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汽車減振器低溫異響問題研究

2020-05-15 03:54劉祖斌曹春雨劉振宏張坤超
汽車科技 2020年2期

劉祖斌 曹春雨 劉振宏 張坤超

摘要:針對(duì)某車型右后減振器異響問題,分別從源和傳遞路徑做了系統(tǒng)的理論分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,確定了減振器低溫下異常振動(dòng)和輪罩剛度弱是減振器異響根本原因。為了從工程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品管控上徹底規(guī)避減振器異響問題,制定減振器單體臺(tái)架試驗(yàn)方法和相應(yīng)的控制指標(biāo),同時(shí)對(duì)傳遞路徑的關(guān)鍵影響因素提出了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議及目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:減振器異響;車身剛度;傳遞路徑分析;控制指標(biāo)

中圖分類號(hào):U463.33+5.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1005-2550(2020)02-0015-06

劉祖斌

畢業(yè)于吉林大學(xué),碩士學(xué)位,目前就任中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司研發(fā)總院NvH研究所主任,主要研究方向?yàn)檎嚠愴懶阅芸刂萍安僮髀暺焚|(zhì)控制。

1前言

懸架異響,形成原因非常復(fù)雜,國(guó)內(nèi)外對(duì)此均進(jìn)行了一定的研究,但多數(shù)懸架異響的原因鎖定在減振器上。文獻(xiàn)分別從道路和臺(tái)架試驗(yàn)對(duì)減振器異響進(jìn)行了研究識(shí)別,找到了一些減振器異響的控制指標(biāo)。文獻(xiàn)將減振器噪聲明確為一種類似鴿鳴的低頻“咕咕”聲,認(rèn)為減振器內(nèi)部氣、液、固特性的急劇變化是產(chǎn)生異響-的最根本原因。文獻(xiàn)則著重研究的減振器的結(jié)構(gòu)噪聲傳遞機(jī)理及模型。但是綜合來看目前對(duì)后懸架減振器異響的研究依然沒有定論,主要表現(xiàn)在對(duì)發(fā)生機(jī)理仍然比較模糊和存在爭(zhēng)議以及應(yīng)用的研究方法和手段尚不成熟兩個(gè)方面。

與以往研究所不同,本文從源和傳遞路徑兩方面系統(tǒng)地進(jìn)行了異響的成因分析,找出了導(dǎo)致異響產(chǎn)生的主要因素,減振器是產(chǎn)生異響的根源,而傳遞路徑中,輪罩剛度弱形成的“擊鼓效應(yīng)”是主要原因。最后,為了從工程設(shè)計(jì)上徹底規(guī)避減振器異響問題,制定減振器單體臺(tái)架試驗(yàn)方法和相應(yīng)的控制指標(biāo),同時(shí)對(duì)傳遞路徑的關(guān)鍵影響因素提出了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議及目標(biāo)。

2異響問題分析

2.1異響問題主觀評(píng)價(jià)

對(duì)發(fā)生異響問題的車輛,進(jìn)行道路行駛主觀評(píng)價(jià)。通過在多種路面行駛,確認(rèn)該乘用車在氣溫低于-10℃,在小顛簸路面以低速10~20km/h行駛時(shí),車輛右后部懸架處發(fā)出異響,隨著外界溫度的升高,異響明顯減弱至消失。聲音表現(xiàn)為類似敲鼓的“咚咚”聲。

3原因分析

3.1異響信號(hào)采集分析

在車輛異響發(fā)生時(shí),使用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),采集車內(nèi)后排的聲音信號(hào),并用聲音編輯軟件對(duì)采集的聲音信號(hào)進(jìn)行時(shí)頻分析,得到圖1a,并在音質(zhì)評(píng)價(jià)室對(duì)聲音頻譜進(jìn)行濾波回放,發(fā)現(xiàn)異響發(fā)生的頻率在300-600Hz頻帶內(nèi),隨著車輛的行駛,斷斷續(xù)續(xù)的出現(xiàn)。屬于寬頻噪聲。

對(duì)圖1a的時(shí)頻信號(hào)進(jìn)行聲音回放跟蹤,在車輛經(jīng)過每一個(gè)寬頻脈沖信號(hào)的位置時(shí),均出現(xiàn)咚咚的異響而且這些異響是不連續(xù)的,隨著車輛的行駛,隨機(jī)出現(xiàn),且在低溫下的明顯,常溫下基本聽不到,見圖1b:

3.2原因查找

2.2.1減振器問題分析

對(duì)車輛后部可能存在異響的零部件進(jìn)行排查,通過重新裝配、拆除、互換總成,排除周邊部件,如毛氈、油箱管路、護(hù)板、飾板等部件的可能性。鎖定異響發(fā)生在減振器一上懸置一車身這一路徑上,分析的過程如圖2所示:

