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大斷面回采巷道錨網(wǎng)索支護技術優(yōu)化

2020-05-22 01:54陳曉寧
江西煤炭科技 2020年2期
關鍵詞:托板墊圈錨索

陳曉寧

(山西霍寶干河煤礦有限公司,山西 臨汾 041600)

1 工程概況

干河煤礦位于山西省洪洞縣,開采2號煤層,煤層平均厚度為4.2 m,平均傾角為4°,2號煤層直接頂為泥巖,平均厚3.9 m,基本頂為細粒砂巖,平均厚3.1 m,直接底為粉砂巖,老底為泥巖。采煤方法為綜合機械化一次采全高。

干河煤礦102工作面1021運輸巷道沿煤層頂板掘進,設計為矩形斷面,掘進毛寬5.0 m,毛高3.8 m,毛斷面19 m2。1021運輸巷道相鄰106工作面采空區(qū),巷道與采空區(qū)之間煤柱寬度為25 m,處于106工作面回采引起的應力集中區(qū)(見圖1),原錨網(wǎng)(梁)與錨索聯(lián)合支護不能滿足要求,影響工作面的正常推進。由于1021運輸巷道處于應力較高的區(qū)域,在102工作面回采時,易發(fā)生頂板下沉、底板鼓起、兩幫變形較大等現(xiàn)象,不能保證工作面的安全回采[1],需針對支護方式進行優(yōu)化,進而提高巷道掘進速度,改善巷道支護效果[2-3]。

圖1 102工作面布置

2 支護方式優(yōu)化設計

2.1 原支護方式存在問題

(1)在對原有支護材料中的錨桿及螺母、錨索及鎖具、錨桿托板等進行力學性能試驗的基礎上,分析原有支護材料存在的不足,提出支護材料改進方案,引進開發(fā)新型支護材料,主要包括錨桿、錨索托板及其附件。通過在井下對錨桿減摩墊圈作用進行了現(xiàn)場實測,結(jié)果表明,相同錨桿預緊扭矩時,減摩墊圈能大幅提高錨桿預緊力。

(2)原有組合構(gòu)件和護表構(gòu)件主要為鋼筋托梁和金屬網(wǎng),鋼筋托梁主要問題在于托梁間距為54 mm,間距過小,護表作用有限。

(3)原有錨固劑主要有兩類:CK2340和Z2388。在使用過程中,多數(shù)頂幫錨桿兩種錨固劑各用一支,主要問題有:錨固劑過長,不便操作;錨固長度過長,在條件簡單的巷道中,增加了支護材料成本。鑒于以上問題,將錨固劑改為兩類,CK2340 和Z2360。頂板錨桿采用一長一短兩支錨固劑,幫錨桿采用一支長錨固劑,錨索采用一短兩長錨固劑,通過井下錨固力實測,能滿足要求,減小錨固劑長度,便于施工,節(jié)省支護材料。

(4)通過在實驗室對干河礦原有支護材料進行力學性能測試,錨桿桿體及螺母能滿足要求。根據(jù)本礦其他工作面回采巷道經(jīng)驗,Φ21.6 mm錨索承載力偏低,鎖具力學性能符合要求,原有錨桿、錨索托板均不符合要求,需要開發(fā)新型托板。

2.2 支護參數(shù)優(yōu)化

分析巷道錨網(wǎng)梁原支護方式存在不足之處,進行一系列優(yōu)化措施。通過不同厚度托板承載力對比,采用錨桿、錨索拱形高強度托板,并配備成套的調(diào)心球墊,使桿體索體合理受力;采用減摩墊圈,大幅提高錨桿預緊力;優(yōu)化錨索直徑為21.8 mm的高強度鋼絞線;對錨固劑進行優(yōu)選;加大護表強度,將原鋼筋托梁替換為新型W鋼護板。巷道支護方式見圖2。

