姜明洋,曲祥旭
(1.山東恒邦冶煉股份有限公司,山東 煙臺(tái) 264100; 2.河北工業(yè)大學(xué),天津 300401)
在軋鋼線上,需要對進(jìn)入精軋機(jī)組PSM(德國西馬克的5機(jī)架380型三輥機(jī)組)中的待軋棒材進(jìn)行切頭、切尾及隨時(shí)準(zhǔn)備將其碎斷,以保證精軋機(jī)組設(shè)備的正常和穩(wěn)定運(yùn)行[1-2],這一功能由精軋機(jī)組前的組合剪和碎斷剪來實(shí)現(xiàn),組合剪包括曲柄模式和回轉(zhuǎn)模式,以此來實(shí)現(xiàn)對直徑25.4~112.5 mm軋件的剪切,碎斷剪用來發(fā)生意外時(shí)進(jìn)行碎斷。
轉(zhuǎn)轍器在軋件剪切過程中起到了至關(guān)重要的作用,為防止切頭和切尾剪斷的鋼頭進(jìn)入到輸送輥道中,需要轉(zhuǎn)轍器將待軋件提前導(dǎo)向到廢料槽中,剪切完的瞬間通過液壓缸迅速將導(dǎo)槽推到軋線的位置,以保證整個(gè)過程穩(wěn)定進(jìn)行[3,4]。遇到意外情況需要碎斷時(shí),通過水平液壓缸和豎直液壓缸將軋件導(dǎo)入碎斷剪中進(jìn)行碎斷,軋線的生產(chǎn)工藝要求生產(chǎn)不同規(guī)格的鋼材對應(yīng)轉(zhuǎn)轍器導(dǎo)槽的規(guī)格也各不同,然而各種導(dǎo)槽的來回切換嚴(yán)重影響了出鋼節(jié)奏,甚至容易出現(xiàn)規(guī)格不對應(yīng)而導(dǎo)致軋件撞擊剪刃,造成堆鋼,對此,筆者通過對轉(zhuǎn)轍器前導(dǎo)槽進(jìn)行改進(jìn),當(dāng)需要切換不同規(guī)格軋件時(shí),不再需要更換導(dǎo)槽,對于保持生產(chǎn)穩(wěn)定和節(jié)約檢修時(shí)間具有現(xiàn)實(shí)意義。
導(dǎo)槽通過銷軸固定到底座上,導(dǎo)槽的移動(dòng)通過豎直和水平兩個(gè)方向的液壓缸推動(dòng),如圖1所示。剪前轉(zhuǎn)轍器導(dǎo)槽的尺寸共有三種,最大導(dǎo)槽適用待剪切棒材直徑范圍81~112.5 mm,中間尺寸適用直徑范圍51~64 mm,最小尺寸適用直徑范圍為25~40 mm,因此不同尺寸的軋件需要更換不同的轉(zhuǎn)轍器導(dǎo)槽。
圖1 轉(zhuǎn)轍器和導(dǎo)槽示意圖1.導(dǎo)槽 2.底座 3.液壓缸 4.銷軸 5.支撐座
改造前轉(zhuǎn)轍器導(dǎo)槽的結(jié)構(gòu)如圖2所示。導(dǎo)槽主要包括兩邊的側(cè)板和內(nèi)側(cè)的耐磨板,內(nèi)側(cè)耐磨板通過螺栓鎖緊到兩邊的側(cè)板上,開口度無法進(jìn)行調(diào)整,如圖3所示。改造之前存在的問題有:①軋鋼線如果有輕微的偏離中心線,會(huì)嚴(yán)重磨損兩側(cè)的耐磨板而無法進(jìn)行調(diào)節(jié);②軋制不同規(guī)格的鋼材,需要耗費(fèi)大量的時(shí)間來更換工裝,影響生產(chǎn)。
圖2 結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 不同尺寸的導(dǎo)槽
對導(dǎo)槽進(jìn)行改進(jìn),將其內(nèi)側(cè)的耐磨板改成可調(diào)節(jié)式,在更換不同規(guī)格的軋件時(shí),不需要再更換導(dǎo)槽,大大簡化了工序步驟,線上熟練工人每次更換導(dǎo)槽需要的時(shí)間超過30 min,改造之后,可節(jié)省大量的時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。改造部位示意圖如圖4所示。
圖4 可調(diào)劑側(cè)板示意圖1.絲桿 2.螺母 3.定位塊 4.螺母 5.內(nèi)側(cè)耐磨板 6.側(cè)板
將絲桿通過側(cè)板的圓孔,與內(nèi)側(cè)耐磨板焊接固定,絲桿另一側(cè)由兩個(gè)螺母和一個(gè)定位塊組成,定位塊固定到轉(zhuǎn)轍器底座上,通過調(diào)節(jié)定位塊兩側(cè)的螺母,可實(shí)現(xiàn)內(nèi)側(cè)耐磨板的位置調(diào)節(jié)。圖中右側(cè)的螺母負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)耐磨板的位置,左側(cè)的螺母擰緊到定位塊上,可鎖緊絲桿的軸向位置,從而限制內(nèi)側(cè)耐磨板的移動(dòng)。將改造之后的轉(zhuǎn)轍器導(dǎo)槽,運(yùn)用到生產(chǎn)線上,如圖5所示。
圖5 改造后導(dǎo)槽示意圖
當(dāng)調(diào)節(jié)好內(nèi)側(cè)耐磨板位置后,需要通過兩側(cè)螺母鎖定其位置,防止發(fā)生耐磨板發(fā)生晃動(dòng),通過對擰緊力矩進(jìn)行計(jì)算,驗(yàn)證操作的可行性。螺栓的公稱直徑d=24 mm,螺距P=2 mm,則螺紋原始三角形高度[5]為:
H=0.866×P=0.866×2=1.732(mm)
(1)
外螺紋小徑為:
(2)
螺紋中徑為:
(3)
計(jì)算直徑為:
(4)
螺栓公稱應(yīng)力截面積為:
=304.13 (mm2)
(5)
螺栓材料的屈服強(qiáng)度為:
σs=114 (MPa)
(6)
擰緊力矩為:
T=K×σs×As×d=0.12×114×304.13×24÷1 000
=99.85 (N·m)
(7)
通過計(jì)算,所需力矩滿足實(shí)際操作要求,說明改進(jìn)具有可行性。
通過對轉(zhuǎn)轍器導(dǎo)槽結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和改進(jìn),使其成為可調(diào)節(jié)式,尺寸規(guī)格可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝進(jìn)行隨意調(diào)節(jié),改造之前,轉(zhuǎn)轍器內(nèi)側(cè)耐磨板時(shí)常會(huì)出現(xiàn)磨損甚至斷裂的情況,改造之后,可調(diào)節(jié)耐磨板的位置,保證鋼材不與其產(chǎn)生摩擦。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),由于更換工裝每個(gè)月更換轉(zhuǎn)轍器浪費(fèi)的時(shí)間大約是250 min,改造之后大約只需要50 min,很大程度的縮短了更換工裝所需時(shí)間,減少了勞動(dòng)強(qiáng)度同時(shí)提高了工作效率,為提高特鋼年產(chǎn)量創(chuàng)造有利條件。