劉本利,王樹民
(中國電建集團海外投資有限公司,北京100048)
某水電站發(fā)電系統(tǒng)工程由大壩、引水管道、廠房和尾水渠等構(gòu)成,電站安裝立軸混流式機組,裝機3×60MW,采用一管三機的引水模式,額定工作水頭122m。在水庫達(dá)到設(shè)計最高水位時,機組滿流量運行,電站未達(dá)到設(shè)計裝機發(fā)電容量。通過多次現(xiàn)場測量,3臺機組同時運行時水輪機最大運行水頭約為116.5m。由此確定電站不能發(fā)出滿容量的根本原因系滿容量時引水系統(tǒng)水頭損失偏大,水輪機實際工作水頭未達(dá)到設(shè)計的額定水頭。
根據(jù)電站實際運行情況和需求,確定電站水輪發(fā)電機組改造的原則:3臺機組全滿發(fā)時機組達(dá)到設(shè)計的額定容量;全廠不能長期停電;處理方案盡量簡單易行;并保證機組安全高效、穩(wěn)定、長期、連續(xù)地運行。
根據(jù)水輪發(fā)電機組的出力特性,為提高水輪發(fā)電機組實際出力,可采用提高水輪機工作水頭或增加水輪機過流量,改造方案選擇分析如下:
機組的工作水頭有上游水位、下游尾水位和引水系統(tǒng)的水力損失決定??紤]大壩基礎(chǔ)安全及淹沒問題,不允許抬高上游水位。鑒于本項目一管三機的引水方式,若要減少引水系統(tǒng)的水力損失,需將引水隧洞洞徑加大,施工難度極高。為此,只有清理下游河道,降低尾水位,提高電站機組工作水頭的方案。
經(jīng)現(xiàn)場實際測量,電站引用流量與引水系統(tǒng)水頭損失見圖1。
圖 1現(xiàn)場實測引水流道的水利損失曲線
原設(shè)計的引水系統(tǒng)額度流量(Q=163.5m3/s)時的水力損失為4.4m,由圖1可見3臺機組同時在額度流量情況下的引水流道損失增加較多。
同時考慮增加導(dǎo)葉開度,在原有轉(zhuǎn)輪基礎(chǔ)上加大過機流量,由表1水輪機的出力分析,水輪機工作水頭為116.5m、電站引用流量約180m3/s 時,3臺機組出力均可達(dá)到出力60MW,并稍有裕量。此時上游水位為設(shè)計最高水位150m,下游水位約為25.15m,水輪機空化裕量K值約為1.1。
表1 水頭損失最大的1號機組出力計算
根據(jù)電站尾水位與流量關(guān)系,結(jié)合下游河道的現(xiàn)狀,尾水渠需下挖至少2~3m,方可滿足上述機組運行條件。為此,布置在下游尾水渠中的尾水冷卻器需重新設(shè)計和安裝,以確保其冷卻效果。另外,下游河道的下挖,在1~2臺機組發(fā)電時,下游尾水位較低,水輪機的空化裕度更小,將不能滿足機組長期穩(wěn)定安全運行的要求。
根據(jù)電站現(xiàn)狀及運行條件,在不改變現(xiàn)有水工建筑物和轉(zhuǎn)輪直徑的前提下,重新設(shè)計轉(zhuǎn)輪,降低單位轉(zhuǎn)速和加大額度單位流量,選擇比轉(zhuǎn)速高的轉(zhuǎn)輪,并根據(jù)新轉(zhuǎn)輪的情況,改造導(dǎo)水機構(gòu)和接力器,增加水輪機的流量,增加機組出力。
通過相關(guān)計算,新轉(zhuǎn)輪額定水頭選為113.5m,可確保機組出力裕度,其效率、氣蝕等性能參數(shù)均達(dá)到較好的技術(shù)水平。但本方案需要更換原有轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機構(gòu)和接力器,調(diào)速器也需要改造。該方案實施,每臺機組需要停機2~3個月,所需費用和成本較大,電站收益甚微。
