徐萌 胡少波
摘? ?要:文章針對(duì)氣體冷卻器換熱管泄漏失效的問(wèn)題,從材料本身及制作工藝過(guò)程兩方面著手進(jìn)行缺陷原因分析,并有針對(duì)性地對(duì)缺陷部位進(jìn)行表面檢測(cè)、硬度檢測(cè)及金相試驗(yàn)。結(jié)果表明,換熱管的微小缺陷在微觀狀態(tài)下出現(xiàn)放大和延伸是導(dǎo)致?lián)Q熱管泄漏失效的根本原因。
關(guān)鍵詞:氣體冷卻器;換熱管;泄漏失效;缺陷原因分析
某公司制造兩臺(tái)氣體冷卻器,其規(guī)格DN2 100×8 700 mm,管板14Cr1Mo IV鍛件,厚度130 mm;換熱管規(guī)格?25×2 mm,材質(zhì)T11;換熱管與管板采用強(qiáng)度焊+貼脹形式。
1? ? 設(shè)備失效概況
第一臺(tái)設(shè)備在殼程水壓試驗(yàn)時(shí),出現(xiàn)一根換熱管泄漏失效[1-2]現(xiàn)象,經(jīng)檢查泄漏位置位于換熱管脹接部位,距離端口約50 mm。第二臺(tái)設(shè)備在殼程水壓試驗(yàn)時(shí)也出現(xiàn)一根換熱管泄漏現(xiàn)象,經(jīng)檢查泄漏位置同樣處于換熱管脹接部位,距離端口約80 mm。
2? ? 檢測(cè)及試驗(yàn)
檢測(cè)及試驗(yàn)步驟如下。
(1)對(duì)此批鋼管抽樣進(jìn)行20 Mpa的水壓試驗(yàn)。
(2)如表1所示,進(jìn)行脹接試驗(yàn),獲取5組脹接試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
(3)如圖1—2所示,對(duì)泄漏失效換熱管多截面測(cè)量外徑尺寸和管子壁厚。
(4)如圖3—4所示,對(duì)失效換熱管的缺陷部位進(jìn)行表面檢測(cè)、打硬度及金相試驗(yàn)。
3? ? 缺陷原因分析
因換熱管泄漏部位距離管頭焊接處較遠(yuǎn),排除管頭焊接是引起本次裂紋缺陷的原因[3]。從檢測(cè)及試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,認(rèn)為出現(xiàn)換熱管泄漏失效的原因是換熱管驗(yàn)收時(shí)可能存在一定的在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)不足以觸發(fā)報(bào)警的微小缺陷,且缺陷位于換熱管脹管部位,在換熱管外壁拋光、穿管、管頭焊接、熱處理、脹管等一系列操作后,微小缺陷在微觀狀態(tài)下出現(xiàn)放大和延伸,進(jìn)而導(dǎo)致?lián)Q熱管泄漏失效。
[參考文獻(xiàn)]
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