梁文明
(山西西山煤電股份有限公司西銘煤礦,山西 太原 030052)
山西西山煤電股份有限公司西銘煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力為3.6 Mt/a,為高瓦斯礦井,目前礦井主采煤層為2#煤,煤層厚度為1.8~2.1 m,平均厚度為1.95 m,煤層傾角為2°~7°,屬穩(wěn)定的中厚煤層,煤層結(jié)構(gòu)較為簡單。2#煤層屬于不易自燃煤層,煤塵無爆炸性。
42204工作面為2#煤西十二采區(qū)的一個綜采工作面,其埋深平均為366 m,工作面主要包括單軌吊巷、皮帶巷以及切眼巷道。工作面直接頂為泥巖,老頂為中砂巖,直接底為細(xì)砂巖,老底為泥巖,圍巖條件較好。42204工作面相對瓦斯涌出量為2.83 m3/t,鄰近層相對瓦斯涌出量為3.4 m3/t,因此工作面瓦斯的最大相對涌出量為6.23 m3/t。2#煤層原始瓦斯含量為5.43 m3/t,瓦斯壓力為0.4 MPa,瓦斯儲量為164.08萬m3。2#煤層透氣性較低,屬于可以抽放煤層。
由于煤層中瓦斯分布的不均勻性,加之相鄰工作面采空區(qū)瓦斯的影響,42204工作面回采過程中極易出現(xiàn)瓦斯大量涌出的現(xiàn)象,因此有必要采取一定措施治理工作面煤層瓦斯。為降低本煤層瓦斯含量(減小回采時本煤層的解吸瓦斯量),提出對該面采用本煤層抽采方法進(jìn)行預(yù)抽,并施工頂板走向鉆孔、定向長鉆孔以及在回風(fēng)隅角埋管的方法治理瓦斯。
西銘煤礦在冀家溝抽采泵站建立了分源抽采系統(tǒng)。42204工作面本煤層順層鉆孔、走向長鉆孔由冀家溝高濃系統(tǒng)負(fù)擔(dān),頂板走向鉆孔、回風(fēng)隅角埋管抽采由冀家溝低濃系統(tǒng)負(fù)擔(dān)。
在工作面的單軌吊巷離底板1.2 m施工本煤層順層鉆孔預(yù)抽瓦斯,降低工作面開采時瓦斯的涌出量。第一個鉆孔距切眼9 m,之后鉆孔距離設(shè)計為5 m,鉆孔直徑為113 mm,鉆孔深度為205 m,預(yù)抽鉆孔共設(shè)計135個。鉆孔布置見圖1。
預(yù)抽鉆孔采用囊袋式封孔,封孔管采用4根Ф63 mm,長3 m/根PVC管,封孔長度12 m。
圖1 工作面本煤層預(yù)抽鉆孔布置
頂板走向鉆孔主要抽采工作面回采后在頂板裂隙帶積聚的高濃度瓦斯。在皮帶巷內(nèi)從切眼向外30 m處開始施工鉆場,鉆場間距為15 m,每個鉆場內(nèi)設(shè)計4個抽采鉆孔,其位置主要位于巷道的頂、幫交界處。鉆孔傾角為17°~33°范圍內(nèi),鉆孔與巷道夾角為5°~34°,走向瓦斯抽采鉆孔的深度根據(jù)角度設(shè)計為36~67 m。42204工作面共布置41個鉆場,164個鉆孔。鉆孔布置見圖2。
頂板走向鉆孔采用礦用合成樹脂封孔,封孔管采用4根Ф63 mm長3 m/根PVC管,封孔長度12 m。
圖2 頂板走向鉆孔布置
走向高位長鉆孔主要對鄰近層瓦斯進(jìn)行抽采,鉆場布置在42204單軌吊巷內(nèi),共布置一個鉆場,鉆場大小為:寬7 m,深5 m,高2.8 m。鉆場內(nèi)共施工6個上行鉆孔,每個鉆孔的深度為620 m,方位角均為345°,采用SDR21-VLD-1000型千米定向鉆機(jī)鉆進(jìn),各鉆孔鉆孔要求為:1#鉆孔垂直高度為9 m,距單軌吊巷-1.5 m(布置在巷道中間);2#鉆孔,垂高14.4 m,距單軌吊巷1 m;3#鉆孔,垂高18 m,距單軌吊巷10 m;4#鉆孔,垂高18 m,距單軌吊巷15 m;5#鉆孔,垂高21.6 m,距單軌吊巷20 m;6#鉆孔,垂高21.6 m,距單軌吊巷25 m。鉆孔布置見圖3。