根據(jù)轉(zhuǎn)輪特性,利用電站現(xiàn)有轉(zhuǎn)輪,對轉(zhuǎn)輪出水邊進行修型,提高轉(zhuǎn)輪的過流能力,加大電站應(yīng)用流量,達(dá)到機組滿足出力。
通過對原轉(zhuǎn)輪的實際及CFD 計算,對原有轉(zhuǎn)輪葉片的出水邊進行修型的方式選擇了3種方案:方案A:切割靠近下環(huán)部位的葉片,約2.7°,從出水邊中間部位到下環(huán)均勻過渡;方案B:切割靠近下環(huán)部位的葉片,約3.0°,從出水邊中間部位到下環(huán)均勻過渡;方案C:對葉片整體切割2.7°。原轉(zhuǎn)輪軸面與3種切割方式如圖2。
圖2 轉(zhuǎn)輪葉片出水邊切割方案
利用CFD 對各種修型方案后轉(zhuǎn)輪的數(shù)值效率及流量計算結(jié)果,在112m 工作水頭下時,方案A比原轉(zhuǎn)輪最優(yōu)單位流量增加約50l/s,方案B 比原轉(zhuǎn)輪最優(yōu)單位流量增加約80l/s,方案C 比原轉(zhuǎn)輪最優(yōu)單位流量約增加60l/s。
圖3112 m 時3種方案的CFD 數(shù)值效率及流量計算結(jié)果比較
根據(jù)CFD 計算結(jié)果,方案B 基本可以滿足增大水輪機出力的目的,由此對方案B 實施后的水輪機綜合特性曲線進行了CFD 預(yù)估,并按照預(yù)估特性曲線,得出水輪機各工作水頭下的參數(shù)計算如表2。
根據(jù)表2核算,在工作水頭為114.3m,3臺機組出力均超過60MW,空化裕量K值約為1.35,滿足設(shè)計要求。在水庫水位從150.0m 消落至148.85m 的區(qū)間內(nèi),3臺機組都可以達(dá)到60MW 以上的出力。同時不需對尾水渠及下游河道進行處理,可在機組C 修期間在機坑內(nèi)逐臺機組進行改造,不影響其他機組運行。
表2 水輪機按照預(yù)估特性的計算參數(shù)
根據(jù)上述方案比較分析,改造采用轉(zhuǎn)輪出水邊進行修型的方案。為確保改造后的轉(zhuǎn)輪性能,針對上述不同的修形方案,業(yè)主單位委托專業(yè)機構(gòu)進行了模型試驗,模型轉(zhuǎn)輪在額定水頭114m 時,對應(yīng)的單位流量0.983m3/s 時,計算的水輪機流量為60.45m3/s,原型效率91.79%,水輪機出力為61.96MW,可滿足電站額定出力要求,并有一定裕量,效率略有下降。
同時在模型試驗時進行了水輪機轉(zhuǎn)輪的初生空化試驗,額定點的空化性能良好,σp/σc不低于1.25的要求。壓力脈動、飛逸轉(zhuǎn)速均滿足相關(guān)規(guī)范要求。
根據(jù)模型試驗結(jié)果,結(jié)合電站機組C 修,按照選定的修型方案,分別對3臺機組的轉(zhuǎn)輪進行了修型。
電站在3臺水輪機轉(zhuǎn)輪葉片修型后,分別做了相對效率試驗,與未修形前的測試數(shù)據(jù)對比,在相同導(dǎo)葉開度下,過流能力平均提高約8%,3臺機出力均超過60MW。水輪機在工作水頭114m 時,各水輪機出力均超過61.86MW(最大出力為62.8MW),水輪機效率與模型試驗相符,滿足設(shè)計需求。
本次改造取得圓滿成功,為水輪機由于工作水頭原因造成不能達(dá)到設(shè)計容量而進行轉(zhuǎn)輪修型改造積累了成功的經(jīng)驗,但過程曲折繁瑣,風(fēng)險較大,建議在水輪機選型過程中充分考慮電站水文情況、流道損失及水量情況,選擇合適的轉(zhuǎn)輪模型,盡量避免類似的技術(shù)問題和經(jīng)濟損失。