異響在低溫(-10℃以下)下較為明顯,從減振器到后排人耳的整個(gè)傳遞路徑見圖3,減振器和上懸置受溫度影響性能差異較大,而車身、后備箱、包裹架等受溫度影響很小。因此,對(duì)于激勵(lì)源,著重分析減振器和上懸置。更換新的上懸詈、調(diào)整上懸置剛度等措施,通過道路主觀評(píng)價(jià),對(duì)異響基本無改善,因此,上懸置不是導(dǎo)致異響的主要因素。

在低溫和常溫兩種溫度條件下,通過整車道路試驗(yàn),對(duì)減振器活塞桿上端頭的振動(dòng)加速度進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如圖4所示,從圖中可以看出,在300~600Hz之間,低溫下減振器活塞桿上端頭的振動(dòng)幅值要明顯大于常溫,減振器存在低溫性能劣化的現(xiàn)象。

在低溫下,通過整車道路試驗(yàn)對(duì)不同方案的減振器活塞桿上端振動(dòng)加速度進(jìn)行了客觀測(cè)量,同時(shí)進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)。客觀測(cè)量結(jié)果如圖5所示,主觀評(píng)價(jià)結(jié)果如表1所示。從結(jié)果可以看出,活塞桿振動(dòng)水平分別是方案A>方案B>方案C,主觀評(píng)分結(jié)果是方案A<方案B<方案C,振動(dòng)越大,異響越嚴(yán)重,主觀評(píng)分越低,主、客觀評(píng)價(jià)一致。

綜上,減振器在低溫下性能劣化是造成該車型后懸架異響的主要原因之一,通過調(diào)試減振器,對(duì)異響有一定改善,但不能根除。結(jié)合問題現(xiàn)象,相同減振器,左側(cè)懸架無異響,可以推斷出右側(cè)傳遞路徑上存在問題部件或總成。

2.2.2傳遞路徑問題分析

(1)傳遞路徑NTF分析

對(duì)左右減振器安裝座進(jìn)行激勵(lì),后排乘員人耳處拾取聲音信號(hào),測(cè)量從減振器安裝點(diǎn)到后排乘員人耳處的NTF,測(cè)量曲線如圖6所示。從圖中可以看出在異響所處頻段內(nèi)右側(cè)減振器安裝點(diǎn)至后排人耳的傳遞率曲線出現(xiàn)多個(gè)峰值,整體也較左側(cè)的傳遞率大。因此,確認(rèn)右側(cè)傳遞路徑上有問題部件或總成,造成了異響的發(fā)生。

(2)異響頻譜分析

從圖3減振器安裝點(diǎn)到后排乘員人耳處的傳遞路徑可以看出,左側(cè)和右側(cè)傳遞到后排乘員人耳的路徑中,后備箱、包裹架、座椅基本相同,而異響只發(fā)生在右側(cè),說明減振器安裝座處車身聯(lián)接點(diǎn)和附近輪罩的疑點(diǎn)最大,需重點(diǎn)分析。

在低溫和常溫下分別對(duì)減振器活塞桿上端頭、減振器安裝座對(duì)應(yīng)輪罩鈑金處的振動(dòng)以及聲音進(jìn)行測(cè)量,測(cè)點(diǎn)如圖7所示:

輪罩上正對(duì)減振器支座處振動(dòng)頻譜如圖8所示,由圖可以看出,振動(dòng)加速度在低溫下明顯大于常溫,在多個(gè)頻率點(diǎn)出現(xiàn)峰值,如425Hz和495Hz附近。這是由于低溫下減振器活塞桿振動(dòng)明顯變大,且異常振動(dòng)的頻率范圍(見圖4)覆蓋輪罩局部模態(tài),導(dǎo)致輪罩振動(dòng)過大,形成“擊鼓效應(yīng)”。

右側(cè)輪罩局部模態(tài)測(cè)試結(jié)果如圖9,從曲線可以看出輪罩的局部模態(tài)非常豐富,在425Hz和495Hz附近有多個(gè)局部模態(tài)。

通過左右輪罩結(jié)構(gòu)對(duì)比發(fā)現(xiàn),右側(cè)輪罩整體比左側(cè)大(加油孔位于右側(cè)),且輪罩缺少加筋和支撐結(jié)構(gòu),在減振器異常振動(dòng)的敲擊下,形成“擊鼓效應(yīng)”導(dǎo)致異響問題的產(chǎn)生。

