù)處理后D1數(shù)據(jù)信息,在比例投藥控制PLC系統(tǒng)中根據(jù)改進CMAC控制原則輸出D2控制量;而在上位機監(jiān)控系統(tǒng)中,實現(xiàn)重要數(shù)據(jù)顯示、實時數(shù)據(jù)顯示、報警和報表記錄,并通過通訊方式與PLC控制系統(tǒng)、比例投藥控制PLC系統(tǒng)和儀表校正系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)傳遞;數(shù)據(jù)信息包括D6(包含D1、D3~D5和改進CMAC規(guī)則庫數(shù)據(jù))、D7(采用OPC通訊方式與儀表校正系統(tǒng)交換的信息數(shù)據(jù))。

圖3 凈水控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

在過程控制層中,過程控制系統(tǒng)包含改進CMAC控制系統(tǒng)模塊和自學(xué)習(xí)系統(tǒng)模塊以及儀表校正模塊;過程控制系統(tǒng)完成改進CMAC規(guī)則自學(xué)習(xí)功能、重要參數(shù)調(diào)整和錄入(如滯后時間)、儀表校驗、專家數(shù)據(jù)備份等重要功能;儀表校正系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)自動化層送來的出廠水濁度、濾后濁度、沉淀后濁度三個檢測數(shù)據(jù)相互之間的關(guān)系來校正濁度檢測儀,并將校正后的數(shù)值送自學(xué)習(xí)系統(tǒng),自學(xué)習(xí)系統(tǒng)利用檢測數(shù)據(jù)信息,并再次濾波處理后利用自學(xué)習(xí)算法周期性修正改進CMAC知識庫,將修正的數(shù)據(jù)信息傳遞給改進CMAC控制系統(tǒng);經(jīng)過信息更新的改進CMAC控制系統(tǒng)將知識庫信息備份并下載給上位機監(jiān)控系統(tǒng),最終傳遞到比例投藥控制PLC系統(tǒng)。

4.2 結(jié)果分析

在該凈水廠實際生產(chǎn)過程中,只要將濾前濁度控制在1.7NTU~1.9NTU范圍內(nèi),即可使出廠水濁度達到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。試運行改進CMAC控制器,并采集記錄原水濁度、濾前濁度、投藥系數(shù)信息,數(shù)據(jù)采集間隔為0.5h。對比改進CMAC控制方式和常規(guī)處理方式。

由試運行數(shù)據(jù)可知,改進CMAC控制器方式能夠?qū)V前濁度更加合理地控制在1.7NTU~1.9NTU范圍內(nèi)(平均值為1.76NTU),而所需平均投藥系數(shù)為1.89;在相同條件下,常規(guī)處理方式下的平均濾前濁度為1.66NTU,所需平均投藥系數(shù)為1.98。雖然改進CMAC控制方式的平均濾前濁度值較常規(guī)處理方式的要高,但其控制準(zhǔn)確度高,能使之合理控制在1.7NTU~1.9NTU范圍。

5 結(jié)語

綜上所述,本文主要對兩種自來水廠智能化混凝投藥控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)進行了詳細(xì)探究。在水廠水質(zhì)凈化中,合理應(yīng)用混凝劑至關(guān)重要,通過應(yīng)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊邏輯推理構(gòu)建混凝控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)自來水廠混凝投藥自動化以及智能化控制。本文以某水廠為研究對象,對人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在水廠混凝投藥自動化智能化控制中的應(yīng)用進行了詳細(xì)探究,通過將人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于水廠自動化控制中,可及時發(fā)現(xiàn)原水濁度變化情況,據(jù)此對混凝藥劑投加量進行優(yōu)化調(diào)整,保證水質(zhì)安全。

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