黃 暉 胡丁根 胡曉東 張錦山 陳建斌
(華邦古樓新材料有限公司,浙江衢州,324400)
華邦古樓新材料有限公司PM9 原為瑞士20 世紀(jì)90年代末改造的紙機(jī),抄寬為3300 mm。該紙機(jī)包括可自動(dòng)稀釋水調(diào)節(jié)的流漿箱、帶有搖振裝置和頂網(wǎng)脫水裝置的長網(wǎng)案、PMT 靴壓+真空壓榨的兩壓區(qū)壓榨部、前后干燥部、計(jì)量棒膜轉(zhuǎn)移表面施膠系統(tǒng)以及正反兩壓區(qū)軟壓光機(jī)。拆遷前的紙機(jī)車速為400~750 m/min,拆遷改造后的紙機(jī)車速為750~1000 m/min,產(chǎn)品為定量40~260 g/m2的文化用紙、雙膠紙、熱升華和離型原紙等特種紙,原料包括硫酸鹽針葉木漿(NBKP)、硫酸鹽闊葉木漿(LBKP)、化學(xué)機(jī)械漿(APMP)及脫墨漿(DIP)等。
通常采用測定紙張表面的拉毛速度(m/s)來表征紙張表面強(qiáng)度,其測試原理為用標(biāo)準(zhǔn)拉毛油在恒壓下經(jīng)連續(xù)增加的速度印刷紙條,以紙面開始發(fā)生拉毛時(shí)的拉毛速度評價(jià)紙張的印刷表面強(qiáng)度[1]。
PM9生產(chǎn)高檔雙膠紙B 紙張正面的表面強(qiáng)度平均為1.0 m/s,反面表面強(qiáng)度平均為0.30 m/s,紙張的正反面表面強(qiáng)度均有些偏低,正反面表面強(qiáng)度相差較大。因此,筆者嘗試了一些提高表面強(qiáng)度的措施。
1.1 提高NBKP漿料的配比,優(yōu)化木漿打漿工藝
NBKP 漿料本身纖維素含量高、強(qiáng)度好,打漿度提高后的NBKP 纖維分絲帚化更好,纖維縱橫交織好,紙張表面均勻,纖維間結(jié)合力變大,從而在整體上提高紙張的表面強(qiáng)度。筆者所在車間對打漿工藝進(jìn)行了調(diào)整,將打漿改為兩兩串聯(lián)再并聯(lián)的打漿方式(1#、2#和3#盤磨串聯(lián),4#和5#盤磨串聯(lián),然后再并聯(lián)),選用進(jìn)口盤片(G 型,弱化切斷),經(jīng)測試兩條線打漿質(zhì)量比較接近,打漿度均在41°SR 左右,平均裂斷長6.60 km,平均撕裂指數(shù)9.1 mN·m2/g,物理強(qiáng)度較好,具體結(jié)果見表1。
表1 兩條打漿線的木漿打漿情況
1.2 降低填料加入量
加填雖然能改善紙張表面性能,但也容易使紙張?jiān)谟∷⒅械舴鄣裘?,主要由于添加的填料分散于纖維之間,使紙張的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變得疏松多孔,雖然起到加快脫水和干燥過程的作用,但其減少了纖維的交織以及纖維間的氫鍵結(jié)合,使紙張的物理強(qiáng)度下降。通過降低填料加入量后,紙張表面強(qiáng)度有所改善,但其不利于生產(chǎn)成本的控制。
1.3 增加施膠量
通過提高表面施膠淀粉的濃度從而增加施膠量,進(jìn)而提高紙張的表面強(qiáng)度及強(qiáng)度(耐折度、耐破度和抗張強(qiáng)度等),減少印刷時(shí)掉粉掉毛現(xiàn)象。通過將淀粉施膠量由1.5~1.6 g/m2增加到2.3~2.5 g/m2,同時(shí)在表面施膠淀粉中配用羧甲基纖維素(CMC)和抗掉粉掉毛劑,紙張的表面強(qiáng)度有所提高,正面達(dá)到了1.10~1.21 m/s,反面也得到一定改善,為0.32~0.40 m/s。
1.4 濕部助留助濾系統(tǒng)優(yōu)化
PM9 之前是把陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)加入到?jīng)_漿泵后,在流漿箱處的稀釋水中加入膨潤土。這種加入方式存在兩個(gè)缺點(diǎn):一是CPAM 加入在剪切力場之后,漿料形成的絮團(tuán)大,硅藻土的加入對絮團(tuán)尺寸的改變很小,絮團(tuán)尺寸在理論上應(yīng)與單元助留體系的絮團(tuán)相近,因而對紙張勻度和紙張強(qiáng)度均有不利影響,不能發(fā)揮微粒體系對紙張強(qiáng)度影響小的優(yōu)點(diǎn)[2];二是膨潤土加在稀釋水中,由于在紙張橫幅上各點(diǎn)稀釋水閥門的開度不同,稀釋水的加入量也不同,因而會(huì)造成膨潤土在紙張橫幅上加入量的不均一。