(1)頂板支護

采用Φ22 mm,長2.4 m的左旋縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×1000 mm;采用規(guī)格為150 mm×150 mm×8 mm的拱型高強度托盤,配減摩墊圈;錨桿采用兩支低粘度錨固劑:分別為Z2360和CK2340,錨固長度為1.2 m;錨索采用Φ21.8 mm,長5.3 m的高強度低松弛預應力鋼絞線,排距為2000 mm,使用300 mm×300 mm×14 mm拱形錨索托板,配減摩墊圈,錨索采用三支低粘度錨固劑:分別為K2335和兩支Z2360,錨固長度為2 m。

采用厚度為3 mm,長45 mm,寬280 mm的W鋼護板,錨桿扭矩不低于400 N·m;采用10#鐵絲編織的菱形金屬網(wǎng)護頂,網(wǎng)孔規(guī)格為50 mm×50 mm,網(wǎng)片規(guī)格為5200 mm×1100 mm。

(2)兩幫支護

兩幫采用Φ22 mm,長2.4 m的左旋縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為1000 mm×1000 mm;采用規(guī)格為150 mm×150 mm×8 mm的拱型高強度托盤;錨桿采用一支低粘度錨固劑:Z2360,錨固長度為0.76 m。

采用規(guī)格為150 mm×150 mm×8 mm,高≥38 mm的拱形高強度托盤,配減摩墊圈;采用厚度為3 mm,長45 mm,寬280 mm的W鋼護板。錨桿扭矩不低于400 N·m。

圖2 優(yōu)化后錨網(wǎng)與錨索聯(lián)合支護方式

3 支護效果分析

102工作面回采期間,在1021運輸巷道650~400 m段,總體來說超前影響段變形不大,巷寬最窄處為4.5 m,大部分為4.8 m左右,有少量底鼓,正常生產(chǎn)不受影響。在400~200 m段,巷寬基本在4.2 m左右,部分巷寬僅為3.7 m,需要少量刷幫,變形主要發(fā)生在實體煤側(cè)幫。400~200 m段兩幫有大量網(wǎng)包,主要出現(xiàn)在巷幫中部兩層煤分界處。

回采期間在距工作面139 m(巷道里程460 m)處布置1個表面位移測站,監(jiān)測至回采結(jié)束,此時回采面推到離測站10 m處。監(jiān)測結(jié)果見圖3。

圖3 回采期間表面位移變化

從測站距離回采面139 m到距回采面10 m,頂板下沉了10 mm,煤柱側(cè)幫移近了32 mm,實體煤側(cè)幫移近了73 mm,兩幫總共移近了105 mm,底板鼓起210 mm??梢姕y站處主要變形發(fā)生在底鼓,實體煤側(cè)幫移近量要遠大于煤柱側(cè)。與非臨近采空區(qū)的1022回風巷道相比,1022回風巷道采用原支護方式進行支護,1021運輸巷道采用優(yōu)化支護設計后底鼓和兩幫移近量僅為1022回風巷道的一半左右。證明本次針對1021巷道支護優(yōu)化取得了良好的應用效果。

綜合分析回采期間礦壓顯現(xiàn)情況,底鼓是變形的主要形式,但不影響正常生產(chǎn);實體煤側(cè)幫移近要遠大于煤柱側(cè)幫移近量,局部實體煤側(cè)幫需要刷幫維護。

4 結(jié)語

針對干河礦1021運輸巷臨近采空區(qū)圍巖變形嚴重的問題,采用理論分析和實踐經(jīng)驗針對巷道支護方式進行了優(yōu)化,應用新型支護材料,大幅提高錨桿、錨索預緊力,取消鋼筋托梁,采用單體錨桿配套W鋼護板,簡化施工工藝?,F(xiàn)場試驗表明,支護方式優(yōu)化后,圓班進尺由9 m增加到11.7 m,1021運輸巷掘進速度大幅提高,在回采期間很好地控制了巷道變形,大幅減少維修量,取得了很好的支護效果。

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