王盧輝,王 健
(馬鋼股份有限公司 煉焦總廠 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼5#6#焦爐為6 m頂裝焦爐,分別于2016年7月及1994年3月投產(chǎn),配套導管對接式出焦除塵于2004年投產(chǎn),自投產(chǎn)開始出焦除塵系統(tǒng)運行穩(wěn)定,與焦爐生產(chǎn)同步運行率在93%以上,但從現(xiàn)場實際情況來看,焦爐爐門打開時陣發(fā)性煙塵、出焦過程中爐頭及導焦柵末端煙塵收集率均未達到設計要求,通過對出焦除塵系統(tǒng)進行改進后,除塵效果顯著提高。
焦爐出焦過程中煙塵排放是由焦側(cè)爐門打開時焦炭在導焦柵內(nèi)移動、破碎與撞擊熄焦車焦罐造成的[1]。從焦爐現(xiàn)場來看,在出焦操作過程中,焦爐摘爐門常伴隨陣發(fā)性大量煙塵逸散,推焦過程中爐頭擋煙板和導焦柵末端伴隨持續(xù)性煙塵逸散。
馬鋼5#-6#焦爐出焦除塵高速信號與推焦車聯(lián)鎖,控制程序采用PLC系統(tǒng)。由圖一可以看出,出焦除塵高速控制點與推焦車取對門相關信號聯(lián)鎖。由于攔焦車取門和推焦車取門二者之間的不同步性,造成出焦除塵高速信號與攔焦車實際生產(chǎn)所要求的狀態(tài)不一致,往往存在滯后性,導致焦爐摘門過程中焦側(cè)煙塵無法被有效捕集,從而影響焦爐無煙爐工作和惡化現(xiàn)場員工的操作環(huán)境。
圖1 出焦除塵高速信號控制
擋煙板為670 mm*490 mm*5 mm長方體鋼板,兩個擋煙板間由于爐柱存在二者間存在310 mm*150 mm間距,由于爐柱為H型鋼結(jié)構(gòu),爐柱和擋煙板間存在350 mm*140 mm間距,擋煙板和集塵罩間存在高向140 mm,長向140 mm間距,由于上述密封不嚴的情況存在導致出焦操作過程中,大量煙塵逸散。
2#攔焦車由于取門機和導焦柵不在同一條線上,無法實現(xiàn)一次對位,在摘完爐門后還需移動一次攔焦車以保證導焦柵能夠順利對位,導焦柵對位完成后才能將攔焦車除塵導套連接到除塵干管上。這個過程中由于摘爐門時未連接出焦除塵地面站,大量煙塵因沒有吸力而無法被捕集。
五六號爐攔焦車原有摩電道上方增加一根360 m長輕質(zhì)摩電道,作為攔焦車除塵高速信號摩電道,對3 臺攔焦車受電支架改造,安裝信號轉(zhuǎn)換箱 (信號摩電道到出焦除塵信號的接收)。
攔焦車為西門子控制系統(tǒng),出焦除塵為AB控制系統(tǒng)控制。當攔焦車除塵導桿前進動作時,攔焦車通過西門子開關量輸出卡件發(fā)出220 V除塵高速信號,信號通過摩電道傳輸給AB控制系統(tǒng)的開關量輸入卡件,當AB系統(tǒng)接收到高速信號時,CPU發(fā)出高壓電機高速運轉(zhuǎn)指令,出焦除塵風機開始高速運轉(zhuǎn)。
圖2 改進后出焦除塵高速信號控制
圖3 摩電道作為高速信號的傳輸介質(zhì)
程序編寫:以攔焦車除塵導桿前進動作為除塵高速信號觸發(fā)信號。除塵導桿前進動作信號觸發(fā)時,通過RS觸發(fā)器將除塵高速信號置位為1,高速信號通過摩電道送給出焦除塵,風機開始高速運轉(zhuǎn)。以除塵導套后限作為除塵信號的低速信號觸發(fā)信號,同時增加手動啟停旋鈕。
將長方形擋煙板改為邊緣改為正反“F”形并盡可能延長,以不刮碰攔焦車為原則,提高兩個擋煙板間、爐柱和擋煙板間、擋煙板和集塵罩間的密封程度。針對集塵罩和擋煙板間存在高向140 mm的間距問題,以煤車套筒軟連接的材質(zhì)制作密封條,安裝在集塵罩上沿口,增加高向密封性。
導焦柵及取門臺車改造原則:取門機上下導軌中心線垂直度偏差不大于2 mm,與導焦柵中心線間距偏差不大于2 mm,下部導軌左右高低偏差不大于2 mm。
攔焦車增設一臺加強風機,導焦柵頭部集塵罩改造,在不影響熄焦車走行的的情況下,盡可能減少焦罐與集塵罩間間隙。
除塵系統(tǒng)改造結(jié)束后,除塵放灰提高了約0.21 t/天。
現(xiàn)場操作環(huán)境顯著改善,整個出焦過程基本無煙塵逸散;
為其它焦爐出焦除塵效果改進提供了寶貴經(jīng)驗。