走向高位長鉆孔采用水泥注漿封孔,封孔深度6 m,封孔管外露鉆孔長度200 mm,封孔管為4寸鐵管,長度6 m。水泥與水的配比率為2:1,注漿完成截斷注漿管,保證切口必須面向地面,封孔后,鉆孔孔口必須安設(shè)鐵質(zhì)三通,三通上部必須接瓦斯抽采管,三通下部接出水、出渣管,并連接氣水分離器和放水大水箱。
圖3 走向高位長鉆孔布置
回風(fēng)隅角埋管主要抽采工作面開采后在采空區(qū)回風(fēng)隅角聚集的瓦斯。在皮帶巷內(nèi)敷設(shè)D325瓦斯抽采管路對工作面采空區(qū)內(nèi)的瓦斯進(jìn)行抽采。采空區(qū)埋管抽采時,抽放管路主要根據(jù)巷道的底板進(jìn)行安裝,抽放管路每隔10 m安裝一根立管。埋管頭安裝直徑300 mm、長度1.5 m的立管并在頂部安裝一節(jié)0.5 m花管,花管的上部加上擋板,防止管路受到煤和矸石的影響,此外,在抽放立管的周圍次啊用木柱進(jìn)行支護(hù),防止抽放管路被壓斷。
圖4 預(yù)抽鉆孔瓦斯?jié)舛取⑼咚沽髁颗c時間關(guān)系
為對42204工作面瓦斯預(yù)抽效果進(jìn)行分析,工作面在進(jìn)行預(yù)抽的過程中,對預(yù)抽的瓦斯流量以及濃度進(jìn)行了監(jiān)測,其與時間的關(guān)系曲線見圖4。
從圖中可以看出,對瓦斯進(jìn)行預(yù)抽期間,瓦斯?jié)舛缺3衷?%~15%之間,瓦斯抽采流量保持在0.1~5.9 m3/min之間。上述數(shù)據(jù)表明工作面瓦斯進(jìn)行預(yù)抽過程中的濃度與流量均比較小,但由于煤層瓦斯預(yù)抽的效果通常在抽采時間大于180 d后顯現(xiàn),從數(shù)據(jù)中可以看出,在抽采時間超過180 d后,預(yù)抽的瓦斯?jié)舛扰c流量有了明顯的增大。同時煤層內(nèi)余留的瓦斯含量進(jìn)行了檢測,瓦斯含量已經(jīng)降低到3.46 m3/t,降低幅度達(dá)到了36.3%,高于西山煤電集團(tuán)規(guī)定的30%。因此,本煤層瓦斯預(yù)抽效果符合于其設(shè)計要求。
圖5為工作面回采期間回風(fēng)隅角以及回風(fēng)側(cè)的瓦斯?jié)舛鹊谋O(jiān)測曲線,監(jiān)測時長為12個月,取每個月的最大值作為監(jiān)測結(jié)果。
從圖中可以看出,42204工作面在回采過程中,回風(fēng)隅角和工作面回風(fēng)側(cè)的瓦斯?jié)舛茸畲笾捣謩e維持在0.29%~0.5%和0.16%~0.35%范圍內(nèi),瓦斯?jié)舛染鶝]有超過礦井設(shè)定的警戒線0.8%。因此,上述瓦斯抽采技術(shù)措施起到了較好的治理效果。
圖5 工作面回采期間回風(fēng)隅角、回風(fēng)側(cè)瓦斯?jié)舛茸兓?/p>
采空區(qū)瓦斯抽采效果主要依據(jù)頂板走向鉆孔內(nèi)瓦斯的流量大小來判斷,因此對第一個鉆場抽采鉆孔內(nèi)的瓦斯流量進(jìn)行了測量,鉆孔內(nèi)的瓦斯?jié)舛绕骄_(dá)到30%,純瓦斯流量達(dá)到4 m3/min,該結(jié)果達(dá)到了頂板走向鉆孔抽采方案預(yù)期效果,能夠有效避免采空區(qū)頂板內(nèi)瓦斯的聚集。
西銘礦42204工作面采用本煤層預(yù)抽、頂板走向鉆孔、走向高位長鉆孔以及采空區(qū)埋管的方法治理工作面的瓦斯,效果分析表明,起到了較好的治理效果,能夠保證工作面的安全生產(chǎn)。