因此,筆者對濕部助劑加入點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)整,硅藻土加入點(diǎn)由流漿箱稀釋水篩出口改至紙機(jī)篩出口,CPAM 加入點(diǎn)由紙機(jī)篩出口前移至其入口,這樣形成了由CPAM/膨潤土組成的Hydrocol 微粒助留助濾系統(tǒng),取得了較高的留著率和良好的濾水性[3-4]。
紙張裂斷長變化見圖1。
圖1 紙張裂斷長變化
當(dāng)加入點(diǎn)調(diào)整后,紙張的成形大大改善,紙張強(qiáng)度也相應(yīng)的改善,另外由于硅藻土不再添加在流漿箱稀釋水內(nèi),消除了硅藻土對紙張橫幅分布不均的影響,從而也改善了紙張橫幅灰分的分布。紙張表面強(qiáng)度變化見表2。
1.5 漿內(nèi)施膠劑ASA取代AKD
PM9改用ASA施膠后,首程留著率和填料留著率均有顯著提高。生產(chǎn)65 g/m2高檔雙膠紙B時(shí)首程留著率由使用AKD的69.5%提高至使用ASA的75.5%,填料留著率由40%提高至45%。留著率的提高主要是因?yàn)椋篈SA乳化劑本身基本上是陽離子聚合物,陽離子淀粉和表面活性劑的配合物,在其與它們的加入點(diǎn)一致時(shí)能夠盡快與纖維固著并產(chǎn)生施膠作用[5]。此外酸性條件下ASA 水解更慢,其施膠作用得到了強(qiáng)化,使紙張脫水和成形更好,紙張表面強(qiáng)度得到一定提高:紙張平均裂斷長由3.7 km 左右提高至4.1 km。表3 為生產(chǎn)高檔雙膠紙B 時(shí)施膠劑ASA 對留著率的影響。
通過以上措施,紙張表面強(qiáng)度得到較明顯改善,正面表面強(qiáng)度平均達(dá)到1.6 m/s,反面表面強(qiáng)度也由0.4 m/s提高到0.50 m/s左右。
在提高紙張整體表面強(qiáng)度的同時(shí),反面強(qiáng)度也得到一定的提高,然而提高不是很明顯,如何進(jìn)一步提高反面表面強(qiáng)度,筆者又進(jìn)行了分析和研究,并采取了一些改進(jìn)措施。
2.1 反面表面強(qiáng)度偏低原因分析
經(jīng)過紙張分離(層)實(shí)驗(yàn),紙張反面顯微鏡分析見圖2(以高檔雙膠紙B為例)。對正面以及反面的組分進(jìn)行分析,其中反面成分中,灰分占14%,有機(jī)成分占86%;正面成分主要是纖維,其中化機(jī)漿纖維和化學(xué)木漿纖維占比約94%,同時(shí)有少量的填料及葦漿細(xì)小纖維,占6%。正反兩面有機(jī)成分和灰分比例的差異,也側(cè)面說明兩面強(qiáng)度的偏差。
圖2 紙張的顯微鏡圖
通過顯微鏡觀察,紙張正反面纖維結(jié)合情況相差較大,正面纖維明顯多于反面,交織情況較好。反面纖維結(jié)合較差,纖維之間缺少必要的交織,容易出現(xiàn)掉粉掉毛現(xiàn)象。
2.2 提高反面表面強(qiáng)度主要調(diào)整途徑
從以上分析可知,提高紙張反面表面強(qiáng)度,應(yīng)主要從改善紙張反面成形及改善纖維結(jié)合力著手。PM9生產(chǎn)紙張兩面差大,說明紙張成形的前期(反面)脫水有些過于劇烈,細(xì)小組分流失大,需要調(diào)整網(wǎng)部的脫水曲線,以改善紙張的兩面性。網(wǎng)部的脫水曲線調(diào)整途徑有以下幾方面。
(1)調(diào)節(jié)流漿箱下唇板前移,使著網(wǎng)點(diǎn)靠前,稍靠上第一塊刮水板,減緩漿料在成形板處的脫水。
(2)增大上網(wǎng)漿濃(由0.6%增大到0.8%),減輕網(wǎng)部的脫水負(fù)荷。這樣改善了紙張反面的成形,同時(shí)紙漿的黏度大,剪切力小,對絮團(tuán)破壞也小,又降低了助留劑用量,留著效果好,紙張勻度好,從而提高表面強(qiáng)度。
(3)調(diào)整網(wǎng)部的脫水曲線,使案板脫水能力逐漸增強(qiáng)。目前,底網(wǎng)第一組案板(包括成形板)脫水量不大,但第二組過大,最后的6 塊案板脫水量極少,而頂網(wǎng)第一、第三個(gè)真空脫水箱脫水量卻較小,底網(wǎng)在頂網(wǎng)區(qū)的加載氣囊只用了6 條,其余4 條都脫開未投用,且發(fā)現(xiàn)氣囊加載壓力參差不齊,造成該區(qū)域脫水成形無序,勻度變化很大。因此應(yīng)該適當(dāng)降低第二組及第三組案板脫水量,同時(shí)調(diào)整底網(wǎng)和頂網(wǎng)的脫水真空度,這樣通過逐步加大頂網(wǎng)區(qū)加載壓力即加大了頂網(wǎng)脫水量,又有利于調(diào)整細(xì)小組分在紙張Z向的分布,有效地改善了紙張的成形,從而防止底網(wǎng)面脫水量過大造成的反面成形差的情況。