3.3確定真因

綜上所述,減振器在低溫下性能劣化,振動(dòng)變大是誘發(fā)低溫異響的根源一一源因素;車身上懸置支座聯(lián)接處輪罩剛度弱,且一些模態(tài)頻率與減振器異常振動(dòng)的激勵(lì)頻率相吻合或接近對(duì)振動(dòng)和聲音的放大作用(擊鼓效應(yīng))是產(chǎn)生異響的主要原因——傳遞路徑因素。

4解決措施和驗(yàn)證

4.1改善激振源一優(yōu)化減振器

優(yōu)化減振器主要從改善減振器油液的低溫粘度和改進(jìn)減振器閥系兩個(gè)方面進(jìn)行,共設(shè)計(jì)出5種不同的優(yōu)化方案,在減振器測(cè)試臺(tái)架(如圖10)上對(duì)減振器頂端振動(dòng)進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)試結(jié)果如表2所示,減振器方案1效果最優(yōu)。

4.2改善傳遞路徑一優(yōu)化車身

圖11為單自由度FRF圖,從圖中可以看出,提高系統(tǒng)剛度和質(zhì)量均能降低整體振動(dòng)幅值,而提高系統(tǒng)的阻尼,能有效的控制共振峰值。因此,對(duì)于解決前述異響問題,可以從增加輪罩附加質(zhì)量、提高剛度和增加阻尼三個(gè)方面著手。

在減振器車身安裝點(diǎn)輪罩附近焊接加強(qiáng)板,對(duì)局部剛度進(jìn)行加強(qiáng),并在兩層鈑金間附加阻尼材料,方案如圖12所示:

4.3方案驗(yàn)證

選取方案1減振器和加強(qiáng)后的車身進(jìn)行客觀測(cè)試和主觀評(píng)價(jià),并與原車數(shù)據(jù)相對(duì)比。

4.3.1客觀數(shù)據(jù)對(duì)比

加強(qiáng)后的車身安裝方案1減振器,測(cè)試得輪罩處振動(dòng)與原車狀態(tài)振動(dòng)對(duì)比如圖13所示,對(duì)比發(fā)現(xiàn)體現(xiàn)方案的輪罩振動(dòng)在異響頻段明顯降低。

4.3.2主觀評(píng)價(jià)對(duì)比

在不同車身狀態(tài)下安裝不同的減振器進(jìn)行道路主觀評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果如表3所示。對(duì)比得出車身加強(qiáng)+方案1減振器效果最優(yōu),異響消除。與客觀測(cè)試結(jié)果相吻合,證明方案有效。

5系統(tǒng)管控

為了從工程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品管控上系統(tǒng)規(guī)避減振器異響問題,需要從減振器的選型和品控、車身設(shè)計(jì)兩個(gè)層面進(jìn)行工程指標(biāo)控制。

5.1減振器性能管控

通過上述的研究和大量的數(shù)據(jù)積累,通過對(duì)臺(tái)架上減振器端頭的加速度值進(jìn)行限值能夠較為有效地控制減振器低溫劣化,從而規(guī)避異響問題的發(fā)生。具體管控要求:-20℃,振幅±5mm,掃頻8~13Hz(0.1Hz/s),100~400Hz范圍內(nèi),端頭加速度三※(出于技術(shù)保密,此值隱藏,下同)。

5.2減振器聯(lián)接點(diǎn)剛度及輪罩結(jié)構(gòu)

對(duì)于轎車,減振器聯(lián)接點(diǎn)動(dòng)剛度應(yīng)不低于※N/mm,而輪罩處(特別是加油孔側(cè))結(jié)構(gòu)應(yīng)采用多筋結(jié)構(gòu)或者在輪罩剛度較弱處增加加強(qiáng)筋,剛度不低于※N/mm。

6結(jié)論

(1)對(duì)于減振器異響問題,從減振器本身和傳遞路徑兩個(gè)方面分析和解決問題才是最徹底和系統(tǒng)的方式。

(2)減振器閥系在低溫下容易產(chǎn)生異常振動(dòng),從而誘發(fā)異響。在產(chǎn)品控制中,應(yīng)對(duì)減振器活塞桿上端頭的振動(dòng)量進(jìn)行適當(dāng)約束,制定目標(biāo)限制,減少?gòu)臏p振器到車身上的振動(dòng)傳遞。

(3)減振器與車身聯(lián)接點(diǎn)動(dòng)剛度和附近輪罩剛度弱(特別是加油孔側(cè))是導(dǎo)致異響發(fā)生另一個(gè)重要因素。因此,汽在進(jìn)行車身設(shè)計(jì)時(shí),一定要對(duì)車身聯(lián)接點(diǎn)動(dòng)剛度和輪罩剛度制定合理的目標(biāo)值。