(4)摸索在不同車速下,建立搖振裝置頻率、漿網(wǎng)速比、上漿濃度和定量的數(shù)據(jù)模型趨勢圖,找到相應(yīng)最佳調(diào)節(jié)點(diǎn),有效地優(yōu)化了紙張的勻度和強(qiáng)度。
進(jìn)行以上調(diào)整后紙張表面強(qiáng)度取得了實(shí)質(zhì)性的效果,正反面表面強(qiáng)度分別提高到了1.77 m/s 和0.68 m/s。
2.3 提高紙張反面表面強(qiáng)度的其他措施
2.3.1 優(yōu)化施膠工藝
從表面施膠情況看,增加施膠量對表面強(qiáng)度改善不是很明顯,于是進(jìn)行優(yōu)化表面施膠淀粉,更換淀粉品種,采用表面施膠劑,試用S公司表面施膠淀粉,配合使用T 公司表面施膠劑,以提高紙張表面強(qiáng)度,具體結(jié)果見表4。
由表4 可看出,當(dāng)僅使用表面施膠淀粉時(shí),紙張的反面表面強(qiáng)度較低,而使用了表面施膠劑后,紙張反面表面強(qiáng)度顯著提高(0.5 m/s 提高到1.25 m/s),同時(shí)紙張正面表面強(qiáng)度也得到了提高,約提高了30%~40%。表4 還表明,生產(chǎn)高檔雙膠紙B 時(shí),即在APMP配比達(dá)80%的情況下,通過使用表面施膠淀粉內(nèi)配加表面施膠劑的辦法完全可以使得紙張反面表面強(qiáng)度達(dá)到1.6 m/s以上。
表4 表面施膠劑用量對紙張表面強(qiáng)度的影響
2.3.2 改善干燥曲線
(1)保持前干燥部的合理干燥溫度
前干燥部前幾個(gè)烘缸的溫度務(wù)必微進(jìn)汽或不通汽,否則出壓榨部濕紙幅(約51%干度)因突然過熱導(dǎo)致紙幅的表面快速收縮起皺,增加在印刷過程時(shí)掉粉掉毛的可能性;另外紙幅與過熱的烘缸表面接觸后會(huì)黏附在烘缸上,紙張中的纖維被拉扯下來,造成紙面發(fā)毛。烘缸過熱還會(huì)造成濕紙幅急劇汽化使得紙幅結(jié)構(gòu)疏松,降低紙張表面強(qiáng)度[5]。圖3為PM9前干燥部烘缸的溫度曲線。由圖3可見,為了盡量減少紙張掉粉掉毛,干燥部前10個(gè)烘缸基本維持在70℃以內(nèi),而整個(gè)曲線基本遵循逐步升溫的規(guī)律,這對紙張結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度有很大幫助。
圖3 PM9 前干燥部烘缸的溫度曲線
(2)提高后干燥部烘缸溫度與增加噴水箱相結(jié)合
為確保施膠淀粉熟化,需對后干燥部后幾個(gè)烘缸進(jìn)行升溫,而隨之在最后的冷缸增加噴水箱(紙幅反面),能夠柔化纖維與表面膜,提升紙張的柔韌性,從而改善表面強(qiáng)度,這是PM9 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的最新發(fā)現(xiàn),需理論上進(jìn)一步探索和總結(jié)。
2.3.3 提高軟壓光線壓力
為降低紙張平滑度兩面差,軟壓光一壓線壓力提高到100 kN/m(提高正面平滑度),二壓線壓力在40~60 kN/m,適當(dāng)提高了二壓壓力,以加強(qiáng)紙張反面表面強(qiáng)度。
本試驗(yàn)以華邦古樓新材料有限公司PM9生產(chǎn)的高檔雙膠紙B為例,對其紙張正反面表面強(qiáng)度的提高進(jìn)行探索。
3.1 優(yōu)化打漿工藝,穩(wěn)定兩線打漿度在40~42°SR 之間;漿內(nèi)施膠改用ASA 系統(tǒng),表面施膠提高0.8~1.0 g/m2施膠量;調(diào)整濕部助留助濾系統(tǒng),紙張強(qiáng)度得到有效提高。
3.2 通過調(diào)整網(wǎng)部的脫水曲線可顯著地提高紙張反面表面強(qiáng)度。
3.3 控制烘缸進(jìn)汽,改善干燥曲線,提高軟壓光機(jī)線壓工藝等也是提高紙張表面強(qiáng)度較為有效的辦法。